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        哈13-12井套管在固井過程中斷裂原因分析

        2019-08-24 05:56:42滕學(xué)清朱金智呂拴錄謝俊峰
        石油管材與儀器 2019年4期

        滕學(xué)清,朱金智,呂拴錄,2,謝俊峰,盛 勇

        (1.中國石油塔里木油田公司 新疆 庫爾勒 841000;2.中國石油大學(xué)材料科學(xué)與工程系 北京 100249)

        0 引 言

        套管在石油工業(yè)中大量使用,套管起到支撐井壁、封固地層和防坍塌的作用,套管在使用過程中通常要承受幾十甚至上百兆帕的內(nèi)壓或者外壓,還要承受高溫及嚴(yán)酷的腐蝕介質(zhì)作用。套管在固井過程中發(fā)生失效事故會(huì)導(dǎo)致側(cè)鉆,或該井報(bào)廢。2013年1月24日,HA13-12井在固井過程中發(fā)生套管失效事故,導(dǎo)致該井側(cè)鉆,造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。為了確定該井套管失效原因,對HA13-12井的現(xiàn)場井況因素、井下套管狀態(tài)和套管服役情況等進(jìn)行了全面調(diào)查研究,并綜合分析了套管斷裂的原因。

        1 現(xiàn)場情況

        哈13-12井設(shè)計(jì)井深6 825 m。二開完鉆深度6 666 m。井眼全角變化率如圖1所示。

        圖1 狗腿度隨測深變化曲線

        2013年1月22日下套管至2 462.6 m時(shí)井口不返泥漿,1月24日11∶47下套管至井深6 657.72 m時(shí)遇阻,大鉤負(fù)荷由2 322 kN下降至1 872 kN,于是上提套管,大鉤負(fù)荷由2 322 kN上升至3 190 kN。接循環(huán)頭開泵上提下放活動(dòng)套管,大鉤負(fù)荷最大2 800 kN,最小1 800 kN。1月24日13∶30下套管至井深6 658 m。下套管期間環(huán)空及水眼內(nèi)均灌滿密度為1.24 g/cm3的泥漿。

        1月24日16∶35進(jìn)行一級固井施工,至17∶50注入密度1.48 g/cm3的水泥漿30 m3,注入密度1.86 g/cm3的水泥漿25 m3,排量1.1 m3/min,泵壓12~10 MPa。至18∶36替漿(1.50 g/cm3)至60 m3時(shí),泵壓由15.8 MPa突然降為0 MPa,同時(shí)伴有一聲異常響聲由井內(nèi)傳出,說明套管失效。

        1月25日二級固井作業(yè)施工正常。

        1月29日下全新Φ171.45 mm(6 3/4 in)FX55 PDC鉆頭至井深3 190 m,套管試壓20 MPa合格。鉆塞及附件至井深3 204 m,進(jìn)行分級箍試壓(分級箍位置3 199.63 m),試壓20 MPa合格。

        下鉆探到下塞面井深為4 761 m,鉆塞至井深4 967 m,套管試壓20 MPa合格。

        鉆塞至井深5 224 m時(shí)扭矩從7 kN·m增加至10 kN·m,泵壓16 MPa,排量20 L/S,井口返出水泥屑和地層巖屑,其中地層巖屑含量約20%。這說明該位置套管不連續(xù),鉆頭鉆至垮塌的地層。立即停止鉆塞,上提鉆具循環(huán)鉆井液,并進(jìn)行套管試壓19 MPa,但壓力從19 MPa下降至14.6 MPa。由此判斷,套管柱已經(jīng)發(fā)生泄漏。隨后起鉆檢查,鉆頭外徑171.00 mm,鉆頭本體及切削齒嚴(yán)重磨損,如圖2所示。從鉆頭損壞程度判斷,鉆頭底部與不連續(xù)的套管魚頂發(fā)生了接觸摩擦。

        圖2 鉆頭本體及切削齒嚴(yán)重磨損形貌

        2月1日下入外徑160 mm、高度310 mm的鉛印,對井下套管失效形貌進(jìn)行檢查,檢查結(jié)果表明,鉛印底部外層有2處明顯弧形凹槽,弧形印痕之間的夾角約為135°,弧形外側(cè)為斜面(分別編為1號和2號,),如圖3所示。1號印痕沿著徑向呈傾斜凹槽,凹槽徑向長度為50 mm,外壁位置凹槽寬度為36 mm,鉛印中部凹槽寬度為19 mm,外壁位置凹槽軸向深度為30 mm;2號印痕為不規(guī)則縱向溝槽,溝槽軸向深度為86 mm,外壁位置周向?qū)挾葹?2 mm,印痕從外壁向中部呈不規(guī)則弧形,弧長為48 mm。

        依據(jù)鉛印底部弧形凹槽形貌及測量結(jié)果得出如下結(jié)論:

        圖3 鉛印損傷形貌

        1)井下200.03 mm套管發(fā)生了斷裂,鉛印的軸線距離套管軸線100 mm,魚頂套管斷口軸線與鉛印軸線相差100 mm,鉛印底部135°圓心角對應(yīng)的扇形區(qū)與套管斷口相交,如圖4所示。

        2)與鉛印相交的套管斷口不在同一個(gè)平面,有兩處凸出,一處高出約30 mm,另外一處高出約86 mm。2處凸出斷口為斜斷面,其斷口內(nèi)壁高于外壁,具有拉伸斷裂的特征。

        圖4 鉛印與套管斷口相交示意圖

        為了確定套管失效位置,2013年2月6日,對該井生產(chǎn)套管進(jìn)行了套后成像測井(IBC)。成像測井結(jié)果如圖5所示。從圖5可見,該井在井深5 221.8 m位置套管管體斷裂,管體斷裂位置在井深5 216.5 m接箍位置向下5.3 m處。

        2 結(jié)果分析

        2.1 套管損壞位置

        圖2所示的鉆塞鉆頭損壞特征表明,在井深5 224 m位置附近,鉆頭底部與斷裂套管魚頂發(fā)生了接觸和摩擦。打鉛印測量結(jié)果表明,套管管體斷裂,部分?jǐn)嗫诰哂欣鞌嗔训奶卣?。測井結(jié)果表明,在井深5 221.8 m位置套管管體斷裂,管體斷裂位置在井深5 216. 5m接箍位置向下5.3 m處。

        2.2 套管損壞時(shí)間

        套管拉伸斷裂會(huì)發(fā)出很大的響聲,同時(shí)會(huì)使套管柱內(nèi)外空間連通,套管柱內(nèi)壓與外壓相同[1-6]。

        圖5 測井結(jié)果

        2013年1月24日18∶36,在一級固井替漿過程中,泵壓由15.8 MPa突然降至0 MPa,同時(shí)井下傳出異常響聲。這說明此時(shí)套管斷裂。

        2.3 套管斷裂原因分析

        2.3.1 腐蝕介質(zhì)對套管斷裂的影響

        該井二開還沒有鉆到目的層,200.03 mm×10.92 mm T95 BC套管斷裂時(shí)在泥漿和水泥環(huán)境中,沒有H2S介質(zhì)存在,因此,腐蝕因素不是套管斷裂的主要原因[7-8]。

        2.3.2 套管斷裂與井眼狗腿度的關(guān)系

        井眼狗腿度越嚴(yán)重,套管受力條件越苛刻[9-13]。在井深5 221.80 m位置200.03 mm×10.92 mm T95 BC套管管體斷裂,該井段為直井,套管斷裂位置狗腿度并不嚴(yán)重(圖1)。但在井深2 017.8 m和2 027.4 m位置,全角變化率分別達(dá)到7.68°/30 m和7.66°/30 m,在井深4 673.4 m全角變化率達(dá)到6.33°/30 m。斷裂的套管在下入過程中要經(jīng)過以上全角變化率嚴(yán)重的井段,這會(huì)使套管承受較大的彎曲載荷。

        2.3.3 下套管遇阻過程中套管受力分析

        在套管下井過程中,隨著套管柱下井深度增加,套管柱重量越來越大。如果在下套管過程中遇卡,套管會(huì)承受額外的附加載荷。下面對下套管遇阻對套管受力的影響進(jìn)行分析。

        下套管期間套管環(huán)空及水眼內(nèi)均灌滿密度為1.24 g/cm3的泥漿。下套管至井深6 657.72 m(套管柱浮重為3 277 kN)時(shí)遇阻,處理遇阻事故最大負(fù)荷3 190kN,沒有超過套管柱浮重。在井深5 221.80 m位置套管所受浮重只有707 kN。200.03 mm×10.92 mm T95 BC套管管體屈服載荷為4 246 kN,在處理遇阻事故期間,5 221.80 m井深位置套管所受拉伸載荷僅有套管管體屈服載荷的16.7%,即在處理下套管遇阻事故期間,套管柱井口部位和5 221.80 m井深位置200.03 mm×10.92 mm T95 BC套管均沒有過載。

        2.3.4 固井注水泥過程中套管受力分析

        井漏會(huì)使套管環(huán)空液面下降,降低套管外壁平衡壓力,容易導(dǎo)致套管承受內(nèi)壓過載。該井下套管至2 462.60 m時(shí)發(fā)生了井漏,下套管期間套管環(huán)空及水眼內(nèi)均灌滿密度為1.24 g/cm3的泥漿。一級固井之前由于井口失返,開泵13 min頂通,頂通期間共注入鉆井液0.117 m3,由此推算頂通之前環(huán)空液面高度為8.18 m,但頂通期間套管并沒有斷裂。套管斷裂是在頂通、注水泥之后的替漿過程中發(fā)生的,套管斷裂時(shí)環(huán)空液面在井口,即套管外環(huán)空液面井深為零。

        另外,不同井深位置溫度不同,套管屈服強(qiáng)度隨著溫度增加而降低。原因是在套管生產(chǎn)過程中,冷加工增加了材料的強(qiáng)度,能量儲(chǔ)存于材料的位錯(cuò)和缺陷中。在這種情況下冷加工材料不穩(wěn)定,在一定的條件下,將回到預(yù)變形的狀態(tài)導(dǎo)致能量降低。通過加熱,材料將恢復(fù)到更低能量狀態(tài)。在高溫井中,會(huì)導(dǎo)致屈服強(qiáng)度減小,不同溫度位置套管屈服強(qiáng)度降低程度不同。T95套管隨著溫度上升屈服強(qiáng)度降低比例為0.04%/℃[14],在套管斷裂位置(5 221.80 m)的溫度會(huì)使套管材料屈服強(qiáng)度從655 MPa(95 ksi)降低到624 MPa(90.6 ksi)。

        在固井注水泥和替液期間,套管會(huì)承受較高交變內(nèi)壓載荷。在水泥沒有凝固之前,套管柱不但承受自重產(chǎn)生的拉伸載荷,還要承受交變內(nèi)壓載荷。在固井注水泥過程中套管受力狀態(tài)實(shí)際介于有活塞效應(yīng)和無活塞效應(yīng)之間,按照有活塞效應(yīng)工況計(jì)算的套管受力比較保守。該井是在一級固井施工替漿過程中泵壓達(dá)到15.8 MPa時(shí)發(fā)生了套管斷裂,依據(jù)套管斷裂時(shí)的工況條件,在考慮內(nèi)壓產(chǎn)生的活塞效應(yīng)的情況下,對套管受力情況的計(jì)算結(jié)果表明,套管斷裂位置內(nèi)壁復(fù)合應(yīng)力分別達(dá)到655 MPa(95 ksi)和624 MPa(90.6 ksi)材料屈服強(qiáng)度的75.81%和80.03%,對應(yīng)的安全系數(shù)分別為1.31和1.25,符合油田規(guī)定的三軸應(yīng)力安全系數(shù)大于等于1.25設(shè)計(jì)要求。以上計(jì)算結(jié)果表明,隨著溫度升高,套管屈服強(qiáng)度降低,安全系數(shù)降低,但套管并沒有過載。

        2.3.5 原始缺陷對套管斷裂的影響

        從以上分析可知,套管在固井過程中沒有過載,這可以排除使用操作不當(dāng)導(dǎo)致套管管體斷裂的因素。如果套管入井之前存在原始缺陷,在固井過程中原始缺陷在井下腐蝕介質(zhì)和固井載荷作用下有可能擴(kuò)展,最終導(dǎo)致套管斷裂[15-18]。

        由于該廠這種套管存在原始缺陷,已經(jīng)在HA7-7井發(fā)生一起套管本體泄漏事故[19]。由此推斷,該200.03 mm×10.92 mm T95 BC套管材料中的原始缺陷可能是其斷裂的主要原因。

        2.3.6 套管斷裂事故預(yù)防

        該油田套管訂貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,套管管體及接箍外觀質(zhì)量應(yīng)符合最新版API Spec 5CT和API Spec 5B的要求,不允許存在裂紋、發(fā)紋、折疊、凹槽等缺陷。以上套管斷裂原因分析表明,該井套管可能由于存在原始缺陷,導(dǎo)致發(fā)生了斷裂事故,為了防止套管再次發(fā)生斷裂事故,應(yīng)當(dāng)對該批剩余的套管進(jìn)行全面檢驗(yàn),并抽樣進(jìn)行試驗(yàn)分析。最終依據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)分析結(jié)果確定如何使用該批套管。同時(shí),套管生產(chǎn)廠應(yīng)改進(jìn)質(zhì)量,保證供油田的套管不含此類缺陷。

        3 結(jié)論及建議

        1)2013年1月24日18∶36一級固井施工替漿期間200.03 mm×10.92 mm T95 BC套管管體斷裂,套管斷裂位置測井井深5 221.80 m,斷口在該套管5 216.50 m接箍下方5.30 m處。

        2)套管斷裂導(dǎo)致鉆塞遇阻。

        3)200.03 mm×10.92 mm T95 BC套管材料中的原始缺陷可能是其斷裂的主要原因。

        4)建議對該批剩余套管全部進(jìn)行檢測,并抽樣進(jìn)行理化性能試驗(yàn)。最終依據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)分析結(jié)果確定如何使用該批套管。

        5)建議套管生產(chǎn)廠嚴(yán)格執(zhí)行油田訂貨技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量,保證供油田的套管不含此類缺陷。

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