陸定康,周偉
(江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司,江蘇 常州 213000)
某燃機(jī)電站工業(yè)水系統(tǒng)由2個(gè)工業(yè)水池、4臺(tái)工業(yè)水泵及管網(wǎng)組成。工業(yè)水泵采用IS100-65-250型單節(jié)離心式水泵,流量為90 m3/h,電機(jī)功率為37 kW,轉(zhuǎn)速為2 900 r/min,揚(yáng)程為85 m。工業(yè)水主要用途為:F級(jí)一期和二期循環(huán)水泵備用冷卻水、凈水區(qū)溶藥雜用水、沉淀池沖洗水、循環(huán)水加藥區(qū)雜用水、F級(jí)一期和二期機(jī)組排水槽冷卻水、機(jī)組定排冷卻水以及機(jī)組雜用水。4臺(tái)工業(yè)水泵中,#1,#2,#3工業(yè)水泵共用1臺(tái)變頻器,只有1臺(tái)可以進(jìn)行變頻運(yùn)行,后擴(kuò)建的#4工業(yè)水泵只能工頻運(yùn)行。燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行中,工業(yè)水泵為2臺(tái)運(yùn)行2臺(tái)備用,其中2臺(tái)運(yùn)行泵為1臺(tái)變頻運(yùn)行、1臺(tái)工頻運(yùn)行。
工業(yè)水系統(tǒng)2005年年底隨F級(jí)一期機(jī)組投運(yùn),2011年和2016年E級(jí)機(jī)組和F級(jí)二期機(jī)組相繼投入運(yùn)行,工業(yè)水泵隨之出現(xiàn)振動(dòng)嚴(yán)重超標(biāo)問題,檢測(cè)時(shí)經(jīng)常發(fā)現(xiàn)泵組存在主軸松動(dòng)、聯(lián)軸器嚴(yán)重磨損問題,經(jīng)過數(shù)次檢修情況依舊。從圖1可以看出:水泵自由端振動(dòng)頻譜水平方向出現(xiàn)削波(滑雪坡)現(xiàn)象,其他方向工頻諧波明顯,軸系表現(xiàn)為嚴(yán)重的松動(dòng)現(xiàn)象。解調(diào)頻譜中沖擊值達(dá)到了79g,檢測(cè)中同時(shí)還發(fā)現(xiàn)了聯(lián)軸器對(duì)中和磨損問題。
可能引起水泵機(jī)械振動(dòng)的原因很多:轉(zhuǎn)子不平衡、基礎(chǔ)松動(dòng)剛度不足、聯(lián)軸器不對(duì)中、軸彎曲、軸承損壞等。
轉(zhuǎn)子不平衡和基礎(chǔ)松動(dòng)時(shí),振動(dòng)頻譜中工頻振動(dòng)分量為主要成分,通過頻譜采集分析和基礎(chǔ)差別振動(dòng)測(cè)試排除了該原因。
在泵體解體過程中,對(duì)泵軸進(jìn)行彎曲度測(cè)量,葉輪裝配處、軸承裝配處及靠背輪裝配處彎曲度均小于0.03 mm,轉(zhuǎn)子晃度小于0.05 mm,從而排除了軸彎曲度和轉(zhuǎn)子晃度超標(biāo)引起水泵振動(dòng)的原因。
圖1 #3工業(yè)水泵泵側(cè)自由端三向頻譜Fig.1 Free end 3D spectrum on No.3 industrial pump side
目前使用的聯(lián)軸器為梅花聯(lián)軸器(如圖2所示),中間放置聚氨酯梅花彈性墊。這種聯(lián)軸器加工精度不高,配合間隙過大,在使用過程中往往會(huì)因磨損變形而影響泵組的對(duì)中,產(chǎn)生異常振動(dòng),加速軸承磨損裂化,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行會(huì)出現(xiàn)軸系松動(dòng)情況。
圖2 梅花聯(lián)軸器Fig.2 Plum coupling
事實(shí)上,聯(lián)軸器歷次檢修時(shí)都進(jìn)行了對(duì)中心找正,面偏差、圓偏差均小于0.05 mm,完全符合要求,緩沖墊有瑕疵、軟硬異常都會(huì)進(jìn)行更換。對(duì)軸承進(jìn)行更換后,軸徑跳動(dòng)、軸的彎曲度都在工藝要求范圍內(nèi)。檢修結(jié)束后短期內(nèi)能降低振動(dòng)幅值,但并沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)行3個(gè)月后振動(dòng)又出現(xiàn)異常。2018年4月檢修結(jié)束后振動(dòng)得到了控制(見表1),但依舊超標(biāo),運(yùn)行至2018年7月,泵驅(qū)動(dòng)端水平方向振動(dòng)速度又達(dá)到了20.01 mm/s。在泵的解體過程中發(fā)現(xiàn),除了聯(lián)軸器緩沖膠墊磨損,還存在軸承磨損、游隙變大的情況。短周期出現(xiàn)重復(fù)缺陷說明這些部件損壞只是振動(dòng)加劇產(chǎn)生的后果。
水泵作為工業(yè)水系統(tǒng)中的單機(jī),檢修時(shí)必須考慮系統(tǒng)中其他部件對(duì)其的影響[1]。既然從設(shè)備方面無法查到振動(dòng)原因,就從系統(tǒng)方面檢查是否存在問題。從工業(yè)水用途來看,只有循環(huán)水泵的冷卻水流量相對(duì)穩(wěn)定(正常流量為70 t/h),大量的雜用水和機(jī)組排水槽冷卻水、定排冷卻水均是間隔用水,而且水量瞬時(shí)變化值很大,最大流量達(dá)到150 t/h,造成工業(yè)水泵出口壓力、流量瞬時(shí)變化值大。如果只開1臺(tái)變頻泵,大流量時(shí)冷卻水量明顯不足,但開啟1臺(tái)變頻泵、1臺(tái)工頻泵,小流量時(shí)變頻泵由于轉(zhuǎn)速很低,電機(jī)冷卻風(fēng)扇(同軸風(fēng)扇)達(dá)不到冷卻效果,電機(jī)易發(fā)熱造成絕緣老化。因此,運(yùn)行時(shí)將工頻泵出口節(jié)流,降低工頻泵出口流量,根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),將工頻泵出口閥開度調(diào)至8%左右系統(tǒng)就能自動(dòng)調(diào)節(jié)流量。但工頻泵開度減小會(huì)導(dǎo)致阻力增加,不適宜大范圍調(diào)節(jié)流量[2];同時(shí),工頻泵長(zhǎng)期處于低流量狀態(tài)運(yùn)行,設(shè)備效率降低,泵內(nèi)液體過熱,導(dǎo)致整個(gè)泵溫度過高,超過一定溫度后還會(huì)使軸承的潤(rùn)滑油變質(zhì),而潤(rùn)滑不良會(huì)加劇振動(dòng),造成軸承過度磨損、泵軸松動(dòng)、設(shè)備損壞。實(shí)際情況也表明,工頻泵極易損壞,檢修人工成本和備品成本增加。
隨著電力工業(yè)自動(dòng)化程度的提高,輔機(jī)設(shè)備運(yùn)行基本為無人值守狀態(tài),靠遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)調(diào)節(jié),無法要求運(yùn)行人員在瞬時(shí)冷卻水流量變化大的工況下及時(shí)啟停和調(diào)節(jié)設(shè)備。工業(yè)水管道一般需維持0.5 MPa的壓力,目前的情況是泵流量、揚(yáng)程整體偏大,最簡(jiǎn)單的辦法是泵改型,或增加1臺(tái)變頻器,將工業(yè)水系統(tǒng)2臺(tái)運(yùn)行泵直接改成2臺(tái)變頻泵,根據(jù)母管壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)。但這2種方法均會(huì)導(dǎo)致費(fèi)用增加,泵換型時(shí)基礎(chǔ)還需要重新進(jìn)行澆筑。
表1 歷史振動(dòng)檢測(cè)數(shù)據(jù)Tab.1 Historical vibration detection data mm/s
工業(yè)水泵流量、揚(yáng)程裕量過大,導(dǎo)致能耗過大,無法正常使用。葉輪切割定律表明,針對(duì)某一葉輪,可通過切割其外徑來改變性能。對(duì)于低比轉(zhuǎn)速泵的葉輪,流量與外徑的2次方成正比,揚(yáng)程與直徑的2次方成正比,功率與直徑的4次方成正比。因此,減小葉輪直徑可降低葉輪的出口端速,直接降低傳遞到系統(tǒng)流體介質(zhì)上的能量,并且降低泵所產(chǎn)生的流量和揚(yáng)程,同時(shí)還能降低能耗。所以考慮對(duì)葉輪進(jìn)行切削,以達(dá)到適當(dāng)降低出口壓力、減小流量的目的。
經(jīng)計(jì)算,該泵比轉(zhuǎn)速約為60,適合低比轉(zhuǎn)速葉輪切削定律。通過計(jì)算,制作了外徑為190 mm的葉輪,將原來外徑為240 mm的葉輪作為其他變頻泵的備品。
更換葉輪后,從表1中2018年10月的檢測(cè)數(shù)據(jù)可以看出,振動(dòng)值已經(jīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
輔助轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生振動(dòng)的原因很多,檢修時(shí)不能只注重解決表面問題,需要考慮整個(gè)系統(tǒng)。該燃機(jī)電站通過改變?nèi)~輪直徑適當(dāng)降低了水泵的出口壓力和流量,系統(tǒng)通過另外一臺(tái)變頻泵的自動(dòng)調(diào)節(jié)滿足了工業(yè)水系統(tǒng)0.5 MPa壓力、瞬時(shí)流量變化大的需要,工頻泵電流由原來的50~52 A降至39~40 A,達(dá)到了節(jié)能的目的。