文_鄧新華 李侃平
1.北京東元同創(chuàng)能源技術(shù)有限公司 2.陸軍軍事交通學(xué)院
北京市全面實施煤改氣后,NOx成為燃氣鍋爐排放的主要污染物。經(jīng)過對典型燃氣工業(yè)鍋爐實際監(jiān)測結(jié)果表明,北京市燃氣工業(yè)鍋爐NOx排放濃度平均值為156.26mg/m3,采用排放因子法估算全市燃氣工業(yè)鍋爐NOx排放量為9339t。
2015年7月1日北京實施《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB11/139-2015),新建鍋爐NOx排放質(zhì)量濃度要求低于30mg/m3。
近年燃氣鍋爐低氮燃燒技術(shù)得到廣泛深入的研究,各種型式的低氮燃燒器,特別是煙氣再循環(huán)低氮燃燒器產(chǎn)品得到推廣。
通過與國外燃燒器專業(yè)廠家協(xié)商合作開發(fā)FGR低氮燃燒器應(yīng)用于燃氣工業(yè)鍋爐,2016年實施所有項目均采用FGR煙氣再循環(huán)+燃氣分級技術(shù)+新型電子比例調(diào)節(jié)技術(shù),NOx<30mg/m3,取得較好的環(huán)保效果。但是,此類型低氮燃氣燃燒器運行時,殼體局部溫度偏高,散熱損失較大,加上產(chǎn)品為分體布置,在一些安裝空間小的鍋爐房應(yīng)用受限。
在進行鍋爐低氮改造中,某項目使用的3臺8.4MW燃氣熱水鍋爐均為前濕背鍋爐,爐膛偏置,燃燒器接口尺寸小(直徑Φ550),國內(nèi)外FGR低氮燃燒機均無法滿足安裝要求。為此,我們嘗試自行研發(fā)低氮燃燒器。
天然氣燃燒的必要條件是:燃燒溫度、燃燒產(chǎn)物在反應(yīng)區(qū)的停留時間、燃料與空氣混合均勻度。天然氣燃燒產(chǎn)生三種形態(tài)的NOx,對于我國西氣東輸?shù)奶烊粴庵谢静缓械?,故可以忽略燃料型NOx的影響;在常規(guī)燃氣鍋爐排放的氮氧化物中,NOx主要是熱力型NOx,占總量的90%以上,而快速型NOx占氮氧化物總排放量不到10%。因此,控制和減少燃氣鍋爐尾氣中NOx的產(chǎn)生,主要是控制燃燒過程中熱力型NOx的生成。
天然氣燃燒熱力型NOx控制方法:①降低鍋爐燃燒峰值溫度。②降低氧濃度(即降低過量空氣系數(shù))。③縮短燃燒產(chǎn)物在高溫火焰區(qū)的停留時間。
關(guān)于FGR煙氣再循環(huán)的低氮燃燒技術(shù)、燃氣分級技術(shù)發(fā)表了許多研究論文,本文不再贅述。關(guān)于天然氣燃燒熱力型NOx控制方法,我們在研制新型燃燒器時在采用FGR煙氣再循環(huán)+燃氣分級技術(shù)+新型電子比例調(diào)節(jié)技術(shù)基礎(chǔ)上,增加控制NOx的措施:
(1)負荷動態(tài)變化時,必須保持空燃比的穩(wěn)定
有些歐系低氮燃氣燃燒器,在負荷動態(tài)變化時,空燃比不穩(wěn)定,難以保證鍋爐實際運行全工況下環(huán)保達標。為降低成本,有的低氮燃燒器控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)閥沒有位置反饋,無法糾錯,自動調(diào)節(jié)精度不夠,不能穩(wěn)定保證環(huán)保指標達標。
(2)確保燃料與空氣混合均勻度
燃料與空氣混合均勻是天然氣燃燒的必要條件,低氮燃燒器同樣必須遵守。為保證燃料與空氣混合均勻度,本項目的新型低氮燃燒器燃料分級,采用不同的氣流速度,中心貧氧燃燒區(qū)的燃氣流速高于周邊富氧燃燒區(qū)的燃氣流速,同時中心風(fēng)旋流,從而增強擾動,達到混合均勻的目的。
綜合采用FGR煙氣再循環(huán)、燃氣分級技術(shù)、空氣分區(qū)分級技術(shù)、擾流均混技術(shù)、新型電子比例調(diào)節(jié)技術(shù)、精確控制技術(shù),經(jīng)過多次試制實驗,2017年底用于8.4MW燃氣熱水鍋爐的新型低氮燃燒器研制取得初步成效,當年通過環(huán)保驗收。相關(guān)數(shù)據(jù)見表1。
表1 新型燃氣低氮燃燒器數(shù)據(jù)
在3臺8.4MW燃氣熱水鍋爐低氮改造成功基礎(chǔ)上,我們又研發(fā)系列低氮燃氣燃燒器并投放市場。以某熱源中心4臺14MW法羅力三回程燃氣熱水鍋爐低氮改造為例,由于鍋爐爐膛尺寸?。t膛直徑Φ1400,燃燒器接口Φ1050),原歐系80mg/m3燃燒器排放NOx最低為95mg/m3,不能滿足北京市環(huán)保排放標準。而且原歐系80mg/m3燃燒器負荷調(diào)節(jié)范圍有限,不能大負荷運行、升溫慢。運行產(chǎn)生大量積碳造成燃燒不充分、燃燒效率低,氣耗高。
經(jīng)過細致勘察和計算,針對鍋爐爐膛接口尺寸小的情況,對低氮燃燒器進行定制化設(shè)計,滿足現(xiàn)場安裝條件。同時改造時將燃燒器配套風(fēng)機更換為55kW。燃燒器控制系統(tǒng)與原鍋爐控制系統(tǒng)兼容。
經(jīng)過技術(shù)調(diào)試和試運行,新型低氮燃燒器安全投入運行,4臺鍋爐NOx均在26.8~28.5mg/m3,穩(wěn)定達到北京市環(huán)保排放標準。新型低氮燃燒器指標和穩(wěn)定性明顯優(yōu)于原歐系低氮燃燒器。
煙氣再循環(huán)導(dǎo)致:①輻射換熱量減?。虎趯α鲹Q熱量增加。對流換熱量增加量不足以彌補輻射換熱量減小量,鍋爐總體效率下降,根據(jù)鍋爐爐型和運行工況,一般鍋爐效率下降0.5%~4.5%。
煙氣再循環(huán)中產(chǎn)生大量冷凝水,影響燃燒器運行,特別是火焰監(jiān)測器受到污染致使鍋爐不定期熄火現(xiàn)象,燃燒器運行不穩(wěn)定。運行停爐期間,冷凝水造成火焰監(jiān)測器損壞經(jīng)常發(fā)生。
無論液滴沖擊,或者葉輪結(jié)冰,將使風(fēng)機振動變大,容易損壞。特別是由于冷凝水有腐蝕性,縮短燃燒器本體、風(fēng)機設(shè)備壽命和風(fēng)道的使用壽命。
為減少冷凝水量,在有關(guān)項目嘗試采用FGR煙道上增加冷凝器,有一定的效果。但由于運行時間比較短,還有待進一步探索。
通過低氮燃氣燃燒器的研制及應(yīng)用,得出以下初步結(jié)論:
①綜合采用低氮燃燒技術(shù),低氮燃氣燃燒器在鍋爐實際運行工況,NOx<30mg/m3技術(shù)上是可以實現(xiàn)的。
②經(jīng)過近幾年的研究探索,研制的新型低氮燃氣燃燒器在指標穩(wěn)定性方面優(yōu)于部分歐系低氮燃燒器。
③采用FGR低氮燃氣燃燒器過程中產(chǎn)生的鍋爐效率下降、冷凝水問題,還有待進一步研究解決。