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        鋼管取樣專用鋸機自動化改造與設(shè)計研究

        2019-10-11 07:29:02費明利湯子堯
        中國設(shè)備工程 2019年18期
        關(guān)鍵詞:夾頭工作臺圓盤

        費明利,湯子堯

        (1.衡陽華菱鋼管有限公司,湖南 衡陽 421001;2.上海電機學(xué)院,上海 201306)

        1 設(shè)備現(xiàn)狀

        某企業(yè)技術(shù)中心的試樣制備室目前擁有4 臺帶鋸機,承擔(dān)著全廠鋼管生產(chǎn)的檢測取樣任務(wù)。鋼管取樣分橫切取樣(環(huán)切)和縱切取樣(條切),因檢測項目的原因,其縱切取樣數(shù)量遠多于橫切取樣。目前試樣制備室4 臺帶鋸機的工件夾持工作臺均為常規(guī)結(jié)構(gòu),適合于橫切取樣(環(huán)切),但并不適合于縱切取樣(條切),主要問題表現(xiàn)在以下幾個方面(見圖1)。

        (1)條切鋸割時,鋼管試樣仍是兩端對向夾持。夾持力小,鋼管夾持不住打滑;夾持力大,薄壁鋼管在大的對向夾持力下極易彎曲失圓,導(dǎo)致無法切割。

        (2)條切鋸割小直徑鋼管時,大的對向夾持力使小直徑鋼管發(fā)生扭曲,導(dǎo)致試樣切割變形。

        (3)按取樣要求,在同一段鋼管的同一位置,需條切取樣多塊試樣,在鋼管對向夾持狀態(tài)下,當(dāng)取下第一條縱切試樣后,鋼管已沿單邊縱向切斷,在后的第二條縱切取樣時,鋼管被鋸切部分只是單側(cè)夾持,鋸切時嚴重失穩(wěn),對于薄壁鋼管更無法切割。

        圖1 現(xiàn)有帶鋸機

        (4)帶鋸機只能使用工具鋼鋸帶,硬度低,有些高硬度高強度厚壁鋼管無法切割;剛性差,鋸切過程容易失穩(wěn)打壞鋸片;同時,鋸切效率低。但帶鋸機也有結(jié)構(gòu)簡單、維修容易、設(shè)備購置費用低廉等特點。

        (5)目前的4 臺帶鋸機無任何自動化功能,操作煩瑣,效率低下。鋸割尺寸得不到保證。

        2 改造目的

        今年以來,隨著該技術(shù)中心承擔(dān)的鋼管檢測工作量大幅增加,現(xiàn)有的鋼管試樣鋸割能力和試樣取樣尺寸精度已不能滿足生產(chǎn)要求,亟待改造帶鋸機夾持工作臺,以適應(yīng)鋼管縱切取樣(條切)工作。同時,考慮到長遠發(fā)展,擬對現(xiàn)有帶鋸機進行自動化改造,提升鋸切效率,提高鋸切精度。

        還可以視情況增添適用于鋼管縱切的高效新設(shè)備并安裝專用夾具。

        3 近期改造方案A:自動化帶鋸取樣機改造

        對現(xiàn)有4 臺帶鋸機進行改造,改造工作包括:設(shè)計安裝新結(jié)構(gòu)的夾持工作臺,在鋼管的鋸切部位增加液壓夾頭,增加鋼管旋轉(zhuǎn)裝置,增加以上新功能的控制單元,配套增加鋼管試樣裝卸加工輔助機器人。

        3.1 設(shè)計安裝新結(jié)構(gòu)的夾持工作臺

        原工作臺為平臺結(jié)構(gòu),新工作臺頂部放置鋼管部位改為V型結(jié)構(gòu),可保證鋼管裝夾時對中。工作臺底部與底座用絲杠和導(dǎo)軌相連,鋼管試樣可平移定位(見圖2)。

        圖2 帶鋸機新結(jié)構(gòu)工作臺

        3.2 在鋼管的鋸切部位增加兩對液壓夾頭

        圖3 夾緊桿上的液壓夾頭

        在工作臺兩端的縱向夾緊桿上增加兩對上下位置可調(diào)的液壓夾頭,直接夾持鋼管的鋸切部位,且可適用于各種不同直徑壁厚的鋼管。因為新加的兩對液壓夾頭是分兩側(cè)夾持鋼管的壁厚并對鋼管產(chǎn)生一個縱向拉力,在帶鋸切割時,鋼管試樣不會產(chǎn)生彎曲、扭曲、切割失穩(wěn)等問題(見圖3)。

        (1)鋼管夾持液壓夾頭的力學(xué)分析

        以下分析在假設(shè)鋼管無彎曲變形的理想狀態(tài)下進行。

        若鋼管無變形,鋼管與夾頭的接觸長度就是夾頭長度。

        取夾頭長度為50mm,最大鋼管規(guī)格為∮355×10mm,鋼管牌號45 鋼,

        合力出現(xiàn)在鋼管內(nèi)側(cè),其大小等于鋼管截面所受的拉應(yīng)力與彎曲應(yīng)力的和。

        (2)液壓夾緊力計算

        取液壓夾緊油缸的工作壓力為P=10MPa,油缸內(nèi)徑選50mm,活塞桿直徑28mm,油缸工作效率η=0.92,油缸背壓P背壓=0.5MPa

        據(jù)以上數(shù)據(jù),所選擇的油缸和設(shè)計的液壓夾頭滿足鋼管夾緊要求。

        3.3 增加鋼管旋轉(zhuǎn)裝置

        在V 型工作臺底部加裝兩對帶動力裝置的小升降托輥;液壓夾頭夾住鋼管進行鋸切時,托輥完全降至V 型工作面以下,液壓夾頭松開鋼管后,托輥上升支撐鋼管并轉(zhuǎn)動一個角度,將鋼管試樣調(diào)整至第二個鋸切位置(圖4)。

        圖4 帶鋸機新結(jié)構(gòu)工作臺

        3.4 增加新功能的控制單元

        增加以上新功能的電器與液壓控制單元,并將新控制單元和帶鋸機的原有控制裝置整合,實現(xiàn)程控化和自動化,提升鋸切效率和鋸切尺寸準(zhǔn)確性。

        3.5 加裝輔助機器人

        配套增加鋼管試樣裝卸加工輔助機器人,將機器人與程控化的帶鋸機控制裝置整合,實現(xiàn)鋼管試樣從裝卸料到鋸切的全過程智能化生產(chǎn),基本擺脫人工操作(見圖5)。

        3.6 方案A 改造后帶鋸機智能化工作步驟:

        圖5 改造后的自動化帶鋸取樣機

        (1)輔助機器人進行鋼管試樣裝料。(2)工作臺兩端的縱向夾緊桿動作,夾緊鋼管試樣。(3)夾緊桿上的兩對液壓夾頭上下調(diào)整,夾持鋼管鋸切部位兩側(cè)的壁厚,并對鋼管產(chǎn)生一個縱向拉力,在帶鋸切割時,鋼管試樣不會產(chǎn)生彎曲、扭曲、切割失穩(wěn)。(4)第一條縱切取樣完成后,液壓夾頭松開鋼管,位于V 型工作面下方的動力托輥上升支撐鋼管并轉(zhuǎn)動一個角度,將鋼管試樣調(diào)整至第二個鋸切位置,等待第二次鋸切。(5)鋼管試樣鋸切取樣結(jié)束,工作臺兩端的縱向夾緊桿回退放松,輔助機器人卸料,并進行已切試樣的收集,完成工作全過程。(6)以上工作步驟可實現(xiàn)全過程智能化控制。

        4 遠期改造方案B:增添自動化圓盤鋸取樣機

        金屬圓盤鋸床+新工作臺+輔助機器人。圓盤鋸床是金屬鋸切的常用機床,設(shè)備功率大、切削速度快、切削金屬厚度大、圓盤鋸片剛性大不易彎折、有工具鋼圓盤鋸片和鑲嵌硬質(zhì)合金圓盤鋸片等可選、可鋸切高強度高硬度的各種合金鋼鋼管,其鋸切效率是帶鋸機的數(shù)倍。結(jié)合該技術(shù)中心現(xiàn)有檢測任務(wù)和發(fā)展趨勢,增購一臺金屬圓盤鋸床可大大提升鋸切效率。方案B 組合為:金屬圓盤鋸床+方案A設(shè)計的新鋼管夾持工作臺+輔助機器人。該方案可實現(xiàn)鋼管試樣鋸切的高效組合(見圖6)。

        圖6 自動化圓盤鋸取樣機

        5 改造方案比較分析

        改造方案A 所增加的機械裝置結(jié)構(gòu)簡單,新增液壓機構(gòu)的動力可由帶鋸機現(xiàn)有液壓系統(tǒng)提供。鋼管裝卸輔助機器人屬于低精度智能機器人,價格低廉工作可靠,已實現(xiàn)完全國產(chǎn)化,國產(chǎn)輔助機器人具有強大的用戶二次開發(fā)平臺,很容易實現(xiàn)智能機器人與鋸機的動作組合。方案A 依托現(xiàn)有帶鋸機,改造成本低,改造周期短,可行性高。

        改造方案B 與方案A 比較,需另外增添金屬圓盤鋸床,改造周期相對較長,改造成本相對較大,但圓盤鋸床的鋸切效率比現(xiàn)有帶鋸機高數(shù)倍,圓盤鋸床也是金屬切割的成熟設(shè)備,工作可靠,而且還可以鋸切現(xiàn)有帶鋸機不能切割的高強度高硬度的各種合金鋼。從長遠發(fā)展來看,改造方案B 更具優(yōu)勢。

        以上兩套方案均可以很好地完成鋼管縱切取樣工作,并極大地提高工作效率。

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