易 長,馬德文
(柳州五菱柳機動力有限公司,廣西 柳州545005)
隨著汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和油耗、環(huán)保標準提升,汽車輕量化有助于降低油耗,同時減少大氣污染物的排放,鋁合金在汽車和發(fā)動機行業(yè)取代部分黑色金屬件成為重要的發(fā)展趨勢,發(fā)動機鋁合金缸蓋所占的比例越來越大。
發(fā)動機缸蓋內(nèi)腔結(jié)構(gòu)復(fù)雜,包括冷卻水套、回油道、進氣道和排氣道等多種復(fù)雜型腔,缸蓋內(nèi)部壁厚薄厚不均,尺寸突變大,鋁合金相比鐵合金流動性弱,凝固收縮大,故而鋁合金缸蓋內(nèi)部更容易出現(xiàn)縮孔、縮松之類的孔洞類缺陷[1],廢品率也普遍相對較高。
鋁合金缸蓋縮孔形成機理:鑄件在凝固過程中,因凝固收縮空隙得不到足夠的鋁液補償而形成容積大而集中的孔洞,一般發(fā)生在最后凝固的部位??s孔的發(fā)生主要包含三個方面的影響因素:1)鋁合金材質(zhì)方面,即合金化元素的含量高低影響鋁液的流動性,一般來說適當提高合金化元素含量如硅、銅、鎂的含量有助于提高流動性,增強補縮效果,而且有利于增強缸蓋機械性能強度;2)缸蓋產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,一般缸蓋產(chǎn)品設(shè)計主要著眼于使用性能和經(jīng)濟性,而對可鑄性的影響考慮相對較少,可能會造成諸如缸蓋局部厚大部位、補縮通道不足的設(shè)計;3)鑄造工藝條件方面,澆注系統(tǒng)設(shè)計不合理,金屬型溫度過高,澆注溫度太高導(dǎo)致鋁液凝固溫度梯度分布不合理,未能順暢實現(xiàn)順序凝固。
本文針對3G鋁合金缸蓋產(chǎn)生的縮孔質(zhì)量缺陷在相關(guān)缺陷影響理論指導(dǎo)下分析鑄造缺陷產(chǎn)生的原因,并采取多項預(yù)防和控制工藝措施,解決縮孔問題。
3G鋁合金缸蓋毛坯(圖1)長330 mm,寬225 mm,高125 mm,重量約6 kg,壁厚范圍3.5 mm ~8 mm,缸蓋局部搭子等突出部位形成單獨熱節(jié)。缸蓋采用Si9Gu3牌號鋁材質(zhì),T6熱處理;采用金屬型重力傾轉(zhuǎn)澆注工藝,金屬型由前/后模、左/右端模和底模等5塊金屬模塊組成;砂芯采用高強度、低發(fā)氣量、低膨脹率酚醛樹脂覆膜芯熱芯盒法制芯,共計六種坭芯,即冒口坭芯、內(nèi)腔芯、水套芯、進/排氣道芯和火花塞芯(圖2);中頻爐熔煉鋁水,吹氮氣旋轉(zhuǎn)精煉處理和鋁鍶中間合金變質(zhì)處理,澆注溫度720℃,前模側(cè)邊設(shè)澆道過鋁水澆注(圖3)。
圖1 3G缸蓋毛坯
圖2 3G缸蓋毛坯坭芯
圖3 3G缸蓋毛坯澆注
3G鋁合金缸蓋前端搭子外觀光滑密實,但是搭子對應(yīng)內(nèi)壁表面嚴重凹陷(圖4),搭子鉆安裝螺紋孔,螺牙殘缺,缸蓋成品內(nèi)腔測試密閉性時從該搭子螺紋孔處逸氣嚴重,解剖缸蓋,目測剖面布滿蜂窩狀孔洞(圖5),綜合表征是典型的熱節(jié)補縮不暢導(dǎo)致的縮孔缺陷??s孔缺陷導(dǎo)致缸蓋報廢,初始試制100%概率發(fā)生。
圖4 缸蓋內(nèi)壁凹陷
圖5 搭子解剖面
3G鋁合金缸蓋在CAXA中建立鑄件三維模型,然后在Anycasting中進行金屬液充型與凝固過程數(shù)值模擬[2]。模擬結(jié)果顯示前端搭子凝固后期形成孤立的熱節(jié),中間壁厚區(qū)域先行凝固,上置冒口無法補縮該搭子(圖6)。
圖6 缸蓋凝固示意
觀察缸蓋毛坯前端搭子區(qū)域結(jié)構(gòu):①初始鑄造工藝設(shè)計,搭子處外壁頂上無補縮冒口設(shè)計;②搭子處外壁壁厚相對搭子體積偏?。虎鄞钭颖旧黹L24 mm,寬23 mm,高25 mm,體積偏大。這種結(jié)構(gòu)幾乎無可鑄性,頂上無補縮冒口,需要借由旁邊的冒口來補縮,延長了補縮路徑;外壁壁厚相對偏薄會導(dǎo)致凝固時該外壁先行凝固,阻斷了冒口對搭子的補縮路徑;搭子本身體積大,凝固時補縮需補鋁水量大。綜合這些因素,導(dǎo)致搭子內(nèi)部發(fā)生嚴重縮孔,對應(yīng)的內(nèi)壁形成補縮凹坑。
從一般缸蓋縮孔發(fā)生的三個方面影響因素來說,3G鋁合金缸蓋指定牌號鋁,化學(xué)成分調(diào)整的余地小,而模具溫度和鋁水澆注溫度偏低又會導(dǎo)致缸蓋外表面壁厚偏薄處發(fā)生冷隔缺陷[3],故而只有改善缸蓋局部結(jié)構(gòu),才能擴寬搭子縮孔問題解決的工藝路徑。
針對孤立的厚大搭子,有兩個方向改變局部結(jié)構(gòu)來著力解決縮孔問題,即一個方向是減少搭子體積,減少需補縮的鋁水量,另一個方向是創(chuàng)造補縮通道和補縮源,實現(xiàn)充分補縮[4]。
因缸蓋成品搭子處鉆安裝深22 mm的M10螺紋孔(圖7),為此在前模上對應(yīng)位置種上長20 mm直徑5 mm拔模角3°紫銅材質(zhì)的減重柱(圖8)。此減重柱在澆注后形成預(yù)鑄孔,單邊保留1.5 mm的加工余量。減重柱的設(shè)置既可以減少搭子體積,減少補縮量,減少鋁材消耗,也有利于形成冷鐵效應(yīng)加速搭子處的冷卻,可以獲得質(zhì)量上和經(jīng)濟上的雙重效益。
圖7 缸蓋成品
圖8 模具示意
在確保缸蓋搭子處后續(xù)裝配發(fā)動機無干涉的提前下,在搭子上適當增設(shè)一柱形補縮通道,補縮柱上端增設(shè)新冒口與旁側(cè)的原冒口聯(lián)通一起(圖9),這樣形成了完整通暢的順序凝固補縮系統(tǒng)。
圖9 3G缸蓋毛坯鑄件
上述兩個方向的解決方案實施后(圖10),多輪澆注試制的結(jié)果顯示3G鋁合金缸蓋毛坯前端塔子部位無縮孔缺陷,對應(yīng)內(nèi)腔也無凹陷現(xiàn)象發(fā)生(圖11),基本解決該處縮孔缺陷問題,為3G鋁合金缸蓋項目掃清了一個主要質(zhì)量障礙,大大助推項目成功。
圖10 缸蓋外觀
圖11 缸蓋內(nèi)壁
(1)3G鋁合金缸蓋搭子縮孔按一般分析有多個方面的影響因素,結(jié)合實際情況找到缸蓋可鑄性結(jié)構(gòu)設(shè)計不良這個主要方面的影響因素,即局部塔子熱節(jié)過大,補縮通道不佳,避免大而全,無的放矢,可以減少質(zhì)量問題攻關(guān)的時間成本和經(jīng)濟成本。
(2)從減少缸蓋熱節(jié)處補縮量與增加補縮通道、補縮冒口這一減一增兩個方向采取措施,增設(shè)預(yù)鑄孔,增加補縮柱和補縮冒口綜合施策,維持缸蓋階梯溫度場,順利實現(xiàn)順序凝固,基本解決缸蓋搭子縮孔缺陷問題。