張曉,張勇,劉國剛,朱景剛,呂雪
(中國石油撫順石化公司,遼寧撫順 113004)
在傳統(tǒng)蒸汽裂解制乙烯的工藝中,裂解爐是乙烯裝置最主要的耗能設(shè)備,能耗約占裝置總能耗的75%~80%(取決于所選原料性質(zhì)、爐型和結(jié)構(gòu))[1],因此裂解爐運(yùn)行數(shù)據(jù)的優(yōu)劣直接影響裝置的物耗、能耗。各企業(yè)從優(yōu)化裂解爐運(yùn)行著手,根據(jù)上下游物料平衡,選擇最合理的生產(chǎn)工況,并實(shí)施必要的技術(shù)改造,最大限度地獲得目的產(chǎn)品收率,降低裝置能耗,降低產(chǎn)品單位成本,實(shí)現(xiàn)效益最大化。
中國石油撫順石化公司80萬t/a乙烯裝置采用斯通韋伯斯特(S & W)工藝技術(shù),裂解爐共設(shè)計(jì)有8臺(tái),液態(tài)爐為USC-176U型爐,氣態(tài)爐為USC-12M型爐,8臺(tái)爐分配為4重(H)+3輕(L)+1氣態(tài)(Q)設(shè)計(jì),其中6#、7#爐A爐膛設(shè)計(jì)為裂解液態(tài)和氣態(tài)原料,裂解氣態(tài)時(shí)與循環(huán)乙烷/丙烷爐互為備用。重質(zhì)原料包括減一/減頂油(AGO)、加氫尾油(HTO)等;輕原料包括石腦油(NAP)、拔頭油、輕烴等;為拓寬裂解原料來源,2014年經(jīng)過核算和技術(shù)改造,液化氣(LPG)被引入裝置以氣相方式進(jìn)行加工,使撫順乙烯形成2.5 H+3 L+0.5 LPG+1氣態(tài)+1備用的生產(chǎn)模式。正常生產(chǎn)模式下,備用爐基本處于停爐狀態(tài),除備用爐投油前的準(zhǔn)備階段需額外消耗一定燃動(dòng)外,此種模式被確認(rèn)為是最節(jié)能的工況。在北方的冬季,備用爐的防凍問題突出,日常維護(hù)量較大,維護(hù)費(fèi)用隨之增加,所以裂解爐冬季操作上一般采取7開+1低溫備用的模式生產(chǎn),按此模式生產(chǎn)的后果是裝置能耗較高,經(jīng)濟(jì)性差。
為優(yōu)化裝置運(yùn)行,打破操作瓶頸,查找最佳生產(chǎn)工況,經(jīng)過對(duì)裝置生產(chǎn)狀況梳理和裂解原料分配核算,實(shí)施了取消備用爐運(yùn)行模式(8臺(tái)裂解爐全部參與生產(chǎn))的操作工況,并對(duì)8臺(tái)爐生產(chǎn)的工況進(jìn)行工藝標(biāo)定,驗(yàn)證其經(jīng)濟(jì)性和可行性。
根據(jù)裝置設(shè)計(jì)工況要求,裂解爐進(jìn)料滿負(fù)荷為307 t/h。在后續(xù)的實(shí)際生產(chǎn)過程中,經(jīng)上游原料實(shí)施分儲(chǔ)分裂及裂解爐工藝優(yōu)化調(diào)整,裂解爐基本保持在315 t/h運(yùn)行,是設(shè)計(jì)負(fù)荷的102.6%。按2.5 H+3 L+0.5 LPG+1氣態(tài)+1低溫備用的模式操作時(shí)(工況1),各爐加工負(fù)荷及原料種類見表1。
表1 工況1原料種類及負(fù)荷分配
在裝置無備用爐時(shí),考慮上下游物料平衡及貼近工況1的加工方式,按2.5 H+4 L+0.5 LPG+1氣態(tài)的模式組織生產(chǎn)(工況2),負(fù)荷仍保持315 t/h,各爐加工負(fù)荷及原料種類見表2。
通過表1、2可以看出,在工況1下運(yùn)行時(shí),各爐基本保持高負(fù)荷運(yùn)行,個(gè)別爐加工負(fù)荷接近110%。而在工況2時(shí),各爐單位加工負(fù)荷明顯降低,負(fù)荷率保持在80%~90%之間。與工況1相比,工況2的輕、重原料占比控制手段增強(qiáng),原料分配方式更加靈活,裝置加工能力可繼續(xù)提高。
對(duì)于特定的裂解爐而言,單位加工負(fù)荷減少,優(yōu)化空間得到進(jìn)一步釋放,在保證一定裂解深度的情況下,燃料氣耗量下降,過??諝庀禂?shù)降低,輻射段爐管所承受的熱強(qiáng)度降低,爐管表面溫度降低,整個(gè)裂解爐熱負(fù)荷分配更加合理,運(yùn)行效率增加,同時(shí)對(duì)延長清焦周期也起到關(guān)鍵作用[2]。
表2 工況2原料種類及負(fù)荷分配
在裝置進(jìn)料負(fù)荷相同的情況下,通過對(duì)各爐運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化調(diào)整,保持裂解爐最佳運(yùn)行狀態(tài),比較工況1、2各爐關(guān)鍵運(yùn)行數(shù)據(jù),見表3、4。
通過表3和表4可以看出,工況2各原料裂解COT較工況1均適當(dāng)提高,相同進(jìn)料負(fù)荷下SS產(chǎn)量增加6 t/h;兩種工況下混裂爐受A、B爐膛裂解溫度不同、熱負(fù)荷分配偏差較大的影響,均表現(xiàn)為排煙溫度偏高;為保證加工負(fù)荷,在工況1時(shí)導(dǎo)致部分裂解爐高負(fù)荷運(yùn)行,裂解爐運(yùn)行效率降低;工況2時(shí),平均各裂解爐進(jìn)料負(fù)荷在80%~90%之間,調(diào)整裂解爐優(yōu)化運(yùn)行的手段加強(qiáng),過??諝庀禂?shù)降低,排煙溫度降低,平均熱效率增加0.61%;工況2時(shí)裂解爐橫跨壓力有所降低,潛在表現(xiàn)是停留時(shí)間較工況1時(shí)有所延長,經(jīng)適當(dāng)提高工況2的各爐稀釋蒸汽注入量增加稀釋比的同時(shí)對(duì)比橫跨段壓力設(shè)計(jì)值(重質(zhì)0.283 MPa,輕質(zhì)0.262 MPa),表明工況2時(shí)各爐裂解反應(yīng)的停留時(shí)間滿足設(shè)計(jì)要求;工況2時(shí)各原料裂解深度適當(dāng)提高,在保證合理稀釋比的情況下,燃料消耗未表現(xiàn)出明顯增加。
表3 工況1各爐運(yùn)行情況
表4 工況2各爐運(yùn)行情況
標(biāo)定期間分別截取兩種穩(wěn)定工況下的72 h產(chǎn)品收率數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,對(duì)比兩種工況下裝置運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。產(chǎn)品收率數(shù)據(jù)整理見表5。
由表5可知,工況2相比工況1產(chǎn)品收率變化明顯,乙烯收率提高0.94百分點(diǎn),丙烯收率降低0.45百分點(diǎn),雙烯收率提高0.49百分點(diǎn)。氫氣產(chǎn)量增加0.22 t/h,在氫氣并入總管網(wǎng)再分抽至用戶的控制方式下,可減輕上游制氫裝置高負(fù)荷生產(chǎn)的壓力;自產(chǎn)燃料氣(甲烷)產(chǎn)量增加5.67 t/h,很大程度上緩解冬季天然氣作為外補(bǔ)燃料的不足;同時(shí)丙烯產(chǎn)量降低,可緩解下游碳三鏈的物料不平衡(減少過量丙烯外運(yùn)壓力);混合碳四產(chǎn)量降低2.33 t/h,根據(jù)碳四餾出口樣品分析數(shù)據(jù)顯示,其中丁二烯質(zhì)量分?jǐn)?shù)約占52%,受近階段丁二烯產(chǎn)品市場單價(jià)高企影響,丁二烯產(chǎn)量的降低,會(huì)對(duì)工況2的經(jīng)濟(jì)性造成一定影響,有待后續(xù)根據(jù)市場變化對(duì)工況2進(jìn)行產(chǎn)品收率優(yōu)化。
表5 數(shù)據(jù)整理
在乙烯裝置的能耗計(jì)算中,各企業(yè)受產(chǎn)能和工藝技術(shù)路線不同的影響,會(huì)出現(xiàn)略有不同的計(jì)算方法,但基本遵從:
的原則[3]。撫順乙烯設(shè)計(jì)能耗結(jié)構(gòu)見圖1。
通過圖1可以看出,裝置能耗主要包括燃料(自產(chǎn)燃料氣、天然氣、開工氫氣)、動(dòng)力(蒸汽、循環(huán)水、電、風(fēng)等)和其他三部分。
圖1 能耗結(jié)構(gòu)
對(duì)應(yīng)截取上述兩種工況(公用工程條件基本相同,冷卻水溫度在24~25℃之間)72 h各燃動(dòng)消耗數(shù)據(jù),進(jìn)行兩種工況的能耗對(duì)比,見表6。
由表6可以看出,工況2相比工況1的綜合能耗降低14.45 kgEO/t標(biāo)油,其中燃料部分能耗下降11.92 kgEO/t標(biāo)油;動(dòng)力部分下降2.29 kgEO/t標(biāo)油;其他能耗下降0.22 kgEO/t標(biāo)油。
表6 燃動(dòng)單耗及裝置能耗對(duì)比
工況1消耗自產(chǎn)燃料氣39.05 t/h,消耗外補(bǔ)天然氣15.54 t/h;工況2消耗自產(chǎn)燃料氣44.73 t/h,消耗外補(bǔ)天然氣10.27 t/h。受兩種燃料的對(duì)比折能系數(shù)不同和兩種工況下乙烯產(chǎn)量不同影響,工況2相比工況1自產(chǎn)燃料氣能耗增加1.73 kgEO/t標(biāo)油,天然氣能耗減少13.65 kgEO/t標(biāo)油。動(dòng)力和其他部分對(duì)兩種工況能耗影響較小,主要受乙烯產(chǎn)量不同影響。
裂解爐加工原料總負(fù)荷315 t/h,原料種類和負(fù)荷分別見表1、2,按各種原料折算單價(jià)計(jì)算,兩種工況投入成本比較見表7。
表7 投入成本比較
根據(jù)兩種工況的產(chǎn)品量,按各種產(chǎn)品折算單價(jià)計(jì)算,兩種工況產(chǎn)出成本比較見表8。由表7、8得出的投入與產(chǎn)出成本差值為4 505元/h。
表8 產(chǎn)出成本比較
自產(chǎn)SS效益:
(工況2產(chǎn)生SS量-工況1產(chǎn)生SS量)×單價(jià)=(376-369.6)×300=1 920(元/h)
消耗DS成本:
(工況2消耗DS量-工況1消耗DS量)×單價(jià)=(220.5-219.3)×180=-216(元/h)
燃料氣消耗成本:
(工況2自產(chǎn)燃料氣量+外補(bǔ)天然氣量)×單價(jià)-(工況1自產(chǎn)燃料氣量+外補(bǔ)天然氣量)×單價(jià))=(55×3328)-(54.6×3328)=-1 331.2(元/h)
脫鹽水消耗成本:
(工況2消耗量-工況1消耗量)×單價(jià)=(376-369.6)×10=-64(元/h)
二甲基二硫(DMDS)消耗成本:
(工況2消耗量-工況1消耗量)×單價(jià)=(42.8-40.3)×27.3=-68(元/h)
風(fēng)機(jī)用電消耗成本:
(7+1臺(tái)爐風(fēng)機(jī)耗電費(fèi)用/h)-(6+1+1備用爐風(fēng)機(jī)耗電費(fèi)用/h)=(90+180×7)-(90+200×6+100)=40(元/h)
由以上數(shù)據(jù)可得:工況2比工況1每小時(shí)增加效益4 785.8元。
1)8臺(tái)爐參與生產(chǎn)不存在備用爐冬季防凍問題。
2)在一定負(fù)荷下,8臺(tái)爐中每一臺(tái)爐的加工負(fù)荷低于7臺(tái)爐中每一臺(tái)爐所承受的負(fù)荷,對(duì)稀釋比、橫跨段溫度和壓力、裂解深度、排煙溫度、爐膛氧含量、爐管熱強(qiáng)度、裂解爐熱效率、燒嘴燃燒情況等操作參數(shù)釋放出空間,保證裂解爐的整體效率提高。
3)在投退爐期間,采取邊退邊投的方式,保持裝置總負(fù)荷穩(wěn)定,對(duì)運(yùn)行爐裂解溫度的控制擾動(dòng)較小,從而大大降低了爐管在投退油過程中焦粉脫落、爐管堵塞的可能。同時(shí)對(duì)后續(xù)單元大機(jī)組、重要設(shè)備及系統(tǒng)調(diào)整產(chǎn)生的波動(dòng)降至最低。
4)由于每臺(tái)爐分擔(dān)的負(fù)荷較低,裂解深度可優(yōu)化提高,原料分配方式更加靈活,裝置能耗降低。
5)8臺(tái)爐生產(chǎn)期間,分階段提高裝置總負(fù)荷,對(duì)每一個(gè)階段進(jìn)行標(biāo)定,查找裝置高負(fù)荷運(yùn)行瓶頸,為裝置后續(xù)擴(kuò)能改造積累重要數(shù)據(jù)。
在標(biāo)定期間,裂解爐工況2運(yùn)行時(shí)受注氣量適當(dāng)提高的影響,裂解反應(yīng)中伴隨的水煤氣反應(yīng)增加,通過對(duì)堿洗塔入口裂解氣中CO2的定量分析得出,工況2較工況1時(shí)CO2增量為46 mL/m3,為保證堿洗合格,新鮮堿補(bǔ)入量較工況1增加約120~150 kg/h。新鮮堿的補(bǔ)入量增加和廢堿處理量的提高會(huì)對(duì)裝置的整體運(yùn)行成本有所影響。
經(jīng)過對(duì)全爐和常規(guī)工況在不同負(fù)荷下的生產(chǎn)數(shù)據(jù)整理和對(duì)比,分析計(jì)算裝置經(jīng)濟(jì)效益時(shí),發(fā)現(xiàn)當(dāng)兩種工況原料結(jié)構(gòu)相近,加工負(fù)荷率在93.3%時(shí),兩種工況經(jīng)濟(jì)效益基本接近;隨著加工負(fù)荷率的提高,達(dá)到103.7%時(shí),全爐生產(chǎn)工況表現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)效益最大化;當(dāng)加工負(fù)荷率繼續(xù)提高,全爐生產(chǎn)工況的經(jīng)濟(jì)效益呈下降趨勢,當(dāng)負(fù)荷率提高至109.1%時(shí),兩種工況經(jīng)濟(jì)效益又基本接近。兩種工況的經(jīng)濟(jì)效益-負(fù)荷率趨勢對(duì)比見圖2。
撫順乙烯打破傳統(tǒng)操作模式,實(shí)現(xiàn)不設(shè)置備用爐的運(yùn)行工況,解決了裂解爐冬季備用防凍問題。通過對(duì)此工況進(jìn)行標(biāo)定,確認(rèn)可以降低裝置的運(yùn)行成本和物耗、能耗,同時(shí)也顯現(xiàn)出裝置操作的靈活性和可優(yōu)化性,標(biāo)定數(shù)據(jù)為乙烯裝置高負(fù)荷運(yùn)行提供了參考。