景孝德
(西部礦業(yè)股份有限公司鋅業(yè)分公司, 青海 西寧 811600)
常規(guī)濕法或火法煉鋅工藝中,硫精礦中的硫通過產(chǎn)生SO2,再以硫酸的形式產(chǎn)出,此方法存在很多缺點(diǎn),如占地面積大,工藝流程長,環(huán)保壓力大,產(chǎn)出的硫酸不易存放、價(jià)格低廉、運(yùn)輸不便等。而目前作為中國乃至世界上煉鋅主流方向的全濕法煉鋅工藝——氧壓浸出技術(shù),很好地解決了這些問題,硫精礦中的硫元素通過氧壓浸出技術(shù)最終以硫磺的形式產(chǎn)出。某公司投建氧壓浸出煉鋅工藝后,初期在硫回收系統(tǒng)存在很多問題,特別是在浮選系統(tǒng),通過不斷技術(shù)改造后,硫浮選品質(zhì)和效率、硫磺產(chǎn)率有了很大程度的提高。精選含硫由最初的40%~50%提高到80%以上,掃選含硫由最初的40%~50%降到20%以下,硫磺產(chǎn)量也由最初的日產(chǎn)幾噸大幅度提高到目前的65 t,且仍有很大提升空間。
氧壓浸出二段濃密機(jī)排出的二段底流輸送至浸出渣冷卻器,冷卻后加入浸出渣攪拌槽,再輸送至浮選槽。
浮選由一段粗選、一段掃選和一段精選組成。經(jīng)粗選后產(chǎn)出的粗硫精礦溢流入精選槽,粗選尾礦流入掃選槽。精選產(chǎn)出的硫精礦流入硫精礦儲(chǔ)槽,再由泵送往硫精礦帶式過濾機(jī),精選槽的尾礦回流至粗選槽。掃選槽的溢流回流至粗選槽,掃選尾礦流入尾礦渣中間槽,再泵入浮選尾礦濃密機(jī)。
進(jìn)入濃密機(jī)的礦漿即為尾礦渣,為了降低渣中可溶鋅,尾礦渣采用二段過濾,一段過濾為帶式過濾,一段過濾的濾渣經(jīng)漿化后,泵送至廂式壓濾機(jī)進(jìn)行二段過濾,二段過濾后,尾礦渣用皮帶輸送機(jī)運(yùn)至渣場,最終作為棄渣堆存。
精選產(chǎn)出的硫精礦經(jīng)帶式過濾機(jī)過濾后,由皮帶輸送機(jī)加入粗硫池,池內(nèi)物料溫度保持在145 ℃左右,在此溫度下,單質(zhì)硫融化,少量的浸出渣則仍保持為固體,用泵抽取池內(nèi)的物料送至硫磺過濾機(jī)進(jìn)行熱過濾,過濾后得到的濾渣即為硫渣,其主要成分為單質(zhì)硫和含鋅的化合物,可以作為副產(chǎn)品外售回收其中的有價(jià)金屬。經(jīng)硫磺過濾機(jī)過濾后得到的液體精硫流入精硫池,此時(shí)池內(nèi)液體硫磺純度達(dá)99.8%,用泵抽取池內(nèi)熔融精硫送至硫磺造粒機(jī)進(jìn)行冷卻造粒,經(jīng)包裝后得到產(chǎn)品硫磺外售。硫回收工藝流程詳見圖1。
圖1 硫回收工藝流程圖
硫回收系統(tǒng)主要承擔(dān)三大任務(wù):浮選二段底流中的硫元素產(chǎn)硫磺,開路尾礦渣以及對(duì)渣進(jìn)行水洗回收水溶鋅。某公司在此之前三大任務(wù)均未能達(dá)標(biāo),特別是在主系統(tǒng)滿負(fù)荷生產(chǎn)的情況下存在很多問題。
(1)二段底流直接通過濃密機(jī)底流泵送至硫回收,礦漿濃度不易控制,生產(chǎn)負(fù)荷高時(shí),底流礦漿密度高達(dá)1.75 g/cm3,嚴(yán)重影響硫浮選效果。
(2)中和渣(含鐵渣)返回氧壓二段浸出,正常生產(chǎn)時(shí)每天產(chǎn)出50 t干渣,氧壓二段底流包括此部分不含單質(zhì)硫的浸出渣,致使浮選原礦品位降低,不利于浮選。
(3)二段底流液體含鋅約110 g/L,并含有其它離子,其液體密度1.35 g/cm3左右,作為浮選介質(zhì)時(shí)其黏度較高,尤其是含鐵達(dá)到30 g/L以上(較二段浸出液高),其中90%以上為三價(jià)鐵。在浮選、帶式過濾過程中,隨著低酸液體的進(jìn)入,溶液pH值逐步升高,并達(dá)到三價(jià)鐵的水解值。水解過程中產(chǎn)生的氫氧化鐵膠體增加了物料黏度,不利于浮選和帶式過濾機(jī)過濾。
(4)硫精礦過濾效果差,限制硫浮選的生產(chǎn)負(fù)荷,在二段底流渣量大、密度高的情況下,硫精礦帶式過濾機(jī)每小時(shí)處理礦漿8 m3左右,造成選出的硫精礦過濾不及時(shí),迫使浮選以較小產(chǎn)率(刮量)生產(chǎn)。
(5)浮選后的尾礦產(chǎn)率大,礦漿濃度高,送入尾礦渣濃密機(jī)后沉降效果差,上清液嚴(yán)重跑渾,造成渣返回主系統(tǒng),并不斷累積。
(6)無法實(shí)現(xiàn)帶式尾礦渣過濾機(jī)進(jìn)行水洗的生產(chǎn)工藝,尾渣水溶鋅無法回收。按月產(chǎn)6 000 t尾渣干渣,含水溶鋅0.5%核算,在無法實(shí)現(xiàn)尾渣水洗的情況下,每月?lián)p失鋅金屬30 t。
以上述諸多因素嚴(yán)重制約硫磺的產(chǎn)量,硫精礦相對(duì)于二段底流產(chǎn)率遠(yuǎn)未達(dá)到設(shè)計(jì)的產(chǎn)率50%,硫浮選跑尾使尾礦渣含硫高達(dá)40%以上,硫磺日生產(chǎn)能力不足30 t(跟某公司相同生產(chǎn)工藝、相同生產(chǎn)規(guī)模的丹霞冶煉廠硫磺日產(chǎn)量已穩(wěn)定在90 t/d)。
針對(duì)某公司浮選系統(tǒng)存在的問題,進(jìn)行了以下小型工業(yè)試驗(yàn)。
2018年8月9日下午至8月10日,某公司與長沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院共同在實(shí)驗(yàn)室對(duì)氧壓浸出二段底流進(jìn)行了初步浮選探索試驗(yàn)。試驗(yàn)過程見表1。
根據(jù)試驗(yàn)過程及觀察到的現(xiàn)象可以得出以下初步結(jié)論:
(1)單質(zhì)硫天然可浮性較好,在無藥劑添加的條件下,通過浮選可實(shí)現(xiàn)硫元素的有效回收。
(2)礦漿黏度對(duì)浮選影響較大,阻礙浮選過程中氣泡的形成與流動(dòng),容易夾帶雜質(zhì)上浮,影響浮選精礦品位與產(chǎn)率。
(3)浮選時(shí)間對(duì)浮選精礦品位與產(chǎn)率有影響,可以通過控制浮選時(shí)間對(duì)選礦指標(biāo)進(jìn)行控制。
(4)礦漿壓濾后調(diào)漿改善礦漿黏度,有助于浮選過程。
(5)微細(xì)粒硫單質(zhì)仍然具有良好浮選行為,可獲得有效回收。
某公司于2018年8月24~27日,組織了為期4天的氧壓二段底流壓濾后浮選試驗(yàn)。通過此次試驗(yàn)可以得出二段底流經(jīng)壓濾漿化對(duì)硫浮選及帶式過濾機(jī)過濾效果都有著很大的改善。
3.2.1 試驗(yàn)過程
此次試驗(yàn),將壓濾后的氧壓二段底流采用硫回收壓濾液和部分新水進(jìn)行重新漿化,調(diào)整礦漿濃度(按1.4 g/cm3配制)后送浮選槽進(jìn)行浮選。因現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施有限(主要是壓濾機(jī)的壓渣處理量有限,未能全部壓濾二段底流),未經(jīng)壓濾的二段底流全部進(jìn)入硫回收濃密機(jī),從而確保入浮選槽的物料均為壓濾漿化后的礦漿。
表1 硫浮選探索試驗(yàn)
8月23日9∶00,浮選槽注滿上清液后,逐步啟動(dòng)浮選攪拌,開始接收氧壓二段底流進(jìn)行浮選,初步運(yùn)行時(shí)浮選效果較好,硫精礦帶式過濾機(jī)過濾效果也較好。至15∶00帶式過濾機(jī)過濾困難,二段底流停止進(jìn)浮選,送往濃密機(jī)沉降后進(jìn)行壓渣。經(jīng)分析,浮選初始運(yùn)行期間,因浮選槽內(nèi)注入的上清液稀釋了二段底流密度,造成浮選和帶式過濾效果較差。
8月24日中和工段做好壓濾氧壓二段底流的準(zhǔn)備,硫回收于12∶53接收經(jīng)壓濾以后的浮選礦漿。在此期間,浮選泡沫層、硫精礦品位、帶式過濾機(jī)過濾效果都較好。16∶30硫精礦帶式過濾機(jī)過濾流量可達(dá)25 m3/h,因中和工序壓濾后的二段底流渣供應(yīng)不足,18∶00浮選產(chǎn)出的硫精礦全部過濾完畢,帶式過濾機(jī)停機(jī)。
8月25日至8月26日同樣受中和工段壓濾后的礦漿流量不足,浮選小流量進(jìn)料,浮選運(yùn)行不穩(wěn)定,但帶式過濾機(jī)過濾效果良好。
為了驗(yàn)證浮選大流量進(jìn)料的浮選和硫精礦帶式過濾機(jī)過濾效果,8月27日浮選槽保持液位,待儲(chǔ)存足量的壓濾的二段底流礦漿后,15∶00以40 m3/h的礦漿流量入浮選槽進(jìn)行試驗(yàn)。因大量使用用浮選補(bǔ)充液保持浮選液位,浮選槽內(nèi)進(jìn)入了大量含鐵較高的上清液,槽內(nèi)礦漿顏色偏紅導(dǎo)致帶式過濾機(jī)過濾效果較差。通過2 h的連續(xù)進(jìn)料后,浮選槽內(nèi)的礦漿顏色逐漸趨于正常(灰色),帶式過濾機(jī)可以19 m3/h的流量連續(xù)、穩(wěn)定地進(jìn)行過濾。
3.2.2 試驗(yàn)數(shù)據(jù)
3.2.2.1 浮選產(chǎn)物的化驗(yàn)結(jié)果
二段底流、精選精礦、掃選尾礦化驗(yàn)結(jié)果見表2。
表2 二段底流、精選精礦、掃選尾礦化驗(yàn)結(jié)果 %
帶式過濾機(jī)過濾后的硫精礦化驗(yàn)結(jié)果見表3。
表3 帶式過濾機(jī)過濾后的硫精礦化驗(yàn)結(jié)果
3.2.2.2 溶液的化驗(yàn)結(jié)果
帶式過濾機(jī)濾液和濃密機(jī)上清液化驗(yàn)結(jié)果見表4。
3.2.3 試驗(yàn)結(jié)論
通過上述數(shù)據(jù),將二段底流通過壓濾漿化后進(jìn)行浮選時(shí)可得出以下結(jié)論。
(1)礦漿在浮選槽中的可浮性較好,掃選尾礦含硫最低可降低到8.82%,但由于中和壓濾礦漿的處理量不足,造成浮選機(jī)開、停次數(shù)多,硫精礦出現(xiàn)跑尾。
(2)降低了入浮選礦漿液體中的Fe、Zn濃度,帶式過濾機(jī)的過濾效果得以提升,礦漿處理量由7~9 m3/h提高至19 m3/h,最高達(dá)到25 m3/h。
表4 帶式過濾機(jī)濾液和濃密機(jī)上清液化驗(yàn)結(jié)果 g/L
注:氧壓二段底流液相中的鋅濃度基本穩(wěn)定在100~110 g/L。
(3)因試驗(yàn)時(shí)間較短,整個(gè)硫回收系統(tǒng)的溶液鋅、鐵濃度下降不明顯。但通過過帶式過濾機(jī)濾液含鋅分析,硫回收溶液含鋅由84.16 g/L降至51.75 g/L,含鐵(總鐵)由30 g/L降至14 g/L。
通過4天的試驗(yàn),從浮選、硫精礦過濾來看都取得了不錯(cuò)的效果。浮選礦漿密度控制在1.4 g/cm3,浮選溶液離子濃度大幅下降,使礦漿在浮選槽中的可浮性變好,掃選尾礦含硫最低可降低到8.82%,降低了礦漿溶液中的鐵,帶式過濾機(jī)的過濾效果大大提升。但由于中和礦漿供應(yīng)不足,浮選供料不連續(xù),浮選機(jī)開停次數(shù)多,造成硫精礦的跑尾。另外將硫回收系統(tǒng)內(nèi)高離子濃度的溶液作為浮選補(bǔ)充液補(bǔ)入浮選槽后,浮選、過濾效果明顯變差。
因試驗(yàn)時(shí)間較短整個(gè)硫回收系統(tǒng)的溶液鋅濃度沒能降下來,但通過過帶式過濾機(jī)濾液含鋅分析,經(jīng)漿化后帶式過濾機(jī)的濾液含鋅濃度由84.16 g/L降至51.75 g/L,含鐵(總鐵)由30 g/L降至14 g/L。
二段浸出液密度高達(dá)1.35 g/cm3,對(duì)硫浮選工藝造成諸多影響,為解決硫浮選溶液含鋅高、含鐵高、含酸高、黏度大的問題,可采用將二段底流礦漿進(jìn)行壓濾并漿化的工藝。一是避免了大量高離子濃度的二段浸出液進(jìn)入浮選系統(tǒng),二是可采用低離子濃度的硫回收系統(tǒng)溶液及補(bǔ)充部分新水的方式降低進(jìn)入浮選系統(tǒng)溶液的離子濃度,并達(dá)到以下效果:
(1)提高系統(tǒng)的鋅直收率,回收渣中的水溶鋅,提高經(jīng)濟(jì)效益。
(2)降低硫回收系統(tǒng)溶液鋅、鐵等離子含量,從而降低浮選溶液黏度會(huì)為浮選提供更有利的條件。
(3)降低三價(jià)鐵對(duì)浮選產(chǎn)出的硫精礦礦漿過濾時(shí)的影響,為帶式過濾機(jī)的過濾創(chuàng)造有利條件。
(4)降低硫回收系統(tǒng)溶液含酸量、溫度,減少設(shè)備腐蝕。
將二段底流送往中和工段沉銦壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾,得到的濾液儲(chǔ)存于中和濾液儲(chǔ)槽,用于中和渣漿化和送往氧壓二段濃密機(jī);二段底流濾渣用硫回收壓濾液(儲(chǔ)存在中和洗水槽)及新水漿化至1.4 g/cm3的密度后送往硫回收進(jìn)行浮選。二段底流兩次壓濾硫浮選工藝流程詳見圖2。
圖2 二段底流兩次壓濾硫回收工藝流程
通過提高硫浮選品質(zhì)及效率后,擬達(dá)到以下效果。
(1)降低尾渣損失的鋅金屬。目前硫回收壓濾液含鋅平均在60 g/L,按照240 t/d的尾渣干渣量計(jì)算,尾礦渣、硫精礦含水均為17%,日損失水鋅約2.9 t。若對(duì)二段底流進(jìn)行壓濾、漿化水洗,可使硫回收系統(tǒng)內(nèi)溶液含鋅控制在40 g/L,尾礦渣、硫精礦含水均為17%,日損失水鋅約1.9 t,相較沒有水洗的情況每天可回收可溶金屬鋅1 t,每月可回收鋅金屬20 t。
(2)穩(wěn)定硫磺產(chǎn)量,降低尾渣含硫。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果來看,經(jīng)壓濾后的氧壓二段底流采用新水漿化調(diào)整濃度后再入浮選槽,硫浮選和硫精礦帶式過濾機(jī)可以實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)行,預(yù)計(jì)帶式過濾機(jī)的處理量由
7~9 m3/h提升到19 m3/h,硫精礦的產(chǎn)量將從每天40 t提升至120 t,硫磺產(chǎn)量可達(dá)到60 t/d以上,尾渣含硫降至20%以內(nèi)。