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        三效雙閃逆流降膜蒸發(fā)系統(tǒng)應(yīng)用于含鹽廢水的建模與仿真

        2019-08-14 09:12:32宋二偉王二強(qiáng)
        山東化工 2019年14期
        關(guān)鍵詞:含鹽閃蒸蒸發(fā)器

        宋二偉,王二強(qiáng)

        (1.中國鋁業(yè)鄭州有色金屬研究院有限公司,河南 鄭州 450041;2.中國科學(xué)院大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院,北京 100049)

        隨著環(huán)境問題日益嚴(yán)峻,節(jié)能降耗已成為當(dāng)今時(shí)代主題。蒸發(fā)作為主要的能耗單元,關(guān)于其節(jié)能降耗的研究一直深受研發(fā)人員及工程師的關(guān)注[1-7]?;ず}廢水的處理主要采用蒸發(fā)分離技術(shù),目前主要采用三效蒸發(fā)處理技術(shù)進(jìn)行濃縮處理。

        本文借助流程模擬軟件對(duì)含鹽廢水傳統(tǒng)三效蒸發(fā)工藝進(jìn)行建模仿真,對(duì)蒸發(fā)工藝的部分因素進(jìn)行分析,為最佳生產(chǎn)工藝參數(shù)的選擇提供指導(dǎo)和建議。同時(shí),基于流程模擬軟件,對(duì)傳統(tǒng)三效蒸發(fā)工藝進(jìn)行改進(jìn),以期達(dá)到最大節(jié)能效果。

        1 三效蒸發(fā)工藝流程

        如圖1所示,為含鹽廢水處理三效蒸發(fā)分離工藝模型。前一蒸發(fā)器產(chǎn)生的二次蒸汽用作下一蒸發(fā)器的供熱,含鹽廢水達(dá)到濃縮要求需要的蒸汽負(fù)荷可以大大減少。但是,加熱蒸汽的能量只能利用一次,會(huì)造成部分能耗(汽耗)的浪費(fèi)。

        圖1 三效蒸發(fā)流程
        Fig.1 Process of three-effect evaporation

        為了達(dá)到進(jìn)一步節(jié)約能耗的目的,在原工藝流程的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),如圖2所示。工藝流程由原先的并流改為逆流,且添加了兩個(gè)閃蒸罐改為三效雙閃逆流降膜蒸發(fā)系統(tǒng)。相比原先工藝,雖然該工藝增加了前期設(shè)備投資,但可以充分利用加熱蒸汽的余熱,即在原有基礎(chǔ)上可以使汽耗進(jìn)一步降低,在滿足生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

        圖2 改進(jìn)的三效蒸發(fā)流程
        Fig.2 A novel process of three-effective evaporation

        2 案例分析

        擬采用進(jìn)料廢水為1000kg h-1,含氯化鈉3.5%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))和水96.5%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),進(jìn)料溫度25℃,常壓。要求為使?jié)饪s液中氯化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)到達(dá)20%。采用如圖1所示三效蒸發(fā)工藝,三臺(tái)蒸發(fā)器閃蒸壓力分別為1bar,0.75bar,0.5bar。且加熱蒸汽為200℃飽和蒸汽,三臺(tái)換熱器壓降均為0,冷凝液氣相分率均為0,熱力學(xué)方法為ELECNRTL。

        借助Aspen流程模擬軟件進(jìn)行建模分析,得到滿足生產(chǎn)要求的蒸汽消耗為457.48kg h-1。為了進(jìn)一步研究汽耗的影響因素,對(duì)進(jìn)料廢液溫度及蒸發(fā)器的操作壓力進(jìn)行分析研究。借助Aspen的靈敏度分析工具和設(shè)計(jì)規(guī)定模塊,在滿足生產(chǎn)要求的前提下,分別分析進(jìn)料溫度、首個(gè)蒸發(fā)器閃蒸壓力對(duì)蒸汽消耗的影響,并同時(shí)分析兩者對(duì)蒸汽消耗的影響,結(jié)果如圖3~圖4所示。

        圖3 進(jìn)料溫度和首個(gè)蒸發(fā)器閃蒸壓力對(duì)汽耗的影響(A,B分別表示進(jìn)料溫度和閃蒸壓力)
        Fig.3 The effects of feed temperature and pressure in evaporation on the steam consumption (A and B present feed temperature and pressure in evaporation,respectively)

        由圖3知,其它條件不變時(shí),隨著進(jìn)料廢水溫度升高,達(dá)到生產(chǎn)要求需要的蒸汽量隨之降低;隨著首個(gè)蒸發(fā)器閃蒸壓力升高,達(dá)到生產(chǎn)要求需要的蒸汽量隨之增加。所以,在實(shí)際生產(chǎn)中,為了減少蒸汽消耗,要做好原料輸送管道和中間儲(chǔ)罐的保溫、減少熱量損失;同時(shí),出現(xiàn)冷凝器結(jié)垢或真空泵性能降低情況時(shí),要及時(shí)維修處理。

        為了更加詳細(xì)了解進(jìn)料溫度與首個(gè)蒸發(fā)器閃蒸溫度對(duì)汽耗的耦合影響效果,同時(shí)分析兩者對(duì)汽耗的影響,固定第二、第三個(gè)蒸發(fā)器閃蒸壓力不變,進(jìn)料溫度在20~40℃范圍內(nèi)變化,同時(shí)第一個(gè)蒸發(fā)器閃蒸壓力P在0.8~1.5bar之間變動(dòng),借助Aspen靈敏度分析工具和設(shè)計(jì)規(guī)定模塊,在滿足生產(chǎn)要求的前提下,分析它們對(duì)蒸汽消耗的影響。結(jié)果如圖4所示。

        由圖4知,二者的影響相互耦合,且進(jìn)料溫度T=40℃和閃蒸壓力P=0.8bar時(shí),消耗蒸汽最少,大約為457kg h-1。

        為了進(jìn)一步節(jié)能降耗,對(duì)原三效蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行改造(如圖2所示),即采用三效雙閃逆流降膜蒸發(fā)系統(tǒng)。Aspen中的Heater模塊與Flash2等效降膜蒸發(fā)器[8],搭建流程如圖2所示。蒸汽加熱方向與物料流向相反,且前一效蒸汽換熱后經(jīng)過閃蒸分離的汽相與二次蒸汽混合作為下一效蒸發(fā)器的熱源。在滿足生產(chǎn)要求下,利用Aspen設(shè)計(jì)規(guī)定模塊得到蒸汽消耗量為315.52kg h-1,與原三效蒸發(fā)系統(tǒng)相比,節(jié)省汽耗(節(jié)能)約31%。接著對(duì)該蒸發(fā)系統(tǒng)的部分影響汽耗的因素進(jìn)行分析,主要分析進(jìn)料含鹽廢液溫度和第一效蒸發(fā)器閃蒸壓力對(duì)汽耗的影響。借助Aspen靈敏度分析工具和設(shè)計(jì)規(guī)定模塊分別對(duì)進(jìn)料溫度、一效蒸發(fā)器閃蒸壓力及二者耦合效果進(jìn)行分析,分析結(jié)果如圖5和圖6所示。

        圖4 進(jìn)料溫度和蒸發(fā)器閃蒸壓力對(duì)蒸汽消耗的影響
        Fig.4 The effects of feed temperature and pressure in evaporation on the steam consumption

        圖5 進(jìn)料溫度和蒸發(fā)器閃蒸壓力對(duì)汽耗的影響(A,B分別表示進(jìn)料溫度和閃蒸壓力)Fig.5 The effects of feed temperature and pressure in evaporation on the steam consumption (A and B present feed temperature and pressure in evaporation,respectively)

        由圖5知,其它條件不變時(shí),隨著進(jìn)料廢水溫度升高,達(dá)到生產(chǎn)要求需要的蒸汽量隨之降低;隨著首個(gè)蒸發(fā)器閃蒸壓力升高,達(dá)到生產(chǎn)要求需要的蒸汽量隨之增加。

        圖6 進(jìn)料溫度和蒸發(fā)器閃蒸壓力對(duì)蒸汽消耗的影響
        Fig.6 The effects of feed temperature and pressure in evaporation on the steam consumption

        由圖6知,二者的影響相互耦合,且進(jìn)料溫度T=40℃和閃蒸壓力P=0.8bar時(shí),消耗蒸汽最少,大約為304kg h-1。

        3 結(jié)論

        借助Aspen 流程模擬軟件對(duì)含鹽廢水濃縮三效蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行建模分析,通過分析發(fā)現(xiàn),進(jìn)料溫度越高、蒸發(fā)器閃蒸壓力越低蒸汽消耗量越少,即在實(shí)際生產(chǎn)中,要做好原料輸送管道和中間儲(chǔ)罐的保溫、減少熱量損失;同時(shí),出現(xiàn)冷凝器結(jié)垢或真空泵性能降低情況時(shí),要及時(shí)維修處理。另外,利用三效雙閃逆流降膜蒸發(fā)系統(tǒng)代替原有三效蒸發(fā)系統(tǒng)可以節(jié)省汽耗約31%。

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