芮 瑞,頓小寶,姚 瑤
(1.中國電建集團(tuán)河南省電力勘測設(shè)計院有限公司,河南 鄭州 450007;2.西安熱工研究院有限公司,陜西 西安 710000)
某電廠鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)采用全膜法,原水經(jīng)纖維過濾器后進(jìn)入超濾裝置,后經(jīng)超濾水箱、升壓泵、高壓泵由母管送入一級反滲透裝置,產(chǎn)水管道為單元制,經(jīng)緩沖水箱后進(jìn)入后續(xù)二級反滲透、滲透水箱、EDI 裝置。自2017 年12 月完成調(diào)試后,因水源無法連續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)、整體工期情況用水量較小,設(shè)備運行時間較短。制水期間四套一級反滲透裝置經(jīng)常出現(xiàn)產(chǎn)水管道爆破膜爆破的情況,爆破后需停運設(shè)備并排水后更換新的膜片,不僅影響系統(tǒng)的正常運行,同時增加了人力物資的損耗。
一級反滲透裝置系統(tǒng)如圖1 所示,超濾產(chǎn)水經(jīng)變頻升壓泵進(jìn)入反滲透母管,并由工頻高壓泵送入一級反滲透裝置,濃水由手動閥門截留后排至地溝,產(chǎn)水進(jìn)入緩沖水箱。
圖1 一級反滲透裝置工藝流程
鍋爐補(bǔ)給水處理采用的反滲透膜多為聚酰胺卷式復(fù)合膜,其具有脫鹽率高、產(chǎn)水量大、耐化學(xué)清洗、pH 范圍寬等諸多優(yōu)勢[1]。反滲透膜一般分無紡布、聚砜支撐層以及聚酰胺脫鹽層,其中無紡布和聚砜支撐層具有更大的孔徑,起到支撐聚酰胺脫鹽層的作用。當(dāng)產(chǎn)水側(cè)產(chǎn)生背壓現(xiàn)象,壓力高于進(jìn)水或濃水壓力0.03 MPa 時[2],反滲透膜就有可能發(fā)生復(fù)合層之間剝離,引起脫鹽層強(qiáng)烈拉伸,進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)水水質(zhì)急劇下降。
調(diào)試及運行初期,由于供貨等原因,爆破膜采用2 片3~5 mm 厚橡膠墊片替代。采用橡膠墊片存在著爆破壓力不確定、材質(zhì)質(zhì)量無法保障、存在疲勞等問題,但是考慮到爆破膜發(fā)生的頻率無規(guī)律,有時運行10 天以上,有時1 天即發(fā)生爆破泄壓,因此雖然以上問題雖然存在,但不是爆破膜爆破的主要原因。
正常運行時,反滲透產(chǎn)水壓力基本維持在0.07 MPa左右,該壓力為產(chǎn)水管道靜壓、阻力及動能之和,符合現(xiàn)場設(shè)備管道高度情況,同時該壓力遠(yuǎn)小于爆破膜爆破壓力。產(chǎn)水管道上依次安裝有逆止閥、手動蝶閥,逆止閥安裝方向正確且無卡澀,手動蝶閥位置在產(chǎn)水管道約3 m 處,不存在因各種原因誤關(guān)閉引起的憋壓情況。且四套一級反滲透均存在爆破膜爆破的情況,因此排除產(chǎn)水管道憋壓原因引起爆破膜爆破的可能。
設(shè)備啟動與停運時,需要操作的閥門、水泵與加藥泵較多,為了防止憋壓沖擊反滲透膜、斷水、水錘等現(xiàn)象的產(chǎn)生,一般要求運行人員順控啟停設(shè)備。順控步序以廠家給出的步序表為基礎(chǔ),根據(jù)現(xiàn)場實際設(shè)備、運行狀況,經(jīng)調(diào)試、業(yè)主、廠家、運行、組態(tài)等多方討論,并最終經(jīng)現(xiàn)場調(diào)試期間進(jìn)行部分修改最終確定。一級反滲透裝置啟停步序見表1。
首先對反滲透濃水側(cè)進(jìn)行沖洗,沖洗完成后進(jìn)行反滲透裝置的啟動。打開產(chǎn)水排放閥,由于一級反滲透進(jìn)水管道為母管制,升壓泵與設(shè)備距離較遠(yuǎn),啟動時升壓泵先變頻啟動[3-4]。當(dāng)來水管道憋壓后打開電動慢開門,其完全開啟或關(guān)閉需要約48 s,考慮到高壓泵為工頻泵,為防止啟動時反滲透膜沖擊,在慢開門打開約5 s 后啟動高壓泵,此時慢開門開度仍較小,高壓泵出口處于憋壓狀態(tài)。隨著慢開門開啟,反滲透膜一段入口壓力逐漸升高,直到系統(tǒng)壓力穩(wěn)定后,投入加藥泵等設(shè)備,關(guān)閉產(chǎn)水排放閥,設(shè)備正常投運。停運過程與投運類似,先打開產(chǎn)水排放閥,然后關(guān)閉慢開門,關(guān)閉約35 s 時,慢開門已關(guān)度較大,反滲透膜一段入口壓力有所下降,此時停運高壓泵,反滲透膜側(cè)壓力已較小,且避免了嚴(yán)重的水錘現(xiàn)象的產(chǎn)生,待慢開門關(guān)閉后停運升壓泵,關(guān)閉產(chǎn)水排放閥。最后對反滲透濃水側(cè)進(jìn)行沖洗,防止?jié)馑畟?cè)結(jié)垢。
在設(shè)備順控啟停的過程中,考慮到可能對反滲透膜產(chǎn)生破壞的情況,已經(jīng)對順控進(jìn)行了完善,避免了設(shè)備損壞的情況的發(fā)生。若是由設(shè)備啟停順控不合理的原因引起的爆破膜破壞,則由順控啟動設(shè)備的過程中應(yīng)更加頻繁地發(fā)生,與實際情況不符,因此排除該原因。
調(diào)試及運行初期,由于廠內(nèi)其他系統(tǒng)尚未完善,采用地下水作為臨時水源,設(shè)備運行狀況良好。隨著調(diào)試工作的進(jìn)行,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,業(yè)主安排采用處理后的中水作為補(bǔ)給水水源,其水質(zhì)與地下水比較,產(chǎn)生了一定的變化,一級反滲透的運行狀況也發(fā)生了改變,其各項指標(biāo)見表2。
表2 不同水源水質(zhì)情況下一級反滲透裝置運行工況
由表2 可以看出,地下水與處理后的中水作為水源,一級反滲透裝置運行工況有所變化,其主要體現(xiàn)在電導(dǎo)率上。隨著進(jìn)水電導(dǎo)率的增加,滲透壓相應(yīng)增加,若高壓泵壓力保持恒定,則流量會降低,同時脫鹽率會降低,體現(xiàn)為產(chǎn)水電導(dǎo)率的上升。
雖然進(jìn)水電導(dǎo)率的增加會對壓力有所影響,但其影響相對較小[5],且水源水質(zhì)并非突變,而是在運行過程中維持同一種水源水質(zhì),不會因水源的變化而引起一級反滲透運行過程中壓力的突變導(dǎo)致爆破膜破壞。
反滲透裝置若長期不運行會引入少量氣體,且水中溶解的氣體同樣會在運行過程中帶入,由于水的不可壓縮性,當(dāng)反滲透運行過程中,水的壓力由進(jìn)水的0.95 MPa 降至產(chǎn)水的0.07 MPa,而容易壓縮的氣體則溶解度迅速降低,形成氣泡,由于反滲透膜只能脫除溶解性的離子,而對氣體無脫除作用,因此氣體進(jìn)入產(chǎn)水側(cè)后壓力由0.95 MPa 降低至0.07 MPa,體積迅速膨脹,使水流的壓力瞬間達(dá)到爆破膜的爆破壓力0.18 MPa,導(dǎo)致爆破膜破壞。
通過對一級反滲透裝置運行情況的分析,最終確定反滲透爆破膜破壞的根本原因是由于水中氣泡導(dǎo)致產(chǎn)水壓力波動使得產(chǎn)水壓力快速上升。針對以上原因,對裝置的運行給出了建議:
1)應(yīng)每天對反滲透裝置進(jìn)行沖洗,在防止?jié)馑畟?cè)結(jié)垢、微生物滋生的同時,將停運過程中可能從裝置上取樣管路等處引入的氣體排出。
2)保證裝置投運過程中沖洗步序的時間。該廠反滲透沖洗水采用除鹽水,調(diào)試初期由于水源緊張、用水量大等因素,運行人員存在減少沖洗時間的情況,后期應(yīng)盡量避免此情況的出現(xiàn)。
3)若因管道檢修,電動慢開門前反滲透進(jìn)水母管有排水操作,或設(shè)備停運時間長等情況,可適當(dāng)利用反滲透進(jìn)水保安過濾器前排放管道進(jìn)行低壓沖洗,將反滲透進(jìn)水母管滿水;或利用升壓泵低壓沖洗反滲透裝置,保證來水管道內(nèi)存留的氣體外排徹底。
4)可在反滲透產(chǎn)水管道加裝安全閥,壓力設(shè)定為0.18 MPa 或以下,可避免因氣體引起的壓力波動導(dǎo)致爆破膜頻繁爆破。