李艷良
(山西霍寶干河煤礦有限公司計劃企管部,山西 霍州 031400)
山西霍寶干河煤礦現(xiàn)有3 臺燃煤采暖鍋爐,額定產(chǎn)汽量:一臺10t/h,兩臺6.5t/h。冬季只需運(yùn)行兩臺鍋爐即可滿足采暖需求,即礦冬季蒸汽最大需求量為13t/h 左右。總供熱負(fù)荷最大量約為8782kW。依據(jù)2015 年山西省關(guān)于《山西省大氣污染防治行動計劃實(shí)施方案》的相關(guān)通知要求,霍寶干河煤礦3 臺鍋爐均需在2016 年進(jìn)行全部淘汰。
為解決燃煤鍋爐淘汰后的供熱問題,霍寶干河煤礦經(jīng)過多次實(shí)際考察討論,決定對壓風(fēng)機(jī)房壓風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的富裕熱量進(jìn)行利用,安裝壓風(fēng)機(jī)余熱利用裝置為澡堂及烘干室提供熱量。
目前霍寶干河煤礦壓風(fēng)機(jī)房安裝4 臺柳州富達(dá)機(jī)械有限公司生產(chǎn)的LU355W-8 型螺桿式壓風(fēng)機(jī),額定工作壓力0.8MPa,額定流量62m3/min,功率355kW,啟動方式為直接啟動,其中3 臺工作,1臺備用。壓風(fēng)機(jī)房外安裝兩臺DBNL3-100T 型冷卻水塔(1 臺工作,1 臺備用)。壓風(fēng)機(jī)出風(fēng)口直徑為150mm,通過副井筒一趟直徑為250mm 的管路向井下供風(fēng)。
霍寶干河煤礦為實(shí)現(xiàn)壓風(fēng)機(jī)余熱的有效利用,解決礦井供熱問題,在壓風(fēng)機(jī)房內(nèi)安裝LXK3-350型空壓機(jī)熱水機(jī)4 臺,在壓風(fēng)機(jī)房西側(cè)和鍋爐房二層各安裝150t 保溫水箱1 個,在烘干室安裝板式換熱器和熱風(fēng)柜2 套,在加壓泵房安裝硅磷晶軟化裝置1 套,各系統(tǒng)之間使用鍍鋅鋼管連接,如圖1 所示。
圖1 余熱利用系統(tǒng)設(shè)備布置圖
壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行時,熱回收設(shè)備回收壓風(fēng)機(jī)熱能,壓風(fēng)機(jī)停止時關(guān)閉供水系統(tǒng),自動停止換熱,熱交換量會自動達(dá)到平衡,運(yùn)行溫度恒定,壓風(fēng)機(jī)產(chǎn)生多少熱量,熱水機(jī)就回收多少熱量。當(dāng)熱量無法用完時自動啟動原有散熱系統(tǒng)給空壓機(jī)設(shè)備降溫,使空壓機(jī)溫度恒定在75~95℃之間。最終將壓風(fēng)機(jī)余熱產(chǎn)生的熱水,先進(jìn)入衣服烘干房的烘干系統(tǒng),再進(jìn)入熱水保溫水箱,供職工洗澡,實(shí)現(xiàn)了壓風(fēng)機(jī)余熱的充分利用,解決了礦井供熱問題。壓風(fēng)機(jī)余熱利用裝置工作原理如圖2 所示。
圖2 壓風(fēng)機(jī)余熱利用裝置工作示意圖
該余熱利用裝置采用自動化控制系統(tǒng)。采用光纖傳輸,可顯示控制水溫、水壓、流量、水泵工作狀態(tài)、保溫水箱液位、熱交換機(jī)工作狀態(tài)、壓風(fēng)機(jī)進(jìn)油溫度、出油溫度,并生成報表。自動化控制系統(tǒng)原理如圖3 所示。
圖3 余熱交換器控制原理圖
(1)實(shí)現(xiàn)兩者的互補(bǔ)高效利用?;魧毟珊用旱V本次改造結(jié)合本礦實(shí)際情況,在不影響壓風(fēng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下,利用壓風(fēng)機(jī)余熱利用裝置高效的熱量轉(zhuǎn)換,使壓風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的熱量得到充分利用。項目實(shí)施后通過熱量轉(zhuǎn)換降低了壓風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中自身的溫度,提高了壓風(fēng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率,延長了設(shè)備的使用壽命。壓風(fēng)機(jī)與余熱利用裝置實(shí)現(xiàn)了互補(bǔ)高效利用,既保證了礦井正常生產(chǎn)供風(fēng),又解決了工業(yè)廣場的供熱問題。
(2)選用具有先進(jìn)技術(shù)水平的高效螺桿式壓風(fēng)機(jī)。螺桿式壓風(fēng)機(jī)是容積式壓縮機(jī)的一種,空氣的壓縮是靠置于機(jī)殼內(nèi)互相平行嚙合的陰陽轉(zhuǎn)子的齒槽容積變化來完成的。轉(zhuǎn)子在與它精密配合的機(jī)殼內(nèi)轉(zhuǎn)動使轉(zhuǎn)子齒槽之間的氣體不斷地產(chǎn)生周期性的容積變化而沿著轉(zhuǎn)子軸線由吸入側(cè)推向排除側(cè),完成吸入、壓縮、排氣三個工作過程。該壓風(fēng)機(jī)具有優(yōu)良的可靠性能,機(jī)組質(zhì)量輕、振動小、噪聲低、操作方便、易損件少、運(yùn)行效率高。
(3)安全第一,兩套系統(tǒng)互為備用。為保證工業(yè)廣場的正常供熱,保證職工的基本生活需要,烘干房的水泵、板式換熱器、熱風(fēng)柜均采用一用一備,設(shè)備檢修不影響衣服烘干。水溫調(diào)節(jié)器采用一用一備2 臺機(jī),設(shè)備檢修不影響員工洗澡。原有的洗澡系統(tǒng)與新增空壓機(jī)熱水系統(tǒng)為并聯(lián)模式,可以隨時切換,不會影響正常使用。原有的烘干衣服系統(tǒng)單獨(dú)配置,互不干擾,單獨(dú)使用,任何一方出現(xiàn)問題均不會影響整個系統(tǒng)。
(4)空壓機(jī)熱水機(jī)配自動干燒除垢功能,通過壓縮空氣把換熱器的水吹出到水箱,換熱器管壁沒有水受熱,水垢與管的熱脹冷縮系數(shù)不同,水垢開裂脫落,達(dá)到除垢目的。除垢系統(tǒng)可設(shè)定除垢時間和間隔時間。先進(jìn)的全自動水垢清洗裝置自動清洗空壓機(jī)熱水機(jī)內(nèi)部的水垢,使空壓機(jī)熱水機(jī)的使用壽命延長。
(5)空壓機(jī)熱水系統(tǒng)增加切換裝置,系統(tǒng)維修或不用空壓機(jī)熱水機(jī)時可把油路手動切換到原有的空壓機(jī)運(yùn)行系統(tǒng)狀態(tài),而不至于影響空壓機(jī)及熱水機(jī)的維修使用。
(6)壓風(fēng)機(jī)和熱水機(jī)油管氣管連接均安裝減振的金屬軟管,降低設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中因溫度變化造成的水流及氣流變化對管路造成的沖擊,提高管路的使用壽命,提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的安全可靠性。
(1)霍寶干河煤礦需要的蒸汽量為26.6t/d,按照山西省臨汾市蒸汽價格工業(yè)用汽120 元/t 計算,節(jié)省費(fèi)用3192 元/d,全年按365d 計算,每年可節(jié)省費(fèi)用116.5 萬元。350kW 空壓機(jī)散熱風(fēng)扇約為12kW,同時運(yùn)行2 臺空壓機(jī)的散熱風(fēng)扇總功率為24kW,改造后可節(jié)約90%以上的電費(fèi)約11.3 萬元。兩項合計年節(jié)約費(fèi)用127.8 萬元。
(2)根據(jù)方案設(shè)計,除幾臺水泵外,該項目基本沒有負(fù)荷,后期運(yùn)行費(fèi)用很低,不需要安排專門人員進(jìn)行控制,節(jié)省了人工監(jiān)控費(fèi)用。
(3)壓風(fēng)機(jī)余熱利用系統(tǒng)基本的設(shè)備組件均為機(jī)械組件,每天只需正常檢查,維護(hù)費(fèi)用很低,同時安裝自動水垢清洗裝置,自動清洗空壓機(jī)熱水機(jī)內(nèi)部的水垢,使空壓機(jī)熱水機(jī)的使用壽命延長。
(4)壓風(fēng)機(jī)余熱利用既解決了長期困擾霍寶干河煤礦燃煤鍋爐造成的環(huán)境污染問題,又通過回收本來廢棄不用的工業(yè)余熱進(jìn)行集中供熱,節(jié)約一次能源,提高經(jīng)濟(jì)效益和減少污染達(dá)到了節(jié)支降耗的目的,同時實(shí)現(xiàn)了壓風(fēng)機(jī)節(jié)能、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。