摘 要:本文針對當(dāng)今亞洲第一,全球第二大的燈泡貫流式機組檢修后調(diào)速系統(tǒng)調(diào)試時產(chǎn)生異響及振動現(xiàn)象進行分析,確定分段關(guān)閉閥動作投入后節(jié)流明顯,同時回油管路較長是產(chǎn)生異響及振動的主要原因。
關(guān)鍵詞:調(diào)速系統(tǒng) 異響 振動 分段關(guān)閉閥 回油管路
江西省峽江水利樞紐工程位于贛江中游峽江縣巴邱鎮(zhèn)上游約6km,是一座以防洪、發(fā)電、航運為主,兼有灌溉等綜合利用功能的水利樞紐工程。該樞紐電站安裝9臺燈泡貫流式機組,單機容量40MW,為當(dāng)今亞洲第一、全球第二大的燈泡貫流式機組,電站多年平均發(fā)電量11.42億kWh。樞紐工程于2009年動工,2013年9月第一臺機組發(fā)電,2015年4月9臺機組全部投產(chǎn)發(fā)電。其中9#機組為阿爾斯通水電設(shè)備(中國)有限公司產(chǎn)品,其水輪機控制系統(tǒng)采用南瑞集團公司生產(chǎn)的SAFR2000H型微機調(diào)速系統(tǒng)。本機組于2013年9月投產(chǎn)發(fā)電,2017年進行A級檢修工作,檢修時需將重要部件拆卸進行檢修,檢修完畢后尚需重新調(diào)試。本文針對9#機組調(diào)試時調(diào)速系統(tǒng)管路出現(xiàn)異響及振動現(xiàn)象進行分折,確定分段關(guān)閉閥動作后節(jié)流明顯,同時回油管路較長是產(chǎn)生異響及振動的主要原因。
1.問題的發(fā)現(xiàn)
此次9#水輪發(fā)電機組A級檢修目的是消除運行中出現(xiàn)的受油器操作油管密封老化失效后的漏油現(xiàn)象、轉(zhuǎn)輪室伸縮節(jié)密封磨損漏水現(xiàn)象,其它進行常規(guī)檢修;調(diào)速系統(tǒng)進行了油壓裝置機械部分、事故配壓閥、分段關(guān)閉閥解體體檢查、更換密封件,檢查未發(fā)現(xiàn)異常,按要求回裝。同時壓力油進行了凈化處理,油質(zhì)符合GB11120-2011《渦輪機油》規(guī)定要求。
2018年1月5日,9#水輪發(fā)電機組A級檢修完成回裝后進行重新系統(tǒng)調(diào)試。先進行調(diào)速系統(tǒng)充油建壓,壓力從5MPa、10MPa、20MPa、40MPa到額定壓力,其間采用脈動操作向管路充油,操作導(dǎo)葉、槳葉作全開全關(guān)試驗,同時進行管路充油排氣。在調(diào)速系統(tǒng)在工作壓力狀態(tài)下,操作調(diào)速器檢查調(diào)速靜態(tài)特性曲線,當(dāng)進行導(dǎo)葉全關(guān)閉試驗時,管路產(chǎn)生較大異響(90db左右),并伴隨強烈振動;由于機組在運行中緊急停機時,調(diào)速器是按照導(dǎo)葉全關(guān)閉進行操作,如果操作期間有異響及振動會對管路的安裝支架產(chǎn)生沖擊造成松動、管路的聯(lián)接法蘭密封磨損,造成法蘭聯(lián)接面滲油現(xiàn)象,不利安全運行。故電廠技術(shù)負(fù)責(zé)人員要求在調(diào)試中找出此異響及振動產(chǎn)生的原因,方可繼續(xù)進行下一步試驗,如能消除,則及時消除,如不能在此次檢修期內(nèi)消除,則為下一步改進指明方向。隨后將此現(xiàn)象及時與廠家技術(shù)人員進行溝通,廠家技術(shù)人員認(rèn)為此現(xiàn)象是由調(diào)速系統(tǒng)管路還存在有空氣造成,壓力油流動時帶動氣泡而產(chǎn)生異響及振動,需進一步加強操作,直至將系統(tǒng)管路中的空氣排完。而根據(jù)以往我公司調(diào)試經(jīng)驗,正常狀態(tài)下管路充油全行程動作8次后,管路中的空氣基本排完,而前期充油建壓操作中,調(diào)速系統(tǒng)已動作頻繁,而同時在相同條件下進行導(dǎo)葉全開動作操作時,未發(fā)現(xiàn)異響,故不應(yīng)是管路內(nèi)因空氣原因產(chǎn)生的異響及振動。
為此,調(diào)速系統(tǒng)繼續(xù)按廠家建議進行反復(fù)操作導(dǎo)葉全開、全關(guān)試驗;同時按排調(diào)試人員進行現(xiàn)場排查,盡快找出異響源,經(jīng)過現(xiàn)場反復(fù)地操作觀察,發(fā)現(xiàn)調(diào)速系統(tǒng)異響及振動均出現(xiàn)在全關(guān)閉導(dǎo)葉動作時的后段,根據(jù)原理,此時為分段關(guān)閥投入運行,故初步認(rèn)為分段關(guān)閉閥組油流異常導(dǎo)致調(diào)速系統(tǒng)產(chǎn)生異響及振動。
2.設(shè)備原理
9#機組調(diào)速器機械液壓系統(tǒng)圖如圖1所示,分段關(guān)閉閥為調(diào)速器機械液壓系統(tǒng)的組成部分;分段關(guān)閉液壓原理圖如圖2所示。
分段關(guān)閉液壓原理如下:
(1)關(guān)機工況??焖訇P(guān)閉時電磁換向閥V1在彈簧的作用下處于右位,在控制壓力油的作用下液控閥V2處于左位,接力器開腔直接進調(diào)速器開腔,緩慢關(guān)閉時電磁鐵VD帶電,換向閥V1處于左位,在控制壓力油的作用下閥V2處于右位,接力器腔需經(jīng)過節(jié)流閥進入調(diào)速器開腔,調(diào)節(jié)節(jié)流閥的開度可以調(diào)節(jié)關(guān)閉速度。
(2)開機工況。不管V2處于哪一位,調(diào)速器開腔能通過單向閥V3進接力器開腔,因此該裝置不影響開機速度。
3.設(shè)備參數(shù)
南瑞集團公司生產(chǎn)的SAFR2000H型微機調(diào)速系統(tǒng),其微機調(diào)節(jié)器部分采用了貝加萊公司的PCC2005控制器為核心,機械液壓部分則選用了BOSCH公司的比例伺服閥作為電液轉(zhuǎn)換單元,ZFL-100/S作為主配壓閥,電源、控制模塊、傳感器、電液轉(zhuǎn)換等全部采用了雙冗余配置,且采用了第三方智能切換單元作為仲裁判斷,軟件部分則采用了南瑞公司專有的改進型并聯(lián)PID算法、雙微分算法等。
3.1調(diào)速器
(1)設(shè)備概況:電:電氣柜采用單套2005版PCC控制;機:機械柜采用標(biāo)準(zhǔn)ZFL/S系列自復(fù)中式主配壓閥。
(2)測頻方式:殘壓+齒盤。
(3)電源電壓及供電方式:交流:220v;直流:220v。供電方式:交直流雙重供電。
(4)人工轉(zhuǎn)速死區(qū)范圍:0-±10%。
(5)調(diào)節(jié)參數(shù)范圍:Bp:0-10;Kp:0.5-20;Ki:0-20;Kd:0-20。
(6)協(xié)聯(lián)方式:電氣協(xié)聯(lián)。
(7)電液轉(zhuǎn)換器:型號:博士力士樂0811404036;工作行程或額定輸出流量:6L/min。
(8)主配壓閥直徑:150 mm。
(9)額定油壓Pr:6.3Mpa。
3.2導(dǎo)葉接力器:采用對稱立式推拉桿結(jié)構(gòu)布置
內(nèi)徑:420mm;
活塞桿直徑:180mm;
行程:1406.8mm。
3.3分段關(guān)閉閥
閥芯內(nèi)徑:150mm。
3.4導(dǎo)葉全開到全關(guān)關(guān)閉時間:7s;
導(dǎo)葉全開到全關(guān)分段關(guān)閉時間:15s(第一段5s,第二段10s);
導(dǎo)葉全開到全關(guān)分段拐點:30%。
3.5引用標(biāo)準(zhǔn)
《渦輪機油》(G B 1 1 1 2 0 -2011)
《水輪機調(diào)速器與油壓裝置技術(shù)條件》(GB/T9652.1-2008)
《水輪機調(diào)速器與油壓裝置試驗驗收規(guī)程》(GB/T9652.2-2008)
《水輪機電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)及裝置技術(shù)規(guī)程》(DL/T563-2001)
4.原因分析
通過導(dǎo)葉接力器運動的行程,計算出操作油的流量,通過運行時間,求得管路內(nèi)的單位時間流量,計算出管內(nèi)油平均的流速。
4.1分段關(guān)閉閥投入前平均流速
總流量:
經(jīng)以上計算分析,分段關(guān)閉閥動作前后流速(1:27.47)及過流面積(137.33:1)變化均較大,分段關(guān)閉閥動作后節(jié)流明顯。
分段關(guān)閉閥動作后已通過的油因慣性仍按原速度運動,單位時間流量為Q1(0.05m3/s),而動作后的分段關(guān)閉閥過油單位時間流量為Q2(0.01m3/s),兩者相差較大,產(chǎn)生不平衡,分段關(guān)閉閥動作后產(chǎn)生負(fù)壓渦流,形成水錘效應(yīng);同時回油管路較長(分段關(guān)閉閥安裝高程為▽14.30m,回油箱安裝高程為▽38.75m,高差21.45m),無法及時回油消除管路負(fù)壓,由此產(chǎn)生異響及振動。
5.檢驗
通過以上計算分析,發(fā)現(xiàn)分段關(guān)閉閥投入前后流量變化較大,決定將分段關(guān)閉閥控制回路退出運行進行驗證,在正常壓力導(dǎo)葉全關(guān)閉行程操作。經(jīng)過多次操作,調(diào)速系統(tǒng)管路均未在全關(guān)閉時發(fā)出異響及振動,由此證明分段關(guān)閉閥投入是異響及振動產(chǎn)生的原因,以上計算分析是正確,故需對此進行改進。
6.建議
由于9#機組分段關(guān)閉閥安裝高程為▽14.30m,回油箱安裝高程為▽38.75m,高差21.45m;中間通過管路相聯(lián),造成回油管路較長,無法及時回油消除分段關(guān)閉閥后段管路的負(fù)壓,故導(dǎo)致調(diào)速系統(tǒng)在分段關(guān)閉時產(chǎn)生水錘效應(yīng),出現(xiàn)異響及振動。由于此次檢修工期即將到期,電站機組要及時歸調(diào),在與電廠技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)商,決定此次檢修期內(nèi)不作處理;如要徹底消除由分段關(guān)閉閥投入運行時產(chǎn)生的異響及振動現(xiàn)象,建議下次檢修時縮短分段關(guān)閉閥與回油箱間的聯(lián)接管路,可參考相同閥芯直徑并已投運的湖南土谷塘航電樞紐工程的機組調(diào)速系統(tǒng)分段關(guān)閥安裝位置,如圖3所示。土谷塘航電樞紐工程機組調(diào)速系統(tǒng)分段關(guān)閉閥與回油箱高差不到3m,4臺機組投運近4年,調(diào)速器運行平穩(wěn),均未發(fā)現(xiàn)異響及振動,故縮短分段關(guān)閉閥與回油箱間的聯(lián)接管路合理可行。
參考文獻:
[1]南瑞集團公司,調(diào)速器隨機圖.
[2]湖南省水利水電勘測設(shè)計研究總院.土谷塘航電樞紐工程技術(shù)設(shè)計圖紙調(diào)整器管路布置圖,2015年5月.
[3]鐘象新.大型燈泡貫流機組定子空中翻身方案探討.水能經(jīng)濟,2018年6月.