吳錦旗,李路廣
(山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限責任公司,山西 晉城 048214)
煤炭是我國國民經(jīng)濟發(fā)展的主要能源,長期能源消費以煤炭為主,2018年全國原煤產(chǎn)量達35.5億t,占我國一次能源消費量的59%,其戰(zhàn)略地位在相當長的時間內(nèi)不會改變。截至2018年年底,我國約有9000余座礦井,其中,高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井的占40%左右。近年來,隨著煤炭產(chǎn)量的提升及開采深度的增加,煤與瓦斯突出的危險性越來越嚴重,逐步成為制約煤礦安全生產(chǎn)的首要難題。2017年開始,玉溪煤礦將CO2氣相壓裂技術(shù)運用在工作面防突措施中,部分巷道取得了較好的效果,均化了掘進工作面瓦斯涌出量,確保了掘進工作面的安全,同時有效提高了煤巷掘進速度。
煤與瓦斯突出是在地應(yīng)力和瓦斯壓力的共同作用下,向采掘空間突然涌出大量的煤與瓦斯的動力現(xiàn)象,為杜絕突出事故的發(fā)生,應(yīng)嚴格執(zhí)行“兩個四位一體”綜合防突措施。但是,區(qū)域綜合防突措施后,掘進工作面掘進前,工作面前方地應(yīng)力重新分部,時常造成工作面瓦斯涌出異常。CO2氣相壓裂強化消突措施是利用高壓管內(nèi)液態(tài)CO2加熱后在20ms~40ms內(nèi)迅速轉(zhuǎn)化為氣態(tài),其體積瞬間膨脹500~600倍為高壓氣體對煤層做功,壓力劇增至設(shè)定壓力壓裂煤層,產(chǎn)生復(fù)雜而不規(guī)則的裂隙系統(tǒng),釋放前方工作面瓦斯壓力及地應(yīng)力,使前方煤體壓力進一步均化,從而達到工作面強化消突的目的。
玉溪煤礦3#煤層平均約厚5.8m,黑色,中細粒條帶狀結(jié)構(gòu),以鏡煤為主,亮煤次之,含少量暗煤,階梯狀及貝殼狀斷口,中間夾矸為碳質(zhì)泥巖。經(jīng)鑒定,3#煤屬不易自燃煤層,且煤塵無爆炸危險性,為煤與瓦斯突出礦井。玉溪煤礦在區(qū)域防突措施方面作了大量工作,采用多種辦法,如底板巖巷穿層鉆孔、CO2氣相壓裂,水力造穴、水力沖孔和定向千米鉆機順層長鉆孔等,在區(qū)域防突措施上均取得了較好的效果,但在區(qū)域已經(jīng)消突的煤巷掘進過程中,仍出現(xiàn)掘進速度慢、瓦斯涌出量高的問題。
本階段CO2氣相壓裂強化消突措施運用在1301首采工作面回風(fēng)1巷掘進順槽工作面642.5m處。該工作面已利用底板巖巷施工上向穿層鉆孔進行區(qū)域消突,并經(jīng)區(qū)域措施效果檢驗其殘余瓦斯含量為6.67m3/t,反演殘余瓦斯為0.28MPa,為無突出危險性。
1301首采工作面回風(fēng)1巷掘進順槽布置在3#煤層中,延煤層頂板掘進,巷道為矩形斷面,斷面寬5000mm,高3800mm。工作面掘進至巷道里程620m處為S9向斜軸部,東西兩側(cè)為山坡,巷道西側(cè)為東瓦斯抽放巷,1301回風(fēng)1巷南側(cè)1301采煤工作面,北側(cè)35m為1301回風(fēng)2巷,如圖1所示。
圖1 試驗巷道回風(fēng)1巷順槽位置圖
工作面煤體層里清晰,煤體大多堅硬為Ⅰ、Ⅱ類鏡煤,距頂板0.5m有厚度約為0.1~0.33m的Ⅳ、Ⅴ構(gòu)煤,煤的堅固性系數(shù)為0.6~1.22,掘進過程中容易出現(xiàn)工作面片幫造成瓦斯超限。
在1301回風(fēng)1巷工作面采用雙孔壓裂,鉆孔開孔位置于巷道中部距離頂板1.8m處,鉆孔垂直工作面并平行頂板,孔深60-80m。具體參數(shù)見圖2所示。
圖2 回風(fēng)1巷氣相壓裂鉆孔布置圖
施工工藝:施工鉆孔→驗孔及壓裂器材檢查→壓裂器材連接、推進→封孔→壓裂→解封、壓裂器材拆除→工作面措施效果檢驗→恢復(fù)工作面掘進→防突參數(shù)測試和收集
1)鉆孔孔徑:113mm;
2)鉆孔傾角及方位角:沿巷道掘進方向,垂直工作面并平行巷道頂板,鉆孔傾角為煤層傾角+1度;
3)鉆孔深度:60m~80m;
4)壓裂桿直徑及長度:Φ72mm;單根壓裂桿1500~2000mm;
5)壓裂管數(shù)量:20~25 根;
6)封孔深度:10m;
7)壓裂壓力:120MPa~185MPa;
1)壓裂桿內(nèi)為高壓液態(tài)二氧化碳氣體,裝車和卸車時嚴禁劇烈碰撞,防止跌落;氣相壓裂器材運輸?shù)绞┕さ攸c后,放置在鉆桿架上,用雨布遮蓋,嚴禁浸泡水中或淋水區(qū)域。
2)壓裂孔施工必須確保成孔質(zhì)量,遵循低壓慢速,邊進邊退,緩慢推進原則;成孔之后用壓風(fēng)將煤粉吹出,保證鉆孔平直、光滑。
3)壓裂孔采用分次施工,分次壓裂,防止二氧化碳壓裂造成壓裂孔的塌孔。
4)采用高壓水囊?guī)Х饪?,封孔注水壓力不小?MPa,壓裂前必須重新檢查壓裂桿封孔情況,確保封孔嚴密,防止封孔效果不好影響壓裂效果。
5)氣相采裂執(zhí)行遠距離爆破措施,按規(guī)定設(shè)置警戒,所有人員撤出防突反向風(fēng)門以外300m,專用回風(fēng)巷內(nèi)嚴禁有人。壓裂結(jié)束后等待30min進入現(xiàn)場,首先檢查工作面煤體變化情況,執(zhí)行頂板管理制度,確認安全后卸壓解封,推出壓裂桿。
在首采工作面回風(fēng)1巷順槽掘進工作面累計進行雙孔氣相壓裂施工6次,共完成335米巷道的掘進。
工作面措施效果檢驗采用鉆屑瓦斯解析指標法,鉆屑指標S變化不明顯,鉆屑指標K1較為明顯,實測鉆屑指標K1值如圖3。由圖可知壓裂前工作面突出危險性檢測K1值超標2次,且多次超過0.4g/ml*min1/2。
圖3 1301回風(fēng)1巷壓裂前后K1值趨勢圖
實施氣相壓裂技術(shù)后K1值超標0次,且在工作面措施效果檢驗過程中K1數(shù)值較為均勻,基本保持在0.24g/ml*min1/2左右,防突效果明顯。
工作面瓦斯涌出在風(fēng)量不變的前提下,采用對比工作面及回風(fēng)流瓦斯探頭曲線變化進行分析。具體如圖4、圖5所示:
圖4 1301回風(fēng)1巷壓裂前后工作面瓦斯?jié)舛?/p>
圖51301 回風(fēng)1巷壓裂前后回風(fēng)流瓦斯?jié)舛?/p>
通過上圖可知:壓裂后巷道掘進過程中工作面瓦斯探頭變化不明顯,期間工作面因迎面片幫造成瓦斯超限兩次;回風(fēng)流瓦斯涌出趨于平穩(wěn),瓦斯峰值波動較小,在第1、2、3次壓裂后(2018年9月30日-2018年10月4日),掘進過程中工作面瓦斯?jié)舛绕骄3衷?.2%左右;對比后三次壓裂掘進期間瓦斯發(fā)現(xiàn)瓦斯涌出浮動較大,主要原因是工作面逐漸接近S10背斜,迎面軟分層變厚,增加了片幫風(fēng)險從而增加了工作面落煤量造成瓦斯涌出量增大,尤其工作面探頭更為明顯。
根據(jù)表1可知:在使用氣相壓裂前后,回風(fēng)1巷順槽掘進速度明顯加快,除去構(gòu)造影響,隊伍影響,工作面平均日進尺由壓裂前的日進3.12m增加至壓裂后的日進5.96m,掘進速度提高了91%。
表1 1301回風(fēng)1巷壓裂前后掘進情況統(tǒng)計
1)玉溪煤礦采用CO2氣相壓裂強化消突措施后,鉆屑指標S值變化不明顯,K1值變化明顯,壓裂后K1值超標0次。且在工作面措施效果檢驗過程中K1數(shù)值較為均勻,基本保持在0.24g/ml*min1/2左右,防突效果明顯。
2)玉溪煤礦采用CO2氣相壓裂強化消突措施后,工作面瓦斯涌出量在一定程度上得到了均化,但不能杜絕工作面瓦斯超限,且會對工作面的落煤量產(chǎn)生影響。
3)玉溪煤礦采用CO2氣相壓裂強化消突措施后,工作面平均日進尺由壓裂前的日進3.12m增加至壓裂后的日進5.96m,掘進速度提高了91%。
綜上所述,二氧化碳氣相壓裂強化消突措施利用高壓管內(nèi)液態(tài)CO2加熱后迅速轉(zhuǎn)化為氣態(tài),其體積瞬間膨脹對煤層做功,產(chǎn)生裂隙系統(tǒng),釋放前方工作面瓦斯壓力及地應(yīng)力,使前方煤體壓力進一步均化,能夠達到工作面強化消突的目的。但其消突效果與工作面煤層破壞類型有較為密切的聯(lián)系,在工作面煤體較為堅硬區(qū)域?qū)嵤┬Ч糜诿后w破碎或有軟分層區(qū)域。此外,將二氧化碳氣相壓裂強化消突措施運用于工作防突措施,對工作面煤體穩(wěn)定性有一定影響,應(yīng)進一步考察鉆孔布置方式、壓裂壓力等壓參數(shù)對不同煤質(zhì)的影響,以便更好的服務(wù)礦井安全生產(chǎn)。