李央
獵豹汽車研究院 北京 101300
為了減輕側(cè)面碰撞中頭部的傷害,給汽車加裝側(cè)氣簾是一個(gè)行之有效的方法。把側(cè)氣簾裝在車身側(cè)圍靠近頂蓋的位置,用軟內(nèi)飾覆蓋,保證了車內(nèi)飾美觀的前提下又可以在需要?dú)夂熣归_的時(shí)候瞬間展開。這種方式也是目前的主流方案[1]。
本文根據(jù)做側(cè)氣簾開發(fā)試驗(yàn)時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)的問題展開分析,并還原到側(cè)氣簾設(shè)計(jì)與布置時(shí)需要考慮的因素和規(guī)避方案。
側(cè)氣簾在未展開前一般折疊/卷成條狀,便于安裝和運(yùn)輸。主要結(jié)構(gòu)如圖1。
圖1 側(cè)氣簾結(jié)構(gòu)示意圖
主要由氣袋總成、氣體發(fā)生器及支架、固定片、拉帶、拉帶固定片等組成,視布置情況還會有導(dǎo)向支架和導(dǎo)向布等附加部件。當(dāng)側(cè)氣簾接收到點(diǎn)火電流后于30ms之內(nèi)完全展開,在乘客和車窗內(nèi)側(cè)鋪滿一個(gè)充滿氣體的氣袋,保護(hù)乘員頭部。
側(cè)氣簾與周圍的車身鈑金和內(nèi)飾件(如頂棚、立柱飾板、門洞密封條、遮陽板及掛鉤、頂棚拉手及眼鏡盒)共同構(gòu)成了側(cè)氣簾子系統(tǒng)。C-NCAP中要求側(cè)氣簾展開時(shí)沒有硬質(zhì)飛濺物,且軟質(zhì)飛濺物的單個(gè)重量小于1g,總重量小于5g。要求中硬質(zhì)飛濺物主要來源于立柱飾板,遮陽板,頂棚拉手,側(cè)頂燈等,軟質(zhì)飛濺物主要來源于氣簾包裹布、頂棚等。這就要求整個(gè)氣簾展開過程:
①立柱飾板不能脫落,且不能碎裂有飛濺物;
②頂棚拉手不能脫落和飛濺;
③閱讀燈不能脫落;
④遮陽板化妝鏡部分不能碎裂和脫落。
側(cè)氣簾展開驗(yàn)證主要有兩種途徑,分別是側(cè)氣簾在系統(tǒng)中的靜態(tài)展開試驗(yàn)(以下簡稱子系統(tǒng)試驗(yàn))和整車碰撞試驗(yàn)。但整車碰撞試驗(yàn)成本過高、試驗(yàn)準(zhǔn)備周期長、不能模擬極限溫度(-35℃,+85℃)的工況,而子系統(tǒng)試驗(yàn)卻可以很好的解決這些問題,故子系統(tǒng)試驗(yàn)的方法已經(jīng)成為了側(cè)氣簾展開的重要驗(yàn)證手段。
在一款國產(chǎn)SUV車型開發(fā)過程中,為了考察子系統(tǒng)的性能,并盡最大可能暴露問題,在第三方試驗(yàn)室進(jìn)行了子系統(tǒng)試驗(yàn),常溫(+23℃)、低溫(-35℃)、高溫(+85℃)各3次試驗(yàn)。以下對試驗(yàn)中遮陽板、頂棚拉手、A柱飾板的失效情況和改進(jìn)措施以及最終驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行分析和研究[2]。
在高溫、低溫、常溫試驗(yàn)中均出現(xiàn)了左側(cè)遮陽板化妝鏡碎裂問題(如圖2),雖然有化妝鏡蓋擋著碎玻璃沒有飛濺,但還是存在極大的風(fēng)險(xiǎn)。
圖2 遮陽板化妝鏡碎裂
從試驗(yàn)錄像分析,左側(cè)前部頂棚變形嚴(yán)重,導(dǎo)致遮陽板也出現(xiàn)變形,變形面積接近整個(gè)遮陽板面積的1/3,故會使玻璃碎裂(如圖3)。
圖3 左右側(cè)前部遮陽板對比
對比右側(cè)相同部位遮陽板變形量,發(fā)現(xiàn)右邊幾乎無此變形,經(jīng)分析,左側(cè)取消了頂棚拉手,前端頂棚無可約束的結(jié)構(gòu),導(dǎo)致變形量過大直接影響遮陽板。出于成本考慮不能增加頂棚拉手,但是可以將化妝鏡位置移到遮陽板中間偏遠(yuǎn)離車門側(cè),經(jīng)過各種溫度試驗(yàn)驗(yàn)證再無發(fā)生化妝鏡碎裂問題。更改前后遮陽板如圖4。
圖4 更改前后化妝鏡位置
在高溫、低溫時(shí)均出現(xiàn)了右側(cè)前拉手脫落的問題,如圖5。
圖5 頂棚拉手脫落
根據(jù)錄像和設(shè)計(jì)斷面(如圖5右)分析,氣簾膨脹直接沖擊頂棚拉手,導(dǎo)致頂棚拉手脫落導(dǎo)致拉手脫落的內(nèi)因可以概括為拉手強(qiáng)度不足,但是拉手為平臺選型件,其他車型未發(fā)生此問題,那么還是自身設(shè)計(jì)問題導(dǎo)致拉手所受外力過大。按照此思路對拉手加以保護(hù)——在拉手支架上增加一個(gè)導(dǎo)向支架,改變氣簾展開的方向,使氣簾展開方向向下以避免此問題發(fā)生,經(jīng)過子系統(tǒng)試驗(yàn)驗(yàn)證增加導(dǎo)向支架后該問題解決。增加導(dǎo)向支架前后的斷面圖如圖6。
圖6 更改前后拉手處斷面
在低溫(-35℃)試驗(yàn)時(shí),A柱飾板頂部碎裂,如圖7。
圖7
在側(cè)氣簾展開時(shí),為保證氣袋的保護(hù)區(qū)域需要設(shè)置拉帶,拉帶一頭縫制在氣袋邊緣,另一頭用螺栓或其他方式固定在A柱鈑金上,拉帶位于A柱鈑金和A柱飾板中間,氣簾展開時(shí)拉帶從門洞密封條和A柱飾板中間拉出。從錄像上分析是拉帶不能順利脫出導(dǎo)致A柱被拉帶破壞。另一個(gè)原因就是A柱飾板材料韌性較差。出于成本考慮不進(jìn)行A柱飾板材料的更改,而是更改A柱導(dǎo)向結(jié)構(gòu)去驗(yàn)證。如圖8所示,更改前的A柱導(dǎo)向筋幾乎起不到導(dǎo)向作用,更改后的導(dǎo)向結(jié)構(gòu)則很好的起到了導(dǎo)向作用,拉帶順利從A柱中脫出,成功解決了A柱碎裂的問題。
圖8 A柱導(dǎo)向筋更改前后
通過某國產(chǎn)SUV子系統(tǒng)試驗(yàn)中發(fā)生問題的零部件研究整改,使得側(cè)氣簾子系統(tǒng)在-35℃至+85℃的溫度范圍內(nèi)側(cè)氣簾工作時(shí)均滿足C-NCAP的要求。同時(shí)在整改過程中得到了一些該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)心得[3]。
第一,問題發(fā)生可能存在內(nèi)因和外因兩種原因,如果內(nèi)因不便于解決,那么解決外因也是可以解決問題的。如拉手支架上增加導(dǎo)向結(jié)構(gòu)就成功的解決了拉手強(qiáng)度不足脫落的問題。今后設(shè)計(jì)該處的設(shè)計(jì)斷面就同圖6,并且可以依據(jù)空間繼續(xù)優(yōu)化。
第二,不能局限于行業(yè)內(nèi)設(shè)計(jì)指南所述。本文中A柱飾板導(dǎo)向筋方案供應(yīng)商推薦方案,已經(jīng)在諸多車型成功運(yùn)用,但是在該項(xiàng)目卻不能成功。這時(shí)工程師就不能僅局限于前輩的設(shè)計(jì)指南了。本案例將導(dǎo)向筋加高到了極限,從試驗(yàn)錄像來看,拉帶順利脫出。
第三,控制成本是大勢所趨,今后的A級車將很少見到司機(jī)側(cè)拉手。因此側(cè)氣簾展開時(shí)左側(cè)遮陽板會變形的問題會經(jīng)常發(fā)生。出于安全和成本的考慮,可以取消化妝鏡;如果非要有化妝鏡,一定要布置在遠(yuǎn)離車門的一側(cè)。
側(cè)氣簾子系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作相當(dāng)繁瑣、復(fù)雜。在前期方案階段一定不能固守已經(jīng)過時(shí)的設(shè)計(jì)方案,要與時(shí)俱進(jìn),并充分的對標(biāo)才能設(shè)計(jì)出后期問題少的方案。