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        超臨界機(jī)組給水加氧改進(jìn)與實(shí)施

        2019-09-26 08:55:24寧巨勇劉海玲邵俊彪
        山西電力 2019年4期
        關(guān)鍵詞:除氧器省煤器凝結(jié)水

        寧巨勇,劉海玲,邵俊彪

        (中電神頭發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 朔州 036011)

        0 引言

        中電神頭發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡稱“公司”) 2×600 MW超臨界機(jī)組采用一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、間接空冷、雙背壓抽凝式DKY4-4ND33G型汽輪機(jī),變壓直流、一次再熱、平衡通風(fēng)、緊身封閉布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、前后墻對沖燃燒方式、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。1號、2號機(jī)組分別于2013年6月18日3:00和9月21日13:45完成168 h試運(yùn)行。168 h試運(yùn)行后實(shí)行給水揮發(fā)性處理AVT(all volatile treatment),2017年6月停止加聯(lián)氨,給水進(jìn)行氧化性全揮發(fā)處理 AVT(O)(all volatile treatment oxidation)。鍋爐給水加氧處理是目前解決超(超)臨界鍋爐受熱面結(jié)垢和汽輪機(jī)通流部件沉積、腐蝕的先進(jìn)處理工藝,也是大型火力發(fā)電機(jī)組實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的有效措施之一[1-2]。根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)電廠的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),給水采用加氧處理可以解決直流鍋爐給水含鐵量較高、水冷壁管結(jié)垢速率偏大、鍋爐壓差上升過快以及水冷壁節(jié)流孔氧化鐵堵塞等問題[3-4]。

        給水全保護(hù)加氧技術(shù)是指在除氧器出口、凝結(jié)水精處理出口和高加疏水入口3點(diǎn)低濃度加氧,蒸汽側(cè)零溶解氧,形成并動(dòng)態(tài)修復(fù)氧化膜(Fe2O3)以實(shí)現(xiàn)對給水管道的鈍化保護(hù)作用[5]。增加的高加疏水加氧可以有效防止給水管段流動(dòng)加速腐蝕FAC(flow accelerated corrosion) 問題,對防止氧化皮產(chǎn)生具有較好的保護(hù)作用[6]。

        1 機(jī)組給水處理運(yùn)行現(xiàn)狀及存在的問題

        168 h試運(yùn)行后實(shí)行給水AVT,2017年6月停止加聯(lián)氨,給水進(jìn)行氧化性AVT,2017年凝結(jié)水精處理運(yùn)行周期、制水量、再生使用的酸堿量、氨水使用量、再生用除鹽水量如表1所示。

        表1 凝結(jié)水精處理運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)表

        2 機(jī)組給水處理改進(jìn)措施

        2.1 機(jī)組給水加氧系統(tǒng)改造

        2.1.1 對機(jī)組現(xiàn)給水處理加藥系統(tǒng)進(jìn)行改造

        機(jī)組初期設(shè)計(jì)時(shí)給水加氨、加氧系統(tǒng)如圖1所示,2018年1月開始對機(jī)組加氧裝置進(jìn)行改造安裝(舊的拆除),改造后設(shè)備參數(shù)及系統(tǒng)如圖2所示。

        2.1.2 給水加氧的目的

        圖1 機(jī)組現(xiàn)給水處理加氨、加氧系統(tǒng)圖

        圖2 機(jī)組加氧裝置改造后設(shè)備參數(shù)及系統(tǒng)圖

        由于覆蓋在金屬表面的金屬氧化物、氫氧化物或者不溶性鹽類的保護(hù)作用使得金屬的溶解受到阻滯,因而金屬的腐蝕速度降得很低,這一區(qū)域被稱為鈍化區(qū)[7]。金屬在這一區(qū)域是否腐蝕,不單純決定于金屬生成的固體化合物的熱力學(xué)穩(wěn)定性,還與這些化合物是否能在金屬表面上生成黏附性好、無孔隙、連續(xù)的膜有關(guān)。若能生成這樣的膜,則可防止金屬本身與溶液間的接觸,保護(hù)金屬不被腐蝕;若生成的膜是多孔性的,則保護(hù)作用就可能不完全。鈍化不意味著完全不發(fā)生腐蝕[8]。

        熱力系統(tǒng)水中的氧具有雙重作用,它既是陰極去極化劑,又是陽極鈍化劑。當(dāng)氧起陰極去極化劑作用時(shí),氧含量增加,鐵的腐蝕速度上升[9];當(dāng)氧起鈍化劑作用時(shí),氧的存在是降低腐蝕速度的,在水的純度達(dá)到一定要求后,一定濃度的氧能使碳鋼表面形成均勻致密的三氧化二鐵+磁性四氧化三鐵雙層結(jié)構(gòu)的保護(hù)膜,從而抑制給水、疏水系統(tǒng)碳鋼及低合金鋼設(shè)備因水的流動(dòng)而加速腐蝕[10]。

        2.1.3 熱力系統(tǒng)加氧方式

        熱力系統(tǒng)加氧點(diǎn)為3點(diǎn):凝結(jié)水精處理出口母管1點(diǎn)(精處理出口后,凝水加藥點(diǎn)附近);除氧器出口下水管1點(diǎn)(除氧器出口后,給水前置泵入口前,給水加藥點(diǎn)附近);高加疏水側(cè)1點(diǎn)。

        2.2 給水加氧系統(tǒng)的調(diào)試

        2018年5月12日開始調(diào)試,情況如下。

        2.2.1 機(jī)組給水氧化性全揮發(fā)處理AVT(O) 運(yùn)行工況下的水質(zhì)查定

        2018年5月12日—14日,機(jī)組給水處理方式為AVT(O)方式,控制除氧器入口電導(dǎo)率設(shè)定值為5.0~6.5 μS/cm(微西門子),測定方法根據(jù)GB/T 6908—2008《鍋爐用水和冷卻水分析方法純水電導(dǎo)率的測定》進(jìn)行,即在此工況下進(jìn)行水汽品質(zhì)的全面查定以確定機(jī)組水汽品質(zhì)及其變化規(guī)律。重點(diǎn)查定項(xiàng)目包括水汽系統(tǒng)的氫電導(dǎo)率及腐蝕產(chǎn)物鐵含量。機(jī)組的水汽品質(zhì)查定結(jié)果如表2所示(D02BX為氧含量,其中BX是便攜的意思)。

        表2 AVT(O)工況下機(jī)組水汽品質(zhì)查定結(jié)果

        由表2可以看出,AVT(O)工況下,該機(jī)組的凝結(jié)水漏入空氣,導(dǎo)致凝結(jié)水的氧含量及氫電導(dǎo)率偏高,氧含量測定根據(jù)DL/T 954—2005《火力發(fā)電廠水、汽試驗(yàn)方法》進(jìn)行。測定后發(fā)現(xiàn),氧含量大于GB/T 12145—2016規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)值20 μg/L;凝結(jié)水氫電導(dǎo)率小于0.20 μS/cm,符合GB/T 12145—2016規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)值;給水氫電導(dǎo)率小于0.08 μS/cm,符合GB/T 12145—2016規(guī)定的期望值;主蒸汽的氫電導(dǎo)率小于0.10 μS/cm,符合GB/T 12145—2016規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)值。

        表3是按照GB/T 14427—2008進(jìn)行鐵的質(zhì)量濃度測定的結(jié)果。由表3可以看出,機(jī)組給水鐵的質(zhì)量濃度平均值達(dá)到GB/T 12145—2016規(guī)定的期望值小于3 μg/L的要求。

        2.2.2 給水加氧轉(zhuǎn)換調(diào)試結(jié)果及分析

        2.2.2.1 熱力系統(tǒng)氧化膜的轉(zhuǎn)換過程

        機(jī)組于2018年5月14日11:30給水開始加氧,5月14日14:50凝結(jié)水開始加氧,5月19日17:00高壓加熱器疏水開始加氧。5月21日8:00高加疏水開始有氧,5月21日9:30省煤器入口給水檢測到有氧,水汽系統(tǒng)鐵含量維持在較低水平,表明熱力系統(tǒng)金屬氧化膜基本完成加氧轉(zhuǎn)化。試驗(yàn)過程中水汽的氧含量變化如圖3所示。

        表3 機(jī)組鐵的質(zhì)量濃度查定結(jié)果μg/L

        圖3 機(jī)組加氧過程中凝水及給水氧的質(zhì)量濃度變化趨勢圖

        2.2.2.2 加氧轉(zhuǎn)換過程水汽系統(tǒng)鐵含量的變化

        機(jī)組加氧轉(zhuǎn)化過程中,水汽系統(tǒng)鐵含量的對比如圖4所示。試驗(yàn)結(jié)果顯示,加氧轉(zhuǎn)化完成后,給水鐵的質(zhì)量濃度平均值從1.7 μg/L降低至0.3 μg/L,高加疏水鐵的質(zhì)量濃度平均值從1.8 μg/L降低至0.3 μg/L。降低水汽pH值至8.75~9.11時(shí),給水、高壓加熱器疏水鐵含量仍然維持在較低水平。這說明加氧轉(zhuǎn)化完成后,給水系統(tǒng)、高壓加熱器疏水系統(tǒng)已經(jīng)形成了良好的保護(hù)性金屬氧化膜。

        圖4 機(jī)組不同給水處理方式下水汽系統(tǒng)鐵的質(zhì)量濃度平均值對比圖

        2.2.2.3 加氧轉(zhuǎn)化過程加藥量的變化

        OT處理方式下,給水系統(tǒng)金屬氧化膜保護(hù)性主要依靠水中溶解氧來維持,因此可以降低給水pH值。機(jī)組OT處理后,將給水pH值由AVT(O) 處理時(shí)的9.27~9.38(對應(yīng)電導(dǎo)率在 5.0~6.5 μS/cm 之間,目標(biāo)值 5.5 μS/cm) 調(diào)整至8.75~9.11(對應(yīng)電導(dǎo)率在 1.5~3.5 μS/cm 之間,目標(biāo)值 2.5 μS/cm)。電導(dǎo)率平均值在 5.5 μS/cm時(shí),對應(yīng)的加氨量為738.9 μg/L;電導(dǎo)率平均值在2.5 μS/cm時(shí),對應(yīng)的加氨量為238.1 μg/L。降低pH值后,加氨量減少了68%,加氨量減少,混床的運(yùn)行周期得到一定程度的延長,理論上混床氫型運(yùn)行周期可延長2倍以上,樹脂再生酸堿量、自用沖洗水量及廢液排放量相應(yīng)減少。機(jī)加氧轉(zhuǎn)化過程中除氧器入口、省煤器入口pH值變化趨勢及給水比電導(dǎo)如圖5、圖6所示。pH值是根據(jù)GB/T 6904—2008 pH的測定:玻璃電極法測定測量得到。

        圖5 機(jī)組加氧轉(zhuǎn)化過程中除氧器入口、省煤器入口pH值變化趨勢

        2.2.2.4 加氧轉(zhuǎn)化過程氫電導(dǎo)率變化

        以2號機(jī)組為例,給水加氧轉(zhuǎn)化過程中,水汽系統(tǒng)各取樣點(diǎn)氫電導(dǎo)率變化情況如圖7所示。機(jī)組省煤器入口給水氫電導(dǎo)率和主蒸汽氫電導(dǎo)率分別上升至0.089 μS/cm和0.107 μS/cm,高加疏水氫電導(dǎo)率最高上升至0.145 μS/cm。當(dāng)加氧轉(zhuǎn)化完成后,機(jī)組水汽氫電導(dǎo)率很快下降至正常水平。由于凝汽器漏入空氣,機(jī)組凝結(jié)水的氫電導(dǎo)率一直比較高。

        圖6 機(jī)組加氧轉(zhuǎn)化過程中除氧器入口、省煤器入口比電導(dǎo)變化趨勢

        圖7 機(jī)組加氧轉(zhuǎn)化過程中水汽系統(tǒng)氫電導(dǎo)變化趨勢

        3 效果及費(fèi)用對比

        根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,結(jié)合國內(nèi)外加氧機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況,可以預(yù)期如下。

        a)加氧處理將有效降低鍋爐結(jié)垢速率,從而延長鍋爐化學(xué)清洗周期。

        b)熱力系統(tǒng)形成的氧化膜保護(hù)性好,耐停機(jī)腐蝕,可使機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間縮短,減少啟動(dòng)沖洗水量。

        c)減緩由于結(jié)垢造成的鍋爐換熱效率下降以及鍋爐壓差上升速率,從而提高機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。

        d)堿化劑氨,精處理再生藥劑氫氧化鈉、鹽酸等用量均減少,廢水排放量減少。

        e)水汽品質(zhì)得到進(jìn)一步改善,有利于防止汽輪機(jī)通流部件的積鹽與腐蝕。

        加氧前后效果及費(fèi)用對比如表4所示。

        表4 加氧前后效益對比

        4 改進(jìn)方案的實(shí)施效果

        4.1 機(jī)組給水加氧運(yùn)行注意事項(xiàng)

        a)機(jī)組在正常運(yùn)行工況下采用給水加氧處理方式運(yùn)行,依據(jù)130-1-DL/T 805.1—2011《火電廠汽水化學(xué)導(dǎo)則 第1部分 鍋爐給水加氧處理導(dǎo)則》省煤器入口給水溶解氧質(zhì)量濃度控制在10~30 μg/L 之間,目標(biāo)值 15 μg/L;除氧器入口溶解氧質(zhì)量濃度控制在40~80 μg/L之間,目標(biāo)值60 μg/L;高加疏水溶解氧質(zhì)量濃度控制在10~50 μg/L 之間,目標(biāo)值 30 μg/L。

        b)機(jī)組在給水加氧處理工況下運(yùn)行時(shí),給水pH值控制在8.75~9.11范圍,相應(yīng)電導(dǎo)率為1.5~3.5 μS/cm,目標(biāo)值 2.5 μS/cm。

        c)精處理混床氫型方式運(yùn)行終點(diǎn)指標(biāo)為:直接電導(dǎo)率小于0.30 μS/cm,其他指標(biāo)不變。

        d)除氧器入口和省煤器入口給水氧表是控制凝結(jié)水和給水加氧量的重要參數(shù),應(yīng)保證其準(zhǔn)確性和連續(xù)投運(yùn)。每周至少對在線氧表校正1次,每年更換1次電極,如果有條件的話建議將現(xiàn)有在線氧表更換為SWAN氧表。

        e)為保證機(jī)組的安全運(yùn)行以及實(shí)現(xiàn)加氧的自動(dòng)控制,增加主蒸汽及高加疏水的氧表。

        f)監(jiān)測氫電導(dǎo)率時(shí),應(yīng)注意及時(shí)更換失效陽樹脂。加氧自動(dòng)運(yùn)行時(shí),省煤器入口給水和精處理出口氫電導(dǎo)率(或除氧器入口氫電導(dǎo)率) 為加氧水質(zhì)控制信號,其陽樹脂不應(yīng)同時(shí)更換。

        g)由于機(jī)組加氧處理后不能加聯(lián)氨,建議今后機(jī)組停機(jī)保養(yǎng)采用加氨法、充氮法、熱爐放水法、通干燥空氣或通壓縮干燥空氣法等方法進(jìn)行保養(yǎng)。

        h) 2臺機(jī)組凝水及給水加氧點(diǎn)就地一次門皆為球閥,該閥門密封不嚴(yán),影響自動(dòng)加氧的控制效果及機(jī)組的安全運(yùn)行,停機(jī)期間應(yīng)將所有一次門球閥更換為質(zhì)量較好的截止閥。

        i)夏季在機(jī)組負(fù)荷較高時(shí),當(dāng)發(fā)現(xiàn)精處理系統(tǒng)由于凝結(jié)水溫度過高而退出運(yùn)行,在精處理退出運(yùn)行期間嚴(yán)格監(jiān)測給水氫電導(dǎo)率,當(dāng)給水氫電導(dǎo)率大于0.2 μS/cm且有繼續(xù)上升的趨勢時(shí)應(yīng)暫時(shí)停止加氧。

        4.2 結(jié)論

        經(jīng)過熱力系統(tǒng)加氧轉(zhuǎn)換,機(jī)組成功實(shí)施了鍋爐給水加氧處理工藝,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo):水汽品質(zhì)得到進(jìn)一步改善,水汽系統(tǒng)鐵的質(zhì)量濃度降低至1 μg/L以下,有利于防止汽輪機(jī)通流部件的積鹽與腐蝕;有效延長了精處理混床樹脂再生周期,節(jié)約各類藥品、水源,直接經(jīng)濟(jì)效益可達(dá)52 366元/月;可預(yù)見長效運(yùn)行后,縮短機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間,減少啟動(dòng)沖洗水量,增加鍋爐換熱效率等。給水加氧處理有利于熱力系統(tǒng)的防腐、防垢,在提高機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性方面有著明顯的優(yōu)勢。

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