喻 建
(潞安集團和順一緣煤業(yè),山西 和順 032799)
和順一緣煤業(yè)經(jīng)鑒定屬于煤與瓦斯突出礦井,煤質(zhì)比較松軟,f=0.25~0.46,煤層的瓦斯含量較高。因此二采區(qū)相應工作面進行回采前必須施工瓦斯抽放鉆孔進行瓦斯預抽,施工鉆孔數(shù)量多、深度大,鉆進工程量大。在鉆孔施工時,采用濕式鉆孔水力排渣易造成塌孔卡鉆、斷鉆桿,在成孔后常有塌孔、堵孔現(xiàn)象發(fā)生。經(jīng)研究調(diào)整采用干式鉆孔風力排渣,解決了塌孔卡鉆和斷鉆桿的問題,但是產(chǎn)生的粉塵造成了嚴重的作業(yè)環(huán)境污染。數(shù)據(jù)檢測表明:實行風力排渣后,全塵的濃度上升到了850~1100mg/m3,污染了巷道作業(yè)空間,給井下開采帶來了嚴重的安全隱患。采用在孔口安設集塵罩,將井下的壓水管接通集塵罩上的噴嘴接頭,在集塵罩內(nèi)噴水降塵,然后在巷道內(nèi)打開防塵網(wǎng)進行降塵,因集塵罩收塵效率低,導致防塵網(wǎng)降塵的除塵效果不佳,因此這種方法不能有效的控制粉塵濃度。數(shù)據(jù)檢測表明鉆孔周圍煤塵濃度仍在400~630mg/m3之間,距離標準要求還有一定的差距。應用泡沫降塵技術(shù)可促使鉆孔產(chǎn)生的粉塵被大量泡沫覆蓋,與外界進行隔絕,防止了粉塵的逸散,能有效地降低鉆孔下風側(cè)的粉塵濃度,解決因鉆孔施工導致的粉塵濃度升高問題。
將水和發(fā)泡劑按比例進行混合,產(chǎn)生大量的泡沫來對塵源進行覆蓋,可以讓剛產(chǎn)生的粉塵第一時間得到濕潤,然后進行沉積。將水和發(fā)泡劑進行比例混合后,利用發(fā)泡裝置射向塵源,泡沫體積的龐大增加了泡沫表面與塵粒的結(jié)合概率,起到隔絕塵源和潤濕最小的粉塵粒的雙重作用。泡沫之所以能捕集到粉塵,主要是靠慣性碰撞、截留和擴散。
當產(chǎn)生的粉塵粒徑不同時,泡沫降塵的作業(yè)機理也有所變化。當粉塵粒徑大于100μm 且運行速度不高時,表現(xiàn)為重力沉降效應;當粉塵粒徑大于10μm 小于50μm,且運行速度v>1cm/s 時,表現(xiàn)為截留和慣性碰撞效應;當粒徑小于10μm 的微小粉塵時,表現(xiàn)為擴散效應。黏附效應始終存在于降塵作用當中。如圖1 所示。
集塵罩由兩個空心半圓柱體組成,中間通過合頁連接,套在鉆桿上比較方便,隨用隨套。集塵罩將鉆孔施工時產(chǎn)生的粉塵控制在相對密閉的空間內(nèi),罩內(nèi)設有軟管,軟管上安有水噴嘴。側(cè)面設有兩個軟管連接接頭,連接軟管時,根據(jù)鉆孔泡沫抑塵器的位置,選擇連接其中的一個接頭。集塵罩下部設有排渣口,排出大的煤渣。如圖2 所示。
圖2 泡沫降塵裝置示意圖
鉆孔泡沫抑塵器主要由吸入箱、儲液箱、混合箱、管線箱、控制箱及泡沫引流管等組成。吸入箱內(nèi)設有水霧噴嘴,泡沫引流管口安裝一個泡沫噴嘴,水霧噴嘴和泡沫噴嘴噴射后,形成負壓,將集塵罩內(nèi)的粉塵吸出,在水和泡沫的雙重抑制作用下降低粉塵濃度。
將鉆孔泡沫降塵技術(shù)在潞安集團和順一緣煤業(yè)3206 工作面和3505 工作面進行了實踐應用。設計的鉆孔泡沫降塵系統(tǒng)安裝示意圖見圖3 所示。在進行瓦斯預抽鉆孔施工當中,產(chǎn)生的粉塵經(jīng)風力排渣作用進入集塵罩,集塵罩將其控制在相對密閉的空間內(nèi),為吸入箱利用負壓抽吸粉塵提供條件。較大顆粒的粉塵在自重下沉降,經(jīng)下部出渣口排出,另一部分沿鉆桿軸向運動的較小顆粒的粉塵被控制在集塵罩內(nèi)。噴嘴噴水進行初次降塵,然后吸入箱內(nèi)的噴嘴和泡沫引流管內(nèi)的泡沫噴嘴依次噴出水和泡沫,形成高速射流,使吸入箱和泡沫引流管內(nèi)壓力依次降低形成負壓,將集塵罩中較小顆粒的煤塵依次抽吸至吸入箱和泡沫引流管,分別進行噴水和泡沫除塵后,經(jīng)擴散管排出,從而結(jié)束除塵,將除塵后的氣體排入巷道。
圖3 鉆孔泡沫降塵應用示意圖
本套泡沫防塵系統(tǒng)首先在3206 風巷現(xiàn)場應用,施工本煤層順層鉆孔,粉塵主要以煤塵為主。風巷高3.4m,寬4.6m,配風量為600m3/min,風壓大于0.4MPa,水壓大于0.6MPa。對全塵濃度作了統(tǒng)計,記錄數(shù)據(jù)分析后結(jié)果如圖4 所示。
圖4 3206 風巷水噴霧與泡沫降塵對全塵的降塵效率
在3206 風巷使用過程中發(fā)現(xiàn)一些問題。比如隨著鉆孔深度的增加,鉆桿的旋轉(zhuǎn)、推進及擾動等作用對鉆孔孔口處的煤壁破壞越來越強,集塵罩前端與煤壁間的間隙越來越大。在風力作用下,一部分粉塵通過間隙吹出,影響了集塵罩的集塵能力。集塵罩在后端設置三個水噴嘴,噴向鉆孔,在應用中發(fā)現(xiàn)噴嘴噴出的水壓和鉆孔內(nèi)吹出的風壓在集塵罩內(nèi)匯合,部分壓強在集塵罩內(nèi)相互抵消,使進入吸塵軟管的負壓減小等。
針對以上問題,經(jīng)過進一步優(yōu)化設備的除塵性能,將優(yōu)化過的設備在3505 風巷內(nèi)進行鉆孔泡沫抑塵現(xiàn)場應用,施工本煤層順層鉆孔。經(jīng)現(xiàn)場測塵,對全塵濃度作了統(tǒng)計,記錄數(shù)據(jù)分析后結(jié)果如圖5所示。
現(xiàn)場測試結(jié)果表明,水噴霧降塵雖然可對鉆機下風側(cè)粉塵濃度進行一定程度的降低,但整體效率仍較低,全塵濃度由937.5mg/m3下降到652.5mg/m3,平均降塵率僅為26%左右,粉塵超標依然嚴峻;采用泡沫降塵時,全塵濃度由937.5mg/m3下降到156.4mg/m3,平均降塵效率高達81.1%,是水噴霧降塵效率的3.12 倍,工作環(huán)境得到有效改善,保障了安全生產(chǎn)和職工的健康。
圖5 3505 風巷水噴霧與泡沫降塵對全塵的降塵效率
(1)通過研究泡沫降塵機理,得出了針對不同的粉塵粒徑,泡沫除塵的機理不同,有時候是重力沉降起主要作用,有時是截留和慣性碰撞起主要作用,還有時是擴散效應起主導作用,但在整個過程中,黏附效應始終存在。
(2)通過現(xiàn)場試驗,確定了符合施工現(xiàn)場的操作工藝,并在鉆場現(xiàn)場進行了應用。應用結(jié)果表明,在鉆機下風側(cè)2m 處,使用泡沫降塵時,全塵濃度可下降到156.4mg/m3,降塵效率高達81.1%,是水噴霧的3.12 倍,顯著降低了粉塵濃度,為工人安全生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。