孟自強,孫小兵
(湖南省大源渡電廠,湖南 衡東421412)
大源渡水電站位于湖南省衡東縣境內(nèi)湘江干流上,上距衡陽市62km。電站安裝4臺由安德里茨公司制造的燈泡貫流式水輪發(fā)電機組,單機容量30MW,首臺機組于1998年12月并網(wǎng)發(fā)電。發(fā)電機機端電壓等級為10.5kV,轉(zhuǎn)子絕緣等級為F級,發(fā)電機中性點采用不接地方式。發(fā)電機勵磁采用并勵方式,通過1臺連接在10.5kV母線的三相雙繞組轉(zhuǎn)換變壓器為勵磁系統(tǒng)提供勵磁電源,同時配置有直流起勵電源作為備用(勵磁原理圖見圖1)。
圖1 勵磁原理圖
大源渡水電站機組保護采用南瑞保護裝置,于2017年投入運行,在機組后備保護PCS-985RS裝置中配置有轉(zhuǎn)子一點接地保護,用于反映發(fā)電機轉(zhuǎn)子對地絕緣電阻的下降,保護報警定值為20kΩ。
2018年2月9 日中班上位機頻發(fā)“2號機組保護系統(tǒng)告警”、“2號機組轉(zhuǎn)子接地故障64FT”、“轉(zhuǎn)子一點接地靈敏信號(2號機組PCS-985RS備)”、“裝置告警(2號機組PCS-985RS備)”黃色報警信號。停機進行滑環(huán)碳粉清掃后,轉(zhuǎn)子絕緣上升至1000kΩ。
2018年3月29 日早班上位機再次發(fā)“2號機組保護系統(tǒng)告警”、“2號機組轉(zhuǎn)子接地故障64FT”、“轉(zhuǎn)子一點接地靈敏信號(2號機組PCS-985RS備)”、“裝置告警(2號機組PCS-985RS備)”黃色報警信號,均瞬間復歸。隨即安排進行滑環(huán)碳粉清掃,轉(zhuǎn)子絕緣上升至300kΩ。
為保證機組在2019年檢修前正常運行,防止再次出現(xiàn)轉(zhuǎn)子一點接地故障,在3臺機運行保證不棄水的情況下盡量停2號機;同時維護部加強了對2號機轉(zhuǎn)子絕緣的監(jiān)測并及時安排對滑環(huán)進行清掃,保證保護裝置內(nèi)轉(zhuǎn)子接地電阻測量值不低于50kΩ,自2018年1月檢修投產(chǎn)以來2號機全年共進行了12次清掃。
轉(zhuǎn)子接地保護采用切換采樣原理(乒乓式),工作原理圖見圖2。
圖2 轉(zhuǎn)子接地保護原理圖
接地點k相對位置α(以百分比表示,負端為0%,正端為100%),Ue為勵磁電壓,U1為轉(zhuǎn)子正極與k點之間的電壓,U2為k點與轉(zhuǎn)子負極之間的電壓,轉(zhuǎn)子絕緣電阻為Rtr,R0是保護裝置中的固定電阻,設(shè)電壓表串聯(lián)的電阻很大,通過電壓表的電流可以忽略不計,電流表的內(nèi)阻也可忽略不計。S1、S2為電子切換開關(guān)。
當S1接通、S2斷開時
當S2接通、S1斷開時
其中:
以Ue為參考,設(shè)G1和G2為兩個電導,定義為
因S1、S2切換前后接地點k為同一點,故
設(shè)定當絕緣電阻Rtr降低到定值Rset以下時保護動作(對應的電導定值
可通過測量I1、I2算出,則保護的動作判據(jù)為
經(jīng)檢查分析系2號機風洞內(nèi)漏油嚴重,機組運行時油在高溫下霧化,經(jīng)轉(zhuǎn)子電纜孔進入滑環(huán)內(nèi),同時轉(zhuǎn)子電纜與滑環(huán)連接處絕緣存在破損,在轉(zhuǎn)子電纜與滑環(huán)連接螺栓處油霧與碳粉結(jié)合粘在轉(zhuǎn)子電纜和滑環(huán)上,引起滑環(huán)穿心螺桿與滑環(huán)間以及轉(zhuǎn)子電纜對地的絕緣下降(圖3),當保護裝置內(nèi)轉(zhuǎn)子接地電阻測量值低于20kΩ時,機組轉(zhuǎn)子接地故障報警。
圖3 現(xiàn)場圖
近年來檢修時發(fā)現(xiàn)發(fā)電機風洞內(nèi)甩油和油霧情況越來越嚴重,為改善風洞運行環(huán)境,通過研究發(fā)現(xiàn),原裝組合軸承端蓋的梳齒式結(jié)構(gòu)因設(shè)計缺陷,在運行過程中存在一定的漏油。因此,自2016年,利用檢修機會依次對機組組合軸承端蓋進行改造,將原來的梳齒式端蓋改造成CXSD-軸承密封裝置。CXSD-軸承密封裝置采用衡力彈簧使T型隨動密封齒在轉(zhuǎn)軸偏擺時向心運動受力均勻,以及安裝具有優(yōu)良自潤滑性能的隨動氣密封板,有效防止?jié)櫥晚樲D(zhuǎn)軸向上泄漏,確保油及油霧不會從該位置逸出,解決了潤滑油外漏的問題。雖然風洞內(nèi)有一些白色粉末,但廠家技術(shù)人員現(xiàn)場確認是端蓋密封尺在運行過程中的摩擦造成的,屬于正常磨合,不會引起漏油的情況。
大軸聯(lián)接螺栓內(nèi)固定主推力環(huán)的螺栓處有漏油(因大軸聯(lián)接螺栓孔為通孔,投產(chǎn)初期出現(xiàn)過漏油,后在M36螺栓上加銅墊進行了止漏處理,處理后效果良好),從現(xiàn)場情況來看,除幾個銷釘孔存在輕微滲油的情況外,大軸聯(lián)接螺栓位置未發(fā)現(xiàn)有油跡,通過對其中2個大軸聯(lián)接螺栓解體的情況來看,固定主推力環(huán)的M36螺栓的銅墊止漏效果顯著,沒有漏油情況。
經(jīng)進一步排查發(fā)現(xiàn)大軸法蘭面存在較多的紅色油漬,并沿法蘭面向外側(cè)散開(圖4),從圖紙上判斷,應是操作油管伸長軸固定螺栓松動(機組投產(chǎn)初期,4號機伸長軸螺栓出現(xiàn)斷裂,受油器擺度大,造成機組調(diào)速器系統(tǒng)的油進入風洞,后將伸長軸固定螺栓增加1倍,其他機組也進行了相應改造)或密封老化存在滲漏油的情況,通過將受油器解體,將操作油管伸長軸拔出,發(fā)現(xiàn)操作油管伸長軸處密封老化,有油滲出,機組運行時油沿大軸法蘭面甩至風洞內(nèi),漏油點基本確定(受油器結(jié)構(gòu)見圖5)。
圖4 法蘭外側(cè)圖
圖5 受油器結(jié)構(gòu)圖
為徹底解決2號機組轉(zhuǎn)子絕緣低的故障,①在檢修中對滑環(huán)進行了解體清掃并對轉(zhuǎn)子電纜與滑環(huán)連接螺栓處絕緣進行處理,同時對滑環(huán)間穿芯螺桿絕緣套與滑環(huán)結(jié)合處刷絕緣漆封閉,裝復前搖測滑環(huán)絕緣達到500MΩ。②對風洞內(nèi)漏油點進行了徹底處理,更換了伸長軸端兩道200×8密封,并針對2號機受油器擺度較大的缺陷,裝復時對伸長軸法蘭面進行了加墊處理,經(jīng)調(diào)整后操作油管伸長軸最大擺度為70μm。
2018年11月13 日2號機組檢修竣工開機,2019年3月7日進行風洞滲油情況檢查,風洞內(nèi)已無油跡,受油器軸端密封更換后效果較好。保護裝置測得轉(zhuǎn)子接地電阻300kΩ,轉(zhuǎn)子接地故障得到徹底解決。其他機組進行密封更換后,效果同樣較好。
經(jīng)過投產(chǎn)初期大軸聯(lián)接螺栓內(nèi)固定主推力環(huán)的螺栓加銅墊止漏和受油器伸長軸固定螺栓改造,到組合軸承端蓋改造和受油器密封老化更換處理,設(shè)備結(jié)構(gòu)不斷得到優(yōu)化,風洞中漏油、甩油、油霧等問題得到徹底解決,在改善機組運行環(huán)境的基礎(chǔ)上,也最大限度的降低了設(shè)備檢修及維護保養(yǎng),保證發(fā)電機組健康、安全、高效、穩(wěn)定運行。