于季鵬
摘 要:黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司循環(huán)流化床鍋爐尾部受熱面原采用燃氣激波吹灰器,鍋爐長期存在排煙溫度高,兩側(cè)排煙溫度偏差大等問題,使布袋除塵器也造成不同程度的威脅,嚴重影響鍋爐安全、經(jīng)濟運行。作者從長期運行中實踐觀察,找出原因,提出改進措施,并于2018年9月18日對尾部受熱面吹灰器進行了改造,最終解決了以上問題。
關鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;吹灰器;改造;經(jīng)濟運行
1 概述
黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司2×50MW機組為東方鍋爐工業(yè)集團有限公司生產(chǎn)的DGJ240/9.8-Ⅱ2型高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐。鍋爐由一個膜式水冷壁爐膛、一個氣冷包墻包覆的尾部豎井煙道、兩臺汽冷式旋風分離器組成。尾部豎井從上至下一次布置有高溫過熱器、低溫過熱器、省煤器和空預器。鍋爐原吹灰器為燃氣激波吹灰器,燃用氣體為乙炔,尾部煙道布置23臺燃氣激波吹灰器,其中高溫過熱器和低溫過熱器吹灰器兩側(cè)墻對稱布置,共四個吹灰點,噴口伸入500mm,斜向下傾斜;省煤器和空預器單側(cè)墻布置兩個吹灰點,長管橫向布置,底部開小孔,間距為300mm。
2 存在問題
從鍋爐運行中來看,高溫過熱器、低溫過熱器和省煤器在受熱面吸熱、煙氣溫度、壁溫方面均正常;省煤器出口,煙氣溫度略有偏高、兩側(cè)煙氣溫度略有偏差,空預器出口,左側(cè)煙氣溫度150℃左右,右側(cè)煙氣溫度170℃左右,兩側(cè)煙氣溫度高,煙氣溫差大,一二次風溫偏低。吹灰后兩側(cè)排煙溫度降低至140℃、155℃,兩側(cè)排煙溫度仍有偏差,一次風溫偏高。停爐后對受熱面吹灰,檢查積灰情況,高溫過熱器、低溫過熱器和省煤器吹灰效果明顯,空預器右側(cè)積灰嚴重,灰粘性較大。當鍋爐在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生積灰時,受熱面?zhèn)鳠釡p弱,鍋爐效率降低,減少生產(chǎn)負荷,而當受熱面積灰嚴重時,還可能導致意外停爐,造成重大經(jīng)濟損失。
3 原因分析
我廠空預器右側(cè)積灰嚴重存在以下原因:
(1)吹灰器布局不合理,吹灰器除高溫過熱器和低溫過熱器,其他受熱面均采用單側(cè)布置,該吹灰器采用長管,混合氣體到達長管末端形成壓力損失,影響吹灰力度和吹灰范圍的全面完整性。
(2)我廠因摻燒煤泥,燃料灰分高,細顆粒多,造成積灰量較大,在加上過熱器和省煤器、空預器吹灰器的布置方式不同,造成空預器右側(cè)的積灰不能得到徹底清除。
(3)因省調(diào)對我廠負荷的限制,鍋爐長期在較低負荷下運行,煙氣流速較低,使受熱面容易產(chǎn)生積灰。
鍋爐在運行過程中,燃料的燃燒及煙氣與介質(zhì)的換熱是一種極其復雜的物理化學過程,受燃料特性、受熱面結構、穩(wěn)定水平及空氣動力工況等影響,燃料燃燒產(chǎn)生的灰分會部分附著在受熱面上,使熱阻增加,沉積在受熱面上的積灰層導熱系數(shù)只有0.0581~0.116W/ M2·℃,而受熱面金屬管壁的導熱系數(shù)為46.5~58.1W/ M2·℃,積灰層的導熱系數(shù)比金屬導熱系數(shù)低500~900倍。受熱面在積灰情況下,積灰層帶來的附加熱阻會嚴重影響受熱面內(nèi)外介質(zhì)熱量的傳遞,使受熱面導熱系數(shù)能力降低。煙氣中的熱量不能被受熱面內(nèi)介質(zhì)吸收,從而造成排煙溫度升高,排煙熱損失增加(根據(jù)實驗,排煙溫度每升高10℃,排煙熱損失就要增加約1%,鍋爐熱效率降低)(受熱面上積灰1mm厚,鍋爐熱損失就要增加4%~5%。)受熱面積灰嚴重形成堵灰時,會增加煙道阻力,使鍋爐出力降低,甚至停爐檢修。所以,鍋爐在運行過程中必須及時把灰分吹除。必須要布置足夠的吹灰器,在鍋爐運行中,對受熱面進行吹掃,才能較好的預防受熱面的積灰和腐蝕,安全經(jīng)濟、穩(wěn)定有效的運行。
4 技術改造方案
為了使鍋爐安全、經(jīng)濟運行,保持受熱面在運行中的清潔和正常的傳熱,使鍋爐效率得到進一步提高,實現(xiàn)節(jié)能降耗,經(jīng)公司技術人員研究和實地考察,決定在省煤器和空預器右側(cè)安裝空氣激波吹灰器,它是一種以壓縮空氣為介質(zhì),采用泄壓釋放技術,利用瞬間產(chǎn)生超音速激波的能量消除積灰,新型鍋爐除灰裝置。空氣激波吹灰器最大的優(yōu)勢就是只需要消耗壓縮空氣,不需要使用任何燃料,運行成本低,壓縮空氣壓力控制在0.6-1.6MPa之間,可根據(jù)運行情況隨時進行調(diào)節(jié),生產(chǎn)現(xiàn)場的壓縮空氣系統(tǒng)完全可以滿足其需求;空氣激波吹灰器適合于各種工況,可以布置在鍋爐各個部位,對浮灰、粘性灰、結焦灰、燒結性灰能得到有效清除,它還廣泛用于煤粉爐、CFB鍋爐、垃圾爐、生物質(zhì)鍋爐、各行業(yè)余熱鍋爐上。
根據(jù)原吹灰器布置形式并結合現(xiàn)場實際情況,空氣激空吹灰器布置如下:
三層省煤器,吹灰點布置在鍋爐右側(cè)墻,每層分別布置兩個吹灰點,與原燃氣激波吹灰器吹灰點錯列布置,激波發(fā)生器罐體容量設計160L;三層空預器,吹灰點布置在鍋爐右側(cè)墻,每層分別布置兩個吹灰點,與原燃氣激波吹灰器吹灰點錯列布置,激波發(fā)生器罐體容量設計160L。改造完后,鍋爐尾部豎井煙道左右兩側(cè)均布置有吹灰點。
5 改造后效果
(1)空預器出口兩側(cè)排煙溫度約為140℃、145℃,設計值為140℃,為布袋除塵器提供了一個安全運行的環(huán)境。
(2)每次用空氣激波吹灰器吹完灰后,在原燃氣吹灰器吹灰的基礎上右側(cè)排煙溫度在降低15℃,右側(cè)排煙溫度共降低25℃。
(3)改造后,鍋爐兩側(cè)排煙溫度為140℃、145℃,基本消除了兩側(cè)排煙度溫差的問題。
(4)改造后,使鍋爐一、二次風風溫達到了設計值。
(5)提高了省煤器出口水溫,在同等負荷下比改造前省煤器出口水溫高出10℃左右。
(6)提高了鍋爐效率,比改造前排煙溫度降低了10℃,鍋爐效率提高約1%,降低了發(fā)電煤耗。
6 結語
總之,這次技改是成功的,不但解決了我廠長期以來排煙溫度高且兩側(cè)溫差大、一二次風溫偏低等問題,還提高了鍋爐效率,降低了發(fā)電煤耗。通過本文作者提醒我們,在生產(chǎn)實際當中遇到問題,要通過具體分析,找出原因,才能解決運行中長期存在的問題。
參考文獻:
[1]東方鍋爐工業(yè)集團有限公司DGJ240/9.8-Ⅱ2鍋爐說明書.
[2]電站鍋爐手冊.中國電力出版社,2005.