馮亞從 新疆市政建筑設(shè)計研究院有限公司
輪臺縣拉依蘇污水處理廠位于新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州輪臺縣拉依蘇化工區(qū)8號路和西環(huán)路交界處以東86米處,主要服務(wù)于拉依蘇工業(yè)園區(qū)。污水處理廠一期建設(shè)規(guī)模為2.5萬m3/d,部分單體土建按7.5萬m3/d建設(shè),設(shè)備分期配套安裝。污水處理廠占地為梯形,總占地面積為13.33公頃,其中一期占地為8.33公頃,二期和三期占地分別為2.5公頃。
結(jié)合工業(yè)園區(qū)入駐企業(yè)實測進(jìn)水水質(zhì)和環(huán)評批復(fù),確定本工程進(jìn)水水質(zhì)。根據(jù)《輪臺工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃(2014-2030)》及可行性研究報告環(huán)評批復(fù),確定出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002)》中一級B標(biāo)準(zhǔn)。但是根據(jù)工業(yè)園區(qū)的實際情況,考慮再生水回用,故實際設(shè)計出水水質(zhì)較環(huán)評批復(fù)水質(zhì)高。
污水處理廠進(jìn)、出水水質(zhì)
本工程選擇A/O工藝,該工藝污水處理效果穩(wěn)定,水質(zhì)水量抗沖擊能力強,且工藝成熟易于運行管理。深度處理采用MBR工藝,該工藝能截留生物反應(yīng)器內(nèi)幾乎所有的生物量,有利于培養(yǎng)截留適應(yīng)化工園區(qū)廢水中難降解、有毒有害物質(zhì)的活性污泥,使反應(yīng)系統(tǒng)保持較高的污泥濃度,抗沖擊負(fù)荷能力強,且經(jīng)MBR膜過濾的出水水質(zhì)好。為防止 MBR 池出水不達(dá)標(biāo),增加臭氧催化氧化池對不達(dá)標(biāo)的污水進(jìn)行氧化處理,保證出水的達(dá)標(biāo)排放。
根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)和后期運行情況調(diào)整工藝,當(dāng)生化效果較好時,可從二沉池超越MBR池直接進(jìn)入后續(xù)臭氧接觸池,或當(dāng)生化效果一般時,可從生化池超越二沉池進(jìn)入后續(xù)MBR池,在實際運行過程中根據(jù)實測數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。
圖1 污水處理廠工藝流程圖
污水重力進(jìn)入污水處理廠,為減小構(gòu)筑物整體埋深,進(jìn)水需設(shè)置提升泵站,泵站前設(shè)置粗格柵目的是去除污水中較大的懸浮物和漂浮物,以保證后續(xù)處理裝置的正常運行。粗格柵及提升泵房土建按照7.5萬m3/d規(guī)模建設(shè),泵房集水池容積按三期最大一臺泵10min的流量計算,有效容積為225m3。構(gòu)筑物設(shè)置臭氣收集系統(tǒng)。
由于工業(yè)廢水水量和水質(zhì)的不均勻性會給處理帶來很大的麻煩,使污水處理設(shè)施難以維持正常操作。因此,先將污水導(dǎo)入緩沖池進(jìn)行均和調(diào)節(jié)處理,為后續(xù)的水處理系統(tǒng)提供一個穩(wěn)定和優(yōu)化的操作條件。污水緩沖池按7.5萬m3/d規(guī)模建設(shè),平面尺寸為84.0m×60.0m×7.0m,平均有效水深6.45m。緩沖池平均分2組,池內(nèi)設(shè)置6套浮動式收油器將油收集至集油池,通過1臺污油提升泵收集至污油罐。構(gòu)筑物設(shè)置臭氣收集系統(tǒng)。
本工程細(xì)格柵間和曝氣沉砂池合建,土建按照7.5萬m3/d規(guī)模建設(shè),細(xì)格柵間設(shè)有4條渠道,3條機(jī)械格柵,1條人工事故格柵(備用)。格柵前后設(shè)置閘門以便檢修,柵渣通過螺旋輸送機(jī)排入柵渣箱,由PLC根據(jù)液位差或設(shè)定的時間間隔自動控制,亦可現(xiàn)場控制。
曝氣沉砂池分2組運行,設(shè)1臺橋式吸砂機(jī)將砂水混合物輸送至砂水分離器進(jìn)行分離,分離的水進(jìn)入廠區(qū)排水管道,干砂外運。
本工程初沉池采用中心進(jìn)水周邊出水方式,初沉池設(shè)計規(guī)模為2.5萬m3/d,分2座,每座規(guī)模為1.25萬m3/d。初沉池設(shè)計表面負(fù)荷為1.66m3/m2·h,沉淀時間為1.8h,池子內(nèi)直徑為20m,高度為3.5m,有效水深3.0m。構(gòu)筑物設(shè)置臭氣收集系統(tǒng)。
每座初沉池設(shè)置1臺周邊傳動全橋式吸泥機(jī),吸泥機(jī)將池內(nèi)污泥由池邊逐漸刮至中心集泥坑,在靜水壓力作用下,通過排泥管將污泥輸送至污泥泵房。浮渣刮板將池邊與中心導(dǎo)流筒之間水面上浮渣全部刮向池邊,依靠刮渣耙和管式排渣斗的配合,將浮渣刮至管式排渣斗內(nèi),由上清液自動沖洗排出池外。上清液通過三角齒形堰溢流進(jìn)入環(huán)形集水渠,再通過出水斗將上清液輸送至生化池。
初沉池出水先進(jìn)入水解酸化部分,水解酸化池分2組(中間池壁共壁),每組分3格,水解酸化池可去除部分污染物,并提高廢水可生化性;然后進(jìn)入生化池A段進(jìn)行反硝化,A段分2組(中間池壁共壁),每組1格;再進(jìn)入后續(xù)O段進(jìn)行硝化反應(yīng),O段分2組(中間池壁共壁),每組4格。水解酸化池設(shè)置臭氣收集系統(tǒng)。
水解酸化及A/O池設(shè)計規(guī)模為2.5萬m3/d,平面尺寸為72.8×70.0m,高度7.45m,平均有效水深6.2m。生化池總有效容積27290m3,總停留時間26.2h,其中,水解酸化池有效容積10417m3,缺氧區(qū)有效容積3541m3,好氧區(qū)有效容積13333m3,污泥回流比100%,SS的轉(zhuǎn)換率0.5kgMLSS/kgSS,污泥凈產(chǎn)率系數(shù)0.70kgSS/kgBOD5,混合液懸浮固體濃度4.0kgMLSS/m3,好氧池溶解氧(DO)值2.0mg/L,碳的氧當(dāng)量系數(shù)1.47kgO2/kgBOD5,氨氮的氧當(dāng)量系數(shù)4.57kgO2/kgTAN,細(xì)胞的氧當(dāng)量系數(shù)1.47kgO2/kgCE。
二沉池配水井與污泥泵池合建,采用同心圓形式。水解酸化及A/O池出水進(jìn)入中圓,通過堰溢流至外圓,均勻分配水量然后進(jìn)入二沉池,二沉池產(chǎn)生的剩余污泥回流至內(nèi)圓,并投加聚合氯化鋁(PAC),然后通過污泥泵提升至污泥濃縮池,同時在內(nèi)圓內(nèi)設(shè)置回流污泥泵,將混合液回流至水解酸化及A/O池。其設(shè)計規(guī)模為2.5萬m3/d,剩余污泥量為2000m3/d,回流污泥量為100%Q。
二沉池采用周邊進(jìn)水周邊出水形式,設(shè)計規(guī)模為2.5萬m3/d,分2座,每座規(guī)模為1.25萬m3/d,設(shè)計表面負(fù)荷為1.06m3/m2·h,固體負(fù)荷為48.9kg/d·m2,出水堰負(fù)荷為2.2L/s·m,回流污泥濃度為3.0g/L,池子內(nèi)直徑為25m,高度為4.8m,有效水深4.1m。
二沉池采用中心傳動單管吸泥機(jī),并通過投加FeCl3進(jìn)行除磷。通過對進(jìn)水水質(zhì)及前段處理單元的水質(zhì)檢測,設(shè)計了對二沉池的超越。
膜池設(shè)計規(guī)模為2.5萬m3/d,膜區(qū)總共由6組獨立控制產(chǎn)水單元組成,便于其中一套檢修時,其余數(shù)5套可以正常工作。膜組件浸沒在膜分離池的混合液中,在產(chǎn)水泵產(chǎn)生的負(fù)壓條件下,生化處理過的清水透過膜匯集到集水管,實現(xiàn)泥水分離。被截留的活性污泥經(jīng)過污泥回流泵回流到生化區(qū),剩余污泥由泵提升至去污泥脫水系統(tǒng)。
混合液懸浮物固體(MLSS)平均濃度為8000mg/L,污泥負(fù)荷為0.12kgBOD5/(kgMLSS·d),混合液揮發(fā)性懸浮物固體平均濃度為4.8g/L,膜生物池進(jìn)水生化需氧量為60mg/L,出水生化需氧量為20mg/L。
臭氧接觸氧化是在臭氧催化氧化作用下去除水中有機(jī)物的一種深度處理,設(shè)計規(guī)模為2.5萬m3/d,停留時間為60min,臭氧投加指標(biāo)1mgCOD/4mgO3。
臭氧接觸池上設(shè)置尾氣破壞器設(shè)備間,臭氧投加量設(shè)備按40kg/h選型,每臺20kg/h,3臺(2用1備)。
清水池與臭氧接觸池共壁合建,清水池容積一般按日需水量的10~20%考慮,本工程按照日處理水量的12%計,其設(shè)計規(guī)模為2.5萬m3/d。
根據(jù)項目區(qū)地形及出水用途,污水處理廠出水水位與項目區(qū)最高點高差約為34.5米,沿程及局部水頭損失4m,泵站揚程為42m。泵房土建按7.5萬m3/d規(guī)模建設(shè),設(shè)備按一期2.5萬m3/d安裝。
巴氏計量槽與泵站吸水池合建,清水池出水進(jìn)入巴氏計量槽然后通過閘門進(jìn)入吸水池,離心泵從吸水池中直接吸水,泵站吸水池采用全地下式,泵房采用半地下式。
臭氧設(shè)備間設(shè)計規(guī)模為2.5萬m3/d,設(shè)有3套臭氧發(fā)生器同時工作,互為軟備用,當(dāng)一臺故障時,運行剩余2臺發(fā)生器,額定濃度150mg/L。臭氧發(fā)生器的產(chǎn)量根據(jù)中控提供的水流量信號來確定,并由事先設(shè)定的水中余臭氧濃度濃度進(jìn)行反饋控制,投加劑量可有由操作人員根據(jù)水質(zhì)更改設(shè)定值。
臭氧發(fā)生器以氧氣為氣源,露點-65℃,臭氧發(fā)生器的冷卻水采用閉式循環(huán)系統(tǒng),冷卻水溫度最高不超過36℃。
配泥井設(shè)置在污泥濃縮池前,用于儲存調(diào)配初沉池和污泥泵池產(chǎn)生的剩余污泥,設(shè)計規(guī)模為2.5萬m3/d。
污泥濃縮池中通過投加聚丙烯酰胺(PAM)對污泥進(jìn)行濃縮,降低含水率在一定程度上減少污泥體積,其設(shè)計規(guī)模為2.5萬m3/d,分2座,每座規(guī)模為1.25萬m3/d,污泥固體負(fù)荷為30kg/m2·d,停留時間為13.2h,池內(nèi)直徑為14.0m。構(gòu)筑物設(shè)置臭氣收集系統(tǒng)。
污泥調(diào)理池設(shè)計規(guī)模為7.5萬m3/d,平均分兩格。不同階段通過停留時間進(jìn)行調(diào)整,一期停留時間為18h,二期為9h,三期為6h。構(gòu)筑物設(shè)置臭氣收集系統(tǒng)。調(diào)理池中投加三氯化鐵和石灰進(jìn)行除磷,并破壞污泥膠體的穩(wěn)定性保證污泥的脫水效果。
CaO料倉按7d儲備量計,投加量0.8t/d,密度1.5t/m3,CaO采用干式投加。袋式除塵器規(guī)格為≤5μm,過濾容積為20m3,N=0.55kW;螺旋輸送機(jī)規(guī)格為Q=3m3/h ,L=9.5m,螺距150mm。FeCl3投加量為污泥干重的 8%,投加濃度 30%。
污泥脫水機(jī)房土建設(shè)計規(guī)模為7.5m3/d設(shè)計,設(shè)備按一期2.5萬m3/d安裝,污泥干重為9.44t/d,含水率為93%,污泥體積為134.86m3/d,壓濾機(jī)運行周期4~4.5h,每天循環(huán)4次,總運行時間16~18h,壓濾后濾餅含固率40%,污泥濾餅密度1:1.1,壓濾后的污泥濾餅厚度約為22mm(根據(jù)設(shè)備而異)。構(gòu)筑物設(shè)置臭氣收集系統(tǒng)。
脫水機(jī)房內(nèi)同時設(shè)置FeCl3和PAM置備及投加系統(tǒng),F(xiàn)eCl3投加至二沉池和污泥調(diào)理池,PAM投加至污泥濃縮池,加藥量為1mg/L ,投加濃度為0.2%。脫水機(jī)采用廂式自動隔膜壓濾機(jī),2臺(1用1備),規(guī)格為過濾面積300m2,N=16kW,輔助配套設(shè)備有:高、低壓進(jìn)料螺桿泵、壓榨離心泵、洗布離心泵、帶式輸送機(jī)以及空氣反吹系統(tǒng)等。
本工程加藥加氯間合建,土建設(shè)計規(guī)模為7.5m3/d設(shè)計,設(shè)備按一期2.5萬m3/d安裝。為保證出水余氯要求,本設(shè)計通過采用投加次氯酸鈉實現(xiàn),投加點設(shè)在清水池內(nèi)。出水自由性余氯控制在0.5毫克/升,在管網(wǎng)末梢控制在0.05~0.1毫克/升。絮凝劑采用聚合氯化鋁( PAC),投加至二沉池配水井。磷酸二氫鈉投加至水解酸化及A/O生物池,調(diào)整水中PH值,增加污水的可生化性。
為保證加氯間工作人員安全,設(shè)置軸流風(fēng)機(jī),保證每小時換氣12次。次氯酸鈉投加量為2mg/L,配套次氯酸鈉投藥計量泵;PAC加藥量為30mg/L,溶液濃度為10%,配套PAC全自動溶藥制備裝置;配套磷酸二氫鈉一體化投加設(shè)備。
鼓風(fēng)機(jī)房土建設(shè)計規(guī)模為7.5m3/d設(shè)計,設(shè)備按一期2.5萬m3/d安裝。本工程鼓風(fēng)機(jī)分別為MBR膜池和A/O生物池提供膜沖洗和曝氣所需空氣,均采用高速離心鼓風(fēng)機(jī)。
本工程對臭氣進(jìn)行統(tǒng)一收集處理,臭氣濃度和惡臭污染物濃度須滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)表4中二級標(biāo)準(zhǔn)限值和《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-1993)表2排放限值要求后,由15米高排氣筒排放。
廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行除臭的主要構(gòu)筑物有粗格柵間、細(xì)格柵間、緩沖池、水解酸化池、生物池的厭氧區(qū)、污泥濃縮池、污泥調(diào)理池、污泥脫水機(jī)房,換氣次數(shù)為2~12次/h計算,采用離子+光催化凈化裝置1套,并配套離心風(fēng)機(jī)、化學(xué)洗滌裝置、循環(huán)水泵和加藥泵等。
本工程總投資1.85億元,平均單位污水處理經(jīng)營成本為1.95元/m3,本工程建成后將填補拉依蘇化工區(qū)污水處理系統(tǒng)的空白,能有效改善周邊投資環(huán)境,保障居民的生活健康,提高居民的生活質(zhì)量,有效的提高污水的利用率,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益,環(huán)境效益和社會效益。