黃錦鵬
(福建聯(lián)合石油化工有限公司,福建泉州 362800)
某乙烯裝置2009年8月建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)能力80萬(wàn)t/a,原設(shè)計(jì)采用魯姆斯/中國(guó)石化合作開(kāi)發(fā)的技術(shù),2013年采用ST技術(shù)進(jìn)行脫瓶頸改造,能力提升至110萬(wàn)t/a。2019年4月由于裂解氣壓縮機(jī)段間冷卻器內(nèi)漏,停工搶修7個(gè)工作日,火炬排放總量控制在了300 t以內(nèi)。
通常,為了維持停工期間急冷系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn),至少保持一臺(tái)裂解爐新鮮進(jìn)料,急冷水塔頂會(huì)持續(xù)產(chǎn)生火炬排放。此次停工搶修期間,繼續(xù)采用所有裂解爐切出系統(tǒng),裂解氣壓縮機(jī)入口電動(dòng)閥關(guān)閉,急冷系統(tǒng)單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)的火炬減排控制措施。
裂解爐退料順序?yàn)闅庀嘣狭呀鉅t-石腦油裂解爐-重質(zhì)原料裂解爐。裂解爐退料過(guò)程中,急冷油循環(huán)量、急冷水循環(huán)量逐步降低,稀釋蒸汽發(fā)生器逐步切出;裂解爐新鮮進(jìn)料退出后,裂解柴油汽提塔停運(yùn);裂解爐稀釋蒸汽全部切出后,工藝水系統(tǒng)停運(yùn);急冷油塔頂汽油回流、中部盤(pán)油循環(huán)全部停止;供應(yīng)沖洗油系統(tǒng)的盤(pán)油由界外補(bǔ)充裂解柴油或催化柴油替代。在裂解氣壓縮機(jī)停車(chē)后、裂解爐新鮮進(jìn)料完全切斷前,急冷水塔頂有部分物料排放至火炬,由于裂解氣壓縮機(jī)停車(chē)前有所準(zhǔn)備,裂解爐退料及時(shí),未出現(xiàn)大量物料排放至火炬的現(xiàn)象。
停車(chē)期間,急冷系統(tǒng)熱源為管線伴熱、裂解氣大閥防焦蒸汽等,裂解燃料油塔、裂解柴油汽提塔、工藝水汽提塔等汽提蒸汽全停;裂解爐稀釋蒸汽由中壓蒸汽減溫減壓替代;保持1臺(tái)急冷油泵、1臺(tái)急冷水泵運(yùn)行,維持急冷油和急冷水循環(huán);由界外補(bǔ)充裂解柴油或催化柴油,用作機(jī)泵和儀表系統(tǒng)沖洗油,同時(shí)用于穩(wěn)定急冷油系統(tǒng)黏度;減黏塔汽提蒸汽全停,急冷系統(tǒng)僅裂解燃料油保持外送,維持系統(tǒng)物料平衡。停車(chē)期間,急冷系統(tǒng)壓力穩(wěn)定在100 kPa以下,急冷水塔頂無(wú)火炬排放。
開(kāi)車(chē)前,D+3(D為停車(chē)當(dāng)天)開(kāi)始,利用中壓蒸汽對(duì)急冷油進(jìn)行反向加熱,使急冷油塔釜溫度提升至160℃以上,去除急冷油中的水。裂解爐切入系統(tǒng)后,工藝水系統(tǒng)開(kāi)始運(yùn)行。裂解氣壓縮機(jī)氮?dú)膺\(yùn)轉(zhuǎn),一段吸入罐壓力與急冷系統(tǒng)平衡后,打開(kāi)裂解氣壓縮機(jī)入口電動(dòng)閥,裂解爐逐步投料,逐步恢復(fù)正常負(fù)荷。期間,急冷水塔頂以及裂解氣壓縮機(jī)一段吸入罐無(wú)火炬排放。
物料消耗情況:停工期間補(bǔ)充催化柴油約12 t/h,用作機(jī)泵和儀表系統(tǒng)沖洗油;開(kāi)車(chē)期間急冷水塔汽油槽接汽油約300 t;;由于界外裂解柴油流程堵塞,開(kāi)車(chē)期間未引入其他開(kāi)工油。
裝置進(jìn)料負(fù)荷變化情況見(jiàn)圖1,急冷油泵出口總量、急冷水泵出口總量見(jiàn)圖2,急冷油塔頂釜溫、急冷水塔頂釜溫變化情況見(jiàn)圖3。
由圖3可知,停車(chē)期間,急冷油塔頂、釜溫維持在110~120℃,反向加熱后上升至160℃;急冷水塔頂溫度30℃左右,塔釜35℃左右,裂解爐切入系統(tǒng)后開(kāi)始上漲。急冷油、急冷水塔壓見(jiàn)圖4。
圖1 投料負(fù)荷變化趨勢(shì)
圖2 急冷油、急冷水循環(huán)量變化趨勢(shì)
圖3 急冷油塔頂/釜溫、急冷水塔頂/釜溫變化趨勢(shì)
圖4 急冷油塔、急冷水塔壓力變化趨勢(shì)
由圖4可知,停車(chē)期間,急冷系統(tǒng)壓力基本穩(wěn)定,呈緩慢下降趨勢(shì)。反向加熱急冷油時(shí),壓力未明顯上升。急冷油黏度變化情況見(jiàn)表1。
表1 急冷油黏度分析數(shù)據(jù)
停車(chē)期間,由于催化柴油持續(xù)經(jīng)沖洗油進(jìn)入急冷油系統(tǒng),急冷油黏度有所下降。油系統(tǒng)含水量變化情況見(jiàn)表2。
表2 油系統(tǒng)含水量分析
裂解爐切出系統(tǒng)后,急冷油塔釜溫度降低至120℃左右,防焦蒸汽在急冷油塔內(nèi)冷凝成水,急冷油、燃料油、盤(pán)油含水量上升。D+3天開(kāi)始反向加熱急冷油,含水量明顯下降。
裂解爐切出系統(tǒng)后,急冷油塔釜溫度降低至120℃左右,防焦蒸汽在急冷油塔內(nèi)冷凝成水,實(shí)踐表明,在急冷油塔釜升溫至160℃左右時(shí),水和重質(zhì)燃料油形成“共沸物”而引發(fā)氣化,產(chǎn)生“爆沸”,急冷油塔釜液位急劇下降,急冷油循環(huán)泵不上量[1]。
解決措施:開(kāi)車(chē)前,D+3天開(kāi)始,對(duì)急冷油進(jìn)行反加熱,如表2所示,反加熱后油系統(tǒng)含水量明顯下降。反加熱過(guò)程中,急冷油塔釜達(dá)到160℃后,未立即發(fā)生“爆沸”;溫度穩(wěn)定約12 h后,D+4天下午,急冷油塔釜液位急劇下降,15 min左右,由80%下降至20%,同時(shí)急冷油循環(huán)泵出口壓力下降;急冷系統(tǒng)壓力未發(fā)生明顯上升,急冷水系統(tǒng)未受影響。關(guān)小反加熱蒸汽,急冷油塔釜溫度下降;急冷油循環(huán)泵進(jìn)行排氣。約0.5 h后急冷油塔釜液位恢復(fù)至80%,溫度下降至130℃左右(如圖3所示)。繼續(xù)反向加熱,此時(shí)急冷油中的含水量較低,急冷油塔釜溫度再次提高至160℃后,未出現(xiàn)“爆沸”現(xiàn)象。
停工期間,由于急冷油含水,無(wú)法得到準(zhǔn)確的急冷油黏度數(shù)據(jù)。
黏度控制措施:重質(zhì)原料裂解爐最后退料,退料前降低COT,多產(chǎn)急冷油;停工期間,持續(xù)向沖洗油系統(tǒng)補(bǔ)充裂解柴油或者催化柴油,有效控制急冷油黏度。
停工、開(kāi)車(chē)前為了維持或建立汽油回流,或向急冷水塔汽油槽引入石腦油、裂解汽油等輕質(zhì)油。如果過(guò)多的補(bǔ)充輕質(zhì)油,開(kāi)車(chē)時(shí)會(huì)造成壓縮機(jī)吸入罐液位快速上升,威脅裂解氣壓縮機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行。
工藝水系統(tǒng)停車(chē)、開(kāi)車(chē)過(guò)程中,工藝水易發(fā)生帶油現(xiàn)象,對(duì)正在燒焦的裂解爐產(chǎn)生嚴(yán)重威脅;帶油的稀釋蒸汽經(jīng)裂解爐燒焦罐排放至大氣,造成環(huán)保事件。
解決措施:停、開(kāi)工期間,應(yīng)監(jiān)控好急冷水塔界位和汽油槽液位,避免裂解汽油倒灌入工藝水塔;開(kāi)車(chē)時(shí)接入汽油槽的總量不宜過(guò)多,足夠建立急冷油塔回流即可;工藝水塔汽提量需要保證,及時(shí)去除烴類(lèi)物質(zhì);當(dāng)稀釋蒸汽帶油后,應(yīng)立即停止裂解爐燒焦,避免裂解爐爐管超溫。
停工搶修期間,將所有裂解爐切出系統(tǒng),能夠有效降低急冷水塔頂火炬排放。在開(kāi)車(chē)稀釋蒸汽切入系統(tǒng)前將急冷油加熱至160℃能夠有效減緩“爆沸”現(xiàn)象,加熱蒸汽用量的控制仍需要摸索。停車(chē)期間,將裂解柴油或催化柴油補(bǔ)充至沖洗油系統(tǒng)能夠有效降低急冷油黏度,避免急冷油黏度上升。