楊飛
摘要:為了保證各裝置滿負(fù)荷運(yùn)行的用氣需求,使整套系統(tǒng)產(chǎn)生最大的經(jīng)濟(jì)效益,我們對空分裝置進(jìn)行了一系列的改造。
關(guān)鍵詞:空分系統(tǒng);空氣量;措施;效益
1 裝置概況
河南煤業(yè)化工集團(tuán)中原大化公司空分裝置采用杭州制氧股份有限公司設(shè)計(jì)制造的KDON-52000/61100型空分裝置 。設(shè)計(jì)氧氣產(chǎn)量52000Nm3/h(純度99.6%),氮?dú)猱a(chǎn)量61100 Nm3/h(含氧量10ppm),氬氣產(chǎn)量1600 Nm3/h(含氧量1ppm含氮量2ppm)。該空分裝置采用離心式空氣壓縮、常溫分子篩凈化、增壓透平膨脹機(jī)、填料型上塔、全精餾無氫制氬、液氧(氮)泵增壓的內(nèi)壓縮工藝技術(shù)。系統(tǒng)控制采用先進(jìn)的DCS微機(jī)控制技術(shù)。
配套的空壓機(jī)組由沈陽鼓風(fēng)機(jī)廠設(shè)計(jì)制造,單套的膨脹機(jī)組和兩臺液氧泵、兩臺液氮泵、兩臺液氬泵及一臺事故液氮泵均由法國CRYOSTAR原裝進(jìn)口。冷箱外圍設(shè)備、管線由中國五環(huán)科技股份有限公司設(shè)計(jì),由中石化四公司負(fù)責(zé)現(xiàn)場安裝。
整套空分裝置包裹下列各系統(tǒng):01:空氣預(yù)冷系統(tǒng)(KLT27);02:分子篩純化系統(tǒng)(KJT27);03:增壓透平膨脹機(jī)組(PZYZ192);04:高低壓板式換熱器系統(tǒng),05:精餾系統(tǒng);06:氬系統(tǒng);07:液氧貯槽系統(tǒng)(ZO1321A);08:液氮貯槽系統(tǒng)(ZN133);09:液氬貯槽系統(tǒng)(ZA122R)等。
2 存在的問題及原因分析
本套裝置按照原始的設(shè)計(jì)要求所產(chǎn)的氧氣和氮?dú)饽軌驖M足氣化和甲醇的滿負(fù)荷運(yùn)行,但是隨著后系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的不斷延伸(乙二醇裝置投用),使用氣總量快速上漲,大大超出了系統(tǒng)的承載能力,因空氣量不足間接的引發(fā)了數(shù)起事故,嚴(yán)重制約了裝置的長滿優(yōu)運(yùn)行。
2.1 空氣量不足導(dǎo)致氧純度下降的事故
2017年5月10日,當(dāng)天空氣溫度高、濕度大,從空壓機(jī)高壓缸抽取的儀表風(fēng)和工廠風(fēng)外送量較大,最高達(dá)到18000Nm3/h,遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值的5000 Nm3/h,致使高壓氣壓力僅有5.56MPa,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)的6.96MPa,主冷液位逐漸開始不好維持,19時18分氬系統(tǒng)出現(xiàn)氮塞現(xiàn)象,操作人員緊急干預(yù)但氬系統(tǒng)氮塞現(xiàn)象并未好轉(zhuǎn),且氧純度開始急劇下降,氣化爐工況出現(xiàn)大幅波動,后系統(tǒng)被迫降負(fù)荷,一天后氧氣純度恢復(fù)正常,氣化爐氧負(fù)荷提升至100%,系統(tǒng)全面恢復(fù)正常。
2.2 空氣量不足導(dǎo)致系統(tǒng)降負(fù)荷
2017年8月3日,當(dāng)天外界氣溫較高,13時20分操作人員發(fā)現(xiàn)主冷液位持續(xù)緩慢下降,就立即對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,并且緩慢將粗氬Ⅱ塔底部液位打至主冷以減緩主冷下降的速度,19時50分純化系統(tǒng)充壓后,主冷液位最低降至2100mm,為避免液氧液位過低造成聯(lián)鎖停車,氣化降負(fù)荷至96%,同時減少外送的工廠風(fēng)和高壓氮?dú)獾牧?,系統(tǒng)于次日才恢復(fù)正常。
2.3 事故的原因分析
夏季,空氣密度低、濕度大,額定轉(zhuǎn)速下空壓機(jī)打氣量不足,致使低壓、中壓、高壓空氣壓力與設(shè)計(jì)值相差較大;中壓空氣壓力下降使膨脹機(jī)的制冷量下降,總制冷量不足會造成主冷液氧液位的下降;高壓空氣壓力下降使節(jié)流制冷的效果下降,下塔氣液混合物中氣體較多,進(jìn)上塔液空量減少,從而導(dǎo)致上塔氣化率較大,氧不容易洗滌下來,在氧抽取量不變的情況下,勢必會影響到主冷液氧液位;精餾塔工況的異常容易使氬系統(tǒng)出現(xiàn)氮塞,甚至是氬系統(tǒng)整體的被迫停運(yùn),上塔中的氬無法提取,直接導(dǎo)致氧氣純度的下降;根據(jù)物料平衡的原則,加工空氣量不足,必然造成氧氣、氮?dú)猱a(chǎn)品的減少,肯定無法滿足后系統(tǒng)的滿負(fù)荷運(yùn)行。
上述兩起事故充分暴露了加工空氣量不足對空分系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的嚴(yán)重影響。
3 主要改造
為了保證各分廠滿負(fù)荷運(yùn)行的用氣需求,使整套系統(tǒng)產(chǎn)生最大的經(jīng)濟(jì)效益,我們對空分裝置進(jìn)行了一系列的改造。
3.1 倒灌液氧
倒灌液氧是一種常用的能迅速提升主冷凝蒸發(fā)器液氧液位的方法。在裝置開車階段,為了縮短開車時間往往采用這種手段。但是,在正常生產(chǎn)中如果直接采用這種方法,很容易造成液氧液位的大幅波動,進(jìn)而影響到主塔的精餾工況,造成產(chǎn)品純度的下降。
因此,采用了新的方案來進(jìn)行操作。將粗氬Ⅱ塔底部排液導(dǎo)淋割開,與氧儲槽泵的出口相連,使氧儲槽與粗氬Ⅱ塔相通,啟動氧儲槽泵后,首先將液氧打至粗氬Ⅱ塔底部儲存起來,這樣可以時刻保證粗氬Ⅱ塔底部有較高的液位。一旦主冷液氧液位出現(xiàn)下降時,就可以通過操作氬泵轉(zhuǎn)速及出口閥位來控制回主冷凝蒸發(fā)器的液體量,既保證了液氧液位的穩(wěn)定又不會造成主塔精餾工況的異常。
采用這種方法,避免了只有在主冷液氧液位較低時才能倒灌液氧的弊端,提升了系統(tǒng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時,從氬系統(tǒng)進(jìn)入到主冷的液氧,參與了系統(tǒng)的精餾,使氧氮產(chǎn)品的純度都有了提高。
3.2 改造工廠風(fēng)管線
全廠所用的工廠風(fēng)和儀表風(fēng)都來自于空壓機(jī)高壓缸,原設(shè)計(jì)是在空壓機(jī)高壓缸一段出口抽取5000Nm3/h氣體作為全廠的儀表風(fēng)和工廠風(fēng),但是隨著后系統(tǒng)用氣量的不斷增加,最高時抽取量達(dá)到18000Nm3/h,造成高壓氣壓力下降較多。為了保證高壓氣的節(jié)流效果,只能通過提高機(jī)組轉(zhuǎn)速來解決。而提高轉(zhuǎn)速又容易造成低壓氣超壓,必須通過關(guān)小機(jī)組進(jìn)口導(dǎo)葉來降低低壓氣壓力,這樣做使整個機(jī)組的能耗迅速增加。
所以要根據(jù)儀表風(fēng)和工廠風(fēng)的特點(diǎn)來進(jìn)行改造,兩者的區(qū)別在于儀表風(fēng)的總用量變化不大,關(guān)鍵要求是氣源壓力穩(wěn)定。而工廠風(fēng)平時多用于吹掃、置換裝置,用量較大且不穩(wěn)定,對壓力的要求不高。
因此,依舊在空壓機(jī)高壓缸一段出口抽取儀表風(fēng),工廠風(fēng)則從其它地方抽取。在分子篩出口管線上帶壓開兩個DN200的孔,其中一根管線由閘閥控制直接與工廠風(fēng)管線相連,另一根管線由調(diào)節(jié)閥控制與工廠風(fēng)管線相連,將分子篩后凈化過的低壓氣作為工廠風(fēng)。這樣做不僅使高壓氣的壓力得到了很大提升,而且工廠風(fēng)的大量使用,也解決了機(jī)組提轉(zhuǎn)速時低壓氣容易超壓的問題。
3.3 新加一臺空壓機(jī)
一系列的改造雖然解決了后系統(tǒng)滿負(fù)荷用氣的需求,但是在夏季空分裝置由于受制于總氣量及冷量的不足,不能夠生產(chǎn)液氮、液氬等副產(chǎn)品。而夏季幾個月中副產(chǎn)品的價格往往處于全年的高位,利潤空間巨大,為了創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益,添加了一臺小型空壓機(jī)。
新加空壓機(jī)出口與空冷塔進(jìn)口管線相連,使這部分氣體經(jīng)過空氣預(yù)冷系統(tǒng),一方面可以進(jìn)一步降低這部分空氣的溫度,減少氣體的含水量,另一方面,還可以除去機(jī)械雜質(zhì)及能溶于水中的NO2、SO2等對分子篩有毒害作用的物質(zhì),同時,這部分氣體經(jīng)過空冷塔后再進(jìn)入分子篩系統(tǒng),也減少了對分子篩的沖擊。
改造需要注意的問題:充分評估增加的氣量對空冷系統(tǒng)和分子篩系統(tǒng)的影響,特別注意分子篩出口二氧化碳分析的變化情況,不要超過分子篩的承載能力;啟動新加空壓機(jī)向系統(tǒng)進(jìn)氣時一定要緩慢,密切關(guān)注空冷塔壓差的變化,避免進(jìn)氣速度過快夾帶水分,造成分子篩帶水;新加空壓機(jī)向系統(tǒng)進(jìn)氣時,要密切監(jiān)護(hù)低壓氣壓力,避免超壓;新加空壓機(jī)出口管線要設(shè)置止回閥,避免機(jī)組停運(yùn)時,空冷塔內(nèi)氣體倒流至機(jī)組;新加空壓機(jī)運(yùn)行過程中一旦發(fā)生停車,要及時調(diào)整系統(tǒng)工況,查明原因,盡快啟動。
4 改造后的效果
經(jīng)過改造,本套空分裝置在外界氣溫較高時也能正常運(yùn)行,再也沒有出現(xiàn)因主冷液氧液面過低而使后系統(tǒng)減負(fù)荷的現(xiàn)象,困擾空分氣量不足的問題得到了徹底地解決,使整套裝置的抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到了明顯的提升。
從表中可以發(fā)現(xiàn),改造前,在循環(huán)水溫度30℃時,高壓氣的壓力基本上在6.5 MPa,經(jīng)過工廠風(fēng)和新加空壓機(jī)的改造后,空壓機(jī)高壓缸一段出口的抽取量降到了3000Nm3/h,即使循環(huán)水溫度上升到35℃,高壓氣壓力還能維持在6.6MPa,使高壓空氣的節(jié)流制冷效果大大提升,最為明顯的是,在保證主冷液氧液位較高的情況下,投用了精氬系統(tǒng),日產(chǎn)液氬30噸以上。
5 效益分析
本次改造共投入費(fèi)用花費(fèi)30萬元/年(租賃的),管線配置和電纜線及其他費(fèi)用大約20萬元。改造后空分每天多產(chǎn)液氬在30噸左右,按照夏季液氬平均價格為1500元/噸,每天收入為4.5萬元,除去新加空壓機(jī)每天耗電花費(fèi)的1萬元,凈利潤為3.5萬元,按照每年夏季運(yùn)行四個月計(jì)算,直接增加收益約為540萬元。同時,改造工廠風(fēng)后,產(chǎn)氧量相同的情況下能使空壓機(jī)的轉(zhuǎn)速降低20轉(zhuǎn),每小時節(jié)約蒸汽2噸,按照每噸高壓蒸汽180元計(jì)算,估計(jì)節(jié)約103.6萬元。
6 總結(jié)
倒灌液氧雖然能滿足后系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行,核算后能夠產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益,但是根據(jù)近幾年夏季低溫液體的行情判斷,價格往往會有較大上漲,致使倒灌液氧成本較高,降低了裝置整體的盈利能力,因此,僅將倒灌液氧作為一個應(yīng)急方法。
對比倒灌液氧和新加空壓機(jī),倒灌液氧雖然效果顯著,但不具有連續(xù)性,空壓機(jī)雖然一次性投入相對較大,但配合改造后的工廠風(fēng)管線使用,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
總之,改造后徹底解決了系統(tǒng)空氣量不足的問題,不僅使整套裝置運(yùn)行更加穩(wěn)定,又生產(chǎn)出了大量副產(chǎn)品,還可以避免后系統(tǒng)降負(fù)荷,增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,同時也為其它單位空分裝置的改造提供了參考。