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        某燃氣輪機熱電減溫水噴嘴頻繁堵塞原因分析及防治措施

        2019-10-15 08:04:02劉祥亮洪新華趙立群王春霞
        燃氣輪機技術(shù) 2019年3期
        關(guān)鍵詞:顆粒物水質(zhì)檢測

        劉祥亮,周 臣,洪新華,趙立群,王 寧,王春霞

        (1. 中電華創(chuàng)電力技術(shù)研究有限公司,上海 200081;2. 北京歐林特技術(shù)咨詢有限公司,北京 110048;3. 中電商丘熱電有限公司,河南 商丘 476000)

        某燃氣輪機項目總裝機規(guī)模1 300 MW,包括兩臺9E機組(2×180 MW)和兩臺9F機組(2×470 MW)。四臺機組均為燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組,其中9E機組為兩臺GE公司生產(chǎn)的重型燃氣輪發(fā)電機組,與國產(chǎn)余熱鍋爐和汽輪發(fā)電機組構(gòu)成兩套1+1+1配置的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組;9F機組鍋爐選用東方日立三壓、再熱、無補燃、臥式、自然循環(huán)鍋爐,燃氣輪機選用東方三菱M701F4重型燃氣輪機。該項目設(shè)計配套高、中、低壓三種參數(shù)抽汽供熱及溴化鋰吸收式集中制冷站,通過對發(fā)電過程余熱進行利用,實現(xiàn)冷熱電三聯(lián)供。

        機組近階段制冷站減溫水噴嘴運行過程中存在頻繁堵塞的現(xiàn)象,對系統(tǒng)安全運行造成較多的危害,主要體現(xiàn)在減溫水噴嘴需不定期人工拆卸清理,增加檢修工作量,影響制冷機系統(tǒng)正常運行狀態(tài);單位時間內(nèi)通入的水流量減少,造成冷卻效果不佳,蒸汽過熱;堵塞物污染減溫水水質(zhì),降低蒸汽品質(zhì);減溫水噴嘴堵塞造成管道輸送泵壓力增大,泵頻率和開度增大,工作電耗增加,增加運行成本;管道若發(fā)生腐蝕會縮短設(shè)備的使用壽命[1-2]。

        通過設(shè)備檢查、水樣檢測和堵塞物質(zhì)化學(xué)成分分析等工作,初步診斷出減溫水噴嘴頻繁堵塞的原因,并提出了相應(yīng)的防治措施和建議。

        1 設(shè)備宏觀檢查

        減溫水管道位于制冷站廠房頂棚外部,余熱鍋爐熱水供制冷機回水管處。設(shè)備KKS編碼為I4601,水源取自凝結(jié)水加熱器出口,介質(zhì)即為凝結(jié)水。I4601管道配1備1用2套不銹鋼濾網(wǎng),投入運行約一年,拆開濾網(wǎng)見片狀乳白色垢皮,厚度約0.7 mm,質(zhì)地脆弱易折,殘留的雜質(zhì)。拆開噴嘴檢查發(fā)現(xiàn)堵塞的黑色粘狀物質(zhì)見圖1。

        圖1 減溫水濾網(wǎng)處雜質(zhì)和噴嘴處堵塞物質(zhì)

        對I4601管道噴嘴區(qū)域進行系統(tǒng)檢查,流程示意圖見圖2。

        圖2 I4601管道流程系統(tǒng)示意圖

        從圖2中可見,從余熱鍋爐側(cè)凝結(jié)水加熱器出口引至制冷站的減溫水管道,規(guī)格為Φ219的普通碳鋼材質(zhì),長度約200 m,管道內(nèi)部熱水(汽)為140 ℃左右,壓力2.0 MPa,流量為120 t/h~200 t/h,經(jīng)制冷站換熱后回水重新送至凝汽器加熱器入口,回水溫度為70 ℃左右。從回水管引約70 ℃減溫水,通過濾網(wǎng)過濾,從噴嘴直接噴淋至I4601蒸汽管道,I4601管道蒸汽由約240 ℃減溫至約160 ℃,減溫方式為介質(zhì)直接混合式。I4601管道內(nèi)蒸汽經(jīng)制冷機后降溫至85 ℃,疏水收集在中間熱水箱。

        2 減溫水及堵塞物檢測分析

        2.1 減溫水水質(zhì)檢測分析

        對I4601管道減溫水取樣,首先采用原子吸收光譜儀檢測水質(zhì)鐵離子含量,原子吸收光譜儀檢測結(jié)果超出了儀器的檢測上限,隨后采用分光光度法測定,取樣的減溫水鐵離子含量為0.999 mg/L,減溫水鐵含量異常。

        2.2 堵塞物掃描電鏡、能譜及定量分析

        對減溫水噴嘴堵塞物進行取樣檢測分析,掃描電鏡、能譜分析及定量分析檢測結(jié)果見圖3。

        2.2.1 掃描電鏡和能譜分析

        從圖3可見,放大后垢樣尺寸不均勻,由很多微小顆粒粘結(jié)在一起,有些顆粒物可見發(fā)暗物質(zhì),有些顆粒物只含有微小顆粒物。大部分顆粒物只含有Fe和O元素,含發(fā)暗物的顆粒物含有O、Si、Fe或Ca元素,有些顆粒物含有O、S、Cr、Fe和Ni元素。說明減溫水噴嘴處垢樣主要成分為鐵氧化物,其次為含硅化合物以及鉻的氧化物等物質(zhì)。

        圖3 堵塞物質(zhì)掃描電鏡和能譜分析

        2.2.2 定量分析

        根據(jù)DL/T 1151-2012《火力發(fā)電廠垢和腐蝕產(chǎn)物分析方法》中相關(guān)方法,對水分、Fe3O4含量等指標進行化學(xué)定量分析,測試結(jié)果見表1。

        表1 垢樣化學(xué)定量分析結(jié)果

        綜上所述,減溫水噴嘴處垢樣為粉末狀,含有少量的半透明物質(zhì)和灰白色物質(zhì),大部分物質(zhì)有磁性。能譜分析結(jié)果表明減溫水噴嘴處垢樣的主要元素為Fe和O,局部含有少量的Si、S、Ca、Cr和Ni等元素?;瘜W(xué)定量分析顯示垢樣中Fe3O4含量為89.49%,酸不溶物含量為8.05%。

        3 原因初步分析

        3.1 減溫水前端水質(zhì)

        I4601管道減溫水源自余熱鍋爐側(cè)凝汽器加熱器出口,凝加出口未設(shè)置取樣點,無法直接對減溫水前端(凝加出口)水質(zhì)進行分析檢測。查閱了化驗班凝結(jié)水歷史分析記錄,凝結(jié)水水質(zhì)較好,不存在鐵離子超標現(xiàn)象。參考了2018年10月24日廣東特種設(shè)備檢測院出具的《電站鍋爐水汽質(zhì)量檢驗報告》(報告編號BJJ-S01804891),見圖4。

        圖4 近期電站鍋爐水汽質(zhì)量檢驗報告

        從圖4中可見,凝結(jié)水硬度接近0,CC、Na+、Fe2+、Cu2+、SiO2未檢,尚無法完全排除凝汽器加熱器出口水質(zhì)較差從而引起減溫水噴嘴堵塞。

        3.2 管道發(fā)生流動加速腐蝕

        該廠凝結(jié)水pH值要求控制在9.40~9.60,實際運行中因調(diào)峰啟停補水量大和監(jiān)控調(diào)整不及時的原因,有時控制偏低,在9.20~9.60之間。

        圖5 鐵/水電位—pH理論圖

        圖5為鐵水與pH值腐蝕的理論關(guān)系,一般意義上,pH值9.60條件下靜態(tài)溶液中金屬鐵處于鈍化或免蝕區(qū)域(非腐蝕狀態(tài))[3]。但Woolsey[4]和Baranenko[5]等國外專家研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)溫度處于120~160 ℃的水汽環(huán)境下,水分子電離平衡常數(shù)會改變,導(dǎo)致溶液真實pH變化,管道介質(zhì)與金屬基體處于高流速沖刷狀態(tài),微觀上會發(fā)生不同程度的流動加速腐蝕反應(yīng)(FAC),特別是在管道彎頭處發(fā)生FAC的風(fēng)險較高如圖6所示。從動態(tài)方面分析,管道內(nèi)表面的鐵開始溶解,并與水中的OH-結(jié)合生成Fe(OH)2,在水中溶解氧充足時,F(xiàn)e(OH)2氧化成致密的氧化膜層Fe2O3,隨著氧的不斷消耗,水中的氧不足以將Fe(OH)2完全氧化為Fe3+,此時則轉(zhuǎn)化為磁性氧化膜Fe3O4,該層氧化物結(jié)構(gòu)較為疏松[6-7]。這也解釋了垢樣成分局部含有少量的Cr和Ni等元素的原因。

        圖6 140 ℃時流速、pH與FAC速率關(guān)系

        3.3 Fe(OH)3膠體變徑處摩擦脫穩(wěn)聚沉

        圖7 碳鋼管道膠體Fe(OH)3脫穩(wěn)示意圖

        無論是減溫水水質(zhì)較差含有膠體態(tài)Fe(OH)3,還是微觀FAC反應(yīng)生成的Fe(OH)3膠體,原本穩(wěn)定分散在減溫水中的同類電荷膠體態(tài)Fe(OH)3會在噴嘴孔隙變徑處發(fā)生碰撞摩擦脫穩(wěn)反應(yīng),生成磁性Fe3O4在噴嘴處沉積堵塞[8-9]。

        4 結(jié)論與防治措施

        結(jié)合設(shè)備檢查、減溫水水質(zhì)檢測、堵塞物的掃描電鏡和能譜分析數(shù)據(jù)綜合初步分析認為,制冷站I4601管道噴嘴堵塞的主要原因為減溫水本身水質(zhì)較差,分散在減溫水(介質(zhì))中的膠體態(tài)Fe(OH)3,在管道噴嘴變徑處同類電荷摩擦脫穩(wěn),微觀流動加速腐蝕反應(yīng)生成疏松的磁性氧化膜,沖刷脫落沉積在噴嘴孔隙之處。針對上述原因,提出以下幾點防治措施:

        (1) 在減溫水管道進出口設(shè)置取樣點,加強對I4601管道減溫水的日?;瘜W(xué)監(jiān)督工作[10]。

        (2) 利用檢修期間對制冷站I4601減溫水管道彎頭處割管檢查管壁內(nèi)部形貌,確認I4601減溫水管道發(fā)生流動加速腐蝕程度。

        (3) 對制冷站I4601減溫水系統(tǒng)改造,減溫水從水質(zhì)較好的位置引用。

        (4) 因水汽系統(tǒng)控制pH值較高,建議查找機組中有無銅制元件,謹防熱力設(shè)備發(fā)生堿性腐蝕[11]。

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