陳玉鳳
摘要:基于提高采油生產(chǎn)效率減少能源消耗的目標(biāo),對降低抽油機(jī)沖次應(yīng)用現(xiàn)狀,進(jìn)行了相應(yīng)的分析,提出了有效降低策略,共享給相關(guān)人員參考。對于油井供液不足問題以及特低產(chǎn)井等各類問題,采取降低抽油機(jī)沖次方案,不僅可靠而且有效,具有推廣應(yīng)用的價(jià)值。
關(guān)鍵詞:抽油機(jī);沖次;采油
從采油生產(chǎn)作業(yè)實(shí)際來說,抽油機(jī)是常用的設(shè)備。在實(shí)際應(yīng)用中逐漸暴露出各類問題,通過深度分析此課題,提出有效的變沖次采油技術(shù),全面提高系統(tǒng)運(yùn)行效率,降低偏磨強(qiáng)度,創(chuàng)造更多的價(jià)值,有著重要的意義?,F(xiàn)結(jié)合具體研究進(jìn)行如下分析。
1 課題研究意義
現(xiàn)有的很多油田,主要為超低滲透類型油藏,實(shí)際生產(chǎn)中的產(chǎn)量水平不高,機(jī)采系統(tǒng)的應(yīng)用整體效率較低,僅為20%。因?yàn)樯a(chǎn)參數(shù)的設(shè)置存在著不合理問題,使得系統(tǒng)運(yùn)行效率水平難以提高,能量損耗問題比較嚴(yán)重。如果沖次比較大,抽吸能力較強(qiáng),超過供液能力,使得供排出現(xiàn)失衡的情況,使得供液出現(xiàn)不足的情況,造成空抽問題。若沖次比較小,出現(xiàn)供排過盛的情況,使得液面出現(xiàn)不斷升高的情況,同時(shí)受到不同工況的影響,常見抽油桿橫向彎曲的情況,造成偏磨問題,影響其使用效果?;诖?,分析此課題,提出合理的沖次優(yōu)化技術(shù)和方法,優(yōu)化當(dāng)前的抽吸情況以及系統(tǒng)受力,減少磨損的發(fā)生,增加使用壽命。
2 降低抽油機(jī)沖次在采油生產(chǎn)中的現(xiàn)狀
進(jìn)入到開發(fā)后期后,地層能量遞減,低效井?dāng)?shù)量不斷增加。生產(chǎn)作業(yè)中常見空抽的情況,使得生產(chǎn)費(fèi)用增加?;诖?,提出降低抽油沖次的方案,現(xiàn)結(jié)合方案應(yīng)用情況進(jìn)行如下分析:
2.1 供液不足要降低沖次
對生產(chǎn)區(qū)域的6口井生產(chǎn)情況進(jìn)行分析,根據(jù)示功分析能夠得知,油井主要是因?yàn)橄聸_程泵筒內(nèi)部液體沒有充滿,泵沒有達(dá)到充滿狀態(tài),造成供液不足。從采油生產(chǎn)作業(yè)的角度來說,供液水平處于動態(tài)變化狀態(tài),要結(jié)合實(shí)際情況調(diào)整抽油系統(tǒng)的作業(yè)參數(shù),尤其是要做好沖次大小的調(diào)整。以不更換設(shè)備為基本目標(biāo),采取降低沖次的方法,不僅有效而且相對可靠。
2.2 特低產(chǎn)井需要降低沖次
從特低產(chǎn)井產(chǎn)量分布的情況來說,對于單口井平均日產(chǎn)量沒有超過0.1t的抽油機(jī)來說,運(yùn)行時(shí)若不降低沖次,那么極易引發(fā)空抽的情況,同時(shí)設(shè)備運(yùn)行的效率低下,對于此類油井和作業(yè)條件,難以保障生產(chǎn)的效益。基于此,需要做好生產(chǎn)參數(shù)的變動調(diào)節(jié),選擇適宜的低沖洗方法,促使系統(tǒng)運(yùn)行效率得以提高,極大程度上提高生產(chǎn)效率。
2.3 沖次降低的效果分析
基于對降低前后的電量數(shù)據(jù)分析得知,降低之前的平均單井日用電量數(shù)據(jù)測量結(jié)果為12.90kW·h,降低后數(shù)據(jù)結(jié)果為7.33kW·h,單日生產(chǎn)用電量降低,降低了5.57kW·h,經(jīng)過測算下降幅度大約為43.18%。總的來說,對使用的抽油機(jī)進(jìn)行運(yùn)行參數(shù)的調(diào)節(jié),改變沖次大小,從原7.2-8次變換為3次,不僅不會影響生產(chǎn)作業(yè)的效率,同時(shí)還能夠?qū)崿F(xiàn)用電量的節(jié)約。經(jīng)過沖次的調(diào)整,使得生產(chǎn)井內(nèi)部的磨損問題得以減弱。根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,抽油機(jī)皮帶的使用量減少,下降了40%;同時(shí)抽油機(jī)零部件的更換系數(shù)減少,下降了40%。除此之外,增加了電機(jī)裝置的使用壽命,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)成本的有效節(jié)約。生產(chǎn)作業(yè)中采取此方法,有效減少了因?yàn)楣┮翰蛔阍斐傻南盗袉栴},使得抽油機(jī)作業(yè)的效率得以提升,實(shí)現(xiàn)對電量的有效節(jié)約,不僅可靠而且效率較高[1]。
3 降低抽油機(jī)沖次在采油生產(chǎn)中的應(yīng)用策略
3.1 推廣應(yīng)用單周期變沖次采油技術(shù)
從采油生產(chǎn)作業(yè)實(shí)際來說,推廣應(yīng)用單周期變沖次采油技術(shù)手段,能夠獲得不錯(cuò)的成效。工藝技術(shù)如下:1)變頻控制技術(shù)。選擇抽油機(jī)的電機(jī)位置、平衡塊位置,配置位移傳感器以及速度傳感器,并且和變頻控制裝置相互聯(lián)系,實(shí)現(xiàn)對上下沖程的控制,在生產(chǎn)中以不同的速度水平運(yùn)行,同時(shí)智能調(diào)節(jié)電機(jī)復(fù)雜,強(qiáng)有力的把控沖程內(nèi)部變頻調(diào)速以及柔性控制。2)防偏磨技術(shù)。對于生產(chǎn)中的磨損問題,以不同沖次為條件,采取監(jiān)測光桿下行速度的方法,依據(jù)掌握的油桿運(yùn)動規(guī)律,開展相應(yīng)的計(jì)算,獲得理論磨損發(fā)生的參數(shù)條件。引入單周期變沖次采油技術(shù)手段之后,下沖程的沖次大小變?yōu)?.6-1.4次/分,下行時(shí)設(shè)置的抽油桿可以和柱塞處于同速度水平運(yùn)行,減少了底部油桿下行時(shí)受到擠壓出現(xiàn)變形的幾率,實(shí)現(xiàn)對磨損問題的有效控制。從技術(shù)的應(yīng)用實(shí)踐來說,此技術(shù)的應(yīng)用發(fā)揮著重要作用,節(jié)能效果明顯。同時(shí)能夠適應(yīng)各類使用場景,生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場不會受到結(jié)蠟以及結(jié)垢區(qū)域的影響,被廣泛應(yīng)用,有效解決了供采矛盾問題和磨損嚴(yán)重問題等。通過技術(shù)的不斷優(yōu)化和完善,提高技術(shù)水平,為各類生產(chǎn)工作的開展提供了有效的技術(shù)保障。需要注意的是,各個(gè)油田制定降低抽油機(jī)沖次方案時(shí),要合理選擇技術(shù)手段和方法,做好方案應(yīng)用效果的分析,最大程度上保障方案作用和價(jià)值的實(shí)現(xiàn),全面提高工作水平,減少能源消耗[2]。
3.2 合理設(shè)定沖次
從降低抽油機(jī)沖次的方法層面來說,可以采取的方法較多。例如,運(yùn)用防止共振沖次局部設(shè)定方法。對于抽油桿柱組合可以暫時(shí)假定為彈簧提,當(dāng)處于上沖程狀態(tài)時(shí),桿柱和液柱為靜變形期,此時(shí)變形蓄能,完成變形之后,桿柱和柱塞可以上行,此時(shí)桿柱發(fā)生一次神東。在下行程時(shí),再次發(fā)生振動。一次循環(huán)會發(fā)生2次振動,當(dāng)桿柱的自振頻率和運(yùn)動頻率參數(shù)差異不大或者成整數(shù)倍時(shí),將會發(fā)生共振,引發(fā)油桿磨損,造成壽命縮短?;诖?,可以運(yùn)用防止共振沖次局部設(shè)定方法,來確定合理的沖次[3]。
結(jié)束語:
綜上所述,如何有效提高油井生產(chǎn)作業(yè)的效率,創(chuàng)造更多的效益,減少能源消耗,成為了研究的重點(diǎn)課題。文中結(jié)合實(shí)例進(jìn)行了分析,分析了降低抽油機(jī)沖洗的應(yīng)用情況和效果,提出了應(yīng)用策略。推廣應(yīng)用行之有效的降低方法,合理設(shè)定沖次,進(jìn)而發(fā)揮方法的應(yīng)用作用。
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