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        高變質(zhì)無煙煤重介洗選降低懸浮液粘度措施探討

        2019-10-21 11:39:57涂軍
        名城繪 2019年3期

        涂軍

        摘要:由于井下原煤中出現(xiàn)一層300~900mm泥巖,造成章村礦洗煤廠重介系統(tǒng)懸浮液固體體積濃度達(dá)到50%,三產(chǎn)品重介旋流器分選效果急劇變差。為解決該問題,該廠通過減少進(jìn)入懸浮液系統(tǒng)煤泥量,提高系統(tǒng)排泥能力以及調(diào)整介質(zhì)粉粒度等措施,使懸浮液固體體積濃度降低至35%~40%,分選效果明顯改善。

        關(guān)鍵詞:高密度分選;懸浮液固體體積濃度;粘度;矸石帶煤;分選中煤帶煤

        章村礦洗煤廠入洗原煤為本礦2號煤,分選密度達(dá)到1.8g/m3,是國內(nèi)首家高變質(zhì)無煙煤重介洗煤廠,生產(chǎn)能力為120萬噸/年。2017年10月下旬,井下原煤中出現(xiàn)一層300~900mm厚度泥巖,旋流器分選分選出現(xiàn)問題,各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)變差。其中,矸石帶煤由1.5%增加至3.83%,分選中煤帶煤由10%增加至15.94%。通過一系列實(shí)驗(yàn),調(diào)整工藝參數(shù)及部分旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù),最終我們確定了問題原因。一方面,原煤中矸石含量高,旋流器二段處理能力不足;另一方面,懸浮液固體體積濃度達(dá)到50%左右,懸浮液粘度過高,造成分選效果差。因此,在未更換旋流器調(diào)整結(jié)構(gòu)參數(shù)的情況下,我廠通過降低懸浮液固體體積濃度,改善三產(chǎn)品重介旋流器分選效果。

        一、懸浮液系統(tǒng)現(xiàn)狀分析

        章村礦洗煤廠懸浮液密度通常在1.80g/cm3左右,煤泥密度1.82g/cm3,磁性物含量為600-750g/L,平均為698g/L。介質(zhì)粉粒度組成為-320網(wǎng)目含量為91.86%,磁性物含量為90%,真密度4.20g/cm3。通過表-1可知,懸浮液中煤泥含量為40-60%,,固體體積濃度約為45-55%,懸浮液呈現(xiàn)高度穩(wěn)定(長時(shí)間沉降后上層清水層低),遠(yuǎn)高于理論懸浮液濃度要求。

        二、降低懸浮液固體體積濃度措施

        (一)優(yōu)化磁選機(jī)入料,提高工作效率

        316、321、322磁選機(jī)入料均為308脫介篩稀介和分流,而316磁選機(jī)入料濃度為135g/L,321、322平均入料濃度為338g/L,因此316磁選機(jī)利用不充分,偏料嚴(yán)重。為此,通過調(diào)整磁選機(jī)入料分配箱管路走向,定向布置管路引流等措施,平衡了316與321、322磁選機(jī)入料均勻分配,改造后316磁選機(jī)入料濃度提高至261g/L。

        此外,由于矸石磁選機(jī)入料僅為矸石脫介篩稀介段物料,入料中介質(zhì)量較低,精礦含量少,利用率低。因此,將中煤脫介篩合介通過引流進(jìn)入矸石磁選機(jī)中,該磁選機(jī)得到充分利用。

        (二)增加分流量,提高排泥能力

        重新制定分流制度,在介耗水平穩(wěn)定的前提下提高分流量,為介質(zhì)系統(tǒng)排泥服務(wù)。優(yōu)化改造之前,洗煤參數(shù)控制主要以保證懸浮液密度為主,通過提高分選密度來降低帶煤。從4月2日起,通過轉(zhuǎn)換思路,重點(diǎn)攻克懸浮液細(xì)泥積聚問題,有意識地加大分流開度和延長排泥時(shí)間,使兩臺精煤分流箱和中煤分流箱滿負(fù)荷進(jìn)行工作,使單臺精煤分流箱開度由原來的25%提高至80%,增開中煤分流箱開度70%。

        (三)加強(qiáng)篩板管理,減少進(jìn)入懸浮液中煤泥量

        與前述措施同時(shí),4月-5月,陸續(xù)更換了315矸石脫介篩及308、309精煤脫介篩合介段篩板,共計(jì)252塊,篩面篩縫由1mm縮小至正常尺寸0.5mm。

        (四)調(diào)整介質(zhì)粉粒度

        圍繞降低懸浮液粘度著手,對重介粉粒度進(jìn)行試驗(yàn)性探索。先后試驗(yàn)了-320網(wǎng)目含量分別為68%和50%的加粗重介粉。試驗(yàn)結(jié)果顯示,-320網(wǎng)目含量68%的樣品因試驗(yàn)時(shí)間較短,故效果不明顯。而含量為50%的介質(zhì)粉試驗(yàn)開始5天后,系統(tǒng)內(nèi)細(xì)粒介質(zhì)粉被逐步替換,產(chǎn)品指標(biāo)開始出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

        三、優(yōu)化后分選效果

        通過表2可知,懸浮液固體體積濃度優(yōu)化前分選中煤帶煤損失為15.94%,矸石帶煤損失3.83%。采取措施之后,矸石帶煤損失降低2.18個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到1.65%,分選中煤帶煤損失降低11.23個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到4.71%,三產(chǎn)品重介旋流器分選效果明顯改善。

        四、結(jié)束語

        相對于低密度重介分選,高密度分選懸浮液往往存在穩(wěn)定性好,但粘度過高的問題,進(jìn)而影響旋流器的分選效果。通過控制進(jìn)入懸浮液系統(tǒng)煤泥含量,以及加粗介質(zhì)粉粒度對于降低懸浮液固體體積濃度可起到較好效果。

        參考文獻(xiàn):

        [1]歐澤深,張文軍.重介質(zhì)選煤技術(shù)[M].中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2006.

        [2]謝廣元.選礦學(xué).中國礦業(yè)大學(xué)出版社,北京,2005年1月.

        (作者單位:冀中股份章村礦洗煤廠)

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