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        煤泥半焦浮選提質(zhì)試驗(yàn)研究

        2019-09-23 10:45:20劉立偉張錦瑞趙禮兵李國峰
        中國礦業(yè) 2019年9期
        關(guān)鍵詞:辛醇半焦精煤

        劉立偉,張錦瑞,趙禮兵,李國峰

        (華北理工大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院,河北 唐山 063210)

        近年來,京津冀地區(qū)出現(xiàn)霧霾重污染天氣,從觀測數(shù)據(jù)來看,霧霾天氣隨季節(jié)變化明顯,燃煤排放的硫酸鹽、黑炭、有機(jī)物等物質(zhì)與大氣污染直接相關(guān),是PM2.5的主要組成部分,證明了煤炭燃燒引起的污染是導(dǎo)致京津冀地區(qū)霧霾重污染的主要原因之一。因此,采用新型清潔能源代替?zhèn)鹘y(tǒng)化石燃料具有重要的實(shí)際意義。煤炭洗選是潔凈煤生產(chǎn)最主要的技術(shù)之一,2017年,我國原煤入洗選率超過70%,隨著煤炭洗選工藝的大力推廣,煤泥堆積所引起的環(huán)境問題與安全隱患也日益突出。

        低溫?zé)峤饧夹g(shù)[1-3]為上述問題的解決提供了可能,將煤泥這種工業(yè)固廢變廢為寶,實(shí)現(xiàn)了提高煤泥產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換效率、工藝節(jié)能環(huán)保及產(chǎn)品高附加值的要求,將在國家能源供應(yīng)安全中扮演重要角色。牛晨凱等[4]進(jìn)行了低溫?zé)峤鈱Φ碗A煤表面疏水性影響的機(jī)制研究,發(fā)現(xiàn)低溫?zé)峤饪梢悦摮碗A煤表面親水性含氧官能團(tuán),增加低階煤的可浮性;趙世永等[5]通過半焦末浮選脫灰試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)半焦末采用非離子表面活性劑進(jìn)行表面改性后,浮選指標(biāo)最為理想。

        目前,國內(nèi)外對小粒徑煤的低溫?zé)峤廪D(zhuǎn)化過程尚無系統(tǒng)的研究,特別是煤泥低溫?zé)峤庵迫“虢垢菢O少見諸于報道。低溫?zé)峤饧夹g(shù)雖然脫除了煤泥的揮發(fā)份,使固定碳得到了富集,但同時也富集了灰分。針對煤泥半焦產(chǎn)品灰分較高、粒度較細(xì)的特點(diǎn),本研究采用浮選法對其進(jìn)行提質(zhì)降灰處理,研究煤泥半焦浮選提質(zhì)的可行性,以實(shí)現(xiàn)煤泥半焦的高效資源化利用。

        1 試 驗(yàn)

        1.1 試樣來源與性質(zhì)

        試驗(yàn)原料來自內(nèi)蒙古某洗煤廠煤泥于450 ℃的溫度下低溫?zé)峤?0 min制取的半焦,為實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品。煤泥半焦的工業(yè)分析和元素分析結(jié)果見表1,煤泥半焦的XRD圖譜見圖1。

        表1 煤泥半焦的工業(yè)分析和元素分析結(jié)果Table 1 Industrial analysis and elemental analysis results of semi-coke

        圖1 煤泥半焦XRD檢測結(jié)果Fig.1 XRD test results of semi-coke

        由表1可知,煤泥半焦的灰分為27.43%,含量較高,揮發(fā)分和固定碳的含量分別為22.65%和48.95%,空干基全水含量僅為0.97%,表明煤泥經(jīng)過低溫?zé)峤馓幚砗笤诳諝庵谢匚钠胶馑州^低。此外,該煤泥半焦的碳元素含量為53.61%,氧元素含量較低,僅為11.95%,說明煤泥通過低溫?zé)峤夤に囂幚砗螅摮罅亢豕倌軋F(tuán),可浮性提高,硫元素含量為0.97%,屬于低硫型。

        由圖1可以看出,煤泥半焦所含的脈石礦物主要有方解石、高嶺石、石英、磁鐵礦、黃鐵礦等,其中無機(jī)硫主要以黃鐵礦的形式存在。

        采用NKT6100-D型激光粒度儀對煤泥半焦進(jìn)行粒度分析,煤泥半焦的粒度分布如圖2所示。煤泥半焦的平均粒度為48.24 μm,D50為31.85 μm。煤泥半焦主要集中在-96.02 μm+45.58 μm粒級,含量為39.68%,該粒級煤泥半焦顆粒在浮選過程中的富集行為,將決定煤泥半焦浮選的提質(zhì)效果。

        圖2 煤泥半焦的粒度分布Fig.2 Particle size distribution of semi-coke

        1.2 試驗(yàn)方法和評價指標(biāo)

        1.2.1 浮選試驗(yàn)

        試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)煤泥半焦的成漿性較差,為消除這一特性造成的影響,使煤泥半焦顆粒充分潤濕,在浮選提質(zhì)試驗(yàn)前,對煤泥半焦進(jìn)行了預(yù)處理。即在250 mL燒杯中加入一定質(zhì)量的半焦(15 g、30 g、45 g、60 g)和200 mL水,用數(shù)顯調(diào)速攪拌器以450 r/min的轉(zhuǎn)速低速攪拌10 min,煤泥半焦初步成漿后,改用820 r/min的轉(zhuǎn)速高速攪拌20 min,再將煤泥半焦礦漿用頻率為40 kHz的超聲波處理10 min得到高濃度煤泥半焦礦漿(未在攪拌過程中同時采用超聲波處理煤泥半焦礦漿,是為了避免超聲波振動方向與攪拌器葉片運(yùn)動方向的不同引起的礦漿飛濺,造成煤泥半焦損失)。

        浮選試驗(yàn)采用XFD-IV 0.5 L實(shí)驗(yàn)室型單槽浮選機(jī),試驗(yàn)過程中,將制好的對應(yīng)濃度的高濃度礦漿加水稀釋至0.5 L,即可得到所需濃度的煤泥半焦礦漿,再進(jìn)行浮選試驗(yàn),可以改善煤泥半焦的成漿性,浮選試驗(yàn)流程如圖3所示,浮選機(jī)轉(zhuǎn)速為1 900 r/min,充氣量為0.18 m3/h。

        圖3 半焦的浮選流程Fig.3 Flotation flowsheet of semi-coke

        1.2.2 評價指標(biāo)

        主要采用精煤灰分、精煤產(chǎn)率、可燃體回收率和浮選完善指標(biāo)對煤泥半焦浮選提質(zhì)試驗(yàn)的效果進(jìn)行評價。煤泥半焦灰分的測定參照國標(biāo)《煤的工業(yè)分析方法》(GB/T 212—2008),可燃體回收率由式(1)計算。

        (1)

        式中:Ej為可燃體回收率,%;rj為精煤產(chǎn)率,%;Aj為精煤灰分,%;Ay為原煤灰分,%。

        同一煤在不同工藝條件下的分選完善程度用浮選完善指標(biāo)表示,由式(2)計算。

        (2)

        式中,ηwf為浮選完善指標(biāo),%。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 藥劑篩選試驗(yàn)

        在煤炭浮選工藝中,常見的捕收劑有柴油、煤油,起泡劑有仲辛醇、2號油,表面活性劑為曲拉通X-100。煤泥半焦浮選藥劑篩選試驗(yàn)所用捕收劑用量為1 200 g/t,起泡劑用量為100 g/t,礦漿濃度為60 g/L。

        2.1.1 捕收劑篩選試驗(yàn)

        捕收劑篩選試驗(yàn)以仲辛醇為起泡劑,柴油或煤油為捕收劑,試驗(yàn)結(jié)果見表2。

        以煤油為捕收劑時,煤泥半焦的可燃體回收率高達(dá)72.39%,精煤灰分相對較低,為21.55%,浮選完善指標(biāo)相對較好,為20.90%。這些指標(biāo)均優(yōu)于使用柴油做捕收劑時的分選結(jié)果,所以選用煤油作為煤泥半焦浮選試驗(yàn)的捕收劑。

        2.1.2 起泡劑篩選試驗(yàn)

        起泡劑篩選試驗(yàn)以煤油為捕收劑,2號油或仲辛醇為起泡劑,試驗(yàn)結(jié)果見表3。由表3可知,2號油為起泡劑時,精煤指標(biāo)較差,浮選精煤的泡沫較多且消泡困難,影響精煤的脫水。仲辛醇作起泡劑時,浮選精煤的指標(biāo)相對較好,加之仲辛醇在半焦浮選過程中可起活化作用,故選用仲辛醇作為起泡劑。

        表2 捕收劑篩選試驗(yàn)結(jié)果Table 2 Results of test on flotation performance using different types of collectors

        表3 起泡劑篩選試驗(yàn)結(jié)果Table 3 Results of test on flotation performance using different types of frothers

        2.2 礦漿濃度試驗(yàn)

        固定煤油用量1 200 g/t、仲辛醇用量100 g/t,在30 g/L、60 g/L、90 g/L和120 g/L礦漿濃度下探究浮選礦漿濃度對選別指標(biāo)的影響,結(jié)果見圖4。如圖4所示,礦漿濃度為60 g/L時,精煤灰分含量最低為21.55%,可燃體回收率為72.39%,分選指標(biāo)最為理想,確定煤泥半焦浮選的最優(yōu)礦漿濃度為60 g/L。

        圖4 浮選礦漿濃度對精煤指標(biāo)的影響Fig.4 Effect of index of concentrate varies with the change of flotation pulp density

        2.3 浮選藥劑用量試驗(yàn)

        呂淑湛[6]對半焦末浮選脫灰進(jìn)行了試驗(yàn)研究及機(jī)理分析,得出浮選藥劑種類對半焦浮選精煤指標(biāo)影響大小的順序依次為:捕收劑>活化劑>起泡劑。所以半焦浮選藥劑用量試驗(yàn)按照浮選藥劑種類對半焦精煤指標(biāo)影響由大到小的順序依次進(jìn)行。

        2.3.1 捕收劑用量試驗(yàn)

        在礦漿濃度60 g/L、仲辛醇100 g/t的條件下進(jìn)行了煤油用量試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見圖5。由圖5可以看出,隨著捕收劑用量由600 g/t增加至1 200 g/t,精煤灰分由22.32%降低至21.55%,可燃體回收率由53.24%增加至72.54%。繼續(xù)增加煤油用量,可燃體回收率與浮選完善指標(biāo)增加幅度變小,灰分反而有所增加,故確定適宜的捕收劑用量為1 200 g/t。

        2.3.2 活化劑用量試驗(yàn)

        在半焦浮選過程中加入適量的活化劑可以改善精煤指標(biāo),研究發(fā)現(xiàn)選用非極性表面活性劑的浮選效果最好[7],最常見的非極性表面活性劑為曲拉通X-100?;罨瘎┯昧吭囼?yàn)中煤油1 200 g/t、仲辛醇100 g/t、礦漿濃度60 g/L,曲拉通X-100用量對精煤指標(biāo)的影響見圖6。由圖6可知,加入少量活化劑曲拉通X-100可以改善煤泥半焦浮選精煤指標(biāo)。在曲拉通X-100用量為200 g/t時,可以得到灰分21.08%、可燃體回收率為82.93%的精煤產(chǎn)品,此時精煤灰分最低,浮選完善指標(biāo)最好為23.68%。進(jìn)一步增加曲拉通X-100用量,精煤灰分迅速增加,浮選完善指標(biāo)迅速降低,浮選指標(biāo)開始惡化,所以確定曲拉通X-100最佳用量為200 g/t。

        圖5 捕收劑用量對精煤指標(biāo)的影響Fig.5 Effect of index of concentrate varies with the change of collector dosage

        圖6 曲拉通X-100用量對精煤指標(biāo)的影響Fig.6 Effect of index of concentrate varies with the change of Triton X-100 dosage

        2.3.3 起泡劑用量試驗(yàn)

        礦漿濃度60 g/L,表面活性劑曲拉通X-100,煤油1 200 g/t,仲辛醇用量對精煤指標(biāo)的影響見圖7。由圖7可以看出,仲辛醇用量為100 g/t時,精煤的灰分最低。增加仲辛醇用量,雖然精煤產(chǎn)率和可燃體回收率有所增加,但精煤的灰分也隨之增加,所以確定仲辛醇的最佳用量為100 g/t,此時精煤的灰分為21.08%、可燃體回收率為82.93%。

        圖7 起泡劑用量對精煤指標(biāo)的影響Fig.7 Effect of index of concentrate varies with the change of frother dosage

        2.4 煤泥半焦浮選機(jī)理分析

        2.4.1 -1.0 g/cm3密度級煤泥半焦制備

        通過浮選的分選方法僅能得到灰分21.08%、產(chǎn)率75.67%、可燃體回收率82.93%的煤泥半焦精煤,精煤灰分偏高。在浮選試驗(yàn)的預(yù)處理過程中發(fā)現(xiàn)煤泥半焦成漿困難,半焦顆粒懸浮于礦漿上層,可能為導(dǎo)致煤泥半焦浮選精煤灰分偏高的原因,因此制備了-1.0 g/cm3密度級煤泥半焦產(chǎn)品進(jìn)行分析檢測。在250 mL燒杯中加入15 g煤泥半焦和200 mL水,按照圖8所示流程制備-1.0 g/cm3密度級煤泥半焦產(chǎn)品,其低速攪拌轉(zhuǎn)數(shù)為450 r/min,高速攪拌轉(zhuǎn)數(shù)為820 r/min,超聲波處理的頻率為40 kHz。

        圖8 -1.0 g/cm3密度級煤泥半焦制備Fig.8 Preparation of -1.0 g/cm3 semi-coke

        按照圖8所示流程可以得產(chǎn)率為42.63%、灰分為26.46%的-1.0 g/cm3密度級煤泥半焦產(chǎn)品,該組分煤泥半焦產(chǎn)品表現(xiàn)出了低密度、高灰分的性質(zhì)。

        2.4.2 接觸角測定

        分別稱取煤泥半焦與-1.0 g/cm3密度級半焦粉末0.15 g,利用Hw-12型壓片機(jī)制備出測試樣品的壓片,壓片機(jī)工作條件為壓強(qiáng)20 MPa、處理時間2 min。采用CA100B型接觸角測量儀對煤泥半焦壓片與-1.0 g/cm3密度級煤泥半焦壓片進(jìn)行動態(tài)接觸角測定,測量3次取平均值,結(jié)果見表4。

        煤泥半焦的接觸角θ1為69.33°,-1.0 g/cm3密度級煤泥半焦的接觸角θ2為85.38°,接觸角越大,疏水性越好,越易浮,說明煤泥半焦-1.0 g/cm3密度級產(chǎn)品的可浮性要優(yōu)于煤泥半焦。

        表4 接觸角測量結(jié)果Table 4 Measurement results of contact angle

        2.4.3 掃描電鏡與能譜分析

        對煤泥半焦、煤泥半焦-1.0 g/cm3密度級煤泥半焦、浮選精煤進(jìn)行SEM檢測,結(jié)果如圖9所示。

        由圖9可以發(fā)現(xiàn),表面呈細(xì)小顆粒結(jié)構(gòu),粗糙度較大,孔隙結(jié)構(gòu)復(fù)雜的煤泥半焦顆粒,在-1.0 g/cm3密度級半焦產(chǎn)品和浮選精煤中富集。對于疏水性煤表面而言,粗糙度越大,孔隙度越發(fā)達(dá),則疏水性越高,可浮性越好[8]。因?yàn)?1.0 g/cm3密度級煤泥半焦與煤泥半焦相比,具有這種結(jié)構(gòu)特征的半焦顆粒較多,所以-1.0 g/cm3密度級煤泥半焦可浮性優(yōu)于煤泥半焦,SEM分析與接觸角測量結(jié)果一致。對具有這種結(jié)構(gòu)特征的半焦顆粒進(jìn)行EDS能譜分析,結(jié)果見圖10。

        由圖10可知,表面光滑的煤泥半焦顆粒(點(diǎn)1和點(diǎn)4)主要由C元素組成,O元素、S元素含量較低,含脈石礦物較少。表面呈細(xì)小的顆粒結(jié)構(gòu),粗糙度較大的煤泥半焦顆粒(點(diǎn)2、點(diǎn)3、點(diǎn)5和點(diǎn)6)除C元素外,含較高的Si元素、Al元素和少量的Mg元素、S元素,含脈石礦物較多,脈石礦物主要為高嶺石。

        由煤泥半焦浮選機(jī)理研究可知,在浮選過程中,帶有細(xì)小的脈石礦物組分、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、表面粗糙度大的煤泥半焦顆粒,與表面光滑、結(jié)構(gòu)簡單的煤泥半焦顆粒相比,可浮性較好,在礦漿中隨-1.0 g/cm3密度級煤泥半焦混入泡沫產(chǎn)品在浮選精煤中富集,是煤泥半焦浮選困難,精煤灰分高的主要原因。

        圖9 煤泥半焦SEM圖像Fig.9 SEM images of semi-coke

        圖10 半焦顆粒的EDS能譜分析結(jié)果Fig.10 Results of EDS spectra for semi-coke

        3 結(jié) 論

        1) 某煤泥半焦灰分含量為27.42%,固定碳含量為48.95%,揮發(fā)分含量為22.66%,脈石礦物主要為方解石、高嶺石、石英、磁鐵礦、黃鐵礦等,該煤泥半焦平均粒度為48.24 μm。

        2) 試驗(yàn)所用煤泥半焦浮選最適宜的藥劑制度為煤油1 200 g/t、曲拉通X-100為200 g/t、仲辛醇100 g/t,該條件下可獲得產(chǎn)率75.67%、精煤灰分21.08%、可燃體回收率82.93%的精煤產(chǎn)品。

        3) 表面帶有細(xì)小的脈石礦物組分、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、表面粗糙的高灰分煤泥半焦顆粒,在浮選過程中隨-1.0 g/cm3密度級煤泥半焦混入泡沫產(chǎn)品在浮選精煤中得到富集,是煤泥半焦浮選提質(zhì)降灰困難的最主要原因。

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