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        緩和加氫裂化工業(yè)試驗裝置建成投產(chǎn)

        2019-09-10 07:22:44馬瑋高強(qiáng)梁文玉
        石油研究 2019年7期

        馬瑋 高強(qiáng) 梁文玉

        摘要:某石化公司煉油廠改造加氫精制裝置成為緩和加氫裂化的工業(yè)試驗裝置之后,在整體壓力7.85 MPa的情況下下,年加工勝利VGO,能夠獲得60.l m%較為優(yōu)質(zhì)的裂解原料油,并獲得優(yōu)質(zhì)石腦油15.88m%,以及輕柴油21.2m%與氫耗量原料油117Nm/t。本文主要探究了加氫精制裝置改造成緩和加氫裂化(MHC)裝置的內(nèi)容,并分析其經(jīng)濟(jì)效益。

        關(guān)鍵詞:緩和加氫裂化;工業(yè)試驗裝置;精制反應(yīng)器

        引言:

        這一石油化工公司與石化研究院等單位開展合作,從而來研究緩和加氫裂化,在這一基礎(chǔ)上,在這一石化公司煉油廠構(gòu)建我國第一套的MHC工業(yè)試驗裝置。MHC為選擇性重油加氫裂化的新工藝,氫壓較低的情況下,應(yīng)合理控制裂化率,可將原料油重質(zhì)芳烴有效轉(zhuǎn)化成輕質(zhì)產(chǎn)品,使非烴化合物脫除,剩余的鏈烷烴在未轉(zhuǎn)化油中保留。從而沒有轉(zhuǎn)化的MHC尾油,非常適合當(dāng)做蒸汽裂鮮制作獲取乙烯的原料油。

        1 工藝特點

        此次工藝使用一次通過一段法兩劑串聯(lián)的流程;改進(jìn)的3722-B擠條形為其選用的精制催化劑,其精制能力和加氫飽較強(qiáng);石化研究院發(fā)展了裂化催化劑MHC的專用催化劑3882,這一催化劑含有特殊的沸石晶形雙功能催化劑,能在氫壓低和溫度較低的情況下,選擇性的在重質(zhì)原料油雜環(huán)化合物及多環(huán)烴類中加入氫裂化,從而降低鏈單環(huán)烴及烷烴異構(gòu)化及裂化反應(yīng)。串聯(lián)應(yīng)用這兩種催化劑,可形成工業(yè)試驗裝置具備各類特征基礎(chǔ)。這一裝置具備較低的操作壓力,7.85PMa的整體壓力,375-425℃為其精制反應(yīng)溫度,350-410℃的裂化溫度,800-1200為氫油的體積比,裂化率單程能夠在很大的范圍中調(diào)節(jié),35-45%為最佳條件,氫耗比較低,比加氫處理過程高。原料勝利VGO與氫氣混合,和反應(yīng)產(chǎn)物換熱之后,再運用熱爐將溫度升至相關(guān)要求溫度,開始精制反應(yīng)器,按照精制后出油的總氮量對精秘反應(yīng)器的床層溫度進(jìn)行調(diào)節(jié);在裂化反應(yīng)器中精制反應(yīng)產(chǎn)物可直接進(jìn)入,利用冷氫對裂化反應(yīng)器入口及床層溫度進(jìn)行調(diào)節(jié),從而滿足裂化深度要求;裂化產(chǎn)生的物質(zhì)與氫在換熱及冷卻后,分別進(jìn)入低壓分離器與高壓分離器,有效分出酸性富及循環(huán)氫;循環(huán)氫與后補(bǔ)的新氫混合,通過換熱來混合原料VGO,再在通過換熱和加熱爐進(jìn)行加熱后,進(jìn)到裂化與精制反應(yīng)器;在分離后產(chǎn)生的液體產(chǎn)品在加熱后進(jìn)到分餾塔,通過塔底獲得裂解原料油,在塔頂和側(cè)線抽出柴油與汽油。MHC催化劑屬于可再生的,原料油性質(zhì)與裂化反應(yīng)深度影響其再生周期,至少需要一年以上的運轉(zhuǎn)才能再生,兩次再生后應(yīng)更換催化劑。

        2 改造裝置工程

        煉油廠所構(gòu)建的兩套精制加氫裝置,原來的設(shè)計是孤島VGO及勝利柴油、焦化汽油的加工。其能力為40×10t/a,7.85MPa為其整體壓力。為將改造裝置盡快完成開展MHC工業(yè)試驗,對完成試驗后盡快恢復(fù)原裝置進(jìn)行考慮,根據(jù)原有設(shè)計方案來生產(chǎn),從而使用了最小動改原則,基于孤島VGO加氫裝置來改造,主要的改造內(nèi)容有:(1)在原料方面改進(jìn)原料油系統(tǒng)脫水及防腐蝕設(shè)施,增加氮封和及過濾原料油裝置,更換原料油泵兩臺。(2)增添與加氫裂化裝置開工、停工、催化劑再生相關(guān)的設(shè)施,其包括的主要有循環(huán)安全油系統(tǒng)和高純氮系統(tǒng),在開工時應(yīng)用CS和NH系統(tǒng),將堿液泵與注水泵更新?lián)Q代。(3)反應(yīng)部分。改造反應(yīng)器的內(nèi)部結(jié)構(gòu),使用新的塔盤和分配器。并在流程中納入柴油加氫精制反應(yīng)器、另外的焦化汽油,對冷氫系統(tǒng)加以調(diào)整,串聯(lián)這一裝置反應(yīng)器來使用。修復(fù)并烘干反應(yīng)器內(nèi)的保溫襯里。使用裝填新催化劑的方案。新氫壓縮機(jī)口改造可達(dá)到相關(guān)設(shè)計要求。(4)分餾中主要改造分餾塔,使其與進(jìn)料的輕餾分增高變化相適應(yīng)。

        3 催化劑裝填試驗

        裝置設(shè)有兩臺反應(yīng)器,將3722-B催化劑裝填精制反應(yīng)器中,3882催化劑裝填到裂化反應(yīng)器中。由于裂化有較大的反應(yīng)空速,但反應(yīng)器具備較大容積,難以裝滿,加上不合理分布原反應(yīng)器冷氫,因此在催化劑裝填時根據(jù)比例加入一些惰性稀釋劑。在裝填這兩種催化劑前應(yīng)通過破碎切斷及篩分,除去小于1 mm及大于10mm的顆粒,保證有較為規(guī)整調(diào)劑的情況。精制反應(yīng)器設(shè)有兩個床層,通常上床層使用裝填方法,而下床層使用密相裝填方法,裝設(shè)集垢籃筐在反應(yīng)器頂部,籃筐周邊加設(shè)大顆粒惰性瓷球。按照一般方法使用帆布套向管裂化反應(yīng)器裝填催化劑,床層頂部催化劑之上應(yīng)鋪設(shè)大顆粒惰性瓷球。

        4 裝置開工

        4.1催化荊預(yù)硫化

        預(yù)硫化將CS當(dāng)做硫化劑。提升反應(yīng)器入口的溫度達(dá)到170℃后注加CS,在溫度升至370℃,開始恒溫硫化,因為注硫系統(tǒng)設(shè)備受到制約,壓力僅有4.4 MPa,硫化氫濃度在反應(yīng)系統(tǒng)中有較大的波動,并且都大于0.5%??偣驳牧蚧^程為101.4 h,CS總用量是總計算量的103.5m%,平均催化劑吸硫量是8.5%,有較好的硫化效果。

        4.2注氮鈍化

        結(jié)束硫化后通過降壓,高溫旋緊裝置的螺栓連接處。并在150℃高溫、4.4 MPa壓力時開始,將含有52ppm氨的輕柴油當(dāng)做安全油在裝置中引用,然后運用無水氨來鈍化催化劑。在溫度達(dá)到320℃后,可將裝置壓力慢慢升至設(shè)計正常壓力78.5MPa,并根據(jù)比例不同將安全油依次換為設(shè)計的VGO原料。因為有著較快的升溫過程,因此注氨量將少于預(yù)計的注氨量。在更換VGO調(diào)節(jié)升溫的過程中,因為控制液面儀表失靈及難以穩(wěn)定控制系統(tǒng)壓力等原因,將難以開展操作,床層溫度及進(jìn)料流率有較大的波動,精制油含有的氮大于100ppm;裂化反應(yīng)器的出口溫度比最高限值大,進(jìn)料油將向輕質(zhì)油及氣態(tài)烴轉(zhuǎn)化,最低循環(huán)氫純度下降到60%,運轉(zhuǎn)循環(huán)氫壓機(jī)帶液嚴(yán)重超負(fù)荷。因為反應(yīng)床層溫度具備較好可調(diào)性,系統(tǒng)具備較大的操作彈性,可將超溫的危險及時排除。反應(yīng)器一直沒出現(xiàn)熱點。在三天的調(diào)試后,部分儀表更換,操作方法改進(jìn),能夠穩(wěn)定開展操作。制乙烯生產(chǎn)原料油收率在60%左右,質(zhì)量達(dá)標(biāo),成功操作安全開工,改造反應(yīng)器包括內(nèi)構(gòu)件和設(shè)計內(nèi)保溫的有較好工程質(zhì)量,催化劑具備良好性能,從而成功裝填催化劑,裝置具備較好的開工方案。

        5 結(jié)束語

        MHC屬于輕質(zhì)化重油新技術(shù),7.85MPa為勝利VGO整體壓力為,在其較為緩和的情況下,能夠一次性轉(zhuǎn)化成為柴油、汽油及裂解原料油,117Nm/t氫耗,少于常規(guī)加氫裂化的耗氫,與我國所需的經(jīng)濟(jì)型加氫裂化相符合;石化煉油廠建成40×104t/aMHC試驗裝置,成功一次開工,并在一年時間內(nèi)平穩(wěn)運行,可滿足預(yù)期要求,意味著整體改造MHC裝置是成功的,證明有較好的催化劑工藝、性能及其配套技術(shù)。

        參考文獻(xiàn):

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