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        脈沖渦流精掃技術(shù)在焦化分餾塔頂循環(huán)線中的應(yīng)用研究

        2019-08-26 05:40:14劉全新
        中國設(shè)備工程 2019年15期
        關(guān)鍵詞:分餾塔焦化渦流

        劉全新

        (中國石油化工股份有限公司滄州分公司,河北 滄州 061000)

        1 概述

        某石化公司延遲焦化裝置設(shè)計加工能力140 萬t/年,2007 年建成并投產(chǎn)使用,2018 年12 月在裝置的分餾塔頂循環(huán)線抽出直管發(fā)生沙眼泄漏,如圖1(左)所示,現(xiàn)場對該部位(紅色箭頭所指位置)緊急包盒子處理,并且,利用脈沖渦流精確掃查技術(shù)對周圍塔壁及同一腐蝕回路的相鄰管件(圖1 右側(cè)圖管線)逐個排查。

        圖1 漏點現(xiàn)場照片及二維圖像

        2 檢測結(jié)果

        脈沖渦流精掃技術(shù)采用電磁原理,可有效地識別金屬缺陷區(qū)域范圍,定位管壁薄弱位置,如圖2 所示,左側(cè)圖為分餾塔頂循環(huán)線抽出第二彎頭檢測現(xiàn)場圖片,右側(cè)圖為管道渦流壁厚圖像,掃查路線為探頭延管壁外彎上焊縫位置向下至彎頭下焊縫,藍(lán)色代表壁厚值,從圖中可明顯看出,管壁外彎中間圓圈位置有明顯凹坑,且覆蓋面積較大,腐蝕凹坑長約15cm,通過超聲波核實,分餾塔頂循環(huán)線抽出第二彎頭檢測最小壁厚值為2.29mm。其他相鄰管件情況類似,均存在大面積局部減薄。表1 為分餾塔頂循環(huán)線抽出位置超聲波檢測最終核實數(shù)據(jù)。

        圖2 分餾塔頂循線抽出后第二彎頭檢測現(xiàn)場圖及脈沖渦流精確掃查圖

        表1 檢測結(jié)果數(shù)據(jù)

        3 結(jié)果分析

        3.1 脈沖渦流精掃結(jié)果分析

        從脈沖渦流檢測結(jié)果來看,問題嚴(yán)重區(qū)域集中在頂循抽出至換熱器入口前管段和彎頭部位。

        (1)塔頂塔盤積累的焦粉和結(jié)鹽顆粒濃度較高,對出口第1、2、3 彎頭和部分直管段沖刷腐蝕嚴(yán)重。

        (2)換熱器前的物流溫度較高,有可能產(chǎn)生的液態(tài)水量很少,導(dǎo)致NH4Cl 離解強(qiáng)酸性濃度較高,產(chǎn)生較小的pH 值;換熱器后端至返塔段由于低溫,導(dǎo)致液態(tài)水量提高,“稀釋”了酸性離子,pH 值增加。所以,對這兩段區(qū)域的電化學(xué)腐蝕產(chǎn)生的嚴(yán)重程度發(fā)生差異。

        3.2 其他問題成因分析

        3.2.1 工藝參數(shù)分析

        從表2、3 中數(shù)據(jù)分析,延遲焦化裝置原料中含有一定量的N、S、Cl 及H 原子,這些元素在焦炭塔中高溫下反應(yīng)生成N2、NH3、H2S、HCl 等產(chǎn)物,產(chǎn)物中的NH3與HCl 反應(yīng)生成NH4Cl。這部分產(chǎn)物隨著物流進(jìn)入分餾塔中,并隨著溫度的變化不斷的反復(fù)循環(huán),細(xì)小的NH4Cl 顆粒滯留在分餾塔的上部,并隨著頂部物流的循環(huán),在塔盤、管道的流變緩沖位置形成積累結(jié)垢,最終導(dǎo)致腐蝕的產(chǎn)生。

        表2 成分分析

        表3 脫后原油鹽含量數(shù)據(jù)匯總

        3.2.2 硫腐蝕的可能性分析

        分餾塔頂循環(huán)線從32 層塔盤抽出經(jīng)過換熱器、塔底循環(huán)泵、空冷,返回至35 層塔盤,整個循環(huán)溫度在90 ~140℃,沒有高溫和低溫硫腐蝕的生產(chǎn)條件(120℃

        3.2.3 電化學(xué)可能性分析

        分餾塔頂循環(huán)線從32 層塔盤抽出至換熱器入口之前,現(xiàn)場檢測區(qū)域位置溫度區(qū)間在140℃左右,不具備水露點導(dǎo)致凝液產(chǎn)生的條件,但因非常壓條件和控溫波動以及相變的情況下,也有可能產(chǎn)生酸性條件下的電化學(xué)腐蝕。

        3.2.4 結(jié)鹽分析

        焦化原料中的氮、硫、氧、氯等原子在焦炭塔中高溫反應(yīng)形成N2/NH3/H2S/HCl/O2等產(chǎn)物,焦炭塔油氣將氯化氫迅速帶走進(jìn)入分餾塔,結(jié)合成的氯化銨被油氣帶到分餾塔上部,頂循環(huán)回流從32 層塔盤抽出,溫度在140℃左右,經(jīng)過換熱和空冷,溫度為90℃后返回35 層塔盤。這部分循環(huán)導(dǎo)致氯化銨在溫差條件下部分析出結(jié)晶,并且同焦粉、鐵銹等一起沉積在塔頂塔盤、降液管、抽出口等介質(zhì)流速偏低的位置,這樣變性成分餾塔頂部結(jié)鹽現(xiàn)象。長期運行,塔頂部聚結(jié)的鹽類會越來越多,導(dǎo)致塔頂抽出攜帶出來的這部分顆粒物會增加。

        4 建議

        (1)分餾塔頂結(jié)鹽和減少腐蝕性因素(酸性)的預(yù)防建議措施:

        ①上游原料需要優(yōu)化常減壓蒸餾裝置電脫鹽的工藝,盡可能降低減壓渣油原料的含鹽量。

        ②監(jiān)測焦炭塔加熱爐出口溫度,減少焦粉進(jìn)入分餾塔的攜帶量。

        ③在汽油干點指標(biāo)范圍內(nèi)盡量提高分餾塔塔頂溫度,降低結(jié)鹽的概率。

        ④分餾塔頂操作壓力盡量低控,降低水蒸氣的露點溫度。

        ⑤定期分析焦化渣油、焦化汽油、含硫污水中的氯離子及氯化物的含量,做好監(jiān)測,有異常應(yīng)及時調(diào)整操作參數(shù)。

        (2)建議運行“洗鹽線”清洗頂循返塔回路,降低返回流氯化銨鹽類及酸性腐蝕性因素積累。

        (3)加強(qiáng)“焦化分餾塔頂循回路”的檢測監(jiān)測,對已經(jīng)有腐蝕趨勢的部位縮短監(jiān)控周期,尤其是對頂循抽出線相關(guān)部位,進(jìn)入嚴(yán)控階段。

        5 結(jié)語

        (1)延遲焦化分餾塔頂塔盤結(jié)鹽是由于焦粉同氯化銨鹽類,經(jīng)過長期的運行,在塔頂部35 層至32 層塔盤和降液槽內(nèi)等處沉積、黏結(jié)造成。

        (2)頂循油氣攜帶結(jié)鹽顆粒,從32 層塔盤抽出,顆粒濃度和流體導(dǎo)致出口直管段底部和第一彎頭(內(nèi)彎)、第二彎頭(外彎)、第三彎頭(內(nèi)彎靠近焊縫處)的沖刷腐蝕為題較為突出,從脈沖渦流檢測結(jié)果分析,呈現(xiàn)“腐蝕溝槽形態(tài)”。

        (3)溫控的波動可能導(dǎo)致微量的偏酸性凝液,在管道低點和彎頭折彎位置聚集產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕。

        (4)焦化分餾塔頂操作溫度的“低控指標(biāo)”可能導(dǎo)致部分“腐蝕性因素(包括氯、NH3、O、S)”沒有從“分餾塔頂抽出”去后端處理,導(dǎo)致腐蝕性因素在頂循環(huán)回路中不斷地累積,濃度越來越高。

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