陳思陳
摘 要:注水油田開發(fā)后期,地層壓力下降,含水快速上升,造成產(chǎn)量逐年遞減。在注水量充足,地層壓力補(bǔ)充及時(shí)的前提下,加深下泵深度,提高產(chǎn)液量可以起到增油效果。但油井平衡率逐年下降,油井效益更是難以保證。本文以馬7塊為例,對(duì)注水老區(qū)塊油井平衡率提高進(jìn)行研究討論,取得了較好的效果。
關(guān)鍵詞:注水油田;后期;平衡率
1 區(qū)塊概況
1.1 油藏地質(zhì)概況
馬圈子全油田共劃分2大斷塊區(qū),馬7區(qū)與馬19區(qū)。斷塊區(qū)隨著認(rèn)識(shí)的不斷加深,小斷塊不斷地發(fā)生變化。不同斷塊的地質(zhì)特征,注采完善程度及開采程度不同,開發(fā)特點(diǎn)各異,開發(fā)效果不一。馬圈子油田位于遼河斷陷盆地西部凹陷興隆臺(tái)背斜構(gòu)造帶北部,是一個(gè)斷塊油田,海拔高度2-4m主要發(fā)育下第三系東營(yíng)組馬圈子油層,沙河街組的于樓、興隆臺(tái)及熱河臺(tái)油氣層,主力油層為東營(yíng)組及沙河街組,油層埋深1570-2970m,平均深度2100m,平均深度的原始地層壓力22.37MPa,飽和壓力20.72MPa。
馬7區(qū)位于興隆臺(tái)油田中南部,含油面積7.9km2,原油地質(zhì)儲(chǔ)量1793×104t。標(biāo)定采收率50.0%,可采儲(chǔ)量899×104t。7區(qū)共有5個(gè)四級(jí)斷塊(馬20塊S1下、馬20塊S1中、馬7塊、馬39塊S1下、馬39塊S1中)。區(qū)塊油水井具有含油井段長(zhǎng)、注水開發(fā)時(shí)間長(zhǎng)、油層水淹嚴(yán)重、油水關(guān)系復(fù)雜等特點(diǎn)。
1.2 區(qū)塊開發(fā)現(xiàn)狀
油井?dāng)?shù)總27口,開井20口,平均井距205m,日產(chǎn)油88t,累積產(chǎn)油 510×104t,累產(chǎn)液3037.9×104t,綜合含水92.5%,采油速度0.21%,采出程度48.21%。注水井?dāng)?shù)總10口,開井8口,累積注水:2055×104m3。
2 目前抽油機(jī)運(yùn)行情況
2.1 抽油機(jī)設(shè)備情況
作業(yè)區(qū)現(xiàn)有抽油機(jī)普遍為游梁式抽油機(jī),僅有調(diào)整曲柄平衡塊位置,改變力矩的方法來實(shí)現(xiàn)抽油機(jī)平衡率的調(diào)整,沒有其他平衡方式的抽油機(jī),曲柄式平衡方式單一,對(duì)于一些深抽井確實(shí)無法解決平衡生產(chǎn)等問題,平衡塊已調(diào)整到頭,抽油機(jī)仍不能平衡生產(chǎn),能耗和故障率都較高。
2.2 加深下泵深度提液生產(chǎn)
由于注水見效率低,底層供液能力較差,導(dǎo)致很多油井在常規(guī)泵深無法進(jìn)行連續(xù)生產(chǎn),作業(yè)區(qū)通過加深油井泵掛的方式,使部分油井可以正常進(jìn)行生產(chǎn),但抽油機(jī)載荷明顯增加的同時(shí),使抽油機(jī)的耗電量有明顯增加。
2.3 日常保養(yǎng)維修
本區(qū)抽油機(jī)普遍老舊,使用年數(shù)超過10年,個(gè)別存在銹蝕和開裂,通過及時(shí)對(duì)機(jī)械的保養(yǎng),使得抽油機(jī)各部位潤(rùn)滑和緊固等良好,未發(fā)生設(shè)備故障,仍舊能夠正常使用。由于油井低產(chǎn)通過降低油井沖次的方法,使油井可以連續(xù)生產(chǎn),而降低油井沖次普遍采油變頻器進(jìn)行調(diào)節(jié),由于載荷較大使得變頻器、電機(jī)的故障率逐年上升。
3 調(diào)整方式
3.1 上調(diào)泵掛深度
對(duì)部分注水見效油井采取上提泵掛的生產(chǎn)方式,作業(yè)區(qū)利用油井檢泵時(shí)機(jī),對(duì)2口平衡塊調(diào)至末端仍不平衡的注水見效油井采取了上提泵掛的方式,見到了顯著地效果,減少抽油機(jī)負(fù)載端的重量,可以提高油井的平衡率。
3.2 科學(xué)配重調(diào)整
按照及時(shí)調(diào)整和復(fù)式平衡的措施原則,采取復(fù)式平衡科技創(chuàng)新,抽油機(jī)游碼式游梁平衡調(diào)整裝置是在抽油機(jī)游梁尾部調(diào)節(jié)游梁平衡配重距中軸的距離從而改變平衡力臂,使游梁式抽油機(jī)達(dá)到理想平衡的裝置。針對(duì)游梁式抽油機(jī)上下行電流差大,前后載荷不平衡等現(xiàn)象進(jìn)行針對(duì)性調(diào)節(jié),進(jìn)行充分論證和配重模擬研究,使游梁式抽油機(jī)達(dá)到最大節(jié)能功效。電機(jī)工作帶動(dòng)減速器驅(qū)動(dòng)絲杠旋轉(zhuǎn),通過游碼式配重內(nèi)浮動(dòng)螺母帶動(dòng)游碼式配重在掛梁自鎖軌道上運(yùn)動(dòng),游碼式配重在位置1與位置2間移動(dòng)改變平衡力臂調(diào)整平衡,從而使抽油機(jī)達(dá)到理想可靠的平衡效果。游碼式配重在絲桿不轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)與掛梁通過自鎖裝置鎖死,安全可靠。在地面配電箱內(nèi)進(jìn)行調(diào)平衡檢測(cè)和操作,更加簡(jiǎn)便科學(xué)。
4 效果與結(jié)論
復(fù)式平衡措施見到了較好的效果,通過對(duì)開井的14口深抽井統(tǒng)計(jì),平衡率由措施前的76%提高到措施后的85%,單井日耗電量也由平均123kWh下降到措施后的平均102kWh。通過系統(tǒng)研究提高油井平衡率,實(shí)現(xiàn)管理提升,不斷延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命和檢泵周期,進(jìn)一步將本增效,在油田開發(fā)后期效果明顯,意義非凡。
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