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        25 000 t多用途集裝箱船主機(jī)排氣背壓高故障分析

        2019-09-02 10:53:16周志賢
        關(guān)鍵詞:消音器排氣管背壓

        周志賢

        (泰州口岸船舶有限公司,江蘇泰州 225321)

        0 引言

        船舶主機(jī)的排氣管通常較長(zhǎng),需要延伸到煙囪的頂部,且中間有管子彎頭、組合鍋爐、消音器、異徑接頭等氣阻元件。這些由于氣流阻力而產(chǎn)生的壓力,即主機(jī)的排氣背壓。船舶主機(jī)有多個(gè)氣缸,每缸依照順序在不同的時(shí)間點(diǎn)排氣,因此主機(jī)排氣流是由一個(gè)個(gè)脈沖氣流混合而成;缸數(shù)越多產(chǎn)生的脈沖數(shù)越多,排氣流動(dòng)越連續(xù)。船舶排氣系統(tǒng)的設(shè)計(jì)目的是快速、高效地排出燃燒室中產(chǎn)生的廢氣。如若排氣背壓過(guò)大,則會(huì)導(dǎo)致排氣阻力增加,排氣速率降低,最終導(dǎo)致主機(jī)燃燒效率下降,經(jīng)濟(jì)性變差[1]。

        1 原因分析

        25000t多用途集裝箱船主機(jī)排氣管路由排氣管、各種彎頭、膨脹節(jié)、鍋爐、消音器和異徑接頭等組成,首制船在試航時(shí)發(fā)現(xiàn)主機(jī)增壓器的出口排氣背壓在主機(jī)100%負(fù)荷時(shí),達(dá)到3 600 Pa,遠(yuǎn)高于主機(jī)廠要求的3 000 Pa。

        通過(guò)測(cè)量鍋爐、消音器的進(jìn)出口廢氣壓力,測(cè)量并查找相關(guān)資料可知:

        1)鍋爐的進(jìn)出口要求為Φ1 216,但整個(gè)排氣管可按Φ1 016設(shè)計(jì);

        2)鍋爐的背壓比設(shè)計(jì)要求(900 Pa在主機(jī)85%負(fù)荷)高于450 Pa;

        3)消音器的背壓比設(shè)計(jì)要求(450 Pa)高于300 Pa;

        針對(duì)如何降低主機(jī)排氣背壓、提高主機(jī)燃燒效率等問(wèn)題,本文做出了以下計(jì)算分析與修改。

        圖1 修改前的排氣管路圖(單位:mm)

        2 管路系統(tǒng)阻力分析

        排氣背壓由2部分組成:一是由氣流局部阻力產(chǎn)生的壓力;二是氣流摩擦阻力產(chǎn)生的壓力[2]。他們都是由氣流運(yùn)動(dòng)時(shí)為克服粘性切應(yīng)力所引起的。摩擦阻力損失發(fā)生在排氣管壁上,是由氣流與壁面摩擦而產(chǎn)生的,其大小取決于管壁粗糙度和氣流速度。針對(duì)排氣系統(tǒng)的管路局部阻力進(jìn)行重點(diǎn)分析。

        局部阻力損失發(fā)生在排氣系統(tǒng)管路彎頭、消聲器、組合鍋爐、異徑接頭等使氣流通道收縮、擴(kuò)張等截面突變處。由于氣流速度發(fā)生突變形成漩渦和流體相互碰撞,流體脫離管壁使流體各部分間的動(dòng)量交換加劇,增加能量逸散,進(jìn)一步加劇了氣體間的相互摩擦。局部阻力損失的大小取決于排氣管路的局部結(jié)構(gòu)、管路直徑、氣流速度等,可用式(1)進(jìn)行計(jì)算:

        式中:ξ為局部阻力系數(shù);ρ為氣體密度,kg/m3;ν為氣流速度,m/s。

        摩擦阻力損失和局部阻力損失均與氣流速度的平方成正比,排氣背壓與主機(jī)功率損失間關(guān)系密切;排氣背壓越大,主機(jī)輸出功率越低。

        2.1 管徑修改

        將鍋爐出口排氣管管徑由Φ1 016 改為Φ1 216,壓力損失計(jì)算如式(2):

        式中:ρ=1.293×273/(273+T)×1.015,kg/m3。

        在主機(jī)85% MCR負(fù)荷時(shí),T1=236℃,則ρ1=0.704 kg/m3。修改前(Φ1 016 mm),v1=29.03 m/s,Δp1=72.08ξPa;修改后(Φ1 216 mm),v2=20.17 m/s;Δp2=34.80ξmmWC

        在主機(jī)100%負(fù)荷時(shí),T1=242℃,則ρ1=0.696 kg/m3。修改前(Φ1 016 mm),v1=29.38 m/s,Δp1=73.41ξPa;修改后(Φ1 216 mm),v2=20.40 m/s;Δp2=35.39ξPa。

        根據(jù)經(jīng)驗(yàn),阻力系數(shù)ξ取1。比較修改前排氣管壓力損失Δp1和修改后排氣管壓力損失Δp2可知,將排氣管徑由Φ1 016 mm改為Φ1 216 mm可降低背壓380 Pa。

        2.2 取消鍋爐出口異徑接頭

        在排氣管的截面突變處也易造成局部阻力損失,在原鍋爐出口處設(shè)有異徑接頭?,F(xiàn)鍋爐出口排氣管由Φ1 016 mm 改為Φ1 216 mm,原異徑接頭已不再需要,可降低背壓40 Pa~50 Pa。

        2.3 修改排氣管彎頭

        彎管角度越小,管路越平直,則排氣流動(dòng)阻力越小。因此,在設(shè)計(jì)排氣管路走向時(shí),應(yīng)盡可能避免使用大角度彎頭,使排氣管路盡量平直圓滑,以減小壓力損失。修改煙囪出口排氣管,將現(xiàn)有煙囪出口的彎度(90°)改為60,見(jiàn)式(3)。

        煙囪出口彎度為 90°時(shí),ξ=0.28,Δp=13.70 Pa;

        煙囪出口彎度為60°時(shí),ξ=0.16,Δp=7.84 Pa;

        可降低排氣阻力約60 Pa左右。

        2.4 消音器

        消音器的種類很多,究其消聲機(jī)理,可以將其分為阻性消音器、抗性消音器、阻抗復(fù)合式消音器。阻性消音器主要利用多孔吸聲材料來(lái)降低噪聲,將吸聲材料固定在氣流通道的內(nèi)壁上或按照一定方式在管道中排列;當(dāng)聲波進(jìn)入阻性消音器時(shí),一部分聲能在多孔材料的孔隙中摩擦而轉(zhuǎn)化成熱能耗散掉,使通過(guò)消音器的聲波減弱。阻性消音器對(duì)中高頻消聲效果好、對(duì)低頻消聲效果較差。抗性消音器內(nèi)部由管道、隔板等部件組成,當(dāng)氣流通過(guò)這些消聲單元時(shí),聲波在傳播過(guò)程中發(fā)生反射、干涉,降低聲能量以達(dá)到消聲的目的??剐韵羝魍ǔT诘汀⒅蓄l帶的消音效果好[3]。

        不同的消音器內(nèi)部的結(jié)構(gòu)、氣流速度不同,背壓也各不相同。一般來(lái)說(shuō),局部阻力損失主要發(fā)生在抗性消音器中,而摩擦阻力損失主要產(chǎn)生在阻性消音器中。在船用主機(jī)排氣管路消音器設(shè)計(jì)過(guò)程中,消音器結(jié)構(gòu)應(yīng)盡可能簡(jiǎn)單,避免因結(jié)構(gòu)劇烈突變引起大的氣流阻力,從而影響排氣的順暢性。主機(jī)排氣系統(tǒng)多采用抗性消音器,這些擴(kuò)張室、共振室無(wú)疑增加了排氣的阻力。考慮到本船安裝的廢氣鍋爐已起到消音作用,消音器可在保留滅火星功能的同時(shí),對(duì)消音部分作適當(dāng)修改以降低排氣阻力。修改后的圖紙如圖2所示。

        圖2 修改后的消音器

        圖3 修改后的排氣管路圖(單位:mm)

        圖3為修改后的排氣管路布置圖,根據(jù)理論計(jì)算可降低排氣阻力800 Pa左右。根據(jù)分析重新對(duì)后續(xù)的船舶排氣管路進(jìn)行設(shè)計(jì)布置。試航時(shí),當(dāng)主機(jī)在100%負(fù)荷運(yùn)行,實(shí)測(cè)增壓器出口的排氣背壓為2 600 Pa,比修改前降低了1 000 Pa。

        3 結(jié)論

        排氣系統(tǒng)是由眾多影響元件構(gòu)成,要解決問(wèn)題須基于整個(gè)系統(tǒng)考慮。主機(jī)排氣系統(tǒng)背壓計(jì)算涉及到的因素較多,計(jì)算過(guò)程煩瑣,因此在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)綜合考慮、注意各個(gè)狀態(tài)下的各個(gè)設(shè)備參數(shù)。此外,應(yīng)盡量設(shè)計(jì)好管路布置,盡量保持管路的平直,多采用圓弧彎頭而避免采用直角彎頭,進(jìn)而有效減少主機(jī)出口的背壓。

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