梁孟強(qiáng) 丁婷 吳帥
摘 要 文章運(yùn)用史密思估計補(bǔ)償控制的方法,研究了鍋爐煙氣脫硝控制過程中魯棒性較差的原因,并將其進(jìn)行了優(yōu)化。為了獲取更好的控制效應(yīng),對史密思預(yù)估補(bǔ)償控制中所采取的PID控制器進(jìn)行了系數(shù)整定。最后通過Matlab仿真得出了速度相對較快,抗干擾較好的史密思預(yù)估補(bǔ)償控制的鍋爐煙氣脫硝控制系統(tǒng)設(shè)計。
關(guān)鍵詞 鍋爐煙氣脫硝控制;史密思估計補(bǔ)償控制;Matlab
1理論描述
現(xiàn)在的閉環(huán)自動控制方法為了減少可變性,大多是基于反饋的原理[1]。反饋理論的要素包括測量,比較和實(shí)現(xiàn)三個部分,關(guān)鍵是測量受控變量的實(shí)際值。將其與控制變量進(jìn)行比較,并使用此偏差來校正,運(yùn)行調(diào)節(jié)。工程實(shí)踐中,經(jīng)常使用的調(diào)節(jié)器控制法則是比例-積分-微分控制,稱為PID調(diào)節(jié)。
作為工業(yè)控制運(yùn)用中較多出現(xiàn)的信息反饋零部件,PID調(diào)節(jié)器已有近百年的歷史,其主要由比例(proportion)、積分(integral)、微分(derivative)組成。PID控制的基礎(chǔ)是比例控制;積分控制可消除穩(wěn)態(tài)誤差,但可能增加超調(diào)[2]。其輸入e(t)與輸出u(t)的關(guān)系為:
u(t)=kp[e(t)+1/TI∫e(t)dt+TD*de(t)/dt]? ? ? ? ? ? ? ? ? ?式1-1
其中積分的上下限分別是0和t,因此它的表達(dá)函數(shù)為:
G(s)=U(s)/E(s)=kp[1+1/(TI*s)+TD*s]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 式1-2
其中kp為比例系數(shù);TI為積分時間常數(shù);TD為微分時間常數(shù)。
2脫硝模型描述
不同負(fù)載下,鍋爐煙氣脫硝中的數(shù)學(xué)模型是存在差異的。我們以單位負(fù)載為650 MW,氨注入量和輸出NOx含量的躍階響應(yīng)模型[3]為例。其表達(dá)函數(shù)為:
式1-3
3史密思預(yù)估補(bǔ)償模型
史密思預(yù)測補(bǔ)償?shù)闹饕椒ㄊ翘崆敖⒖刂七^程的動態(tài)關(guān)系模型,然后并行連接估計量,使其彌補(bǔ)滯后過程的特性,試圖控制延遲時間控制,將該量提前發(fā)送給調(diào)節(jié)器,使其預(yù)先做出反應(yīng),從而消除了閉環(huán)中滯后因素的作用[4]。因此,可以顯著降低過程中的超調(diào)因素,減小過渡時間值,有效提高控制質(zhì)量[5]。因此,它是大滯后系統(tǒng)較為合適的控制方法[6]。其原理如下圖1所示:
圖2中Wc(s)為PID調(diào)節(jié)器;為控制過程的動態(tài)關(guān)系模型;Wo(s)為不含滯后時間的模型;Ws(s)—史密思預(yù)估補(bǔ)償器。于是,史密思補(bǔ)償系統(tǒng)框圖可表示為:
4仿真與結(jié)果分析
PID、PI、PD響應(yīng)曲線對比
從圖1和圖2看出,當(dāng)PID控制器為PID控制時
(1)PID的最大超調(diào)量相比于PI、PID較小,系統(tǒng)過渡相對于平穩(wěn),系統(tǒng)的輸出量第一次到達(dá)輸出穩(wěn)定值的時刻為610s,即上升時間tr=610s。系統(tǒng)的輸出量進(jìn)入并一直保持在穩(wěn)態(tài)輸出值附近的允許誤差帶內(nèi)所需的時間為800s秒,即調(diào)節(jié)時間ts=800s、振蕩次數(shù)也較少。
(2)PI的最大超調(diào)量偏大,上升時間tr約為750s,調(diào)節(jié)時間ts約為2250s,振蕩次數(shù)多。PD的最大超調(diào)量偏小,上升時間tr約為625s,調(diào)節(jié)時間ts約為1875s,振蕩次數(shù)多。
(3)當(dāng)最大超調(diào)量越小,說明系統(tǒng)過渡過程越平穩(wěn)。調(diào)節(jié)時間ts越小,系統(tǒng)的快速性越好,振蕩次數(shù)ts越小,說明系統(tǒng)的平穩(wěn)性越好,綜上所述,此次選擇的PID控制器為PID控制。
在仿真時,控制器的傳遞函數(shù)選擇PID控制,參數(shù)設(shè)置為Kp=-1.595,Ki=-0.00401,Kd= -158.6.被控對象的模型則根據(jù)脫硝模型設(shè)定為
式1-4
即W0(s)= 式1-5
脫硝標(biāo)準(zhǔn)要求在70~80 mg/m3,為了簡化仿真過程,選擇70作為輸入設(shè)定值,根據(jù)被控對象的傳遞函數(shù),設(shè)定時間滯后τ值為166,完成系統(tǒng)的Simulink模型的搭建。
從圖5和圖6的對比可以看出,僅使用PID控制對系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)節(jié)的情況下,系統(tǒng)出現(xiàn)了10%的超調(diào),且調(diào)節(jié)時間相對于史密思預(yù)估補(bǔ)償控制而言較慢,但上升時間較快,史密思預(yù)估補(bǔ)償相對平緩。
為進(jìn)一步對兩者進(jìn)行對比,在系統(tǒng)中添加一個隨機(jī)的[-5,+5]范圍,干擾頻率在500s的干擾量來觀察兩者在對干擾的處理性能上的差異,通過對比可以得知:當(dāng)面對相同的干擾下,史密思預(yù)估補(bǔ)償控制抗干擾能力更強(qiáng)。
5結(jié)束語
經(jīng)過仿真測試發(fā)現(xiàn)史密思預(yù)估補(bǔ)償控制相對于傳統(tǒng)的PID控制在面對具有時滯環(huán)節(jié)的脫硝控制過程中具有更快的調(diào)節(jié)速度與穩(wěn)定性,同時也具有更強(qiáng)的抗干擾能力。采用史密思預(yù)估補(bǔ)償控制的煙氣脫硝系統(tǒng)具有更好的控制效果。
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