郭緒佳
(安徽華塑股份有限公司,安徽 定遠233290)
冷凍設備是化工生產(chǎn)常用設備, 其能否經(jīng)濟運行,是化工廠提高經(jīng)濟效益的關鍵之一,通過對安徽華塑股份有限公司氯堿廠現(xiàn)使用的重慶LD330 (0)-P 離心式冷水機組的運行情況進行分析,找出了設計缺陷并進行了改造,達到了節(jié)能降耗的目的。
乙二醇機組主要工作原理是:該機組屬于離心式制冷機,通過壓縮機對制冷劑蒸汽施加能量,使其壓力、溫度提高,然后通過冷凝、節(jié)流過程,使之變?yōu)榈蛪?、低溫的制冷劑液體在蒸發(fā)器內蒸發(fā)為蒸汽,同時從周圍環(huán)境(載冷劑、如乙二醇溶液)獲取熱量使載冷劑溫度降低, 從而達到人工制冷的目的。乙二醇機組工作原理簡圖見圖1。
圖1 乙二醇機組工作原理簡圖
機組潤滑系統(tǒng)主要是:潤滑油系統(tǒng)供油給主電機、壓縮機各軸承及增速箱齒輪潤滑、冷卻所必須的潤滑油。油箱內的潤滑油被內裝式密閉電動機驅動的油泵加壓后進入R134a(制冷劑)液冷卻的油冷卻器中,潤滑油在這里被冷卻至一定的溫度(35~50 ℃)后,通過過濾器過濾,并被調整至給定的壓力后供給各軸承。
該公司現(xiàn)有4 臺乙二醇冷凍機組,在使用過程中,發(fā)現(xiàn)機組常因供油溫度超過設定值65 ℃聯(lián)鎖調跳停,尤其在夏季較為明顯。且在故障跳停后檢修、維護保養(yǎng)出現(xiàn)技術難度多、成本高、風險大、故障率高等問題。
(1)機組冷凝器、蒸發(fā)器采用列管式換熱器,故障停車后,對機組檢修過程中每個細節(jié)都有可能導致設備銅管損壞;
(2)因維保工作繁瑣、技術難度高等多方面原因,乙二醇冷凍機組必須聘請廠商技術人員進行處理;
(3)原機組將油冷卻器與油過濾器設計在機組內部。每次更換油過濾器或油冷卻器時,必須使用專業(yè)工具對機組進行倒氟、打壓查漏、壓氟等一系列繁瑣的工作,耗時較長;
(4)原機組油冷卻器內置安裝,無法及時進行換熱器清洗工作,導致?lián)Q熱能力不夠,每年夏天油溫冷卻不下來,必須增加外置風機,通風降溫,才能保障機組正常運行。
(1)將原機組內置油過濾器與油冷卻器拆除停用;
(2)在機組外部增加油過濾、油冷卻器;
(3)增加油冷卻器與油過濾器切斷閥,可單獨隔離。
(1)在蒸發(fā)器和冷凝器上面安裝支撐架,然后安裝外置油冷卻器;
(2)拆除壓縮機外部原有的供油管路,再配置焊接油泵與油冷卻器及壓縮機間新的供油管路;
(3)油管安裝好后,對機組進行氮氣打壓,檢查新配置的管路上有無泄漏點;
(4)查漏完成后,排除機內的氮氣壓力,將壓縮機拆吊至地面進行拆檢,更換機頭內部損壞的零部件,重新組裝完成后回裝壓縮機;
(5)再次對機組進行氮氣打壓查漏,保壓正常無泄漏后,進行抽真空及保負壓,最后按標注的冷媒量進行充注,恢復供電油預熱后開機調試機組至正常運行。
(1)解決了油冷卻器的清洗難度大工作,保證換熱能力,避免夏天因油冷卻效率低油溫偏高問題,確保機組夏天在負荷較大的生產(chǎn)條件下安全平穩(wěn)運行;
(2)通過改造攻克了乙二醇冷凍機組維護保養(yǎng)的技術難題,無需外請技術人才,一二名員工即可完成油濾更換工作,讓工作更加簡便;
(3)解決了維護保養(yǎng)耗時長的問題,提升工作效率,該公司平均每臺每年節(jié)約至少5 萬元的費用;
(4)規(guī)避了關鍵設備維修風險點,降低設備故障率,為公司消除重大安全隱患。
改造前后對比見表1。
表1 乙二醇機組改造前后對比
該公司四臺乙二醇冷凍機組通過改造,運行良好,維護保養(yǎng)更加簡便,避免設備在保養(yǎng)過程中產(chǎn)生的安全隱患。乙二醇冷凍機組改造技術可以推廣使用,實用性很高。