韓佳欣
摘要:錦626塊為錦45塊所屬次級斷塊,于2004年投入開發(fā),認(rèn)清區(qū)塊開發(fā)初期存在問題并給出區(qū)塊開發(fā)對策,對合理開發(fā)區(qū)塊提高區(qū)塊動(dòng)用程度及采出程度十分必要。本文針對區(qū)塊在開發(fā)過程中油層發(fā)育薄物性差,油井出砂嚴(yán)重及見水原因作出了詳細(xì)的分析,從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的角度著手采取了常規(guī)吞吐,采用浮環(huán)泵及堵水補(bǔ)層等多種技術(shù),取到很好的效果,不僅為區(qū)塊的上產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)作出重要的貢獻(xiàn),而且也獲得很好的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:物性差;見水;出砂;常規(guī)吞吐;堵水
前言
錦626塊外部由四條斷層封閉而成,油藏類型為受斷層遮擋的構(gòu)造油氣藏,構(gòu)造高點(diǎn)在錦150-022-102井至錦150-024-106井一線。目前區(qū)塊已有總井7口,開井7口,日產(chǎn)液148t,日產(chǎn)油104t,含水29.7%,累產(chǎn)液2.0134×10t,累產(chǎn)油1.5591×10t,綜合含水22.6%,累注汽0.7739×10t,累積油汽比2.01,采油速度為11.2%,采出程度為4.6%。
本文針對區(qū)塊在開發(fā)過程中油層發(fā)育薄物性差,油井出砂嚴(yán)重及見水原因作出了詳細(xì)的分析,從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的角度著手采取了常規(guī)吞吐,采用浮環(huán)泵及堵水補(bǔ)層等多種技術(shù),取到很好的效果,不僅為區(qū)塊的上產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)作出重要的貢獻(xiàn),而且也獲得很好的經(jīng)濟(jì)效益。
1.地質(zhì)概況
錦626塊位于遼河盆地西部凹陷歡喜嶺斜坡帶西南端,錦45塊西部,外部由四條斷層封閉而成,區(qū)塊含油面積為0.2km,地質(zhì)儲量為34×10t,開發(fā)目的層為沙二、沙三段興隆臺油層,原油粘度為300mPa.s,油藏類型為受斷層遮擋的構(gòu)造油氣藏,構(gòu)造高點(diǎn)在錦150-022-102井至錦150-024-106井一線。
2.開發(fā)歷程及現(xiàn)狀
根據(jù)錦626塊錦150-21-103井的試采情況,2003年12月完鉆斷塊西部的評價(jià)井錦626井,該井鉆遇沙二段低產(chǎn)油層2.5米/1層,油水同層10.5米/2層,由于該井油層級別較差,厚度不大,因此沒有開采價(jià)值被定為地質(zhì)報(bào)廢井。該井的報(bào)廢也為本區(qū)西部斷層的認(rèn)識帶來了一定的指導(dǎo)作用,我們認(rèn)為西部斷層應(yīng)該東移。
根據(jù)斷層落實(shí)情況,我們先后在本區(qū)部署新井6口,并相繼完鉆。目前區(qū)塊已有總井7口,開井7口,日產(chǎn)液148t,日產(chǎn)油104t,含水29.7%,累產(chǎn)液2.0134×10t,累產(chǎn)油1.5591×10t,綜合含水22.6%,累注汽0.7739×10t,累積油汽比2.01,采油速度為11.2%,采出程度為4.6%。
3.區(qū)塊存在問題
錦626區(qū)塊目前存在的主要開發(fā)問題有三點(diǎn):
3.1油層發(fā)育薄物性差
錦626塊目前投產(chǎn)7口油井,共鉆遇油層122.9米/59層,平均單層厚度只有2.1米,其中錦150-027-107井僅鉆遇油層7.5米/5層,單層厚度只有1.5米。
該井于2014年6月投產(chǎn),生產(chǎn)效果不是很好,最高日產(chǎn)油只有7噸。該井兩次實(shí)施蒸汽吞吐措施均未成功,6月16日只注入蒸汽76m便因物性差、井壓高停注,8月31日我們對該井實(shí)施二次注蒸汽措施,也只注入了567m。
因此,油層發(fā)育薄物性差,直接影響油井的正常生產(chǎn)。
3.2底水活躍部分油井見水
區(qū)塊見水油井主要為錦150-025-104及錦X626這兩口井。
錦150-025-104井的生產(chǎn)簡史:該井于2014年6月6日投產(chǎn),初期日產(chǎn)液19t,日產(chǎn)油7t,含水為61%,7月含水上升至85%,15日對該井實(shí)施堵補(bǔ)措施,封堵下部5.7米/2層,補(bǔ)開上部的8.2米/3層,含水下降至目前的38%。
錦X626井于2014年2月7日投產(chǎn),初期日產(chǎn)液27t,日產(chǎn)油27t,含水為0,由采油曲線可以看出,該井含水呈逐漸上升趨勢,12月份含水上升為85%。
為了更好的分析錦新626井的見水原因,我們對該井進(jìn)行了產(chǎn)液剖面測試,測試結(jié)果為上部的第13小層射開厚度為7.8m,產(chǎn)液為17m,產(chǎn)油為13t,含水為26%。而下部的24、25、26小層射開厚度為6.2m,產(chǎn)液為0,但由該井與錦150-025-104井的對應(yīng)關(guān)系可以看出,025-104井的見水層26、28小層對應(yīng)于錦X626井的24、25、26小層的上部,第13小層的下部,錦150-025-104井已因高含水封堵了26、28小層,那么,由此推斷錦X626井的24、25、26小層也應(yīng)見水,但下部小層的產(chǎn)液卻為0,那么該井所見水是不是來自油層上部哪?帶著這個(gè)疑問,我們繼續(xù)查閱該井修井資料,發(fā)現(xiàn)該井測試產(chǎn)液剖面時(shí),下部的24、25、26小層已被砂埋,由此我們斷定該井所見水應(yīng)該來自下部底水。
通過上述分析,我們認(rèn)為上述兩口井的見水原因主要是這兩口井所處構(gòu)造位置較低,隨著開采時(shí)間的延長,油層底部的底水錐進(jìn)所致,因此我們建議錦X626井打可撈式封隔器,封堵原井段,補(bǔ)開上部的17.4米/10層。該項(xiàng)建議已于今年1月實(shí)施,目前該井日產(chǎn)液17方,日產(chǎn)油11噸,含水下降為36%。
3.3油井出砂嚴(yán)重
這一問題主要表現(xiàn)在錦150-027-107井的投產(chǎn)過程
該井于2014年6月4日投產(chǎn),由該井出砂情況統(tǒng)計(jì)表可以看出,該井檢泵周期不足一個(gè)月,截止到2014年12月,累積生產(chǎn)85天,共計(jì)沖撈沙267.15米,折算體積8.5m,平均日出砂3.1米,0.1方。我們采取排砂泵、浮環(huán)泵但均未能防止卡泵現(xiàn)象發(fā)生??梢姡盎家殉蔀橹萍s該井正常生產(chǎn)的重要因素。
4.對策研究
針對區(qū)塊投產(chǎn)初期暴露出來的問題,采取了一系列對策措施,見到了顯著的措施效果:
4.1針對油層發(fā)育薄物性差,我們優(yōu)選錦150-21-103井實(shí)施常規(guī)吞吐措施,提高油層動(dòng)用程度。
該井2014年3月實(shí)施常規(guī)吞吐,日產(chǎn)油由措施前的6噸上升為32噸,措施累增油4800噸。
4.2對錦150-025-104處于構(gòu)造低部位的見水井實(shí)施堵補(bǔ)措施。
封堵下部的5.7米/2層,補(bǔ)開上部的8.2米/3層,日產(chǎn)油由1噸上升為23噸。
另外處于構(gòu)造低部位的錦150-21-103井、錦150-025-104井及錦150-027-107井目前含水有上升趨勢,高含水時(shí)應(yīng)采取堵水措施。
4.3采用浮環(huán)泵7井次,杜絕了砂卡現(xiàn)象的發(fā)生。
5.效益評價(jià)
針對該塊存在的上述問題,為了高效開發(fā)新區(qū)快,2004年對區(qū)塊共計(jì)實(shí)施措施13井次,見效12井次,僅錦150-21-103一口老井常規(guī)吞吐措施增油0.48×10t,獲得了較好的增油上產(chǎn)效果。
6.結(jié)論及建議
(1)實(shí)施常規(guī)吞吐該類油藏增產(chǎn)創(chuàng)效的一項(xiàng)有效措施。
(2)鑒于油藏下部底水較活躍及錦150-025-104井堵補(bǔ)成功,建議對錦X626井實(shí)施堵補(bǔ)措施,打可撈式封隔器,封堵原井段,補(bǔ)開上部1088.7-1152.6米,17.4米/12層。目前該項(xiàng)建議已得以實(shí)施,該井含水也由82%下降到目前的17%。
(3)建議調(diào)整單井采油速度,既可控制油層低部底水錐進(jìn)達(dá)到“控水穩(wěn)油”的目的,同時(shí)又可防止采油速度過快導(dǎo)致油井激勵(lì)出砂。