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        煤粉鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)深度節(jié)油技術(shù)的探索與應(yīng)用

        2019-10-19 15:26:30謝風(fēng)林
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2019年12期

        謝風(fēng)林

        摘? ?要:近年來,機(jī)組調(diào)峰啟停次數(shù)增加,燃燒用油已成為火力發(fā)電廠一筆很大的開支,節(jié)約鍋爐啟動(dòng)耗油已成為節(jié)能降耗的重要課題之一。針對(duì)某電廠節(jié)油點(diǎn)火小油槍不能高效利用的問題,提出鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)深度節(jié)油技術(shù)方案,從系統(tǒng)改造、升爐操作方面進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),深度挖掘節(jié)油潛能,節(jié)油效果顯著。

        關(guān)鍵詞:小油槍? 深度節(jié)油? 冷態(tài)啟動(dòng)? 以煤代油

        中圖分類號(hào):TM621.2? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào):1674-098X(2019)04(c)-0141-03

        1? 立項(xiàng)背景

        采用大油槍(1t/h)作為點(diǎn)火燃燒器用,油槍火焰與煤粉氣流距離大,二者直接混合效果差,在鍋爐啟動(dòng)及低負(fù)荷期間,需消耗大量的燃油來點(diǎn)火、助燃,才能達(dá)到點(diǎn)火及穩(wěn)燃的效果,造成啟動(dòng)耗油量大。某電廠已于2011年將#3、4爐下層4支大油槍改造為氣化小油槍,出力為0.09t/h,作為點(diǎn)火燃燒器和主燃燒器使用。但由于小油槍易堵塞、漏油、無火檢、油壓波動(dòng)等因素,在鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)中,小油槍的使用受到限制,未能充分發(fā)揮節(jié)能作用。

        以下是近幾年#3、4爐啟動(dòng)用油統(tǒng)計(jì)情況。

        由表1、表2數(shù)據(jù)得知,#3爐的平均啟動(dòng)耗油為30.6T,#4爐的平均啟動(dòng)耗油為34.2T。經(jīng)了解,2015—2018年,#3、4爐啟動(dòng)中,受堵塞、漏油、無火檢、油壓波動(dòng)等因素影響,小油槍均未投入使用,從而導(dǎo)致啟動(dòng)耗油居高不下。

        2? 技術(shù)方案

        2.1 小油槍系統(tǒng)優(yōu)化改造

        優(yōu)化改造前,如圖1所示,該系統(tǒng)存在以下問題:

        (1)助燃風(fēng)取自熱風(fēng)箱:壓力偏低,小油槍冷卻效果差,容易造成回火,燒損小油槍。

        (2)小油槍點(diǎn)火槍無推進(jìn)器:點(diǎn)火槍固定在燃燒套筒內(nèi),容易燒損。

        儲(chǔ)能穩(wěn)壓罐:油罐充油時(shí)油壓波動(dòng)大,容易造成大油槍熄火。

        針對(duì)以上問題,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,如圖2所示。

        (1)將小油槍助燃風(fēng)改為取自送風(fēng)機(jī)出口管道,風(fēng)壓提高,提高冷卻效果。

        (2)小油槍點(diǎn)火槍加裝推進(jìn)器,小油槍點(diǎn)著火后,點(diǎn)火槍退出,防止燒壞。

        (3)取消儲(chǔ)能穩(wěn)壓罐,避免油罐充油時(shí)引起燃油壓力波動(dòng),影響大小油槍的正常投運(yùn)。

        2.2 改良小油槍的使用辦法

        (1)穩(wěn)定儀用壓縮空氣壓力。

        提前增啟一臺(tái)儀用空壓機(jī),穩(wěn)定儀用壓縮空氣壓力在0.6~0.7MPa。大油槍在升爐過程中用氣量大,導(dǎo)致儀用壓縮空氣壓力下降。因此提前增啟一臺(tái)儀用空壓機(jī)穩(wěn)定壓力,保證大小油槍的正常使用。

        (2)提前試運(yùn)小油槍。

        提前進(jìn)行小油槍試運(yùn),確保各角小油槍推進(jìn)器、點(diǎn)火器、電磁閥動(dòng)作正常,并為故障設(shè)備爭取更多的消缺時(shí)間,及早投入小油槍運(yùn)行。

        (3)調(diào)整一次風(fēng)壓。

        調(diào)整一次風(fēng)壓,保證一次風(fēng)速18m/s,其他一次風(fēng)門關(guān)閉,爐膛壓力保護(hù)投入。點(diǎn)著火后適當(dāng)調(diào)整風(fēng)壓,使小油槍火焰明亮、形狀規(guī)則。

        (4)優(yōu)化點(diǎn)火操作。

        點(diǎn)火步驟:推進(jìn)點(diǎn)火槍→打火→開霧化閥→開油閥→退出點(diǎn)火槍。點(diǎn)火時(shí)必須就地觀察,若無火檢,邏輯保護(hù)關(guān)油閥,則適當(dāng)關(guān)小一次風(fēng)門,重新點(diǎn)火,直至小油槍點(diǎn)著火。為防止小油槍堵塞,小油槍停運(yùn)后應(yīng)保持吹掃閥一直打開,直至下次開停機(jī)小油槍投運(yùn)前關(guān)閉。小油槍運(yùn)行期間未達(dá)脫油條件時(shí)始終保持一支大油槍運(yùn)行,避免小油槍因運(yùn)行不穩(wěn)定導(dǎo)致對(duì)應(yīng)給粉機(jī)煤粉著火不完全。

        (5)優(yōu)化投粉操作。

        只有上層大油槍升爐的情況下,投粉順序?yàn)椋荷蠈咏o粉機(jī)→中層給粉機(jī)→下層給粉機(jī)。其中下層給粉機(jī)的投運(yùn)條件為:爐膛出口溫度380℃,熱風(fēng)溫度180℃。在不使用小油槍升爐的情況下,基本都是沖轉(zhuǎn)并網(wǎng)之后才開始投入第一臺(tái)給粉機(jī)運(yùn)行,投粉時(shí)間相對(duì)滯后,如圖3所示。

        小油槍布置在下層火嘴的中間,可以直接點(diǎn)著煤粉,實(shí)現(xiàn)提前投粉,以煤代油。使用小油槍升爐時(shí),優(yōu)化投粉順序:下層給粉機(jī)→中層給粉機(jī)→上層給粉機(jī)。優(yōu)化下層給粉機(jī)的投粉條件:爐膛出口溫度280℃,熱風(fēng)溫度120℃。上層給粉機(jī)投運(yùn)時(shí)爐膛出口溫度仍須達(dá)320℃以上為宜。

        使用小油槍升爐的情況下,在沖轉(zhuǎn)前就可連續(xù)投入多臺(tái)給粉機(jī)運(yùn)行。如圖4所示,第一臺(tái)給粉機(jī)投運(yùn)時(shí),爐膛出口溫度280℃,熱風(fēng)溫度126℃。沖轉(zhuǎn)前已投入4臺(tái)給粉機(jī),實(shí)現(xiàn)提前投粉,以煤代油,有效降低鍋爐啟動(dòng)耗油量。

        2.3 制定冷態(tài)升爐油耗控制方案

        不使用小油槍,點(diǎn)火升爐至少需要投入3~4支大油槍運(yùn)行,而且投粉、脫油時(shí)間滯后,啟動(dòng)油耗基本在33T以上。小油槍升爐深度節(jié)油技術(shù)的應(yīng)用,可減少大油槍的投運(yùn)數(shù)量,并能提前投粉,及早穩(wěn)定燃燒,提前脫油運(yùn)行。在冷態(tài)啟動(dòng)中,通過精準(zhǔn)控制各階段油耗,能有效降低機(jī)組啟動(dòng)用油。

        (1)小油槍投粉前的油耗指標(biāo)控制。

        投粉前,控制溫升曲線,盡快投入兩只大油槍,試點(diǎn)四角小油槍,并投入運(yùn)行。直至爐膛出口溫度達(dá)280℃且熱風(fēng)溫度達(dá)120℃,可投粉(下層給粉機(jī))。考慮此過程需試運(yùn)所有油槍、大油槍切換,建議用時(shí)2h,油耗5T。

        (2)小油槍投粉后至沖轉(zhuǎn)前的油耗指標(biāo)控制。

        達(dá)投粉條件后,盡量投入三臺(tái)以上小油槍對(duì)應(yīng)下層給粉機(jī)運(yùn)行,視情況調(diào)整給粉機(jī)轉(zhuǎn)速或增投對(duì)應(yīng)大油槍的中層給粉機(jī),穩(wěn)定參數(shù),準(zhǔn)備沖轉(zhuǎn)。此過程考慮操作調(diào)整比較多,以穩(wěn)定、可控、安全為主,建議用時(shí)2h,油耗5T。

        (3)沖轉(zhuǎn)過程的油耗指標(biāo)控制。

        此階段主要保持參數(shù)穩(wěn)定,順利沖轉(zhuǎn)、暖機(jī)。建議用時(shí)1.5h,油耗3.5T。

        (4)并網(wǎng)后的油耗指標(biāo)控制。

        并網(wǎng)后及時(shí)增投給粉機(jī),保持參數(shù)穩(wěn)定,逐步退出大油槍,50MW后退出所有油槍運(yùn)行。此過程關(guān)鍵是,在保證汽機(jī)脹差、蒸汽溫度可控的情況下,盡快增投給粉機(jī),及早穩(wěn)定燃燒,退出油槍。此過程建議用時(shí)1.5h,油耗3T。

        該油耗控制方案的總油耗指標(biāo)為16.5T。此油耗控制量是以有兩支及以上小油槍可用為前提,若四支小油槍均可用,油耗還可進(jìn)一步降低。

        深度節(jié)油技術(shù)在2018年10月9日#4爐冷態(tài)啟動(dòng)中,得到很好的應(yīng)用,節(jié)油效果明顯。此次啟動(dòng),嚴(yán)格按照小油槍冷態(tài)升爐油耗控制方案執(zhí)行,如表3所示。各階段油耗可控,啟動(dòng)油耗14.8T,節(jié)油率達(dá)55%。

        3? 應(yīng)用成果

        2018年7月份以來,鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)深度節(jié)油技術(shù)在#3、4爐冷態(tài)啟動(dòng)中的應(yīng)用,有效降低了鍋爐啟動(dòng)油耗,如表4所示。#3爐的平均油耗為19.2T,#4爐平均油耗16.4T。對(duì)比近幾年來的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),#3爐的節(jié)油率達(dá)37%,#4爐的節(jié)油率高達(dá)52%。鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)深度節(jié)油技術(shù)的成功應(yīng)用,節(jié)油效果顯著,有效降低電廠機(jī)組啟動(dòng)的成本支出,提高經(jīng)濟(jì)效益。

        參考文獻(xiàn)

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        [2] 王尚禹,郭旗,毛麗姝.小油點(diǎn)火系統(tǒng)運(yùn)行及故障分析[J].電力技術(shù)探討,2014(9):261-262.

        [3] 賈宏祿.350MW機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)以煤代油的試驗(yàn)[J].發(fā)電設(shè)備,2008(2):137-139,142.

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