鄭曉茶,周章添
(浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江溫州325003)
隨著城市化進(jìn)程的加快和生活水平的進(jìn)一步提高,城鎮(zhèn)居民日常生活垃圾產(chǎn)生量呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì),垃圾圍城現(xiàn)象是一大困擾難題。生活垃圾焚燒處理是固體廢物減量化、資源化、無(wú)害化的重要措施之一,然而焚燒處理產(chǎn)生的二次污染不容忽視,垃圾在進(jìn)入焚燒處理前需在垃圾貯坑內(nèi)堆放3~7天左右,以便進(jìn)行微生物自然發(fā)酵、瀝出水分、提高垃圾熱值。垃圾貯坑滲濾液主要來(lái)源于垃圾運(yùn)輸車滲入的雨水、微生物發(fā)酵分解產(chǎn)生的水分、貯坑沖洗水以及垃圾自身水分等,其成分復(fù)雜、水量變化大,有機(jī)物、氨氮濃度高,鹽分濃度高,含鹵代芳烴、重金屬等有毒有害物質(zhì)[1],由于高氨氮、高鹽分對(duì)微生物降解活動(dòng)的抑制作用[2-3],增加了生物處理的難度,因此單一的生物處理工藝往往難以使?jié)B濾液達(dá)標(biāo)排放[4-5]。目前普遍采用生物法結(jié)合物化法處理達(dá)到相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)后排放[6],高級(jí)氧化法等物化法對(duì)有機(jī)物去除效率高、處理效果好[7],但運(yùn)行成本昂貴,而且由于垃圾滲濾液的致癌特性,尾水排放仍存在一定風(fēng)險(xiǎn)隱患。垃圾焚燒工藝汽輪發(fā)電機(jī)組循環(huán)冷卻水系統(tǒng)用水量需求十分巨大,因此將垃圾滲濾液通過(guò)深度處理達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn),對(duì)尾水進(jìn)行資源化利用,作為垃圾焚燒工藝循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水,具有十分重要的科學(xué)意義,對(duì)于解決日益嚴(yán)峻的水污染和水資源短缺問(wèn)題具有迫切的研究需求[8]。
本研究以浙江省某縣垃圾焚燒發(fā)電廠為例,考察基于ABR-MBR的垃圾滲濾液深度處理工藝運(yùn)行情況,分析各工段對(duì)污染物的去除效能,對(duì)照《城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)》(GB/T19923-2005)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)深度處理尾水再生回用于冷卻水系統(tǒng)的適用性,為垃圾滲濾液處理工藝的進(jìn)一步改進(jìn)和優(yōu)化提供運(yùn)行依據(jù),作為采用同類工藝的垃圾焚燒發(fā)電廠的借鑒和參考。
該組合工藝處理系統(tǒng)進(jìn)水量70m3/d,進(jìn)水水質(zhì)COD 52 547~57 320 mg/L、氨氮1 825~1 987 mg/L、SS 4 590~4 952 mg/L、BOD528 720~29 832 mg/L、總氮2 210~2 299 mg/L、總磷63~83 mg/L、氯離子8 832~9 600 mg/L,具有“新鮮”垃圾滲濾液高碳氮比(C/N為24:1~25:1)、可生化性好(BOD5/COD為0.52~0.55)的典型特征。滲濾液經(jīng)格柵、調(diào)節(jié)池物理處理后,再用泵提升進(jìn)入?yún)捬跽哿靼宸磻?yīng)器(ABR),厭氧發(fā)酵分解后出水進(jìn)入膜生物反應(yīng)器(MBR),通過(guò)反硝化/硝化生化處理,進(jìn)一步去除有機(jī)物和氨氮,最后進(jìn)入納濾(NF)、反滲透(RO)深度處理系統(tǒng),強(qiáng)化系統(tǒng)對(duì)MBR產(chǎn)水中剩余有機(jī)物和絕大部分無(wú)機(jī)鹽類等污染物質(zhì)的去除功能,工藝流程圖如圖1所示。
圖1 基于ABR-MBR的垃圾滲濾液深度處理組合工藝流程圖
生化預(yù)處理ABR-MBR反應(yīng)器pH控制范圍6.8~7.2,溫度25℃~32℃,水力停留時(shí)間HRT為12.5h,溶解氧DO為3mg/L。MBR池MlSS 5000mg/L,操作壓力0.06MPa,反洗周期8min,反洗時(shí)間2min。深度處理納濾(NF)系統(tǒng)水力停留時(shí)間10h,操作壓力0.6Mpa,反洗周期16min,反洗時(shí)間50s,產(chǎn)水率80%,反滲透(RO)系統(tǒng)水力停留時(shí)間10h,操作壓力0.9Mpa,反洗周期15min,反洗時(shí)間30s,產(chǎn)水率75%。
該滲濾液處理系統(tǒng)包括ABR-MBR預(yù)處理系統(tǒng)和NF-RO深度處理系統(tǒng),預(yù)處理系統(tǒng)由厭氧折流板反應(yīng)器(ABR)、膜生物反應(yīng)器(MBR)串聯(lián)組成,ABR反應(yīng)器采用半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),下部穿孔管進(jìn)水,分格集氣,MBR反應(yīng)器由反硝化池、硝化池、超濾膜組成A/O生化強(qiáng)化脫氮裝置,反硝化池內(nèi)配備2臺(tái)潛水?dāng)嚢杵?,硝化池底部射流曝氣,配?臺(tái)冷卻循環(huán)泵,1臺(tái)換熱器,1臺(tái)冷卻塔,1臺(tái)清水循環(huán)泵,超濾膜為外置式,進(jìn)水泵2臺(tái),循環(huán)泵2臺(tái),清洗泵1臺(tái)。深度處理系統(tǒng)由納濾膜(NF)和反滲透膜(RO)組成,納濾膜(NF)進(jìn)口投加殺菌劑、阻垢劑,配備進(jìn)水泵、袋式過(guò)濾器、高壓泵和清液箱,與RO共用清洗裝置。
化學(xué)需氧量(COD)采用快速消解分光光度法(HJ/T 399-2007),氨氮采用納氏試劑分光光度法(HJ 535-2009),總氮采用過(guò)硫酸鉀氧化-紫外分光光度法測(cè)定(HJ 636-2012),生化需氧量(BOD5)采用稀釋與接種法測(cè)定(HJ 505-2009)。
考察2018年4月1日至2018年5月30日60d穩(wěn)定運(yùn)行期間組合工藝對(duì)污染物的去除效能,評(píng)價(jià)系統(tǒng)可靠性和適用性。
由圖2、圖3可知,ABR對(duì)COD去除率為76%~78.2%,MBR對(duì) COD去除率 為 93.7%~94.3%,ABR-MBR預(yù)處理系統(tǒng)對(duì)COD的去除率高達(dá)98.6%~98.7%,NF-RO深度處理系統(tǒng)對(duì)COD的去除率為89.1%~91.3%,總?cè)コ蔬_(dá)99.9%。超濾產(chǎn)水COD降至410~450mg/L,SS未檢出,完全能夠滿足NFRO深度處理系統(tǒng)的進(jìn)水要求。本組合工藝預(yù)處理系統(tǒng)能有效去除大部分的有機(jī)物,厭氧折流板反應(yīng)器(ABR)由于隔板的作用,使其對(duì)有毒物質(zhì)(如含高濃度氯離子的高鹽廢水)的適應(yīng)性強(qiáng),微生物馴化時(shí)間短[9],發(fā)酵處理效率高,大大降低了高濃度有機(jī)廢水處理的難度,ABR對(duì)有機(jī)物的厭氧生化處理使得ABR出水中COD濃度大幅度降低,減輕了后續(xù)MBR工藝有機(jī)負(fù)荷,經(jīng)過(guò)MBR好氧生化處理與膜分離過(guò)程,該預(yù)處理系統(tǒng)在60d期間始終保持>98%的COD去除效率,且運(yùn)行穩(wěn)定,因此,ABR-MBR作為垃圾焚燒發(fā)電廠的垃圾滲濾液預(yù)處理是可行且適用的。
圖2 ABR-MBR工藝段進(jìn)出水COD濃度
圖3 基于ABR-MBR的深度處理組合工藝對(duì)COD的去除效能
由圖4、圖5可見,ABR進(jìn)、出水氨氮兩條曲線幾乎重疊,厭氧反應(yīng)器沒有脫氮效果,但MBR出水氨氮含量?jī)H18~22mg/L,由于膜生物反應(yīng)器降解有機(jī)物和硝化-反硝化生化處理同時(shí)進(jìn)行,從而達(dá)到去除大部分有機(jī)物和脫氮目的,好氧池出水通過(guò)超濾(UF)系統(tǒng)進(jìn)一步泥水分離,水中大部分顆粒和膠體有機(jī)物被截留,ABR-MBR預(yù)處理系統(tǒng)對(duì)氨氮的去除率高達(dá)98.6~98.9%。MBR工藝將超濾膜組件取代傳統(tǒng)的二沉池、完全分離水力停留時(shí)間和污泥停留時(shí)間的特點(diǎn),這與MBR在工程應(yīng)用中表現(xiàn)出處理效果好、出水水質(zhì)好的相關(guān)研究一致[10-11]。本組合工藝預(yù)處理系統(tǒng)具有良好的脫氮功能,且運(yùn)行穩(wěn)定,60d期間始終保持>98%的脫氮效率,因此,作為垃圾焚燒發(fā)電廠的垃圾滲濾液預(yù)處理具備較強(qiáng)的可行性。
圖4 ABR-MBR工藝段進(jìn)出水氨氮濃度
圖5 基于ABR-MBR的深度處理組合工藝對(duì)氨氮的去除效能
由圖6、圖7可見,預(yù)處理ABR-MBR系統(tǒng)對(duì)總氮去除率為98.5%~99%,深度處理NF-RO系統(tǒng)對(duì)總氮去除率為55%~73.9%,總?cè)コ蔬_(dá)99.5%以上,RO出水中總氮濃度僅為6~9mg/L。ABR出水總氮濃度為1699~1911 mg/L,MBR出水總氮濃度為19~29 mg/L,總氮主要在預(yù)處理階段MBR工藝段得到去除凈化,進(jìn)一步驗(yàn)證了MBR良好的脫氮性能,且能截留大部分硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮[12]。本組合工藝預(yù)處理系統(tǒng)借助MBR工藝的反硝化/硝化功能,對(duì)總氮去除效果好,且運(yùn)行穩(wěn)定,因此,作為垃圾焚燒發(fā)電廠的垃圾滲濾液預(yù)處理具備一定的可靠性和適用性。
圖6 ABR-MBR工藝段進(jìn)出水總氮濃度
圖7 基于ABR-MBR的深度處理組合工藝對(duì)總氮的去除效能
如圖8、圖9所示,預(yù)處理ABR-MBR系統(tǒng)對(duì)BOD5去除率大于99%,深度處理NF-RO系統(tǒng)對(duì)BOD5去除率為92.6%~95.6%,總?cè)コ蔬_(dá)99.9%以上,RO出水中BOD5濃度為6~10mg/L,低于《城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)》(GB/T19923-2005)標(biāo)準(zhǔn)中的敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。本組合工藝預(yù)處理ABR-MBR系統(tǒng)對(duì)可降解有機(jī)物的厭氧、好氧生化處理使得MBR出水中BOD5濃度大幅降至135~152mg/L,且60d期間運(yùn)行穩(wěn)定,因此,該ABR-MBR系統(tǒng)作為垃圾焚燒發(fā)電廠的垃圾滲濾液預(yù)處理是可靠的,RO出水回用于汽輪機(jī)冷卻水循環(huán)補(bǔ)充水是適用的。
圖8 ABR-MBR工藝段進(jìn)出水BOD5濃度
圖9 基于ABR-MBR的深度處理組合工藝對(duì)BOD5的去除效能
通過(guò)考察該垃圾焚燒發(fā)電廠垃圾滲濾液基于ABR-MBR的深度處理系統(tǒng)60d穩(wěn)定運(yùn)行期間組合工藝對(duì)污染物的去除效能,MBR出水SS值基本為0,完全能夠滿足NF-RO深度處理系統(tǒng)的進(jìn)水要求,ABR-MBR作為垃圾焚燒發(fā)電廠的垃圾滲濾液預(yù)處理是可行且適用的。RO膜可以很好去除滲濾液中的各種一價(jià)離子、無(wú)機(jī)鹽、有機(jī)膠體、細(xì)菌等幾乎所有雜質(zhì),同時(shí)MBR對(duì)COD、氨氮也有很好的分離效果,采用組合工藝深度處理垃圾滲濾液并回用具備可靠性。該組合工藝尾水中主要水質(zhì)指標(biāo)COD 38~46mg/L、氨氮5~8mg/L、總氮6~9mg/L、SS未檢出、BOD56~10mg/L,整個(gè)工藝系統(tǒng)去除率均達(dá)到99%以上,其中預(yù)處理ABR-MBR系統(tǒng)對(duì)COD、氨氮、總氮、BOD5去除率分別為98.6%~98.7%、 98.6%~98.9%、 98.5%~99%、 99.3%~99.4%,深度處理NF-RO系統(tǒng)去除率分別為89.1%~91.3%、55.6%~75%、55%~73.9%、92.6%~95.6%。運(yùn)行結(jié)果表明,基于ABR-MBR的深度處理組合工藝去除效能高,出水能達(dá)到《城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)》(GB/T19923-2005)標(biāo)準(zhǔn)中的敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水的水質(zhì)要求,能達(dá)到回用于焚燒發(fā)電廠汽輪機(jī)冷卻水循環(huán)系統(tǒng),從而節(jié)省水資源的目的。