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        鍋爐給水泵故障原因分析

        2019-09-23 03:06:06衛(wèi)立楷張紀(jì)紅李立建
        有色設(shè)備 2019年4期
        關(guān)鍵詞:氣蝕泵體除氧器

        衛(wèi)立楷, 張紀(jì)紅, 李立建

        (河南豫光鋅業(yè)有限公司, 河南 濟(jì)源 459000)

        0 前言

        某有色金屬冶煉公司鋅冶煉109 m2沸騰焙燒爐系統(tǒng),該系統(tǒng)配套30 t、4.0 MPa余熱鍋爐一臺(tái),該余熱鍋爐為強(qiáng)制循環(huán)鍋爐,供水采用兩臺(tái)多級(jí)給水泵,把鍋爐用除鹽水從除氧器內(nèi)打到余熱鍋爐汽包內(nèi),然后由強(qiáng)制循環(huán)泵將除鹽水在鍋爐內(nèi)循環(huán)。該公司在系統(tǒng)裝備升級(jí)過程中,對(duì)故障率高的給水泵進(jìn)行裝備升級(jí),更換了一臺(tái)新給水泵(更換廠家)。安裝試運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)給水泵進(jìn)口壓力波動(dòng)較大,泵運(yùn)行電流也存在波動(dòng),且泵進(jìn)口有疑似氣蝕的異響,泵的實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)已經(jīng)影響到系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。針對(duì)給水泵出現(xiàn)的故障,從系統(tǒng)給水工藝參數(shù)、泵進(jìn)出口管系、泵本體檢查、進(jìn)口裝置氣蝕余量計(jì)算檢測(cè)等方式,來查找故障根源,徹底解決給水泵故障,保證系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。

        1 鍋爐給水泵技術(shù)參數(shù)及進(jìn)口裝置參數(shù)

        泵進(jìn)口管系設(shè)置情況

        給水泵供水水源由一臺(tái)大氣式熱力常壓除氧器提供,除氧器中心液位至給水泵進(jìn)口中心高度為9.5 m。除鹽水溫度:101~105 ℃。供水管徑:DN125,管路中有90°彎頭7個(gè),DN125截至閥2臺(tái),Y型過濾器1臺(tái),泵進(jìn)口為DN80。

        表1 鍋爐給水泵技術(shù)參數(shù)及進(jìn)口裝置參數(shù)

        配置電機(jī)功率:132 kW

        2 鍋爐給水泵的故障現(xiàn)象

        本次新采購給水泵配置了Y型過濾器,設(shè)備安裝后,調(diào)試運(yùn)行,出現(xiàn)泵進(jìn)口壓力波動(dòng)較大,平衡管壓力波動(dòng)大,泵進(jìn)口有水抽空的異響。

        現(xiàn)在將新采購給水泵與原使用給水泵運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)如表1所示。

        3 故障原因分析與排查

        3.1 泵進(jìn)口管系堵塞檢查

        新泵安裝是在系統(tǒng)大修期間安裝的,大修期間我廠安排對(duì)除氧器進(jìn)行檢查維護(hù),對(duì)除氧器內(nèi)部絲網(wǎng)及箱體進(jìn)行檢查清理,同時(shí)因?yàn)樾卤眠M(jìn)出口尺寸與原進(jìn)出口管道不符,對(duì)管道進(jìn)行改造。根據(jù)故障現(xiàn)象,初步判斷疑似泵進(jìn)口有堵塞,因此對(duì)大修期間施工檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查確認(rèn)是否有堵塞:(1)打開除氧器集水槽人孔進(jìn)行檢查,未見排水口處有堵塞;(2)對(duì)除氧器至泵進(jìn)口管道檢查,并未見管道有堵塞情況。(3)檢查管系上的閥門未出現(xiàn)有開關(guān)不到位現(xiàn)象,閥門排水順暢,因此排除進(jìn)水裝置有堵塞情況。

        表2 鍋爐給水泵運(yùn)行參數(shù)對(duì)比表

        3.2 泵進(jìn)口管系阻力檢查

        給水泵進(jìn)口壓力偏低,并有較大波動(dòng)。經(jīng)過進(jìn)一步核算設(shè)備相對(duì)位置高差,及實(shí)際檢測(cè)泵入口水壓,懷疑廠家新配置的過濾器阻力較大。我們現(xiàn)場(chǎng)對(duì)過濾器進(jìn)行拆解檢查,對(duì)比新舊過濾器,廠家提供的過濾器與我廠原使用的過濾器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上存在差別。新采購泵廠家提供的過濾器設(shè)計(jì)不合理:新配置過濾器濾筒直徑相對(duì)過濾器主管直徑小的多,致使水在經(jīng)過濾筒時(shí)出現(xiàn)截流現(xiàn)象,造成阻力增大,同時(shí)在濾筒入口處原使用的過濾器為流線性設(shè)計(jì),阻力較小。新舊過濾器對(duì)比可知,新過濾器阻力要大于舊過濾器。

        圖1 原泵進(jìn)口過濾器

        圖2 廠家提供的過濾器

        因此將新過濾器拆除,暫用直管替代,具備條件后,泵啟動(dòng)調(diào)試,給水泵進(jìn)口壓力波動(dòng)略有減小,泵進(jìn)口有水抽空的異響聲音略降低,但泵的故障情況未見明顯好轉(zhuǎn)。

        3.3 泵現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行狀態(tài)檢測(cè)分析

        新采購泵經(jīng)廠家現(xiàn)場(chǎng)查看運(yùn)行情況后,認(rèn)為目前泵的運(yùn)行狀態(tài)仍具備正常運(yùn)行條件,決定讓泵在工位繼續(xù)運(yùn)行,要求操作人員加強(qiáng)設(shè)備巡檢。泵在工位正常運(yùn)行了兩個(gè)月,期間泵的運(yùn)行情況故障現(xiàn)象未見異常惡化或好轉(zhuǎn),但泵的運(yùn)行電流由230 A逐漸增大至240~250 A,運(yùn)行兩個(gè)月后,突然出現(xiàn)流量降低,電流過大,隨即跳閘。倒運(yùn)后檢查發(fā)現(xiàn)泵的竄動(dòng)量為7.5 mm,泵的要求工作竄動(dòng)量不大于4.5 mm,同時(shí)對(duì)泵軸活動(dòng)間隙用百分表檢測(cè):傳動(dòng)端間隙為0.7 mm,非傳動(dòng)端為0.25 mm,要求上下間隙≥0.6 mm。隨對(duì)泵體進(jìn)行解體檢查:(1)發(fā)現(xiàn)平衡盤磨損嚴(yán)重, (2)對(duì)泵體解體后發(fā)現(xiàn)首級(jí)葉輪有氣蝕的麻點(diǎn),(3)葉輪口環(huán)有磨損。根據(jù)內(nèi)部磨損及現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的故障,疑似泵體出現(xiàn)氣蝕。

        3.4 泵的氣蝕原因分析排查

        氣蝕余量分為有效氣蝕余量和必須氣蝕余量,有效氣蝕余量是指泵在吸入口處,單位重量液體所具有的高于氣化壓力Pv的富余能量,用NPSHa表示。必須氣蝕余量是由泵吸入口到達(dá)壓力最低處的壓力降值,用NPSHr表示,有效氣蝕余量由裝置系統(tǒng)決定,與泵本身無關(guān),而必須氣蝕余量由泵本身的性能決定。為保證泵不發(fā)生氣蝕現(xiàn)象,要求NPSHa大于NPSHr,并且要超過0.3 m。

        至鬻熊知道,而文王諮詢,馀文遺事,錄為《鬻子》。子自肇始,莫先于茲。及伯陽識(shí)禮,而仲尼訪問,爰序道德,以冠百氏。然則鬻惟文友,李實(shí)孔師,圣賢并世,而經(jīng)子異流矣。[注]范文瀾:《文心雕龍注》,第308頁。

        新采購泵與原使用泵對(duì)比:新采購給水泵必需氣蝕余量為6.5 m,原使用泵汽蝕余量為2.5 m,兩泵必須汽蝕余量相差較大。結(jié)合泵出現(xiàn)的故障現(xiàn)象,懷疑泵有氣蝕現(xiàn)象。重新核算泵的氣蝕情況。

        取泵正運(yùn)行時(shí),入口裝置的運(yùn)行參數(shù):

        除氧器(除鹽水)溫度:103.5 ℃,壓力30.4 kPa,除氧器液位至泵進(jìn)口高度為9.5 m,泵進(jìn)口壓力為0.09 MPa。因泵入口壓力為表顯壓力,存在誤差,采用校正好的壓力變送器對(duì)運(yùn)行泵的和備用泵的入口進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量值均為0.09 MPa。

        按照理論計(jì)算:

        裝置有效氣蝕余量:

        (NPSH)a=Hst-Pv+P

        式中Hst—為泵進(jìn)口重力壓頭;

        Pv—103.5℃飽和蒸汽對(duì)應(yīng)的壓力;

        由此可知:NPSHa=Hst-Pv+P=0.09-0.118+0.101=0.073 MPa=7.3 m

        泵的必須氣蝕余量NPSHr=6.5 m

        裝置有效氣蝕余量NPSHa>泵的必需氣蝕余量NPSHr,而且相差超過1 m。理論上不存在氣蝕現(xiàn)象。

        結(jié)合廠家技術(shù)人員,對(duì)泵返廠做性能測(cè)試,重點(diǎn)測(cè)試泵的必須氣蝕余量。經(jīng)對(duì)泵體必須氣蝕余量進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試結(jié)果為7.33 m,所以可知造成泵體出現(xiàn)氣蝕現(xiàn)象的原因?yàn)椋罕皿w的實(shí)際必須氣蝕余量NPSHr>泵裝置入口的有效氣蝕余量NPSHa。

        3.5 采取措施

        (1)泵廠家對(duì)泵進(jìn)行改造,降低泵的必須氣蝕余量,保證氣蝕余量NPSHr<6.5 m。

        (2)在廠家改造期間,給水泵使用要求:除鹽水溫度保持低于102 ℃,盡量提高除氧器壓力。

        4 結(jié)語

        給水泵作為鍋爐運(yùn)行的重要輔機(jī),在設(shè)備選型時(shí)一定要提供準(zhǔn)確的設(shè)備參數(shù),如除氧器高度、壓力,除鹽水溫度等,同時(shí)對(duì)泵廠家提供的必須氣蝕余量進(jìn)行理論計(jì)算核實(shí),避免因?yàn)檫x型不對(duì)造成設(shè)備無法正常運(yùn)行。

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