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        船用脫硫塔煙道噴霧脫硫模擬及試驗分析

        2019-10-12 02:02:54馮兆緣畢堅裔馬紫陽
        艦船科學(xué)技術(shù) 2019年9期
        關(guān)鍵詞:塔內(nèi)傳質(zhì)煙道

        周 密,馮兆緣,畢堅裔,馬紫陽,盧 江,陳 寧

        (1. 江蘇科技大學(xué) 能源與工程學(xué)院,江蘇 鎮(zhèn)江 212003;2. 渤海船舶重工有限責(zé)任公司,遼寧 葫蘆島 125000)

        0 引 言

        濕法煙氣脫硫技術(shù)(WFGD)是目前去除煙氣中SO2的重要技術(shù),在整個煙氣脫硫工業(yè)中,其使用率超過了80%[1],煙道噴霧脫硫技術(shù)是通過把部分進(jìn)口煙道作為吸收反應(yīng)區(qū),在煙道側(cè)面安裝高效霧化噴嘴[2],使噴出的漿液顆粒由傳統(tǒng)的2 000 μm 降低到50~80 μm[3],將漿液充分霧化與煙氣預(yù)混進(jìn)入塔內(nèi),以增加煙氣與脫硫漿液的接觸時間,從而達(dá)到提高已投運、吸收區(qū)域固定脫硫塔脫硫效率的目的。在脫硫塔SO2吸收過程模擬方面,Kiil 等[4]利用雙膜理論對格柵填料塔內(nèi)的SO2吸收過程進(jìn)行了模擬并提出了加強傳質(zhì)效率的方法。Selene M.A. Guelli U. Souza 等[5]提出石灰石漿液液滴的吸收過程模型,分析了漿液液滴粒徑和pH 值之間的關(guān)系。L.E. Kallinikos 等[6]分析了塔內(nèi)的石灰石漿液吸收SO2的過程,得出漿液霧化液滴平均直徑將會直接影響脫硫系統(tǒng)的脫硫效率。F.J. Guti érrez Ortiz[7]分析了帶有多層噴淋層的吸收塔內(nèi)漿液對脫硫效果的影響,提出上層噴淋層對下層噴淋層的脫硫效果產(chǎn)生影響且為正向增益效應(yīng)的結(jié)論。Warych 等[8]分析了石灰石漿液的溶解過程和SO2的吸收過程,得出了脫硫效率隨pH 值、液氣比等運行參數(shù)的變化趨勢。Brorben等[9]基于滲透理論對脫硫塔內(nèi)的SO2吸收過程進(jìn)行了模擬,得出塔內(nèi)的SO2吸收過程大部分是由液相傳質(zhì)控制的過程,只有在塔頂部SO2濃度極低的環(huán)境下是由氣相傳質(zhì)控制。李蔭堂等[10]研究了塔內(nèi)液滴的停留時間,得出平均直徑小、分布均勻的霧化液滴可以使液滴總的停留時間增長。李仁剛等[11]對液滴直徑對氣液傳質(zhì)面積的影響進(jìn)行了研究,指出在煙氣速度保持穩(wěn)定的前提下,傳質(zhì)面積隨著液滴直徑減小而增大。張曉東等[12]依據(jù)傳質(zhì)理論和脫硫相關(guān)化學(xué)反應(yīng),建立了漿液液滴吸收煙氣的傳質(zhì)速率模型和反應(yīng)區(qū)的平衡方程。上述研究對于SO2吸收過程主要對象為傳統(tǒng)的脫硫塔,而對于采取噴霧脫硫技術(shù)后,脫硫塔內(nèi)SO2吸收過程的模擬方面研究較少。本文將基于雙膜理論建立SO2的傳質(zhì)模型,通過用戶自定義模塊將其嵌入Fluent 軟件中,對不開啟和開啟煙道霧化噴嘴,脫硫塔內(nèi)SO2吸收過程進(jìn)行模擬,并通過相關(guān)試驗對模擬結(jié)果進(jìn)行對比分析,為煙道噴霧技術(shù)的脫硫效果提供理論支撐。

        1 試驗系統(tǒng)

        船舶廢氣脫硫系統(tǒng)流程示意圖及脫硫塔試驗臺架如圖1 所示。該試驗系統(tǒng)主要分為4 個部分:脫硫塔主體、漿液制備系統(tǒng)、漿液循環(huán)及噴淋洗滌(包括煙道噴霧)、脫硫廢水處理系統(tǒng)。于脫硫塔進(jìn)口煙道不同位置增加1~2 個高效霧化噴嘴,其噴射的漿液量為未加霧化噴嘴時整個噴淋層系統(tǒng)所供漿液量的5%,液氣比(噴淋漿液與煙氣的體積流量之比)為16,脫硫漿液的pH 值為5.5。

        試驗工況模擬為船舶主機的額定工況,其總排煙量為57 150 Nm3/h,SO2初始質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.24%,煙氣經(jīng)海水冷卻至298.15 K,通過變頻風(fēng)機送入脫硫塔內(nèi)。煙氣先經(jīng)煙道處霧化噴嘴噴霧混合,再與3 層噴淋層噴射的脫硫漿液反應(yīng),經(jīng)塔頂部除霧器脫除水分后排出塔外。脫硫漿液制備系統(tǒng)分為漿料罐、將料泵、攪拌電機3 部分。脫硫塔底部設(shè)有漿液收集槽,用以回收噴淋漿液并通過噴淋泵送至噴淋層循環(huán)使用。

        出口SO2的質(zhì)量分?jǐn)?shù)根據(jù)ecom-J2KN 煙氣分析儀的采樣探頭測得,脫硫效率由下式計算得出:

        圖1 船舶廢氣脫硫系統(tǒng)流程示意圖及脫硫塔試驗臺架圖Fig. 1 Schematic diagram of the process of the ship exhaust gas desulfurization system and diagram of desulfurization tower test bench

        式中:y 為脫硫效率;cin為進(jìn)口SO2質(zhì)量分?jǐn)?shù);cout為出口SO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)。

        2 數(shù)學(xué)模型及計算參數(shù)

        2.1 計算區(qū)域與網(wǎng)格劃分

        脫硫塔計算區(qū)域的網(wǎng)格劃分及所建立A-A 截面如圖2所示。其中A-A 截面為距煙氣入口0.4 m 的觀察截面。

        2.2 基本假設(shè)

        在對脫硫塔塔內(nèi)流場進(jìn)行模擬時,遵循以下基本假設(shè)[13]:

        1)煙氣視為不可壓縮的理想氣體;

        2)由于實驗和數(shù)值模擬均在常溫下進(jìn)行,所以忽略氣液兩相間、氣液與塔壁之間的熱量傳遞;

        3)假定液滴分布均勻,忽略其破碎、蒸發(fā)、碰撞等情況;

        4)忽略噴嘴等細(xì)部構(gòu)件結(jié)構(gòu)本身對流場的擾動。

        2.3 數(shù)學(xué)模型

        2.3.1 SO2吸收模型

        SO2吸收模型依據(jù)雙膜理論建立,得到氣液界面上SO2的傳質(zhì)通量為:

        圖2 脫硫塔計算區(qū)域與網(wǎng)格劃分Fig. 2 Desulfurization tower calculation area and meshing

        式中:NSO2為SO2的傳質(zhì)通量,mol/(m2·s);kg,SO2為SO2的氣相傳質(zhì)系數(shù),m/s,由文獻(xiàn)[14]中的公式計算得出;R 為理想氣體常數(shù);T 為煙氣溫度,K;PSO2為氣相主體中的SO2的分壓,Pa,由Fluent 軟件的用戶自定義宏得出;PSO2*為氣液界面上SO2的分壓,Pa,由文獻(xiàn)[15]中的模型計算得到。利用用戶自定義函數(shù)來描述這一方程,即可模擬SO2的吸收過程。

        2.3.2 氣液兩相的流場參數(shù)和邊界條件

        氣液兩相的流場參數(shù)和邊界條件如表1 所示。

        3 模擬結(jié)果與分析

        3.1 A-A 截面速度云圖

        圖3 為無和有煙道霧化噴嘴時A-A 截面的速度云圖和煙道頂面霧化噴嘴的噴射軌跡圖。布置煙道霧化噴嘴時,A-A 截面處的速度比沒有布置煙道霧化噴嘴時的速度略小,并且速度分布也更加均勻。安裝煙道霧化噴嘴,經(jīng)其噴射進(jìn)入煙道的霧化液滴對煙氣的分布產(chǎn)生了一定的擾動,使得煙氣在塔內(nèi)分布的均勻性增強。

        3.2 脫硫塔y=0 截面SO2 質(zhì)量分?jǐn)?shù)云圖

        圖4 為脫硫塔y=0 截面的SO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)云圖??梢钥吹剑瑳]有布置煙道霧化噴嘴時,煙氣直接進(jìn)入塔內(nèi)與噴淋漿液接觸反應(yīng);煙道頂面、右側(cè)面、左側(cè)面、左+右、左+頂、右+頂面安裝霧化噴嘴時,進(jìn)口煙氣和霧化噴嘴噴射的液滴進(jìn)行預(yù)混,進(jìn)入塔體內(nèi)部與噴淋漿液充分反應(yīng)。通過Fluent 軟件檢測出口SO2質(zhì)量分?jǐn)?shù),由式(1)計算脫硫效率依次為95%,96.32%,96.54%,96.78%,98.40%,97.81% 和97.32%。其中,1 個位置安裝高效霧化噴嘴時,安裝在左側(cè)面脫硫效果最好;2 個位置安裝高效霧化噴嘴時,分別安裝在左+右側(cè)面脫硫效果最好,此結(jié)果與方磊等[3]研究結(jié)果相同。

        表1 氣液兩相的流場參數(shù)和邊界條件Tab. 1 Parameters and boundary conditionsof gas and liquid flow field

        圖3 A-A 截面速度云圖Fig. 3 A-A section velocity cloud

        圖4 脫硫塔y=0 截面SO2 質(zhì)量分?jǐn)?shù)云圖Fig. 4 Desulfurization tower y = 0 cross section SO2 mass fraction cloud

        4 試驗方案與結(jié)果分析

        4.1 試驗方案

        1)在試驗前,需維持脫硫塔系統(tǒng)運行參數(shù)的穩(wěn)定,即需要保持煙氣流量為15.875m3/s,煙氣的溫度為298.15 K,液氣比(噴淋漿液與煙氣的體積流量之比)為16,脫硫漿液的pH 值為5.5,在此情況下,ABC 三層噴淋層同時開啟,同時保持霧化噴嘴關(guān)閉,穩(wěn)定運行8 h 后,測定其脫硫效率。

        2)分別開啟煙道頂面、右側(cè)面、左側(cè)面、左+右、左+頂、右+頂面安裝的霧化噴嘴,以噴嘴流量為45.72 m3/h 穩(wěn)定運行8 h 后,測試脫硫效率。

        3)保持系統(tǒng)穩(wěn)定運行,調(diào)節(jié)煙道霧化噴嘴漿液的流量,以測試左+右側(cè)面開啟霧化噴嘴時不同流量(0,9.144,18.288,27.432,36.576,45.72 m3/h)對脫硫效率的影響。

        4.2 試驗結(jié)果與分析

        由圖5 可知,當(dāng)噴淋層正常運行,未開啟霧化噴嘴時,脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定運行8 h,脫硫塔的脫硫效率的平均值達(dá)到了94.80%;運行期間脫硫效率值在其基礎(chǔ)上的一定范圍內(nèi)波動。分別開啟煙道頂面、右側(cè)面、左側(cè)面、左+右、左+頂、右+頂面的霧化噴嘴,穩(wěn)定運行期間,脫硫效率得到了明顯的提升,脫硫效率的平均值依次為96.21%,96.39%,96.52%,97.80%,97.53%,97.22%,不同情況的脫硫效率試驗平均值與模擬值相近。其中,安裝1 個霧化噴嘴時,安裝在左側(cè)面上,脫硫效率最高達(dá)到96.52%;安裝2 個霧化噴嘴時,安裝在左+右側(cè)面上,脫硫效率最高達(dá)到97.8%,與未開啟霧化噴嘴時相比,分別提高了1.72%和3%,這表明開啟霧化噴嘴能夠有效提高原有脫硫系統(tǒng)的脫硫效率。

        圖5 不同位置是否開啟霧化噴嘴對脫硫效率的影響Fig. 5 Effect of opening and closing atomizing nozzle on desulfurization efficiency in different positions

        由圖6 可知,當(dāng)噴淋層正常開啟,霧化噴嘴流量分別為0,9.1 4 4,1 8.2 8 8,2 7.4 3 2,3 6.5 7 6,45.72 m3/h 時,對應(yīng)的脫硫效率值依次為94.36%,95.42%,95.96%,96.58%,97.18%,97.76%,此結(jié)果表明霧化噴嘴漿液流量由0~45.72 m3/h 的過程中,脫硫系統(tǒng)的脫硫效率由94.36%逐步增大至97.76%,增大趨勢基本呈線性,若繼續(xù)增大霧化噴嘴流量,脫硫效率將繼續(xù)增大,但是由于脫硫塔進(jìn)口煙道空間有限,即實際中僅能安裝2 個高效霧化噴嘴,而每個噴嘴的最大噴射量有限,所以導(dǎo)致脫硫效率在實際過程中不能無限增大。

        圖6 霧化噴嘴流量對脫硫效率的影響Fig. 6 Effect of atomizing nozzle flow on desulfurization efficiency

        5 結(jié) 語

        基于SO2傳質(zhì)模型對脫硫塔進(jìn)口煙道處不開啟以及分別開啟不同位置的霧化噴嘴時,塔內(nèi)SO2的吸收情況進(jìn)行模擬分析,并通過試驗對比驗證,其結(jié)果如下:

        1)在脫硫塔進(jìn)口煙道處布置高效霧化噴嘴,霧化液滴對煙氣的流動產(chǎn)生了一定程度的擾動,煙氣在塔內(nèi)的分布更加均勻,液滴能夠更加有效地與煙氣接觸反應(yīng)。

        2)安裝霧化噴嘴,霧化的液滴與進(jìn)口煙氣進(jìn)行預(yù)混之后進(jìn)入塔體,可明顯提高脫硫效率。其中,當(dāng)只在1 個位置安裝霧化噴嘴時,在左側(cè)面安裝,脫硫效率最大達(dá)到了96.78%,當(dāng)在兩兩不同組合側(cè)面安裝霧化噴嘴時,在左側(cè)面和右側(cè)面安裝,脫硫效率最大達(dá)到98.40%,分別比沒有開啟霧化噴嘴時增加了1.78%和3.4%。此模擬脫硫效率的數(shù)值相比試驗數(shù)值,誤差較小。

        3)在其他運行參數(shù)保持穩(wěn)定的條件下,霧化噴嘴漿液流量由0~45.72 m3/h 的過程中,脫硫效率由94.36%逐步增大至97.76%,基本呈線性增大趨勢。

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