賈 玲 吳勇生
(太原煤炭氣化集團(tuán)(有限)責(zé)任公司 山西太原 030024)
壓縮空氣是工業(yè)領(lǐng)域中應(yīng)用最廣泛的動(dòng)力源,在大多數(shù)生產(chǎn)型企業(yè)中,壓縮空氣的能源消耗占全部電力消耗的10%—35%,是煤礦施工過程中的主要?jiǎng)恿υ粗?。根?jù)GB19153-2009《容積式空氣壓縮機(jī)能效限定值及能效等級》中噴油螺桿空氣壓縮機(jī)能效值(風(fēng)冷)計(jì)算,輸功效率最高值為63% 最低值為31% 。空壓機(jī)在運(yùn)行時(shí),真正用于增加空氣勢能所消耗的電能只占50%左右,其余的50%轉(zhuǎn)化為熱能,通過水冷或風(fēng)冷設(shè)備降溫,存在很大浪費(fèi)。空壓機(jī)余熱回收系統(tǒng)利用熱能轉(zhuǎn)換原理,把空壓機(jī)散發(fā)的熱量回收轉(zhuǎn)換到水里,降低空壓機(jī)組的運(yùn)行溫度,延長潤滑油使用壽命,回收的熱水可用于員工洗澡、采暖等,從而提高電能利用效率,節(jié)約供熱成本。
空壓機(jī)余熱回收系統(tǒng)有兩級換熱:一級油水換熱 在空壓機(jī)原油路系統(tǒng)的出口分別加裝三通電磁閥,將機(jī)油引出后通過換熱器實(shí)現(xiàn)換熱。為了提高安全系數(shù),保留原有風(fēng)冷系統(tǒng),即空壓機(jī)余熱回收系統(tǒng)與原有冷卻系統(tǒng)并聯(lián)。經(jīng)油氣分離后,分離出的高溫氣直接通往原有的氣冷卻系統(tǒng),分離出的高溫油則經(jīng)三通溫控比例調(diào)節(jié)閥內(nèi)的感溫元件檢測其溫度,若高溫油溫度低于60℃,則不用進(jìn)行熱交換,直接通過過濾器通往油路循環(huán)系統(tǒng),若高溫油溫度高于60℃,則在進(jìn)行熱交換后再進(jìn)入油路循環(huán)系統(tǒng)。該油-水換熱系統(tǒng)中的水選用軟水,防止因腐蝕或積垢造成對空壓機(jī)的影響。二級水水換熱 通過板式換熱器將油-水換熱系統(tǒng)中加熱的軟水和自來水進(jìn)行二次換熱,得到45℃的熱水供澡堂洗浴。
爐峪口煤礦有兩臺250kW 壓縮機(jī),一開一備,工作壓力0.7MPa,3 級能效,每年消耗電量208 萬kWh 左右。根據(jù)螺桿空壓機(jī)能效指標(biāo)值輸功效率,空壓機(jī)運(yùn)行的輸功效率為48.1%,51.9%的電能轉(zhuǎn)化為熱能浪費(fèi)掉了,為防止空壓機(jī)過熱,使用風(fēng)冷設(shè)備(22kW)降溫,風(fēng)冷設(shè)備年消耗電量19 萬kWh,空壓機(jī)系統(tǒng)電能有效利用率不到45%,存在很大浪費(fèi)。
爐峪口煤礦澡堂共設(shè)洗浴池7 個(gè),淋浴頭58 組,每天洗浴人數(shù)約500 人。經(jīng)實(shí)際測算澡堂換水頻率,洗浴池共計(jì)蓄水量58.12m3,正常使用情況下每天換兩次水,需水量為116.24 m3,淋浴需要50 m3,每日用水量為166.24 m3。煤礦以一臺4 噸蒸汽鍋爐對澡堂用水加熱,日耗煤量7.5 噸左右,按照目前市場價(jià)格計(jì)算,運(yùn)行、人工日消耗費(fèi)用需2660.8 元,一年的運(yùn)行費(fèi)用大約108.6 萬元(不含水費(fèi)),二氧化硫排放量44.4 噸,煙塵排放量13.32 噸。根據(jù)政府要求,爐峪口煤礦必須在2017 年6 月底前拆除現(xiàn)燃煤鍋爐,并在10 月31 日前完成清潔能源的替代工作。目前市場上采用最多的清潔能源供熱方式有電鍋爐、燃?xì)忮仩t和空氣源熱泵等方式,經(jīng)調(diào)研確定采用最經(jīng)濟(jì)高效的空壓機(jī)余熱利用系統(tǒng)給澡堂供熱,不足部分用空氣能熱泵補(bǔ)充。
改造方案按每日提供170 m3熱水制定,供水溫度定為45℃,冷水管路水溫按冬季最低溫度5℃計(jì)算,根據(jù)熱量計(jì)算公式每日供熱設(shè)備需提供熱量為:
一臺250kW 空壓機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行24 小時(shí)總消耗折算熱量為5160000 kcal,輸功效率為48.1%,平均加載率95%,空壓機(jī)余熱回收系統(tǒng)工作效率95%,空壓機(jī)余熱回收系統(tǒng)可回收總熱量為:5160000 kcal×(1-48.1%)×95%×95%=2416931 kcal利用空壓機(jī)余熱每日可提供熱水量:
注:C:水的比熱,1kcal/kg·℃
t1、t2:出水溫度、進(jìn)水溫度
通過以上計(jì)算可以得出,空壓機(jī)余熱回收一天至少可生產(chǎn)60.4 噸45℃洗浴用水,剩余109.6 m3,由空氣源熱泵提供。
單臺25 匹空氣能熱泵小時(shí)可產(chǎn)生熱水量為2 m3,根據(jù)日需補(bǔ)充水量=單臺機(jī)小時(shí)生產(chǎn)水量×臺數(shù)×工作小時(shí),計(jì)算所需空氣源熱泵臺數(shù)為:109.6/2/8=6.85(臺),選用7 臺空氣源熱泵來補(bǔ)充澡堂用水。
(1)改造后洗浴熱水年能源消費(fèi)量及費(fèi)用如下:我礦對改造后的澡堂供熱系統(tǒng)加裝電表計(jì)量,2017 年12 月至2018 年11 月共耗電1017600kWh,其中空壓機(jī)余熱回收系統(tǒng)只有一臺3kW循環(huán)泵24 小時(shí)運(yùn)行,耗電26280 kWh,按爐峪口煤礦平均電價(jià)0.68 元/kWh 計(jì)算,其余991320 kWh 是空氣源熱泵消耗。因空氣源熱泵是在晚間低谷電價(jià)運(yùn)行,電價(jià)0.28 元/kWh,加上分?jǐn)側(cè)萘抠M(fèi)0.1 元/kWh,合計(jì)電價(jià)0.38 元/kWh,年運(yùn)行費(fèi)用:26280×0.68+991320×0.38=39.46 萬元
(2)如采用電鍋爐供熱,每日運(yùn)行8 小時(shí)提供170 m3熱水(熱量6800000 kcal),則需配備一臺1.05MW 的電鍋爐,15kW 給水泵,1.1kW 補(bǔ)水泵各一臺,年耗電量311.4 萬kWh,費(fèi)用211.75萬元(電價(jià)0.68 元/kWh)。
(3)如采用燃?xì)忮仩t供熱,每日運(yùn)行8 小時(shí)提供170 m3熱水(熱量6800000 kcal),則需配備一臺1.5 噸的燃?xì)忮仩t(105 m3/h),15kW 給水泵,1.1kW 補(bǔ)水泵各一臺。年耗燃?xì)饬浚?0.66 萬m3,電量:4.8 萬kWh。燃?xì)獍? 元/ m3計(jì)算,使用燃?xì)忮仩t系統(tǒng)供熱年運(yùn)行費(fèi)用:30.66 ×5+4.8×0.68=156.56 萬元。
表1 能耗及運(yùn)行費(fèi)用對比
通過以上四種供熱方式對比,采用空壓機(jī)余熱利用及空氣能熱泵聯(lián)合給澡堂供熱的方式能耗和運(yùn)行費(fèi)用遠(yuǎn)低于其他三種方式。
系統(tǒng)自2017 年11 月投入使用以來運(yùn)行正常,達(dá)到了預(yù)期的節(jié)能效果,且維護(hù)檢修量很低,運(yùn)行費(fèi)用只有原來燃煤鍋爐的三分之一,經(jīng)濟(jì)效益顯著。在運(yùn)行過程中出現(xiàn)了兩個(gè)問題,煤礦制定了解決辦法。
在系統(tǒng)投入運(yùn)行兩個(gè)月后換熱效率降低,產(chǎn)生熱水量明顯下降,空壓機(jī)熱量散不走,排氣溫度達(dá)120℃,空壓機(jī)溫度保護(hù)動(dòng)作無法開機(jī)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)由于煤礦水質(zhì)較硬導(dǎo)致?lián)Q熱器結(jié)垢嚴(yán)重,拆開清理了里邊的水垢后系統(tǒng)運(yùn)行恢復(fù)正常。
解決辦法:(1)在水箱自來水進(jìn)水口安裝硅磷晶罐大大緩解了結(jié)垢問題;(2)每兩個(gè)月清理一次換熱器水垢。
采取以上措施后,空壓機(jī)和換熱系統(tǒng)運(yùn)行正常,再未發(fā)生同類故障。
煤礦處北方丘陵地區(qū),冬季最低溫度零下二十度左右,在冬季極端天氣,空氣能泵效率下降,熱水產(chǎn)量少。而澡堂洗浴池因散熱快,熱水需求量加大,供熱不足。
解決辦法:采取定時(shí)供熱水。根據(jù)工人洗澡時(shí)間和用水量,由24小時(shí)供水改為一天分四個(gè)時(shí)間段集中供水,每次供水每個(gè)洗浴池水位比原來降低10cm,這樣即減少了供水量又保證了洗浴溫度。
通過爐峪口煤礦空壓機(jī)余熱利用及空氣能熱泵聯(lián)合給澡堂提供熱水的實(shí)際案例可以看出,空壓機(jī)余熱利用是減少能源浪費(fèi)、提高能源利用率最有效的手段,且投資少、見效快,值得大力推廣應(yīng)用。