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        卷煙廠鍋爐余熱階梯利用技術(shù)改造

        2019-10-25 06:46:06鄭東升
        設(shè)備管理與維修 2019年11期
        關(guān)鍵詞:除氧器凝結(jié)水冷凝水

        鄭東升

        (河南中煙工業(yè)公司,河南鄭州 450000)

        0 引言

        卷煙廠異地技改時(shí),設(shè)計(jì)的燃?xì)馊加凸I(yè)鍋爐工藝流程及余熱回收利用系統(tǒng)如下:軟化水→熱水箱(在熱水箱中,與二級(jí)節(jié)能器的煙氣換熱,然后與連續(xù)排污換熱器進(jìn)行熱量交換,完成初步加熱)→除氧器(被蒸汽加熱,蒸汽加藥物除氧)→鍋爐一級(jí)節(jié)能器→鍋爐(鍋爐運(yùn)行參數(shù),壓力1.2 MPa,溫度194 ℃)→蒸汽→供制絲和中央空調(diào)使用。同時(shí)回收高溫冷凝水,回收流程如下:制絲和中央空調(diào)的蒸汽經(jīng)過做功后,溫度降低,變?yōu)槔淠?,制絲冷凝水經(jīng)過閃蒸灌閃蒸,閃蒸汽壓力0.2 MPa,溫度120 ℃,凝結(jié)水溫度110 ℃,空調(diào)凝結(jié)水溫度75 ℃,進(jìn)入熱水箱對(duì)軟化水預(yù)加熱,然后進(jìn)入除氧器。高溫冷凝水回收流程見圖1。

        圖1 鍋爐冷凝水回收利用工藝流程

        1 存在問題

        (1)在制絲車間生產(chǎn)期間,熱水箱的放散管有連續(xù)不斷的蒸汽排放,造成大量熱能浪費(fèi)。

        (2)熱水箱水擊嚴(yán)重,造成熱水箱開裂漏水,危急生產(chǎn)保供。

        (4)除氧器水溫不穩(wěn)定,藥物補(bǔ)充除氧加藥量大。

        2 原因分析

        高溫冷凝水回收方式及熱能品位見圖2。制絲凝結(jié)水和空調(diào)凝結(jié)水均采用閉式回收,混合后注入熱水箱,變?yōu)殚_式回收,之后再進(jìn)入除氧器,又變?yōu)殚]式回收。

        開式回收相比較閉式回收的缺點(diǎn):閃蒸損失大、回收水溫低、熱能利用率差、管網(wǎng)腐蝕嚴(yán)重。即便是設(shè)計(jì)相對(duì)比較完善的開式系統(tǒng),閃蒸損失及降溫?fù)p失仍舊十分可觀。

        圖2 高溫冷凝水回收方式及熱能品位

        飽和水及水蒸氣的熱力學(xué)特性(圖3)。蒸汽攜帶的總熱量遠(yuǎn)大于同溫度下的飽和水含有的熱量,多出部分是對(duì)應(yīng)壓力下的汽化潛熱,例如2 bar(絕對(duì)壓力)蒸汽的汽化潛熱是水的顯熱的4 倍。熱能品位高低與壓力和溫度有關(guān),壓力越高、溫度越高則熱能品位越高,蒸汽潛熱的熱能品位遠(yuǎn)大于顯熱的熱能品位。

        圖3 飽和水及水蒸氣的熱力學(xué)特性曲線

        (1)制絲高品質(zhì)的冷凝水采用開式回收(熱水箱),使超過100 ℃水溫的熱量無法有效利用,是造成大量熱源外排(放散管排蒸汽)的主要原因。

        (2)高品質(zhì)制絲冷凝水(110 ℃)、閃蒸汽(120 ℃)與低品質(zhì)空調(diào)冷凝水(75 ℃)混合,再與常溫的軟化水及純凈水(20 ℃)混合,介質(zhì)之間溫差大,沒有采用減壓消振措施,是造成熱水箱水擊、劇烈振動(dòng)的原因。

        (3)多種溫度介質(zhì)在熱水箱內(nèi)的水混合換熱,水通常只能加熱到(70~80)℃,通過除氧泵加壓進(jìn)入除氧器。再通過蒸汽加熱,除氧器中的水與鍋爐本體的一級(jí)節(jié)能器(煙溫230 ℃)換熱,二者溫度懸殊大,造成嚴(yán)重水擊。除氧器的進(jìn)水口位置偏下方,距離除氧器的出水口近,除氧器溫度傳感器在上方,造成水溫虛假,新蒸汽加熱有限。造成進(jìn)入鍋爐鍋體的水溫維持在(65~85)℃,導(dǎo)致鍋爐效能不高。

        歷史文化街區(qū)是歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)體系的重要組成部分,是不可再生的珍貴資源,具有重要的歷史文化價(jià)值。全區(qū)各級(jí)各部門要按照《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)條例》及相關(guān)規(guī)定,依法做好歷史文化街區(qū)保護(hù)規(guī)劃的編制和實(shí)施工作,完善保護(hù)規(guī)章制度,切實(shí)加強(qiáng)歷史文化街區(qū)保護(hù)工作。自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、文化廳等有關(guān)部門要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)歷史文化街區(qū)保護(hù)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

        (4)由于除氧器的實(shí)際溫度不高,造成熱力除氧效果不好,補(bǔ)充藥物除氧,消耗的藥物量大。

        3 改造措施

        3.1 整體思路

        盡可能保留原管道系統(tǒng)的整體布置,局部改造現(xiàn)有管道,把凝結(jié)水、閃蒸汽由現(xiàn)在的開式回收方式,改為閉式回收方式,根據(jù)余熱品位采用階梯形式分級(jí)利用,逐步提高鍋爐給水溫度,達(dá)到余熱收得回來、充分利用,消除熱水箱和一級(jí)節(jié)能器振動(dòng)。改造后的余熱回收與利用的工藝流程見圖4。

        圖4 改造后余熱回收與利用工藝流程

        (1)軟化水進(jìn)入熱水箱,通過循環(huán)泵先與二級(jí)節(jié)能器、表面排污換熱器進(jìn)行循環(huán)熱交換,吸收熱量后,再通過除氧泵送入除氧器,與回收的高溫凝結(jié)水在除氧頭水室混合。閃蒸汽直接送入除氧水箱,并通過設(shè)置在除氧水箱低水位線處的浸沒式蒸汽消音加熱器噴出,先與除氧水箱內(nèi)的水進(jìn)行混合換熱,未交換完的閃蒸汽析出水面并匯集進(jìn)入除氧頭,與從除氧頭啟膜器向下流動(dòng)的低溫水再次進(jìn)行熱交換,提高剛進(jìn)入除氧器的水溫。相應(yīng)的熱水箱水溫降低,有利于二級(jí)節(jié)能器和排污換熱罐換熱。

        (2)除氧器溫度控制在104 ℃,多余熱量(乏汽)經(jīng)過除氧頭上部排放管排出送入熱水箱,與熱水箱內(nèi)的水進(jìn)行最后一次熱交換,放盡熱量凝結(jié)成水,使熱量得到充分利用。

        3.2 除氧器藥物除氧的改進(jìn)

        穩(wěn)定除氧水箱的水溫,改變藥劑進(jìn)入除氧器的位置,提高藥物補(bǔ)充除氧效果。除氧藥劑從除氧頭給水管道進(jìn)入,與同時(shí)進(jìn)入除氧器的水提前混合,使藥劑混合擴(kuò)散更快,除氧效果更佳,降低加藥量,節(jié)省藥劑,降低費(fèi)用。除氧器水溫升高,除氧藥劑使用量減少。

        3.3 改造施工示意圖

        具體改造施工示意見圖5,圖中虛線為改動(dòng)新增管道及閥門。

        3.4 改造實(shí)施

        利用十一假期停產(chǎn)時(shí)間實(shí)施改造,保持原有系統(tǒng),利用原有管道和備件,減少工作量,節(jié)約改造費(fèi)用。

        (1)凝結(jié)水回收利用。用DN150 316L 不銹鋼管,接在進(jìn)入熱水箱前的管道上,直接送入1#,2#除氧器的配水室,配備相應(yīng)的閥門便于調(diào)節(jié),原進(jìn)入熱水箱的凝結(jié)水閥門關(guān)閉。

        圖5 管道改造示意

        (2)閃蒸汽回收利用。在DN150 閃蒸汽主管道上開設(shè)三通,用DN100 和DN80 的管道分別接入兩臺(tái)除氧器水箱的備用口,配PN16 DN100 和DN80 截止閥各1 臺(tái),便于調(diào)節(jié)和檢修時(shí)使用。

        (3)除氧器消振。除氧器內(nèi)部,閃蒸汽管連接2 個(gè)316L DN100 PN16 和316L DN65 PN16 浸沒式蒸汽消聲加熱器,縱向安裝在除氧頭下方,水箱低水位線處,消除沖擊振動(dòng),提高換熱效果,穩(wěn)定除氧器水溫。

        (4)隔斷原進(jìn)入熱水箱的閃蒸汽管路。在2#除氧頭1 側(cè)適當(dāng)位置安裝1 臺(tái)DN150 截止閥,把原閃蒸汽管隔斷,隔斷閥后部管道暫不做改動(dòng)。

        (5)除氧器做完功后乏汽的再利用。切斷1#,2#除氧器頭上部DN65 的除氧器乏汽排放管道,與另鋪設(shè)1 條DN65 管道連接,最后接在DN150 閃蒸汽管道的隔斷閥后部管道上,品位較低的熱能送到熱水箱再利用。

        (6)除氧器加藥的改進(jìn)。藥物除氧是彌補(bǔ)除氧器溫度偏低引起的除氧效果不佳的除氧方式。原來,加藥除氧的管道在除氧器中下部,導(dǎo)致除氧水箱藥物混合不均衡,藥物除氧效果下降。改造后將藥物除氧的進(jìn)水管接在兩臺(tái)除氧器給水管主管道上,從除氧器上部進(jìn)入,隨除氧器給水噴淋而下,達(dá)到藥物混合均勻,提高除氧效果。

        4 改造后的成效

        4.1 直接效果

        (1)余熱使用方式采取的是按余熱品位階梯使用,各部換熱會(huì)更加合理,余熱利用更加完全,熱水箱的放散管連續(xù)外排蒸汽的現(xiàn)象徹底消失。

        (2)進(jìn)入熱水箱的熱為除氧器使用不完的余熱,不存在介質(zhì)間大的溫差,熱水箱水擊振動(dòng)現(xiàn)象消失。

        (3)采取余熱的梯級(jí)利用、改變除氧進(jìn)水方式,除氧器內(nèi)部換熱充分且均勻,除氧器溫度(即鍋爐給水溫度)由原來的(65~85)℃左右提高到(99~104)℃左右,提高了17 ℃,除氧器加熱不再使用新蒸汽。由于除氧器溫度與鍋爐一級(jí)節(jié)能器之間溫差的減小,并且溫度均衡,鍋爐本體的一級(jí)節(jié)能器水擊振動(dòng)的現(xiàn)象消失(開工點(diǎn)爐時(shí)段除外)。

        (4)改造后由于進(jìn)入熱水箱的都是低品位的余熱,熱水箱水溫低,有利于低品位熱量的利用,正常情況下熱水箱可全部利用完。由于熱水箱水溫降低,二級(jí)節(jié)能器煙溫由原來的110 ℃左右降低到90 ℃左右,提高了二級(jí)節(jié)能器煙氣余熱的回收利用率。

        (5)改造后因除氧水溫的提高約20 ℃,加藥管位置的改變,使藥劑擴(kuò)散更快,混合更好,除氧效果更佳,加藥量由原來的60%調(diào)整為40%,減少20%,且給水含氧量化驗(yàn)值30 μg 左右(國(guó)標(biāo)規(guī)定給水含氧量<100 μg),符合標(biāo)準(zhǔn)。

        4.2 鍋爐能效的提升

        改造后,2018 年10 月份鍋爐氣汽比74.71 m3/t;2017 年10月份鍋爐氣汽比76.69 m3/t,同比下降了1.98 m3/t,實(shí)現(xiàn)了鍋爐效能指標(biāo)的明顯提升。

        4.3 經(jīng)濟(jì)價(jià)值

        (1)改造后提升了鍋爐能效,按照氣汽比下降1.98 m3/t 計(jì)算,按照2017 年全年蒸汽產(chǎn)量70 600 t,天然氣價(jià)格3.6 元/ m3,可以算出,年節(jié)約天然氣價(jià)值70 600×1.98×3.6=50.323 7 萬元人民幣。

        (2)按2017 年除氧藥劑使用量40 t,20 元/kg 計(jì)算,改造后減少加藥量20%,年節(jié)約藥劑價(jià)值40 000×20×20%=16 萬元人民幣。

        以上合計(jì),改造后每年直接經(jīng)濟(jì)價(jià)值>66 萬元人民幣,扣除改造成本費(fèi)用4.8 萬元人民幣,當(dāng)年凈節(jié)約61.2 萬元人民幣。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        全國(guó)煙廠都有制絲線和中央空調(diào),都有鍋爐余熱回收的必要,在余熱回收過程中,不可避免面對(duì)各品位余熱的分級(jí)利用的問題,技術(shù)改造所探索出的余熱分級(jí)利用經(jīng)驗(yàn)和模式,投資不大,成效明顯,對(duì)存在相似困擾的卷煙廠和新技改項(xiàng)目,具有較強(qiáng)的推廣、借鑒價(jià)值。

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