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        降低油田電站鍋爐排煙溫度改造

        2019-10-21 23:01:48金怡
        中國化工貿(mào)易·中旬刊 2019年8期
        關鍵詞:過熱器鍋爐

        金怡

        摘 要:某油田電站鍋爐運行過程中,實際排煙溫度一直高于設計排煙溫度,經(jīng)過鍋爐性能試驗,找出排煙溫度偏高的原因。通過提高鍋爐過熱器部位子清理能力及尾部受熱面改造,有效降低排煙溫度,提高鍋爐效率,取得較好經(jīng)濟效益。

        關鍵詞:鍋爐;過熱器;排煙溫度;尾部受熱面

        某油田電站#1、#2鍋爐為中間倉儲式煤粉爐,于2006年7月投產(chǎn),設計過熱蒸汽溫度540±5℃,排煙溫度128.7℃。運行后,鍋爐實際排煙溫度160℃左右,超出設計值30℃左右,經(jīng)多次調(diào)試,排煙溫度無明顯降低。鍋爐排煙溫度高低直接影響排煙熱損失,溫度升高10-15℃,熱損失約增加1%,鍋爐效率降低約1%,能耗增加2.5g/kWh左右。當排煙溫度超溫嚴重時,影響預熱器和鍋爐的安全運行。因此,降低鍋爐排煙溫度對于鍋爐節(jié)能降耗及安全經(jīng)濟運行有重要意義。

        1 改造背景

        對#1、#2鍋爐性能試驗,并對鍋爐受熱面校核計算,得出#1、#2鍋爐排煙溫度長期高于設計值的原因是尾部受熱面(過熱器、節(jié)能器)面積偏小。調(diào)試過程為了降低鍋爐輔機電耗,鍋爐配風方式由平衡通風改為束腰通風,爐膛火焰中心降低,造成鍋爐過熱蒸汽溫度低于設計值10℃~15℃。#1、#2鍋爐摻燒Na、K鹽含量高的煤種,極易粘結在尾部受熱面,造成尾部受熱面換熱效果變差,鍋爐過熱蒸汽溫度低、排煙溫度高的問題愈發(fā)嚴重,截至#1、#2鍋爐尾部受熱面改造前,鍋爐過熱蒸汽溫度長期保持在525℃(鍋爐吹灰時,溫度更低)左右,排煙溫度高于170℃。鍋爐效率低下,能耗高,經(jīng)濟效益差。綜合分析#1、#2鍋爐受熱面特性,改造六期鍋爐尾部受熱面技術,合理增加#1、#2鍋爐尾部受熱面積。

        2 改造方案

        2.1 提高鍋爐過熱器部位的自清理能力

        在鍋爐高溫過熱器和大屏過熱器中間加裝4臺長伸縮式吹灰器,每臺爐左右各兩臺,分上、下兩層。長伸縮式吹灰器利用鍋爐低溫過熱器蒸汽,氣源充足、壓力穩(wěn)定,定期對高溫過熱器和大屏過熱器表面進行清掃,避免過熱器表面結焦,保證了過熱器的換熱效果。主要工作量包括:設計安裝長伸縮式吹灰器;現(xiàn)場所有管路連接、安裝及支架安裝;電氣控制柜的安裝及電氣控制柜至吹灰器之間的電線、電纜及其他電纜、電線的連接;水冷壁讓管和爐墻保溫的恢復。

        2.2 尾部受熱面改造

        2.2.1 增加低溫過熱器受熱面積

        根據(jù)設備運行情況,通過熱力校核計算,當過熱器受熱面積增加134.4m2后,可使過熱器出口溫度達到540+(5~10)℃,且減溫水可投入使用,滿足鍋爐經(jīng)濟安全運行要求。因此,對高溫過熱器后部每排多增加兩圈過熱器管屏(每臺爐低溫過熱器共有67排管組成)。

        2.2.2 對一、二級節(jié)能器改造

        鍋爐節(jié)能器及空預器在尾部分兩級交叉布置,在原設計燃料額定工況下,二級節(jié)能器出口煙溫為414.4℃,一級出口煙溫為252℃。根據(jù)運行記錄統(tǒng)計均值,二級節(jié)能器出口實際煙氣溫度為472.8℃,一級出口實際煙氣溫度為281.6℃。可見鍋爐現(xiàn)有節(jié)能器的實際換熱面積偏少。經(jīng)熱力校核計算,讓鍋爐排煙溫度達到設計值128℃,并滿足SCR脫硝技術要求,二級和一級節(jié)能器受熱面需分別增加998.6m2和1377.1m2。因鍋爐尾部增加受熱面管排,受尾部空間尺寸限制,再加上尾部高度空間上要布置脫硝煙氣接出接入口,大約需騰出5~6m空間,原來占據(jù)空間較大的光管式節(jié)能器不能滿足改造條件。將目前使用光管式一、二級節(jié)能器拆除,更換為傳熱系數(shù)高、煙氣側(cè)阻力小,占用空間小、防磨損H型鰭片管式節(jié)能器。

        H型鰭片管式節(jié)能器采用鰭片式設計,擴展了散熱面積,采用閃光電阻焊工藝方法,其焊接后焊縫熔合率高具有良好的熱傳導性能,可達到節(jié)能器管道內(nèi)水溫溫升迅速并且增溫幅度高的效果,與增加同等散熱面積其他形式節(jié)能器相比,H型節(jié)能器的焊口最小,能降低加工難度和成本,焊縫抗拉強度大,把焊接會造成不確定性危害降到最低,提高節(jié)能可靠性。主要工作量是拆除原鍋爐一、二級節(jié)能器和部分低溫過熱器管并安裝H型鰭片管節(jié)能器管排和低溫過熱器管。

        3 改造效果

        ①鍋爐排煙溫度由改造前170℃~185℃降到125℃~135℃,大幅節(jié)約能源,提高鍋爐效率。項目完成后,二級節(jié)能器出口溫度由改造前260℃升高到275℃,按照#1爐運行時間2461h,負荷率87.80%,給水總量M2=475366t,#2爐運行時間7481h,負荷率86.32%,給水總量M1=1420671t,鍋爐燃料低位發(fā)熱量Q=21.23MJ/kg計算,兩臺鍋爐節(jié)約原料為:

        (溫度260℃、壓力11MPa給水焓值h1=1133.6kJ/kg;溫度275℃、壓力11MPa、給水焓值h2=1208.3kJ/kg);②鍋爐過熱蒸汽溫度提高15℃,恢復到設計值,保證汽輪機進汽溫度,提高15℃,效率增加0.75%,消除汽輪機進汽溫度低造成末級葉片汽蝕的問題;③通過尾部受熱面改造,鍋爐二級節(jié)能器出口煙氣溫度340℃~400℃,保證了脫硝反應器氨氣和氮氧化物充分反應。

        綜上所述,降低#1、#2鍋爐排煙溫度技術改造是建立在對受熱面吸熱綜合判斷基礎上,采用加裝長伸縮式吹灰器、增加一圈低溫過熱器、將一、二級光管式節(jié)能器更換為H型節(jié)能器的復合技術路線,在合理增加低溫過熱器,一、二級節(jié)能器受熱面積的同時,提高大屏過熱器和高溫過熱器管壁的自清理能力。一次性解決#1、#2鍋爐長期存在的排煙溫度高、主蒸汽溫度偏低、減溫水無法正常投用及過熱器部位結焦難以及時清理的問題,經(jīng)過近兩年的運行檢驗,達到預期效果。

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