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        地下壓力箱涵背水面堵漏技術(shù)應(yīng)用研究

        2019-10-08 12:00:22
        水利建設(shè)與管理 2019年9期

        (北京韓建水利水電工程有限公司,北京 102488)

        1 工程概況

        河北省南水北調(diào)配套工程石津干渠滄州支線壓力箱涵段擔(dān)負著滄州市所有供水及衡水市部分供水輸水任務(wù),是石津干渠的重要組成部分,壓力箱涵段線路總長約89.94km。供水目標(biāo)包括衡水市的阜城、景縣以及滄州市的交河、東光、吳橋、泊頭和青縣,并最終輸水至大浪淀水庫。

        箱涵滄州境內(nèi)長約57.26km,流量13m3/s,采用2孔3.0m×3.3m(寬×高)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。每節(jié)箱涵外觀尺寸為15m×7.3m×4.25m(長×寬×高),每兩節(jié)箱涵之間設(shè)2cm寬伸縮縫,縫內(nèi)設(shè)一道橡膠止水帶,并采用聚乙烯閉孔泡沫板填充,迎水面設(shè)2cm深雙組分聚硫密封膠。具體結(jié)構(gòu)尺寸如圖1所示。

        圖1 箱涵斷面(單位:cm)

        2 工程運行情況

        河北省南水北調(diào)配套工程自2015年12月試運行至今已3年,期間因各種原因,業(yè)主并沒有安排試運行檢修。2018年3月發(fā)現(xiàn)樁號168+180處伸縮縫處存在漏水現(xiàn)象,并使用水溶性聚氨酯化學(xué)灌漿進行封堵,封堵后表面無滲水現(xiàn)象,由于該處有地下水,且水流量較小,當(dāng)時工作人員判斷漏水點已封堵,且回填后一直未發(fā)現(xiàn)地表有滲水現(xiàn)。后來箱涵水壓從3m水頭加壓至9m水頭,于2018年12月發(fā)現(xiàn)該處再次漏水,且較為嚴重。2019年1月中旬樁號166+480伸縮縫處也發(fā)現(xiàn)漏水現(xiàn)象。

        3 堵漏處理方案

        3.1 滲漏原因分析

        根據(jù)對箱涵設(shè)計圖紙及施工情況的了解,結(jié)合現(xiàn)場表面覆土開挖后觀察漏水點位置、漏水量大小,以及滲水壓變化情況,初步分析可能產(chǎn)生漏水的原因如下:

        a.由于橡膠止水帶材料采用抽檢方式,可能部分材料不滿足性能要求,導(dǎo)致運行一段時間后橡膠止水帶拉裂。

        b.止水帶接口采用熱熔焊接連接方式,樁號166+480處右側(cè)頂板有一個漏水點位置在止水帶接頭附近,可能是接頭開裂引起漏水。

        c.通過開挖覆土,箱涵頂部暴露后,發(fā)現(xiàn)伸縮縫處并未出現(xiàn)“錯臺”,可以判斷不屬于地基不均勻沉降引起漏水。

        3.2 滲漏點位置判斷

        最初判斷思路:由于箱涵上部覆土厚度大約3m左右,僅僅通過上部地表滲水無法判斷伸縮縫滲漏點。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,初步擬定在開挖上部、兩側(cè)覆土后,通過直接觀察來找滲漏點,如發(fā)現(xiàn)滲漏點不在上部、兩側(cè),則可推斷滲漏點在箱涵下部。

        實施中實際滲漏點情況:根據(jù)最初判斷思路,采取發(fā)現(xiàn)一處封堵一處的原則,最后發(fā)現(xiàn)滲漏點并不呈最初想象中的“點”狀,而是在整圈伸縮縫止水帶與外部高密泡沫板之間形成了滲漏通道。

        3.3 堵漏處理方案

        3.3.1 材料選擇

        以往類似的滲漏處理,大都利用停水檢修期間在箱涵內(nèi)部迎水面使用水溶性聚氨酯進行化學(xué)灌漿。但本次因多種原因無法停水,只能在箱涵外部背水面進行處理??紤]水頭高、滲漏量大,為保證封堵效果,將水溶性聚氨酯與油溶性聚氨酯進行對比分析,選擇了油溶性聚氨酯作為堵漏化學(xué)灌漿材料。該材料相對水溶性聚氨酯具有發(fā)泡率高、發(fā)泡強度大、耐久性強等優(yōu)點。兩種材料性能指標(biāo)對比見表1。

        表1 水溶性聚氨酯與油溶性聚氨酯性能指標(biāo)對比

        3.3.2 施工機具選擇

        化學(xué)灌漿機:WGT-816高壓灌漿機。

        3.3.3 初步堵漏方案

        起初對箱涵伸縮縫處上部及兩側(cè)開挖后,發(fā)現(xiàn)滲水點在南側(cè)邊墻與底板交接處,于是認為滲漏點就在此處。對底板下簡單開挖50cm后進行常規(guī)鉆孔灌注油溶性聚氨酯,發(fā)現(xiàn)此處雖不再滲漏,但滲漏點沿著伸縮縫向底板內(nèi)部發(fā)展,且滲水量并沒發(fā)生變化。于是在底板下部繼續(xù)向內(nèi)開挖,由于箱涵底板距離地面高約7.5m,寬度7.3m,地下水豐富,在冬季三九天進行施工(氣溫-10°)開挖難度非常大。然后,邊開挖邊簡單支護掘進0.8m后進行鉆孔灌漿封堵,發(fā)現(xiàn)滲漏點變化情況與前面一樣。如此反復(fù)艱難處理,達到約3.5m處(箱涵中部),情況依然如此。因天氣寒冷,地下工作面狹小、積水嚴重,支護難度大,繼續(xù)向內(nèi)掘進確實困難,且存在底板掏空后出現(xiàn)沉降的安全風(fēng)險。經(jīng)研究決定停止南側(cè)開挖,重新對滲漏情況進行分析,判斷極有可能是止水帶某處破壞后箱涵內(nèi)部水穿過破壞的止水帶,在止水帶與外部高密泡沫板之間進行循環(huán)流動,在泡沫板薄弱處流出,形成滲漏水。因此,如果僅僅對某個點進行封堵,勢必導(dǎo)致其他地方滲漏。漏水點示意見圖2。

        圖2 漏水點水流示意圖

        3.3.4 方案調(diào)整與改進

        3.3.4.1 工作思路

        調(diào)整堵漏思路,即先對箱涵頂部、兩側(cè)伸縮縫暫未滲漏位置逐段進行灌漿封堵,通過這樣的處理,一方面判斷止水帶具體破壞位置,另一方面徹底封堵滲漏通道。按照調(diào)整后的思路進行逐段排除處理,最后發(fā)現(xiàn)滲漏源頭在箱涵底板下南側(cè)3.5m范圍內(nèi),具體位置還需逐段封堵才能找到。考慮之前采取底板開挖鉆孔灌漿封堵的困難程度以及帶來的風(fēng)險,決定使用加長鉆桿對底板水平鉆孔進行灌漿,代替開挖鉆孔灌漿的方式。

        3.3.4.2 調(diào)整后的施工流程

        施工流程:土方開挖→頂板分段(從中間向兩側(cè))鉆孔→頂板分段灌漿→邊墻分段鉆孔(從上至下)→邊墻分段灌漿(從上至下)→底板分段鉆孔(從外至內(nèi))→底板分段灌漿(從外至內(nèi))→外部防滲加固→防腐→回填。

        a.土方開挖。上部覆土開挖露出頂板伸縮縫,兩側(cè)邊墻至底板開挖露出邊墻伸縮縫。邊墻向下開挖至墊層,且不得破壞墊層混凝土,邊開挖邊降水,最后在墊層外側(cè)設(shè)置排水坑放置污水泵。

        b.縫面清理。鉆孔前先用水清除縫面周圍泥土。

        c.鉆孔。頂板、邊墻鉆孔:在伸縮縫兩側(cè)進行斜向鉆孔,孔間距為30cm左右、孔的角度約45°、孔徑10mm。鉆孔深度根據(jù)設(shè)計圖紙小于20cm,不得破壞止水帶,以避免造成更大面積的漏水。

        底板鉆孔:因底板下部不開挖,鉆孔只能從底板側(cè)面進行水平鉆孔。一般電鉆鉆孔深度在50cm左右,考慮灌漿擴散半徑有限,計劃定制加長鉆桿鉆孔,確保鉆孔深度分別達到0.75m和1.5m,且不能破壞止水帶。鉆孔布置如圖3所示。

        圖3 底板鉆孔布置(單位:cm)

        d.縫口封堵。注漿前用水不漏(速凝水泥基材料)對伸縮縫進行整修,封堵縫口表面以減少漿液的外漏。

        e.化學(xué)灌漿。灌漿材料:注漿采用油溶性聚氨酯材料,該材料是單組分合成高分子物,黏度低,遇水產(chǎn)生交聯(lián)反應(yīng),發(fā)泡生成多元網(wǎng)狀封閉彈性體,同時釋放大量二氧化碳氣體,產(chǎn)生二次滲壓,高壓推力與二次滲壓再次將彈性體壓入并充滿所有裂隙(包括肉眼難以觀察的0.015mm微縫),可達到止漏目的。對于空腔體滲漏,通過高壓作用,一方面保證聚氨酯的滲透半徑,同時還將發(fā)泡生成的彈性體進行擠密,保證彈性體的密實性、飽和性以及與空腔體的緊密結(jié)合。

        灌漿方式:采取逐段分期法向灌漿。初期為填充注漿,通過斜向鉆孔使?jié){液進入伸縮縫的全斷面,漿液遇水化學(xué)反應(yīng)后生成低密度輕型泡沫體,由外向深處擴張。再次注漿為高壓注漿,通過增加灌漿壓力,提高聚氨酯發(fā)泡體的密實度,保證發(fā)泡體與縫面緊密貼合。

        因在寒冷的冬季灌漿,為加快油溶性聚氨酯發(fā)泡體的凝結(jié)及提高凝結(jié)強度,對灌漿機漿液輸送管外綁電加熱條進行加熱。灌漿過程中,為減少漿液竄、冒,采取限壓、限流、間歇待凝的方式予以控制。

        f.觀察與判斷。方案調(diào)整前,底板已經(jīng)從南側(cè)向北側(cè)方向開挖了約3.5m(箱涵寬度的一半),且對已經(jīng)開挖的部分進行了灌漿封堵處理,因此在對頂板、邊墻以及底板北側(cè)逐段灌漿時,可以通過觀察底板中部滲漏變化情況來判斷封堵效果。如漏量減少或不漏則可判斷灌漿處即為止水帶破壞處,從而對該段重點灌漿;如有漿液流出,則可判斷灌漿處與滲漏處形成了通道。

        通過逐段灌漿觀察,最后發(fā)現(xiàn)在灌注北側(cè)底部水平孔時滲漏水明顯減少,且漿液流出,于是判斷該段為止水帶破壞處。由于灌漿處與滲漏處形成了通道,不能連續(xù)灌漿,只能間歇待凝,最后經(jīng)過兩次灌漿,滲漏處徹底不再漏水。

        g.橡膠板外加固防滲。伸縮縫灌漿封堵處理完畢后,觀察2天未發(fā)現(xiàn)有滲水現(xiàn)象,對開挖暴露的伸縮縫外部進行橡膠板安裝。橡膠板選用厚度6mm寬度40cm的優(yōu)質(zhì)橡膠;壓板選用6mm厚的鋼板;采用直徑6mm的鍍鋅螺栓壓緊,螺栓間距25cm。

        h.防腐。安裝前對混凝土結(jié)合面清理后涂刷環(huán)氧煤瀝青,鋼板涂刷環(huán)氧煤瀝青,安裝完畢后,在鋼板及螺母等表面涂刷環(huán)氧煤瀝青防腐。

        i.回填。上述工序全部完成后,再觀察一天左右,未發(fā)現(xiàn)任何滲漏現(xiàn)象后對開挖部位進行回填。

        以國家土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準[9]中的二級標(biāo)準和廣西地區(qū)土壤背景值[10]為依據(jù),對荸薺地土壤中鋅、銅和鉻含量進行分析。由表4可知,鋅、銅和鉻在荸薺土壤中含量范圍分別為 63.9~126.8、9.1~18.9、1.2~26.8 mg/kg,均值分別為 83.8、12.6、11.4 mg/kg。鋅元素在土壤中的含量低于國家土壤環(huán)境質(zhì)量二級標(biāo)準,但其平均值已超出廣西地區(qū)土壤背景值;銅、鉻元素含量均低于國家土壤環(huán)境質(zhì)量二級標(biāo)準值和廣西地區(qū)土壤背景值,且含量相對較低。從變異系數(shù)來看,鉻元素在土壤中的變異較大,而鋅元素在土壤中的變異較小。

        因本次滲漏處理方案調(diào)整前已經(jīng)對箱涵底部北側(cè)進行了開挖,因此對箱涵底部采取了灌注砂漿的回填方式,確保箱涵地基的穩(wěn)定。對于箱涵兩側(cè)及頂部回填,采取常規(guī)臺背回填方式進行。

        4 實施效果

        本次對滄州境內(nèi)兩處壓力箱涵伸縮縫滲水問題進行了處理,兩處滲漏原因基本相同,處理后效果相同。但因及時進行方案調(diào)整,經(jīng)濟效果卻不相同,采取調(diào)整后底部非開挖實施方案的箱涵處理時間(3天)比調(diào)整前處理時間減少12天,節(jié)約直接成本約10萬元。實施效果見圖4,經(jīng)濟效益對比見表2。

        圖4 實施前后效果對比

        表2 經(jīng)濟效益對比分析

        5 施工注意事項

        a.滲漏箱涵覆土清除后,要及時對滲漏水進行抽排,不能長期積水,防止因積水浸泡導(dǎo)致地基承載力降低。

        b.找到表面滲漏點后,要根據(jù)各滲漏點滲漏量大小、滲漏位置及時分析滲漏原因,再安排封堵順序。在封堵時,要邊堵邊觀察,以便及時調(diào)整封堵方案。

        c.鉆孔前要詳細熟悉圖紙結(jié)構(gòu)尺寸;鉆孔時不能破壞止水帶。

        d.灌漿封堵完畢后,不要急于回填,留1~2天觀察期,便于再次滲漏時及時處理。

        6 結(jié)論及建議

        6.1 結(jié)論

        針對地下壓力箱涵結(jié)構(gòu)縫滲漏,尤其是箱涵底板背水面滲漏,采取上述非開挖鉆孔灌漿方案進行施工,不僅質(zhì)量可靠,而且能減少工期、節(jié)約成本。

        6.2 建議

        a.在壓力箱涵結(jié)構(gòu)縫滲漏處理中,為保證修補后的耐久性,建議采用優(yōu)質(zhì)油溶性聚氨酯灌漿材料。

        b.對于結(jié)構(gòu)滲漏問題,采取背水側(cè)封堵只是權(quán)宜之計,維持時間有限。對于壓力箱涵結(jié)構(gòu)縫滲漏問題,還應(yīng)通過停水,在箱涵內(nèi)部迎水面進行徹底處理。

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