張 亮 付長余
(1.煤炭科學(xué)研究總院開采研究分院,北京市朝陽區(qū),100013; 2. 中煤平朔集團(tuán)安太堡煤礦,山西省朔州市,036000)
神府礦區(qū)大部分煤層屬Ⅰ類易自燃煤層,煤層自然發(fā)火期多在20~40 d之間,綜采工作面回采過程中為避免采空區(qū)遺煤自然發(fā)火,常采取黃泥灌漿為主、噴灑阻化劑為輔的綜合防滅火措施,但該方法成本較高,且對(duì)于煤巖復(fù)合頂板的易自燃煤層效果甚微,根本原因在于煤巖復(fù)合頂板垮落后,遺煤處于小塊度冒落矸石之上和大塊度破碎頂板之下,遺煤接觸空氣表面積大,而且不能被阻化劑和黃泥漿覆蓋,在工作面不斷回采過程中,采空區(qū)遺煤緩慢氧化,CO逐漸增多,隨著采空區(qū)頂板逐漸被重新壓實(shí)后,采空區(qū)氣體空間不斷減小,當(dāng)達(dá)到一定程度后CO從上隅角或工作面架間不間斷地溢出,給煤礦安全生產(chǎn)帶來很大隱患,即使綜采工作面平均推進(jìn)速度達(dá)到16 m/d,上隅角CO超標(biāo)依然嚴(yán)重,最大可達(dá)到0.02%。由于對(duì)該條件下煤自燃氧化過程和CO分布運(yùn)移規(guī)律不明,無有效、便捷的防治方法,本文通過在采空區(qū)埋設(shè)束管和溫度傳感器,分析回采過程中采空區(qū)氣體成分和溫度變化情況,研究煤巖復(fù)合頂板下遺煤氧化過程,并結(jié)合FCD數(shù)值模擬軟件,研究采空區(qū)CO分布運(yùn)移規(guī)律,為工作面上隅角CO管理和采空區(qū)防滅火提供科學(xué)依據(jù)。
神府礦區(qū)嘉元煤礦12202綜采工作面傾向長度250 m,走向長度3100 m,煤層平均厚度3 m,采用全垮落法處理頂板。工作面采用Y型通風(fēng),兩條巷道進(jìn)風(fēng),一條巷道回風(fēng),風(fēng)量1500 m3/min,推進(jìn)度為15 m/d,所采1-2煤層屬于Ⅰ類易自燃煤層,最短發(fā)火期為29 d。12202綜采工作面頂板為煤巖復(fù)合頂板,直接頂為2 m厚的粉砂巖和0.5 m厚的薄煤層,基本頂為6 m厚的中粒砂巖,頂板垮落后從端頭支架間可看到采空區(qū)遺煤距離底板2 m左右的位置,煤層上基本頂不及時(shí)垮落,形成供氧通道。
在12202回風(fēng)巷設(shè)置3組監(jiān)測(cè)點(diǎn),各組監(jiān)測(cè)點(diǎn)間距200 m,每組靠近非采煤幫布置1個(gè)束管采集器和2個(gè)溫度傳感器,束管采集器布置距底板2 m高度,溫度傳感器分別位于距底板0.5 m高度和底板2 m高度,每組測(cè)點(diǎn)觀測(cè)范圍為200 m,超過200 m后結(jié)束觀測(cè),鋪設(shè)束管和溫度傳感器測(cè)點(diǎn)位置用木垛支護(hù),束管和溫度傳感器線套2寸鋼管避免被矸石砸壞,測(cè)點(diǎn)布置位置如圖1所示。
圖1 測(cè)點(diǎn)布置圖
收集綜采工作面推進(jìn)過程中各測(cè)點(diǎn)氣體成分和溫度情況,對(duì)3組數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,舍棄不合理數(shù)據(jù),通過分析距離工作面200 m范圍內(nèi)采空區(qū)CO、O2變化情況及采空區(qū)上部和下部溫度情況,得出采空區(qū)CO分布規(guī)律和自燃“三帶”分布范圍。
(1)采空區(qū)溫度情況。采空區(qū)溫度變化曲線如圖2所示。由圖2可以看出,距離工作面30 m范圍內(nèi)采空區(qū)上下部溫度相同,為18℃;超過30 m后,采空區(qū)上部溫度逐漸增大,160 m后溫度增加到30.8℃,超過160 m后溫度稍有下降但趨于穩(wěn)定;而采空區(qū)下部溫度基本不隨工作面距離的改變而變化,溫度在15℃~18℃范圍波動(dòng),分析原因是在距工作面30 m范圍內(nèi),采空區(qū)空氣具有一定流動(dòng)性,上下部空氣可進(jìn)行熱量交換,當(dāng)超過30 m后,由于復(fù)合頂板垮落后采空區(qū)上下部被碎脹矸石隔開,上下部熱系統(tǒng)相互獨(dú)立,而上部由于存在垮落遺煤,存在緩慢氧化過程,溫度逐漸升高。
圖2 采空區(qū)溫度變化曲線圖
(2)采空區(qū)CO分布變化情況。采空區(qū)CO和O2濃度值變化曲線如圖3所示。由圖3可以看出,采空區(qū)當(dāng)距工作面0 m時(shí),CO濃度為0.006%,測(cè)點(diǎn)處于上隅角位置,隨著向采空區(qū)深部前進(jìn),采空區(qū)CO濃度逐漸增大,當(dāng)超過150 m后,濃度趨于穩(wěn)定,達(dá)到0.032%,距工作面距離繼續(xù)增加后CO濃度基本穩(wěn)定不再變化,分析原因是采空區(qū)CO的來源是煤巖復(fù)合頂板垮落后薄煤層氧化所致,隨著不斷遠(yuǎn)離工作面,氧化程度增加,不易通風(fēng)散熱,在采空區(qū)上部集聚較多CO。
圖3 采空區(qū)CO和O2濃度值變化曲線圖
(3)采空區(qū)O2分布規(guī)律。由圖3可以看出,O2濃度隨著向采空區(qū)深部增加而減少,但下降速率分為3段,第1段為快速下降階段,在0~20 m范圍,O2濃度從19.6%迅速下降至17%,此范圍可劃分為“散熱帶”;第2段為緩慢下降階段,在20~150 m范圍,O2濃度從17%緩慢下降至7.5%,此范圍劃分為“自然氧化帶”;第3段為穩(wěn)定階段,在150~200 m范圍,O2濃度維持在7%~7.5%,此范圍劃分為“窒息帶”。
綜上所述,12202綜采工作面采空區(qū)遺煤氧化特征有兩點(diǎn):一是氧化發(fā)生位置較高,普通防滅火措施達(dá)不到遺煤氧化位置;二是采空區(qū)氧化帶范圍廣,從20~150 m均為氧化帶,按正常10 m/d的推進(jìn)速度來算,采空區(qū)遺煤處于氧化帶的平均時(shí)間為12 d,雖然小于該煤層自然發(fā)火期29 d,但該過程造成采空區(qū)積累大量CO,若出現(xiàn)懸頂突然垮落,易造成CO涌出事故。
根據(jù)上述分析可知,為避免采空區(qū)遺煤氧化,關(guān)鍵在于將距底板高度2 m上的遺煤進(jìn)行盡早隔氧處理,而由于采空區(qū)遺煤層位較高,阻化劑和黃泥漿均不能有效覆蓋并起到隔絕空氣的作用;注氮防滅火覆蓋率較高,適用性較好,但中厚煤層一次采全高綜采工作面一般不配置注氮設(shè)備,且注氮方法對(duì)管理水平要求較高,如輸?shù)苈坊虿煽諈^(qū)氮?dú)庑孤兑资谷藛T窒息,考慮以上情況并結(jié)合嘉元煤礦1-2煤層賦存情況(雖為近水平煤層但煤層常存在起伏情況),采取在低洼點(diǎn)向采空區(qū)注水隔絕采空區(qū)方法。注水隔絕采空區(qū)可起到兩個(gè)作用:一是阻止工作面空氣向采空區(qū)擴(kuò)散,封閉本來處于氧化帶的采空區(qū),使遺煤缺氧提前進(jìn)入窒息帶;二是杜絕了采空區(qū)有害氣體的溢出。
根據(jù)巷道揭露的煤層底板標(biāo)高選取高差3 m左右的地點(diǎn),待綜采工作面推進(jìn)到該最低點(diǎn)后即開始從端頭支架和中部中間支架架間進(jìn)行注水,隨著工作面的推進(jìn)不斷注水,如圖4所示,根據(jù)低洼點(diǎn)標(biāo)高和采空區(qū)面積計(jì)算注水量,為避免采空區(qū)積水大形成安全隱患,待工作面推過低洼地150 m后,即遺煤處于窒息帶后,通過輔運(yùn)巷道和運(yùn)輸巷道永久密閉的反水管或通過在輔運(yùn)巷道煤柱施工放水孔及時(shí)將水排出。
采取注水封閉后上隅角CO濃度變化情況如圖5所示。根據(jù)測(cè)量巷道500~900 m范圍底板標(biāo)高發(fā)現(xiàn)有兩處可注水低洼點(diǎn),分別是620 m處和820 m處,試驗(yàn)過程中對(duì)上隅角CO濃度進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè),當(dāng)工作面推進(jìn)到620 m處時(shí)上隅角CO濃度達(dá)到0.011%,此后隨著工作面推進(jìn)不斷注水,工作面繼續(xù)推進(jìn)20 m過程中上隅角CO濃度變化不大,當(dāng)繼續(xù)推進(jìn)40 m后CO濃度驟降至0.001%,可見此時(shí)第一次注水點(diǎn)處已封閉采空區(qū);隨著工作面繼續(xù)推進(jìn),上隅角CO濃度逐步增大,說明此時(shí)采空區(qū)遺煤又具備自然氧化條件,當(dāng)工作面推至820 m時(shí)CO濃度增至0.005%,此時(shí)再次向低洼處進(jìn)行注水,當(dāng)工作面推進(jìn)至860 m后CO濃度降至0.0008%。通過該試驗(yàn)證明向采空區(qū)低洼點(diǎn)注水可有效杜絕采空區(qū)遺煤氧化,并可隔絕采空區(qū)CO溢出,起到良好的防滅火作用。
圖4 注水封閉采空區(qū)示意圖
圖5 采取注水封閉后上隅角CO濃度變化圖
煤巖復(fù)合頂板垮落后,由于其煤層處于高位,且位于直接頂之上和基本頂之下,由于基本頂不及時(shí)垮落,在兩者之間存在供氧通風(fēng)通道,給煤自然氧化提供了條件,而采空區(qū)距工作面20~150 m都在氧化帶范圍內(nèi),遺煤自然氧化時(shí)間充裕,這是采空區(qū)CO濃度大的主要原因;根據(jù)遺煤位置高、范圍廣,采取向低洼地注水方法,該方法的作用在于將本來處于氧化帶的遺煤隔離空氣,使其提前進(jìn)入窒息帶,并阻止氧化帶已產(chǎn)生的高濃度CO溢出,該方法能夠有效減少采空區(qū)遺煤氧化時(shí)間,安全高效快捷,在煤層較多起伏情況下具有普遍適用性。