國忠東,王國軍
(湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 長沙市 410004)
隧道二次襯砌鋼筋保護(hù)層厚度質(zhì)量缺陷,主要原因是襯砌鋼筋定位不準(zhǔn)、下料隨意、保護(hù)層墊塊少。為了改變這一現(xiàn)象,國內(nèi)許多學(xué)者做了相關(guān)有益工作。曹夢娟[1]介紹了在隧道工程施工建設(shè)中做好二次襯砌施工工藝是保證施工質(zhì)量和安全性關(guān)鍵。劉立輝[2]介紹了隧道的二次襯砌施工中的防水層施做、鋼筋綁扎、混凝土澆注以及成型混凝土的養(yǎng)護(hù)。汪強(qiáng)、田宇[3]介紹了二次襯砌是一個程序比較多的施工過程,它涉及測量、防水、鋼筋、模板、混凝土等施工工序及施工技術(shù)。魏奎斐、張文格、孟占勇[4]介紹了重載鐵路隧道二次襯砌施工中實(shí)踐現(xiàn)場質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和要點(diǎn),施工過程控制明顯改觀,提高了隧道二次襯砌總體施工質(zhì)量。
某項(xiàng)目的其中一段右線為隧道,左線為半填半挖路基。隧道起訖樁號為K164+800~K164+988,全長188m。山體表部可見殘坡積的含碎石粉質(zhì)粘土,灰黃色、灰色,可塑狀,厚約0.5~1m,局部強(qiáng)~中分化基巖裸露,基巖為粉砂巖和細(xì)砂巖,為較硬巖。
隧道二次襯砌部分段落澆注后,對二次襯砌澆注后鋼筋保護(hù)層厚度進(jìn)行了檢查。由工程技術(shù)人員、各班組人員調(diào)查,并查閱《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》對隧道二次襯砌鋼筋保護(hù)層厚度質(zhì)量總體進(jìn)行了評價(jià)。通過綜合調(diào)查情況和評定,確認(rèn)襯砌鋼筋定位不準(zhǔn)、下料隨意、保護(hù)層墊塊少是影響二次襯砌鋼筋保護(hù)層質(zhì)量的主要癥結(jié),如表1所示。
表1 二次襯砌鋼筋混凝土澆注檢查數(shù)據(jù)
針對二次襯砌鋼筋保護(hù)層合格率低的問題,相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行分析,采用因果圖法對可能影響質(zhì)量的因素從五個方面進(jìn)行分析,即人、機(jī)、料、施工方法及管理環(huán)境五個方面,具體分析見圖1所示。
經(jīng)過原因分析,共確定7個末端因素,現(xiàn)通過現(xiàn)場調(diào)查和分析對這7個末端因素進(jìn)行要因確認(rèn)。根據(jù)因果分析圖,從眾多的因素進(jìn)行仔細(xì)分析比對,小組成員確定出3個要因,結(jié)果詳見表2。
針對三個要因,我們做出了相應(yīng)的對策,具體對策實(shí)施見表3。
(1)施工人員質(zhì)量意識差
圖1 影響質(zhì)量的因素
序號末端因素驗(yàn)證方法確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)1技術(shù)交底不具體書面考核技術(shù)交底做到100%2施工人員質(zhì)量意識差現(xiàn)場調(diào)查分析公司質(zhì)量安全管理規(guī)定3焊條不規(guī)范現(xiàn)場檢查公司質(zhì)量安全管理規(guī)定4混凝土坍落度大、澆注過快現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)檢測按《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定5操作工技術(shù)不熟練現(xiàn)場調(diào)查分析公司質(zhì)量安全管理規(guī)定6模板內(nèi)雜物未清除干凈現(xiàn)場檢查現(xiàn)場施工要求7鋼筋下料不準(zhǔn)、測量不到位現(xiàn)場檢查現(xiàn)場施工要求
表3 對策實(shí)施表
施工前對澆注要求進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底,施工前召集施工人員集中講解,過程中加強(qiáng)檢查。加強(qiáng)現(xiàn)場管理人員和施工人員的質(zhì)量和責(zé)任意識,組織現(xiàn)場管理人員及施工人員培訓(xùn)學(xué)習(xí),進(jìn)行質(zhì)量安全教育,并探討合理可行的有效辦法。通過實(shí)施會議-培訓(xùn)-檢查制度,取得了預(yù)期的效果,各工種人員的質(zhì)量意識得到了提高,掌握了操作要領(lǐng),在工作中規(guī)范化。
(2)混凝土坍落度大
指定專人到施工現(xiàn)場檢測混凝土坍落度,實(shí)驗(yàn)工程師對混凝土進(jìn)行現(xiàn)場測試,保證混凝土坍落度合格。保證了該工程所用的混凝土強(qiáng)度、厚度合格率為100%。
(3)鋼筋定位不準(zhǔn)、測量不到位
使用砂漿墊塊,保證鋼筋保護(hù)層厚度,不漏筋。使用短鋼筋定位,使層間距固定。通過澆注前模板內(nèi)認(rèn)真仔細(xì)的檢查,鋼筋定位穩(wěn)固,不晃動。
通過實(shí)施對策的執(zhí)行,隧道左幅K4+900~+912二襯拆模后進(jìn)行檢查,鋼筋間距、保護(hù)層,混凝土外觀等均較好。
表4 對策實(shí)施表
如表4所示,襯砌鋼筋定位穩(wěn)固準(zhǔn)確,不晃動,加墊塊保證保護(hù)層厚度。澆注前,嚴(yán)格控制鋼筋的制作長度,準(zhǔn)確測量、定位。對策全部實(shí)施后,對隧道左幅K4+900~K4+912段二次襯砌進(jìn)行了檢查,鋼筋保護(hù)層厚度95%以上。
圖2 施工前后對比
如圖2所示,針對現(xiàn)場施工存在的問題,合理編制施工方案,做好施工技術(shù)交底。加強(qiáng)過程控制和現(xiàn)場檢查工作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,作好詳細(xì)記錄。繼續(xù)實(shí)施質(zhì)量責(zé)任制,制定直接針對班組的獎罰措施,使質(zhì)量控制與經(jīng)濟(jì)效益直接掛鉤,提高工人的質(zhì)量意識和積極性。建立一個系統(tǒng)的質(zhì)量保證體系,不斷完善技術(shù)質(zhì)量管理制度,形成一套行之有效的管理體系。成功地解決了二次襯砌鋼筋保護(hù)層厚度質(zhì)量缺陷,提高了外觀質(zhì)量,受到了各方的肯定。充分體現(xiàn)了創(chuàng)新的科學(xué)性和嚴(yán)密性,變過去的個人攻關(guān)為集體攻關(guān),達(dá)到改進(jìn)創(chuàng)新的目的。最后,隧道二次襯砌鋼筋保護(hù)層厚度95%,達(dá)到目標(biāo)。
結(jié)合某隧道左幅K4+900~K4+912段二次襯砌進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)合理的施工方案編制,做好施工技術(shù)交底。加強(qiáng)過程控制和現(xiàn)場檢查工作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,作好詳細(xì)記錄。繼續(xù)實(shí)施質(zhì)量責(zé)任制,制定直接針對班組的獎罰措施,不斷完善技術(shù)質(zhì)量管理制度,形成一套行之有效的管理體系。成功地解決了二次襯砌鋼筋保護(hù)層厚度質(zhì)量缺陷,最后,隧道二次襯砌鋼筋保護(hù)層厚度95%,達(dá)到目標(biāo)。