黎小峰
(江西銅業(yè)集團有限公司德興銅礦泗洲選礦廠,江西 德興 334224)
本文通過探究銅硫浮選分離,一方面可以有效幫助人們對該項工藝技術(shù)形成正確認(rèn)知,準(zhǔn)確掌握銅硫浮選分離的具體流程、技術(shù)方法,并為相關(guān)研究人員提供必要理論參考。另一方面也可以為銅硫浮選分離工藝技術(shù)的實際應(yīng)用給予相應(yīng)實踐指導(dǎo)與幫助,同時也為銅硫浮選分離的未來發(fā)展指明方向。
為有效說明銅硫浮選分離工藝技術(shù),本文選擇以某高硫銅礦石進行的銅硫浮選分離試驗為例。據(jù)了解,該高硫銅礦有相當(dāng)長一段時間,銅品位始終維持在16%至20%,銅回收率不足70%。并且這一高硫銅礦主要被分為東部礦體和西部礦體,其中前者礦石類型主要為黃銅礦和黃鐵礦,而后者的礦石類型則主要為磁黃鐵礦、黃銅礦等。整體來看,該高硫銅礦的礦石性質(zhì)具有較高的負(fù)載型,且含硫鐵相對較高,這也在一定程度上加大了銅硫分離的困難程度。但考慮到礦物本身具有一定可溶性,同時礦物分布基本表現(xiàn)為粗粒嵌布式,黃鐵礦在銅離子的作用下會產(chǎn)生相應(yīng)的活化效果,因此在經(jīng)過綜合考慮下,相關(guān)工作人員最終選擇對該高硫銅礦的礦石進行銅硫浮選分離試驗,旨在有效提高銅回收率。為保障試驗的合理性,試驗同時選擇高硫銅礦的東部礦體與西部礦體作為礦樣,其主要元素分析結(jié)果如表1所示:
表1 試驗礦樣主元素分析結(jié)果統(tǒng)計表(質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%)
(1)磨礦細(xì)度試驗。根據(jù)相關(guān)資料顯示,原礦粒度在+0.074mm時,對應(yīng)的產(chǎn)率只有不足40%,其銅品位和硫品位分別約為53%和22.8%。而在原礦粒級在+0.04mm到0.07mm之間時,對應(yīng)的產(chǎn)率則約為22.3%,其銅品位與硫品位各為73%與22.2%。原礦粒級為-0.04mm時,產(chǎn)率則基本控制在38%左右,對應(yīng)的銅品位與硫品位分別可以達(dá)到81%與16%。在實際進行銅硫浮選分離試驗前,首先進行磨礦細(xì)度試驗,以確定出最優(yōu)的原礦磨礦細(xì)度值。所謂磨礦細(xì)度指的就是磨礦產(chǎn)品具體粗細(xì)程度,合理選擇磨礦細(xì)度也是有效提升金屬回收率的重要前提,其對于維護金屬生產(chǎn)的穩(wěn)定性同樣具有重要作用。圖1展示的就是此次磨礦細(xì)度試驗流程:
圖1 磨礦細(xì)度試驗流程示意圖
根據(jù)最終得到的原礦磨礦細(xì)度試驗結(jié)果可知,磨礦細(xì)度由粗逐漸變細(xì),即原礦在-0.074mm粒級下的占比從最初的65%逐漸增加至90%時,雖然銅品位呈現(xiàn)出一定的上升變化趨勢,但增幅相對較小,此時銅回收率并未發(fā)生實質(zhì)性的明顯變化。而在磨礦細(xì)度從粗到細(xì)的變化過程中,硫品位與硫回收率則同時出現(xiàn)了小幅下降的變化趨勢,這也為實現(xiàn)銅硫分離創(chuàng)造了有利條件。因此在對品位、回收率以及其他相關(guān)因素進行充分考慮下,最終選擇原礦磨礦細(xì)度為-0.74mm粒級占比為70%。
(2)確定石灰用量。通過結(jié)合上文可知該高銅硫礦的礦石屬于典型的含硫鐵礦,且其含硫鐵相對較高,為了能夠有效控制銅硫浮選分離成本,并有效抑制礦石中含有的硫鐵,本文通過參考其他相關(guān)研究資料,選擇將石灰作為銅硫浮選分離中的粗選抑制劑。這主要是由于學(xué)者姜克冰、庫建剛等人(2019)在其關(guān)于銅硫浮選分離研究當(dāng)中,指出當(dāng)使用一定量的石灰粗選抑制劑時,可以有效達(dá)到增加銅品位與銅回收率的效果,同時適當(dāng)降低硫回收率[1]。基于此,本試驗最終選擇使用10kg石灰作為銅硫浮選分離中的粗選抑制劑,所選石灰的酸堿值在10到11之間。
(3)選擇浮選藥劑。在銅硫浮選分離工藝技術(shù)中,浮選藥劑的選用直接影響著最終的分離結(jié)果。一般銅硫浮選分離藥劑主要包括捕收劑和抑制劑兩種,其中前者也可以被細(xì)分成高效捕收劑與組合捕收劑,后者則可以被細(xì)分成無機抑制劑與有機抑制劑。隨著當(dāng)前我國對環(huán)境保護重視力度的不斷加強,在選用銅硫浮選分離藥劑時,不僅需要關(guān)注具體藥劑效用,同時還需要對藥劑的環(huán)境污染程度、成本等其他因素進行綜合考量。為此,本試驗通過初步選擇丁黃藥與混合藥、乙黃藥以及FK-3作為捕收劑,在同時添加10kg石灰這一粗選抑制劑的情況下,對初選捕收劑的用量、效果等各方面進行比較分析。最終發(fā)現(xiàn)使用FK-3這一捕收劑可以在保障藥劑用量較少的情況下,獲得較為理想的捕收劑效果,但由于僅僅使用這一捕收劑并不能夠有效降低銅粗精礦產(chǎn)率和硫回收率,因此還需要增加使用適宜的抑制劑。在參考學(xué)者劉強(2016)的相關(guān)研究成果下,本試驗選擇使用FK-2抑制劑。這主要是劉強通過試驗的方式證明在使用一定量FK-3時,當(dāng)FK-2抑制劑用量不斷加大,粗選銅回收率以及硫回收率均會出現(xiàn)相應(yīng)的下降變化趨勢。根據(jù)相關(guān)試驗結(jié)果顯示,F(xiàn)K-2用量在1000g/t時,銅粗精礦品位基本維持在3.7%左右,銅回收率與硫回收率分別可以達(dá)到87%和21%[2]。
(4)小型閉路試驗。在運用銅硫優(yōu)先浮選分離流程,立足現(xiàn)有試驗條件下進行小型閉路試驗,根據(jù)最終獲得的試驗結(jié)果可知,銅精礦在銅品位為22.4%時,可以獲得87%左右的銅回收率。硫精礦在硫品位為43.2%時,可獲得的硫回收率約為84%,試驗結(jié)果均與國家規(guī)定要求相符。而由于硫精礦中有大量含磁黃鐵礦,因此也在一定程度上增加了提升硫精品位的難度。
本文通過選擇以某高硫銅礦礦石作為主要試驗對象,由于該銅礦中的礦體多為黃銅礦、黃鐵礦等,礦石性質(zhì)具有一定的復(fù)雜性,且礦石屬于典型的含硫鐵礦石,具有良好的可浮性。存在與礦漿當(dāng)中的銅離子會對硫產(chǎn)生強活化作用,由此大大增加了銅硫分離難度。而在實際開展銅硫浮選分離試驗中,通過選用10kg酸堿值在10到11的石灰作為粗選抑制劑,搭配使用FK-3捕收劑,并在此基礎(chǔ)上使用一定量的FK-2抑制劑,使得抑制硫鐵的效果得到明顯增強,進而有效實現(xiàn)銅硫分離。雖然在小型閉路試驗中,獲得的銅回收率、硫回收率等浮選指標(biāo)均與試驗規(guī)定要求相符,但由于硫精品礦中有較多含磁黃鐵礦,因此也使得硫精品位提升難度較大。