許 磊
(山西焦煤集團西山煤電集團官地礦,山西 太原 030000)
官地礦三水平為-1200~ -1026m,全煤順槽巷道沿3煤層底板布置,開拓巷道主要為穿層施工。隨著開拓延深,地壓增大,巷道變形加劇,巷道支護越來越困難。巷道圍巖的回縮量達到700~1100mm,底鼓量為200~700mm,返修周期為2~4個月。為了解決支護問題,先后采取了加大錨桿和錨索直徑、提升支護材料材質(zhì)、增加讓壓圈達到錨桿和錨索耦合支護等技術措施,但效果不明顯。
官地礦目前錨桿(錨索)施工工藝主要為:鉆孔→利用錨桿(錨索)頂入樹脂藥卷→利用錨索鉆機轉(zhuǎn)動頂推錨桿(錨索)→安裝完成進行錨桿緊固加壓(錨索拉撥加壓)。
改進后全長錨固錨桿施工方法為:巷道頂部鉆孔施工完成后,用注漿管將樹脂藥卷頂推至孔底(圖1a),注漿(圖1b);注漿泵將混合后的水泥漿壓出至孔底,此時水泥漿將樹脂藥卷包圍,錨桿止塞在水泥漿壓力作用下后退至孔口,停止注漿,拔下注漿管,水泥漿呈現(xiàn)瞬時擬態(tài)穩(wěn)定性掛在孔內(nèi)不落,插入帶錨桿止?jié){塞的鋪桿(圖1c)并旋轉(zhuǎn)頂入安裝,藥卷固結(jié),施加預緊力(圖1d);安裝第二根錨桿時,隨注漿泵開動,水泥漿瞬時實現(xiàn)高流通性,進行注漿。4~6h后水泥漿凝固,實現(xiàn)預應力全長錨固。固結(jié)后注漿充填體包圍在錨桿桿體周圍黏結(jié)錨桿桿體和巖體,具有高強度和高抗剪切能力。
圖1 預應力全長錨固錨桿支護順序圖
全長錨固錨索施工方法為:巷道頂部鉆孔施工完成后,用安裝了防滲套的錨索自由端將樹脂藥頂推至孔底(圖2a),開動鉆機旋轉(zhuǎn)安裝鋪索。錨索安裝完成后在防滲套上安裝錨索注漿塞、托盤,鎖具將注漿管從錨索托盤上小孔中穿出(圖2b),加壓錨索達到設計壓力。將注漿塞注漿管和注漿泵、注漿管連接,注漿(圖2c),4~6h后水泥漿凝固,實現(xiàn)預應力全長錨固。
圖2 預應力全長錨固錨索支護順序圖
采用該技術需要增加錨桿注漿塞、錨索注漿塞、錨索防滲套,但施工工藝除增加注漿環(huán)節(jié)外基本不變。
在現(xiàn)場試驗過程中,錨桿施工中頂推藥卷采用普通錨桿施工,系用錨桿直接頂入,相比使用注漿管封孔器頂入時間略短。注漿施工中由于注漿后需要漿液穩(wěn)定時間,加上注漿時間共需增加3.1min/根。
在錨索施工過程中,由于安裝錨索防滲套可以由施工人員提前準備,不影響整個工序和施工工藝時間,注漿時間同樣也可以滯后施工進行,因此可以在工藝施工時間中不考慮,故錨索施工時間可以看作不變。
在整個施工過程中,由于人員素質(zhì)不同,施工熟練程度不同,導致現(xiàn)場施工時間和施工效率差距很大。但是針對同一施工群體,工藝變化和時間調(diào)整通過組織協(xié)調(diào)對整個施工基本沒有影響。
在整個試驗過程當中所需混凝土漿液要求具有較高的流通性,以方便進行泵送;在注入鉆孔后要求漿液不能流出,要求漿液具有較高的抗流掛性能;根據(jù)支護要求,漿液凝固后要有比較低的收縮率和比較高的抗壓、抗剪抗劈裂強度。而其中漿液的抗流掛性能和流通性又是矛盾的,基于此,提出擬態(tài)瞬時穩(wěn)定性原則,即所配漿液具有擬態(tài)瞬時穩(wěn)定性。當漿液靜止不受壓力時具有假性凝固狀態(tài),能夠掛在注漿孔中不掉落;當漿液受到壓力時,能夠瞬時恢復較高的流通性,使用注漿管輸送時阻力基本忽略不計。
漿液的擬態(tài)瞬時穩(wěn)定性試驗采用流通法進行,用Φ3mmPU管配合血壓計橡皮球、直尺進行檢測。把攪拌好的水泥漿接在PU管下方,握動橡皮球排出空氣,松開皮球,觀察漿液被吸附的上升高度,檢驗其流通性。用475mm筒形紙杯作為試驗器具模擬鉆孔。將漿液注入紙杯用刮刀抹平,然后停留1min,將紙杯倒轉(zhuǎn),然后測量杯內(nèi)漿液下沉量,作為其抗流掛性指標。通過試驗可以看出:普通混凝土漿液隨著隨水灰比的增大其黏度降低,流通性加大,無法兼顧抗流掛性和流通性。而全錨漿液[混凝土漿液采用525水泥,硅粉(3%~6%)、PVA纖維(0.1%~0.22%)、有機改性砂漿增稠劑(0.4%~0.6%)、改性聚丙烯酰胺Y15010增稠劑10.2%~0.3%)、聚乙烯醇PVA1799(0.25%~0.36%)、聚乙烯醇PVA2088(0.3%~0.4%)]在特定水灰比情況下,具備了擬態(tài)瞬時穩(wěn)定性,能夠兼顧抗流掛性和流通性兩項指標。全錨漿液最優(yōu)水灰比為0.8~0.85。
由全錨注漿試塊和普通混凝土漿液試塊抗壓試驗可以得出:由于PVA纖維的摻入,試件的抗壓強度具有較好的提升,同時韌性增加,基本保持受壓一開裂一破壞過程。而普通混凝土在達到極限載荷時,通常都是脆性破壞。
由于PVA纖維的摻入可以有效提高全錨漿液的抗折性能,因此相較素混凝土漿液可以有效地防止黏結(jié)破壞,全錨錨桿的抗剪能力相當于節(jié)理抗剪強度和錨桿抗剪強度之和,使錨固巖體的承能力可以得到顯著提高。
針對官地礦實際情況,選擇在南三采區(qū)皮帶下山進行支護試驗。試驗段巷道為穿層布置,主要為頂板-底板-煤層。3煤在全區(qū)發(fā)育,為瀝青~弱玻璃光澤,視密度為1.35t/m3,抗壓強度為18.5MPa,厚層狀,賦存穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單。
圖3 巷道支護斷面圖
巷道斷面形狀為直墻半圓拱形,凈尺寸為:墻高1800mm,拱高2500mm,凈寬5000m,巷道支護斷面圖如圖3所示。支護方式為:巷道采用Φ22mm×2800mm的高位讓壓應力顯示錨桿,底腳采用Φ22mm×2800mm高強蛇形錨桿;每套錨桿采用2卷K2570的樹脂錨固劑,錨桿盤采用護頂面積較大的高強方形200mm×200mm×10mm托盤;錨桿間排距為1700mm×900mm,巷道全斷面使用Φ12mm圓盤加工而成的鋼梯。頂板錨桿的安裝應力為8t,幫部錨桿的安裝應力為4t。金屬網(wǎng)采用Φ6mm盤圓編織的鋼筋經(jīng)緯網(wǎng),金屬網(wǎng)規(guī)格:長×寬=2000mm×1100mm(網(wǎng)孔為80mm×80mm),金屬網(wǎng)搭接量為80mm,網(wǎng)扣間距不大于160mm,采用1#鍍鋅鋅鐵絲雙股雙排扣菱形綁扎,混凝土標號為C20,噴厚為100mm。
加扣間距不大于160采用鋅鐵絲雙股雙排扣,錨索類型為Φ22mm×5000mm低松弛鋼絞線錨索,每套錨索采用3卷K2570的樹脂錨固混凝土標劑,錨索托盤為300mm×300mm×12mm的高強球形托盤,錨索間排距為1700mm×900mm,錨索的安裝應力為12t。
錨桿、錨索的布置方式為:在巷道正中布置一根錨索,再分別向兩側(cè)850mm處各布設一根錨桿然后再依次向兩側(cè)布置錨索。錨桿、錨索要求間隔布置,間距為850mm,錨桿、錨索要盡量打在鋼梯孔內(nèi),錨索外露長度不大于250mm。
共布置8個觀測斷面,觀測斷面間距15m,其中使用全長錨固技術巷道4個測點,未使用全長錨固巷道4個測點。在每個觀測斷面的正頂錨桿及兩幫兩根錨桿上,分別安裝應力監(jiān)測壓力表一個,觀測錨桿應力變化及巷道收斂變形情況,觀測周期每5d一次,觀測從2017年8月10日到2017年10月15日,共觀測65d,記錄錨桿應力表數(shù)據(jù)及巷道收做變形情況,并制作錨桿應力變形曲線及巷道收斂變形曲線。根據(jù)觀測情況可以看出,采用預應力全長錨固支護的巷道,在觀測期內(nèi),錨桿應力變化不大,且各錨桿間應力大致平衡,觀測65d巷道最大兩幫收斂變形量為200mm,最小變形量160mm,頂板最大下沉量為200mm,最小下沉量為160mm,巷道收斂變形較小,支護效果明顯。
(1)預應力全長錨固錨桿、錨索的施工相較于煤礦原有錨桿、錨索施工,除增加注漿設備和工序外,其他設備、材料施工工藝變化不大。其中錨桿施工中只增加一道注漿工序,能在施工中影響時間;而錨索施工由于注漿可以滯后,對施工時間影響不大?,F(xiàn)場施工,沿用原鉆孔尺寸,鉆具材料不變,工作量少,施工簡單。
(2)在普通硅酸鹽525水泥中摻入適量添加劑,在水化作用下形成無機-有機薄膜包圍水泥分子,在周圍形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),改變水泥漿液物理性質(zhì),形成高流通瞬時擬態(tài)穩(wěn)定性水泥漿液。當水泥漿液在注漿管中輸送時具有高流通性,當漿液停止輸送時具備瞬時穩(wěn)定狀態(tài),表現(xiàn)為掛在注孔壁上不再流動,當再次啟動注漿泵時,水泥漿液馬上又轉(zhuǎn)變?yōu)楦吡魍ㄐ?。漿液凝固時,漿液中加的硅粉和PVA纖維可以有效提高固結(jié)體強度,達到設計要求。
(3)從施工后觀測結(jié)果可看出:使用全長錨固支護后,在觀測期內(nèi),錨桿應力變化不大,且各錨桿間應力大致平衡,觀測65d巷道最大兩幫收斂變形量為200mm,頂板最大下沉量為200mm,卷道收斂變形較小,支護效果明顯。
綜上所述,預應力全長錨固支護技術施工簡單,成本低廉,能夠滿足大采深、高地壓、高應力復雜條件下的軟巖巷道支護。