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        氣壓制動(dòng)系統(tǒng)控制方案優(yōu)化研究

        2019-10-23 08:37:18司小云馬文倫李崢崢
        車輛與動(dòng)力技術(shù) 2019年3期

        司小云, 何 纓, 馬文倫, 李崢崢

        (一汽商用車開發(fā)院,長春 130000)

        目前國內(nèi)外中重型車輛的制動(dòng)系統(tǒng)主要采用氣壓制動(dòng)方式,氣壓制動(dòng)具有制動(dòng)力大、可靠性強(qiáng)、維修保養(yǎng)方便等優(yōu)點(diǎn).氣壓制動(dòng)系統(tǒng)主要是由氣源、各類閥體、制動(dòng)器和管路組成.通過踩踏制動(dòng)踏板輸出氣壓信號(hào),經(jīng)管路和各類閥體最終作用在制動(dòng)器上,從而實(shí)現(xiàn)車輛減速和駐車等功能.本研究首先對(duì)某越野載貨汽車出現(xiàn)的制動(dòng)跑偏問題進(jìn)行分析解決,然后繼續(xù)深入研究制動(dòng)系統(tǒng)控制方案對(duì)制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間的影響,減少制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間從而提高車輛的安全性.

        1 制動(dòng)跑偏問題

        1.1 制動(dòng)跑偏問題描述

        某越野載貨汽車在汽車試驗(yàn)場(chǎng)可靠性試驗(yàn)過程中,出現(xiàn)制動(dòng)跑偏現(xiàn)象.通過故障復(fù)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)車輛制動(dòng)時(shí)車輛行駛路徑向右跑偏,如圖1、圖2所示.因?yàn)榍拜喪寝D(zhuǎn)向輪,初步分析跑偏原因是由于前橋左右輪制動(dòng)力不同導(dǎo)致的.拆解前橋制動(dòng)器并未發(fā)現(xiàn)制動(dòng)器和摩擦片異常,在更換新制動(dòng)器后依然存在制動(dòng)跑偏情況.

        圖2 制動(dòng)痕跡對(duì)比

        1.2 前橋左右氣室制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間測(cè)定

        制動(dòng)器的制動(dòng)力是由制動(dòng)氣室壓力上升推動(dòng)頂桿,通過制動(dòng)器使摩擦片夾緊制動(dòng)盤而形成.在排除制動(dòng)器故障后,發(fā)現(xiàn)跑偏問題是由于左、右制動(dòng)氣室壓力上升速度不同導(dǎo)致左、右制動(dòng)器在同一時(shí)間制動(dòng)力不同造成的.進(jìn)行整車道路試驗(yàn),記錄一個(gè)制動(dòng)循環(huán)內(nèi)左、右制動(dòng)氣室氣壓變化情況,如圖3所示.

        圖3 左右氣室壓力曲線

        分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,左、右制動(dòng)氣室壓力上升曲線差異較大,左氣室壓力P1上升明顯小于右氣室壓力P2.在0.14 s時(shí),ΔP/P1比值達(dá)到最大值46.57%,此時(shí)左右氣室氣壓差ΔP為65 kPa.

        在0.2 s時(shí),左右氣室壓力差值達(dá)到最大,此時(shí)ΔP為73.89 kPa(211.64-137.75).

        在小制動(dòng)(P<300 kPa)工況下,左、右制動(dòng)氣室壓差比較明顯,跑偏現(xiàn)象也比較明顯,符合可靠性試驗(yàn)出現(xiàn)的故障現(xiàn)象.

        1.3 建壓時(shí)間不同原因分析

        左、右制動(dòng)氣室是由腳閥下腔出氣直接供氣,其充氣速度不同的原因可能是由于左、右制動(dòng)氣室的進(jìn)氣管路不同.在經(jīng)過制動(dòng)系統(tǒng)管路分析計(jì)算后,發(fā)現(xiàn)左、右制動(dòng)氣室管路容積差距較大.現(xiàn)有前橋左、右制動(dòng)氣室進(jìn)氣原方案,如圖4所示.

        圖4 左右氣室進(jìn)氣管路

        腳閥出氣至左側(cè)氣室進(jìn)氣管路為:φ12×1.5×1 310+φ8×1×6 410,單位mm.容積為0.264 7 L.

        腳閥下腔出氣至右側(cè)氣室進(jìn)氣管路為:φ12×1.5×2 220,單位mm.容積為0.141 2 L.

        左、右制動(dòng)氣路容積差值為0.2647-0.1412=0.125 L.

        經(jīng)計(jì)算發(fā)現(xiàn),由于掛車閥管路的存在導(dǎo)致左、右制動(dòng)氣室進(jìn)氣管路容積不同,左側(cè)氣室需要更多的進(jìn)氣量才能與右側(cè)氣室壓力相同.

        1.4 建壓時(shí)間不同問題解決

        由于掛車閥管路消耗了左氣室進(jìn)氣管路內(nèi)的氣壓信號(hào),導(dǎo)致腳閥至制動(dòng)氣室充氣時(shí)間不同.針對(duì)這一原因,需重新設(shè)計(jì)腳閥至左、右制動(dòng)氣室的管路,保證左、右制動(dòng)氣室的升壓速度相同.管路優(yōu)化設(shè)計(jì)結(jié)果如圖5所示.

        圖5 優(yōu)化后左右氣室進(jìn)氣方案

        更改后至左側(cè)制動(dòng)氣室管路為:φ12×1.5×1 450,單位mm.容積為0.089 L.

        更改后右側(cè)制動(dòng)氣室管路為:φ12×1.5×2 300,單位mm.容積為0.141 2 L.

        左、右制動(dòng)氣路容積差為:|0.089-0.1412|=0.052 2 L.

        更改管路方案后,左右制動(dòng)管路的容積差值降低了(0.1235-0.0522)/0.1235=58%.

        新的制動(dòng)管路方案減少了掛車閥管路對(duì)左右氣室進(jìn)氣的影響.

        1.5 試驗(yàn)驗(yàn)證

        對(duì)優(yōu)化后的腳閥出氣至左、右制動(dòng)氣室進(jìn)氣管路方案進(jìn)行臺(tái)架試驗(yàn),記錄一個(gè)制動(dòng)循環(huán)內(nèi)左、右制動(dòng)氣室的氣壓變化情況并計(jì)算左、右制動(dòng)氣室壓差,試驗(yàn)結(jié)果如圖6所示.

        圖6 管路優(yōu)化后左右氣室壓力

        分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,左右氣室建壓速度基本相同.在0.06 s時(shí),ΔP/P1比值達(dá)到最大為25.35%,此時(shí)ΔP為4.67 kPa.

        在0.12 s時(shí),左右氣室壓力差值達(dá)到最大,此時(shí)ΔP為16.77 kPa(153.72-136.95).

        改進(jìn)后,左、右制動(dòng)氣室的最大壓力差值降低了(73.89-16.77)/73.89=77%,比值ΔP/P1最大值降低了46.57%-25.35%=21.22%.道路試驗(yàn)結(jié)果表明,車輛制動(dòng)時(shí)方向盤未發(fā)生偏轉(zhuǎn).因此,新的制動(dòng)管路方案是合理的.

        2 制動(dòng)系統(tǒng)控制方案優(yōu)化研究

        氣壓制動(dòng)相比于液壓制動(dòng)的缺點(diǎn),就是制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間較長.前文研究證實(shí),氣壓制動(dòng)系統(tǒng)的管路設(shè)計(jì)會(huì)對(duì)制動(dòng)效能產(chǎn)生影響.為了提升車輛的制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間,對(duì)制動(dòng)系統(tǒng)管路方案進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化.根據(jù)文獻(xiàn)[5]氣壓制動(dòng)系統(tǒng)車輛響應(yīng)時(shí)間測(cè)量方法,從開始觸動(dòng)制動(dòng)控制裝置至制動(dòng)氣室的壓力達(dá)到穩(wěn)定最大壓力值75%時(shí)所經(jīng)歷的時(shí)間為制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間.參照文獻(xiàn)[1]~[4],設(shè)計(jì)了不同的制動(dòng)系統(tǒng)管路方案,并依據(jù)此套標(biāo)準(zhǔn)依次進(jìn)行制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間的測(cè)量,選擇最優(yōu)的氣壓制動(dòng)方案,以提高制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間、縮短制動(dòng)距離,從而提高車輛的安全性能.

        2.1 前橋制動(dòng)系統(tǒng)優(yōu)化

        管徑大的尼龍管進(jìn)氣量大、充氣速度快,但是大管徑尼龍管相比于小管徑尼龍管成本高并且不易安裝.為了探究進(jìn)氣管路直徑對(duì)制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間的影響,設(shè)計(jì)不同進(jìn)氣管路直徑進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn).目前車輛所采用的管路直徑如圖7所示,對(duì)比方案的管路直徑如圖8所示.

        按照文獻(xiàn)[5]的試驗(yàn)方法,通過臺(tái)架試驗(yàn)得出兩種管路直徑的制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間對(duì)比如圖9所示.

        圖7 原方案管徑

        圖8 對(duì)比方案管徑

        圖9 制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間試驗(yàn)對(duì)比

        優(yōu)化后制動(dòng)氣室到達(dá)穩(wěn)定最大壓力值75%時(shí)所經(jīng)歷的時(shí)間為300 ms,管路優(yōu)化前到達(dá)穩(wěn)定最大壓力值75%時(shí)所經(jīng)歷的時(shí)間為310 ms.制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間提升較小,另外由于φ14 mm的尼龍管成本較高且相比φ12 mm的尼龍管不易安裝,所以繼續(xù)采用原管路設(shè)計(jì)方案.

        2.2 后橋制動(dòng)系統(tǒng)優(yōu)化

        由于后橋制動(dòng)氣室至腳閥距離較長,目前中重型車輛采用繼動(dòng)閥來提高后橋制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間.繼動(dòng)閥進(jìn)氣口由儲(chǔ)氣筒供氣,控制口由腳閥控制.當(dāng)制動(dòng)踏板輸出制動(dòng)信號(hào)后,貯氣筒氣體進(jìn)入腳閥,通過腳閥打開繼動(dòng)閥出氣閥門從而實(shí)現(xiàn)氣壓制動(dòng).

        1)繼動(dòng)閥進(jìn)氣優(yōu)化.

        目前后橋制動(dòng)系統(tǒng)采用的進(jìn)氣方案(圖10)是由貯氣筒的一根出氣管(供氣管路①、φ14)通過三通分別給繼動(dòng)閥(供氣管路③、φ14)和腳閥上腔(供氣管路②、φ8)供氣.三通結(jié)構(gòu)可能會(huì)導(dǎo)致腳閥和繼動(dòng)閥搶氣現(xiàn)象.現(xiàn)優(yōu)化設(shè)計(jì)貯氣筒出氣管路(見圖11),由兩根出氣管分別給腳閥和繼動(dòng)閥供氣,并且設(shè)計(jì)不同的貯氣筒出氣管路直徑(④、⑤)進(jìn)行臺(tái)架對(duì)比試驗(yàn)測(cè)量制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間,選擇最優(yōu)后橋管路設(shè)計(jì)方案.

        圖10 原有連接方式

        圖11 優(yōu)化后連接方式

        貯氣筒出氣口到繼動(dòng)閥進(jìn)氣口為供氣管路,貯氣筒出氣口到腳閥進(jìn)氣口為控制管路,供氣管路所需管徑要大于控制管路.依據(jù)這種設(shè)計(jì)思路設(shè)計(jì)4組新方案進(jìn)行制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間試驗(yàn),與原有方案作對(duì)比.如圖12所示.

        圖12 5組不同管徑試驗(yàn)方案

        依照文獻(xiàn)[5]試驗(yàn)方法每組進(jìn)行10次制動(dòng)試驗(yàn),制動(dòng)開始時(shí)貯氣筒壓力控制在(810±5) kPa.試驗(yàn)結(jié)束后計(jì)算數(shù)據(jù)平均值進(jìn)行對(duì)比,制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間結(jié)果如表1所示.

        表1 各方案制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間 ms

        試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)在管徑相同的情況下,方案3要比原方案制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間提升10%.繼動(dòng)閥和腳閥單獨(dú)供氣的方案要比使用三通的制動(dòng)系統(tǒng)方案反應(yīng)時(shí)間更快.通過對(duì)比方案1和方案2,說明貯氣筒至繼動(dòng)閥的進(jìn)氣管路直徑對(duì)試驗(yàn)影響較大.通過對(duì)比方案2和方案3,說明貯氣筒至腳閥的控制管路直徑對(duì)試驗(yàn)結(jié)果影響較小.綜合考慮成本和安裝問題,采用方案3為首選設(shè)計(jì)方案.

        2)腳閥出氣管路優(yōu)化.

        在采用最優(yōu)的繼動(dòng)閥進(jìn)氣方案后,對(duì)圖11的腳閥出氣到繼動(dòng)閥控制的管路(管路⑥)進(jìn)行管徑優(yōu)化,更換不同的控制管路管徑進(jìn)行3組反應(yīng)時(shí)間試驗(yàn).如圖13所示.

        圖13 3種不同管徑對(duì)比試驗(yàn)

        依照GB12676-2014試驗(yàn)方法每組進(jìn)行10次制動(dòng)試驗(yàn),制動(dòng)開始時(shí)貯氣筒壓力控制在(810±5) kPa.試驗(yàn)結(jié)束后計(jì)算數(shù)據(jù)平均值進(jìn)行對(duì)比,制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間結(jié)果如表2所示.

        表2 各方案制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間 ms

        經(jīng)過對(duì)比試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),繼動(dòng)閥控制口進(jìn)氣管路的管徑對(duì)制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間沒有影響,因此,選擇采用成本更低、安裝方便的方案1作為制動(dòng)系統(tǒng)最優(yōu)設(shè)計(jì)方案.

        3 結(jié) 論

        針對(duì)某越野載貨車可靠性試驗(yàn)中出現(xiàn)的制動(dòng)跑偏問題,對(duì)制動(dòng)系統(tǒng)的管路設(shè)計(jì)問題進(jìn)行理論分析,并對(duì)制動(dòng)過程中左右氣室的壓力數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,明確了制動(dòng)跑偏問題的原因是由于前橋管路設(shè)計(jì)不合理.通過對(duì)前橋制動(dòng)管路的優(yōu)化設(shè)計(jì),解決了制動(dòng)跑偏問題.同時(shí),深入研究制動(dòng)系統(tǒng)各管路連接方式和管徑對(duì)制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間的影響.臺(tái)架對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果表明,氣壓制動(dòng)最優(yōu)控制系統(tǒng)的方案為:通過改變前橋三通管接頭的位置和左右供氣管路的長度,均衡左、右制動(dòng)氣室進(jìn)氣管容積,以保證左右制動(dòng)反應(yīng)速度的同步;繼動(dòng)閥進(jìn)氣管路直徑增大到φ14mm以提高制動(dòng)相應(yīng)速度,而保持繼動(dòng)閥控制口的管路直徑φ8mm、腳制動(dòng)閥進(jìn)氣口直徑φ12mm不變,以便于安裝和降低成本.

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