孟凡陳
(河北鋼鐵集團(tuán)唐山分公司第一鋼軋廠,河北 唐山 063000)
唐鋼第一鋼軋廠建有150t轉(zhuǎn)爐三座,于1999年正式投產(chǎn)運(yùn)行,長期以來,受轉(zhuǎn)爐操作不規(guī)范、物料結(jié)構(gòu)不合理、濺渣護(hù)爐操作不科學(xué)等因素影響,轉(zhuǎn)爐爐齡長期維持在7000左右。而且自2019初,唐鋼第一鋼軋廠施行“品種結(jié)構(gòu)再優(yōu)化”戰(zhàn)略,提高了低碳鋼的比例,特別是以TYH、700L為代表的超低碳鋼的冶煉,對轉(zhuǎn)爐爐襯的侵蝕成倍增加,給轉(zhuǎn)爐爐襯的維護(hù)帶來巨大挑戰(zhàn)。同時(shí)過低的爐齡,不僅造成唐鋼第一鋼軋廠轉(zhuǎn)爐冶煉成本居高不下,而且也帶來巨大的安全隱患。為降低轉(zhuǎn)爐冶煉成本,消除安全隱患,唐鋼第一鋼軋廠結(jié)合自身實(shí)際,開展技術(shù)公關(guān),努力將轉(zhuǎn)爐爐齡提高至10000爐以上。
1.1.1 石灰(CaO)
石灰的主要成分為CaO,它是轉(zhuǎn)爐堿度的重要組成部分,在一定程度上代表著轉(zhuǎn)爐脫P(yáng)、脫S的能力。唐鋼第一鋼軋廠煉鋼用石灰要求有效CaO>85%,活性度>300ml/4N-HCl,粒度5mm~20mm,生燒或過燒率低,氣孔率高,具有較強(qiáng)的冶金反應(yīng)能力。
1.1.2 鎂球(MgO)
鎂球的主要成分是MgO,轉(zhuǎn)爐在吹煉及造渣過程中補(bǔ)加適量的鎂球,主要是利用其中的MgO,改變爐渣特性,增大爐渣的粘稠度,進(jìn)而減少高溫、高FeO爐渣對爐襯的侵蝕以及鐵水廢鋼的沖擊。唐鋼第一鋼軋廠所用鎂球粒度為20mm~40mm,MgO含量>80%。
1.1.3 鐵礦石、鐵皮求
唐鋼第一鋼軋廠目前入爐含鐵物料有兩種,鐵礦石和鐵皮球。鐵礦石為天然塊礦,鐵皮球?yàn)檫B鑄、軋鋼產(chǎn)生的氧化鐵皮配加一定量的粘合劑后,壓實(shí)成球。以上兩種物料的主要作用是輔助轉(zhuǎn)爐快速成渣,但如果加入量及加入時(shí)機(jī)出現(xiàn)偏差,就有可能造成轉(zhuǎn)爐噴濺。
表1 唐鋼一鋼軋廠入爐含鐵物料成分
渣料的結(jié)構(gòu)及加入順序的優(yōu)化,可直接影響爐內(nèi)成渣速度及爐渣成份,進(jìn)而影響對轉(zhuǎn)爐爐襯的侵蝕程度。唐鋼第一鋼軋廠轉(zhuǎn)爐渣料中60%為石灰,30%為鎂球,其余10%為礦石或鐵皮球。操作中分三批加入:頭批料加入20kg/t左右的鎂球及石灰,能較好的保證爐渣堿度及MgO含量;二批料在吹煉2min~6min,既Si、Mn氧化期結(jié)束后分三小批加入7kg/t左右的石灰;三批料在吹煉10min左右時(shí),根據(jù)爐內(nèi)溫度情況加入8kg/t~10kg/t礦石或鐵皮球。此時(shí)爐渣中堿度約為2.6,MgO含量約為8%,F(xiàn)eO含量約為20%,具有一定的流動(dòng)性,且溫度適中,從而達(dá)到提高爐襯壽命的目的。
2.1.1 爐渣調(diào)整
轉(zhuǎn)爐出鋼后,爐內(nèi)渣的主要成份如下:R≥2.6,MgO約為8%,F(xiàn)eO約為20%,此時(shí)爐渣堿度適中,MgO含量偏低,F(xiàn)eO含量偏高,物理狀態(tài)偏稀,強(qiáng)度差,不利于爐渣吸附爐壁。唐鋼第一鋼軋廠采取的措施為加入3.5kg/t的鎂碳調(diào)渣劑,該物料的加入,不僅能提高M(jìn)gO含量,降低FeO含量,而且能在保證一定流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,提高爐渣的粘稠度,能在爐壁上形成一定厚度和強(qiáng)度的爐渣,從而達(dá)到保護(hù)爐襯耐材的目的。
2.1.2 濺渣槍位控制
轉(zhuǎn)爐容量確定后,在一個(gè)爐役周期內(nèi)濺渣槍位就相對固定。唐鋼第一鋼軋廠150噸轉(zhuǎn)爐濺渣槍位如下:槍位4.5m時(shí)開氮?dú)獠⒓恿希髲街苯档椭?.2m進(jìn)行攪拌,然后根據(jù)轉(zhuǎn)爐爐襯薄弱位置,在1.2m~2.0m上下攢動(dòng),通過觀察爐口飛濺出的爐渣形態(tài),判斷濺渣效果。
2.1.3 氮?dú)鈮毫εc流量控制
氮?dú)獾膲毫傲髁渴菫R渣護(hù)爐效果好壞的一個(gè)關(guān)鍵參數(shù)。過高會(huì)造成氮?dú)獾睦速M(fèi);低于標(biāo)準(zhǔn)值會(huì)嚴(yán)重影響濺渣效果。唐鋼一鋼軋廠150t轉(zhuǎn)爐濺渣操作氮?dú)鈮毫刂啤?.1 Mpa,流量控制≥35000m3/h,實(shí)際操作中會(huì)根據(jù)終渣狀況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
2.1.4 濺渣時(shí)間
濺渣時(shí)間是濺渣護(hù)爐效果好壞的另一關(guān)鍵參數(shù)。過長會(huì)造成大量爐渣滯留爐內(nèi),影響下一爐鋼冶煉;過短濺渣層厚度、強(qiáng)度不足,不能很好的對爐襯進(jìn)行保護(hù)。唐鋼第一鋼軋廠根據(jù)爐渣形態(tài)不同,濺渣操作時(shí)間一般控制在2.0min~3.0min。
表2 唐鋼一鋼軋廠轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐相關(guān)參數(shù)
2.2.1 磚補(bǔ)技術(shù)的應(yīng)用
磚補(bǔ)是一種新型的爐襯維護(hù)方法,其原理為利用轉(zhuǎn)爐爐內(nèi)的高溫環(huán)境將爐渣與鎂碳磚快速燒結(jié)在一起,達(dá)到保護(hù)爐襯的目的。具體操作如下:轉(zhuǎn)爐出完鋼后留渣,將鎂碳磚倒入爐內(nèi),通過搖爐將鎂碳磚運(yùn)送到轉(zhuǎn)爐薄弱部位,燒結(jié)20min~30min即可。根據(jù)實(shí)測數(shù)據(jù),當(dāng)出鋼溫度控制在1650℃時(shí),能滿足爐渣燒結(jié)時(shí)的熱量要求。
表3 鎂碳鋼包耐火磚的理化指標(biāo)
2.2.2 水基料補(bǔ)技術(shù)的應(yīng)用
水基料根據(jù)顆粒級配原理,大面料粒度由1cm至粉末狀按照一定配比混合而成,其中大顆粒充當(dāng)骨架作用,增加強(qiáng)度。補(bǔ)爐前將適量的補(bǔ)爐料(1.0t~1.5t)加水10%~15%混合,將爐內(nèi)剩余爐渣倒干凈,用料斗將補(bǔ)爐料覆蓋在需修補(bǔ)部位,形成30mm~50mm的補(bǔ)爐層,燒結(jié)時(shí)間20min~30min,從而完成對爐襯的維護(hù)。
實(shí)踐證明,通過優(yōu)化渣料結(jié)構(gòu)及加入順序,改進(jìn)濺渣護(hù)爐技術(shù)和加強(qiáng)爐襯維護(hù),唐鋼一鋼軋廠轉(zhuǎn)爐爐齡得到大幅度提高,三座轉(zhuǎn)爐爐齡均穩(wěn)定在11000爐左右,不僅降低了護(hù)爐成本,而且提高了煉鋼作業(yè)效率,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。