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        基于低溫水泵漏水原因在大功率柴油機(jī)中的探究

        2019-09-10 01:55:46滕洪
        關(guān)鍵詞:漏水柴油機(jī)軸承

        滕洪

        【摘? 要】大功率柴油機(jī)上的低溫水泵的密封是由位于密封支架上的靜環(huán)和位于葉輪上的動(dòng)環(huán)兩者共同實(shí)現(xiàn)的。水泵運(yùn)行狀態(tài)下,兩者相對(duì)運(yùn)動(dòng),接觸面形成一層薄薄的液面,避免了兩者干摩擦,同時(shí)對(duì)流到葉輪背面的水起到密封作用。正常狀態(tài)下,水封不泄漏或者允許少量滴漏。本次泵的泄漏很大,呈帶壓力噴射狀,所以水封失效的可能性很大,而非水封表面或動(dòng)靜環(huán)之間存在異物或劃痕,水泵泄漏的直接原因是軸竄導(dǎo)致水封失效,對(duì)此給出了針對(duì)性的改進(jìn)措施。

        【關(guān)鍵詞】柴油機(jī);低溫水泵;軸承;漏水

        某型柴油機(jī)為高速大功率V型柴油機(jī),面向柴油機(jī)功率輸出端(KS),左側(cè)為A排,右側(cè)為B排。該柴油機(jī)組在調(diào)試試驗(yàn)過程中,柴油機(jī)機(jī)帶低溫冷卻水泵支承體與蝸殼之間的結(jié)合面沿圓周方向突然往外大量噴水,2~3min內(nèi)低溫水系統(tǒng)水箱低位報(bào)警,緊急停機(jī)。

        1故障排查

        拆下低溫冷卻水泵后發(fā)現(xiàn):齒輪端外軸承(單列滾柱軸承)的黃銅質(zhì)軸承保持架碎裂;軸承內(nèi)圈與冷卻水泵驅(qū)動(dòng)小齒輪接觸部分的凸肩整圈龜裂并脫落;主軸承外圈有明顯的過熱導(dǎo)致變色現(xiàn)象;水泵葉輪(青銅材質(zhì))與進(jìn)水管刮擦發(fā)生卷邊。

        打開柴油機(jī)齒輪箱檢查,在齒輪箱B側(cè)高溫冷卻水泵安裝位置的凸臺(tái)上發(fā)現(xiàn)5塊崩裂的軸承內(nèi)圈凸緣碎塊和3塊軸承保持架碎塊及大量的碎金屬屑;在齒輪箱下面的蓋板又發(fā)現(xiàn)數(shù)塊損壞的軸承內(nèi)圈和保持架碎塊以及細(xì)小的金屬碎塊。

        低溫水泵驅(qū)動(dòng)齒輪、中傳齒輪、B列滑油泵齒輪均有不同程度的刮擦和擠壓痕跡。將水泵軸垂直放置,軸承內(nèi)圈與水泵軸發(fā)生可逆的軸向相對(duì)位移,約7mm,而圖紙要求為0mm。

        水泵軸發(fā)生竄動(dòng)的可能原因有:(1)深槽滾珠軸承內(nèi)圈未安裝到位即鎖緊螺母。(2)鎖緊螺母沒有按工藝技術(shù)文件規(guī)定(220+20(N·m),螺紋部分涂抹樂泰防松膠)進(jìn)行有效緊固,在運(yùn)轉(zhuǎn)中發(fā)生松動(dòng),并引起一系列連鎖反應(yīng)。(3)水泵或水泵葉輪安裝過程中,水泵葉輪與進(jìn)水蝸殼的徑向或者軸向間隙(主要是軸向間隙)未達(dá)到技術(shù)要求,運(yùn)轉(zhuǎn)過程中葉輪發(fā)生刮擦;設(shè)計(jì)中不可避免地會(huì)產(chǎn)生軸向力,在軸向力和刮擦產(chǎn)生的反向軸向力以及不規(guī)則的徑向力綜合作用下,水泵軸在高速轉(zhuǎn)動(dòng)中的運(yùn)動(dòng)呈不規(guī)則多維運(yùn)動(dòng),在振動(dòng)等作用下引起螺母松動(dòng),進(jìn)而軸承內(nèi)圈和水泵軸產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)并引起一連串的連鎖反應(yīng)。拆卸水封靜環(huán)檢查發(fā)現(xiàn):由于軸竄,靜環(huán)座和與之對(duì)應(yīng)的軸上凸肩發(fā)生較嚴(yán)重磨損,水封密封環(huán)發(fā)生形變,油封內(nèi)圈彈簧斷裂。

        低溫水泵的密封是由位于密封支架上的靜環(huán)和位于葉輪上的動(dòng)環(huán)兩者共同實(shí)現(xiàn)的。水泵運(yùn)行狀態(tài)下,兩者相對(duì)運(yùn)動(dòng),接觸面形成一層薄薄的液面,避免了兩者干摩擦,同時(shí)對(duì)流到葉輪背面的水起到密封作用。正常狀態(tài)下,水封不泄漏或者允許少量滴漏。本次泵的泄漏很大,呈帶壓力噴射狀,所以水封失效的可能性很大,而非水封表面或動(dòng)靜環(huán)之間存在異物或劃痕。

        2故障原因分析

        正常狀態(tài)下,動(dòng)、靜環(huán)接觸后,靜環(huán)的厚度應(yīng)為20.5+0.5mm,而自然狀態(tài)下靜環(huán)的厚度值為23.8mm,也就是說靜環(huán)須被壓縮2.8~3.3mm,才能有效起到密封作用。深槽滾珠軸承左邊內(nèi)圈與軸上凸肩靠緊(現(xiàn)場拆檢檢查結(jié)果與圖紙相符),右邊內(nèi)圈靠緊左邊內(nèi)圈(而現(xiàn)場拆檢結(jié)果為相距6~7mm),這樣,當(dāng)軸在葉輪壓差力和驅(qū)動(dòng)齒輪向心力的作用下向右竄動(dòng)時(shí),在左邊內(nèi)圈和軸凸肩的作用下實(shí)現(xiàn)軸向定位,此時(shí)靜環(huán)的狀態(tài)與剖視圖一改,即被壓縮2.8~3.3mm,實(shí)現(xiàn)有效密封;當(dāng)軸向左竄動(dòng)時(shí),軸承右邊內(nèi)圈及縮緊螺母被軸承外圈限位,但由于左右內(nèi)圈存在6~7mm間隙,故實(shí)際上整個(gè)軸已偏離了設(shè)計(jì)位置,向左竄動(dòng)了6~7mm,此時(shí)靜環(huán)不但沒被壓縮,反而與動(dòng)環(huán)之間存在約3~4mm的間隙,因此發(fā)生帶壓泄漏。

        另外,由于軸竄,驅(qū)動(dòng)端的圓柱滾柱軸承內(nèi)圈與外圈發(fā)生相對(duì)位移,內(nèi)圈L形凸起被滾柱啃掉,保持架被啃去一半;由于軸竄擠壓超過了油封內(nèi)圈彈簧的拉伸極限,故內(nèi)圈彈簧斷裂;本不應(yīng)接觸的軸凸肩與水封座發(fā)生接觸并磨損。

        那么軸承內(nèi)圈與水泵軸如何會(huì)發(fā)生6~7mm的位移。如果是螺母松脫,那么軸竄將是一個(gè)漸進(jìn)的過程,與之對(duì)應(yīng)的泄漏也應(yīng)該是逐漸增大的過程,但該泵是突然泄漏。如果是安裝過程中在深槽滾珠軸承右內(nèi)圈推進(jìn)不到位,與左內(nèi)圈存在較大間隙的情況下緊固螺母,那么在水泵安裝后的初期,由于機(jī)封依然處于壓縮狀態(tài),水泵并不會(huì)出現(xiàn)泄漏;而當(dāng)水泵長期運(yùn)行后,軸在葉輪壓差力和驅(qū)動(dòng)齒輪向心力的作用下,發(fā)生較大軸竄時(shí),機(jī)封失效,呈現(xiàn)帶壓泄漏狀。

        綜上所述,可以確定水泵發(fā)生泄漏的直接原因是軸竄造成水封失效;而根本原因是安裝過程中深槽滾珠軸承內(nèi)圈推進(jìn)不到位即進(jìn)行鎖緊螺母緊固。

        3改進(jìn)措施

        水泵損壞導(dǎo)致前端箱整個(gè)齒輪系磨損,整個(gè)滑油系統(tǒng)通流元件產(chǎn)生污染甚至失效,這是一個(gè)小概率事件引起的系統(tǒng)故障,須引起高度重視。低溫水泵的密封是由位于密封支架上的靜環(huán)和位于葉輪上的動(dòng)環(huán)兩者共同實(shí)現(xiàn)的。水泵運(yùn)行狀態(tài)下,兩者相對(duì)運(yùn)動(dòng),接觸面形成一層薄薄的液面,避免了兩者干摩擦,同時(shí)對(duì)流到葉輪背面的水起到密封作用。正常狀態(tài)下,水封不泄漏或者允許少量滴漏。本次泵的泄漏很大,呈帶壓力噴射狀,所以水封失效的可能性很大,而非水封表面或動(dòng)靜環(huán)之間存在異物或劃痕。為此專門制定水泵安裝作業(yè)指導(dǎo)書,并對(duì)水泵軸承安裝、葉輪安裝等關(guān)鍵點(diǎn)增加互檢、專檢,以避免水泵安裝中出現(xiàn)的人因失誤。

        4 結(jié)論

        某型大功率柴油機(jī)在調(diào)試試驗(yàn)中突發(fā)機(jī)帶低溫冷卻水泵漏水故障,并對(duì)柴油機(jī)相關(guān)部件造成一系列影響。針對(duì)此故障進(jìn)行排查分析,結(jié)果表明:水泵泄漏的直接原因是軸竄導(dǎo)致水封失效;而根本原因是安裝過程中深槽滾珠軸承內(nèi)圈推進(jìn)不到位即進(jìn)行鎖緊螺母緊固。對(duì)此給出了針對(duì)性的改進(jìn)措施。

        參考文獻(xiàn):

        [1]龐龍俊,黃旭,周金丹,高向花,陳晨光.某型大功率柴油機(jī)低溫水泵漏水原因分析[J].柴油機(jī),2019,41(06):62-63.

        [2]徐立剛.柴油機(jī)漏水故障分析與排除[J].農(nóng)機(jī)使用與維修,2019(10):78.

        [3]王朋康.190系列柴油機(jī)機(jī)體漏水修復(fù)工藝研究[J].化學(xué)工程與裝備,2018(10):228-229.

        [4]屈君,孫元元.PC2-5(6)V柴油機(jī)海水泵、淡水泵漏水故障原因分析和解決方案[J].柴油機(jī),2018,40(01):54-56.

        (作者單位:中石化西南石油工程有限公司臨盤鉆井分公司)

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