席冰冰 王海風(fēng) 張 杰
(山西陽煤集團(tuán)煤礦五人小組管理部,山西 陽泉 045000)
陽泉礦區(qū)地質(zhì)條件復(fù)雜,構(gòu)造發(fā)育,15#煤平均煤厚5~6m。為實(shí)現(xiàn)高效掘進(jìn),部分礦井采煤工作面進(jìn)、回風(fēng)順槽采取沿15#煤層頂板布置,雖然降低了掘進(jìn)期間的支護(hù)難度,但造成了回采期間兩個(gè)端頭遺煤,給防治煤層自然發(fā)火工作帶來難度,也造成了煤炭資源的浪費(fèi)。因此,陽煤一礦引入了ZYP12000/30/68D型過渡支架,顯著地提高了生產(chǎn)效率,實(shí)現(xiàn)了綜采工作面的安全快速推進(jìn)。
(1)本液壓支架為二柱掩護(hù)式支架,由天地科技股份有限公司開采設(shè)計(jì)事業(yè)部為陽煤集團(tuán)陽煤一礦設(shè)計(jì),型號(hào)為ZY12000/30/68D型掩護(hù)式液壓支架(如圖1所示)。
(2)液壓支架主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。
圖1 ZYP12000/30/68D型過渡支架剖面圖
一礦8303工作面位于15#煤南條帶三采區(qū)東北部,東部為15#煤北條帶十一采區(qū)邊界,工作面走向可采長(zhǎng)度為962m,切巷長(zhǎng)度為215m,面積為206830m2。本工作面煤層賦存穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,煤層總厚度最大5.90m,最小5.75m,平均煤厚5.83m。煤層節(jié)理發(fā)育,煤層傾角1°~13°,平均5°,煤層穩(wěn)定。
表1 ZYP12000/30/68D型過渡支架主要技術(shù)參數(shù)
8303工作面回風(fēng)巷支護(hù)形式為雙錨支護(hù),沿15#煤層基本頂布置,斷面為矩形,回風(fēng)巷道毛高3.8m,凈高3.7m,毛寬6.1m,凈寬6.0m。毛斷面面積23.18m2,凈斷面面22.2m2。頂板采用波紋鋼帶+金屬網(wǎng)+Φ20×2000mm的主錨桿+Φ17.8×5200mm補(bǔ)強(qiáng)錨索聯(lián)合支護(hù)。一排有主錨桿4根,補(bǔ)強(qiáng)錨索2根,并在排與排中間另支設(shè)一根Φ17.8×7200mm補(bǔ)強(qiáng)錨索,排距0.9m,回風(fēng)巷底部留有2m厚的煤層(如圖2所示)。
圖2 8303工作面回風(fēng)巷留三角煤示意圖
8303工作面回風(fēng)端頭布置兩臺(tái)ZYP12000/30/68D型過渡支架,在工作面推進(jìn)過程中發(fā)現(xiàn),ZYP12000/30/68D型過渡支架與原支護(hù)相比具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)增強(qiáng)了回風(fēng)端頭的頂板支護(hù)強(qiáng)度,穩(wěn)定性好。未使用過渡支架前,回風(fēng)端頭長(zhǎng)期以來普遍采用一字梁配合液壓?jiǎn)误w柱支設(shè)一路或多路順巷抬棚,支護(hù)強(qiáng)度達(dá)不到規(guī)定要求,支護(hù)效果差。特別是遇到回風(fēng)巷為動(dòng)壓巷道,頂板壓力大,底鼓、幫鼓嚴(yán)重,單體柱鉆底量大,木梁折斷,通風(fēng)斷面無法保證,嚴(yán)重制約工作面的安全生產(chǎn)。ZYP12000/30/68D型過渡支架工作阻力大,能很好地控制巷道頂板的下沉,減少頂?shù)装逡平?,保證了回風(fēng)端頭的通風(fēng)斷面,且立柱為雙立柱,穩(wěn)定性好,更利于回風(fēng)端頭的頂板管理,從而保證安全生產(chǎn)。
(2)提高了工作效率,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。未使用過渡支架前,回風(fēng)端頭頻繁移梁、移柱、支棚、回棚,再加上回柱放頂,工作量大,全部由人工實(shí)現(xiàn),工作效率低。使用過渡液壓支架后,端頭支護(hù)實(shí)現(xiàn)機(jī)械化,支架可以邁步自移,其操作靈活簡(jiǎn)單,使綜采工作面端頭超前支護(hù)工作量大為減少,支護(hù)時(shí)間大大縮短,既減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,又節(jié)省了大量人力,提高了工作效率。
(3)提高回采率,增加效益。未使用新型過渡支架進(jìn)行頂板維護(hù)時(shí),上端部留有底三角煤,能使工作面底面傾角變大,易造成液壓支架失穩(wěn),向工作面下方傾倒。使用新型過渡支架后,可使采煤機(jī)一次性割透煤壁,不留底煤,機(jī)尾沿回風(fēng)底板推進(jìn)后,工作面機(jī)尾30架范圍內(nèi)的三角煤和回風(fēng)巷2m厚的底煤可以回收,每推進(jìn)1m比原先沿上層推進(jìn)可多回采煤量體積為64.5m3,煤的密度按1.4t/m3,工作面可采長(zhǎng)度為962m,64.5m3×1.4t/m3×962m=86869t,按每噸煤 500 元計(jì)算,86869t×500元/t=43434500元,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
(4)減少人工及材料費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)了降本增效。未使用新型過渡支架進(jìn)行維護(hù)頂板時(shí),回風(fēng)端頭支護(hù)工作至少需要5個(gè)人完成。使用新型過渡架后,僅需1名支架工即可操作過渡架,每班減少維護(hù)人員3人(該采煤隊(duì)勞動(dòng)組織形式為“二九一六”制,一個(gè)檢修班、三個(gè)小班)。按每人每月10000元工資算,每月需人工費(fèi)用4×3×10000=120000元;單體柱的租賃費(fèi)用以及使用π型梁或木梁費(fèi)用每月按10000元計(jì),每月可節(jié)約120000+10000=130000元。本工作面預(yù)計(jì)服務(wù)期限為10個(gè)月,總共可節(jié)約130萬元(頂板破碎時(shí)注膠費(fèi)用及人工費(fèi)用不計(jì))。
綜上所述,8303工作面使用端頭過渡支架可省去人工材料費(fèi)用130萬元,并增加經(jīng)濟(jì)效益4343萬元,總經(jīng)濟(jì)效益為4473萬元左右。
(5)降低防滅火投入,節(jié)省成本。使用新型過渡支架可減少采空區(qū)的遺煤,降低了采空區(qū)著火的風(fēng)險(xiǎn),節(jié)省了采空區(qū)注水、灑滅火膠及放置干冰等材料的成本,促進(jìn)了防滅火工作的管理。
通過對(duì)新型端頭過渡支架的使用,有效提高了綜放工作面的產(chǎn)量和回采率,提高了工作效率,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,有效地解決了綜采工作面端頭支護(hù)強(qiáng)度小、頂板控制困難等諸多弊端,減少了綜采工作面端頭頂板事故發(fā)生,降低了留底煤自燃發(fā)火的風(fēng)險(xiǎn),為綜采工作面實(shí)現(xiàn)安全高效生產(chǎn)提供有力保證,為今后集團(tuán)公司綜采工作面的全面推廣使用和改進(jìn)積累了寶貴的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),應(yīng)用前景廣闊。