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        臨渙選煤廠降低尾煤泥發(fā)熱量、提高精煤回收率的實踐

        2019-08-13 00:44:58
        煤炭加工與綜合利用 2019年7期

        高 磊

        (淮北礦業(yè)集團(tuán) 臨渙選煤廠,安徽 淮北 235141)

        臨渙選煤廠是一座入洗能力16.00 Mt/a的礦區(qū)型煉焦煤選煤廠,分東西區(qū)生產(chǎn),主要采用三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器—煤泥浮選工藝流程。原煤采用不脫泥、不分級、無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,粗煤泥經(jīng)水力旋流器+煤泥弧形篩分選,細(xì)煤泥經(jīng)脫泥浮選,尾煤濃縮壓濾回收。選煤廠可同時生產(chǎn)焦煤、肥煤、1/3焦煤等精煤產(chǎn)品和煤泥、中煤、矸石等副產(chǎn)品,副產(chǎn)品輸送至中利電廠作為發(fā)電燃料,高灰矸石輸送到磚廠作為制磚原料。

        2016年以來,臨渙選煤廠東區(qū)尾煤煤泥發(fā)熱量11.70~12.96 MJ/kg,煤泥灰分43%~50%。煤泥發(fā)熱量高、尾煤灰分低等問題持續(xù)存在,長期未徹底解決,嚴(yán)重影響了精煤回收率和選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。本文即介紹臨渙選煤廠針對東區(qū)實際生產(chǎn)情況,通過工藝查找、工藝優(yōu)化改造、設(shè)備完善等方式,降低東區(qū)煤泥發(fā)熱量、提高全廠經(jīng)濟(jì)效益的實踐。

        1 提高重介質(zhì)旋流器入料壓力

        臨渙選煤廠東區(qū)為三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選系統(tǒng),其中1號、2號系統(tǒng)為一段直徑1 200 mm、二段直徑850 mm的重介質(zhì)旋流器,3號系統(tǒng)為一段直徑1 300 mm、二段直徑920 mm的重介質(zhì)旋流器。生產(chǎn)過程要求1號、2號重介質(zhì)旋流器入料壓力0.24 MPa以上,3號重介質(zhì)旋流器入料壓力0.26 MPa以上。但隨著運行時間的延續(xù),目前東區(qū)重介質(zhì)旋流器入料壓力1號系統(tǒng)為0.22 MPa,2號系統(tǒng)為0.19 MPa,3號系統(tǒng)為0.24 MPa,均未達(dá)到理論要求。

        針對東區(qū)煤泥發(fā)熱量高的問題,臨渙選煤廠通過多次工藝查找,查出東區(qū)中煤磁選機(jī)尾礦灰分低(25%~35%,詳見表1),分析出重介質(zhì)旋流器分選效果差,并將東區(qū)煤泥發(fā)熱量高的部分原因定格在重介質(zhì)系統(tǒng)分選壓力低(三系統(tǒng)均低于0.24 MPa)。由于重介質(zhì)系統(tǒng)分選效果差,導(dǎo)致中煤磁選尾礦跑煤至濃縮機(jī),中煤、矸石系統(tǒng)中始終存在低灰煤,使得最終煤泥發(fā)熱量偏高。

        通過更換合格介質(zhì)泵葉輪、調(diào)整葉輪與護(hù)板間隙、使用原廠家葉輪等方式,最終提高了重介質(zhì)旋流器分選壓力(1號為0.24 MPa,2號為0.27 MPa,3號為0.30 MPa),中煤磁選尾礦灰分從原來的30%以下增高至40%以上。詳見表2。

        2 優(yōu)化中矸截粗工藝

        原中矸截粗工藝為:中矸截粗弧形篩篩下水和離心機(jī)離心液全部通過渣漿泵直接進(jìn)入尾煤濃縮機(jī)(如圖1)?;⌒魏Y(0.65 mm)篩下水濃度高達(dá)240~320 g/L;離心機(jī)(0.35 mm)離心液在篩籃磨損程度較小時濃度高達(dá)380~480 g/L,隨著篩籃磨損程度加重,濃度升高;由于直接進(jìn)入尾煤系統(tǒng)的煤泥量大,造成煤泥發(fā)熱量高。另外,離心機(jī)篩籃容易磨爛,經(jīng)常會出現(xiàn)離心液跑粗現(xiàn)象,造成二次尾煤濃縮機(jī)耙子負(fù)荷加大、濃縮機(jī)底流泵不上料等影響設(shè)備安全運行的問題。浮選尾礦直接進(jìn)入尾煤濃縮機(jī)回收煤泥,受浮選入料跑粗、操作不穩(wěn)定、刮料不及時等因素的影響,部分低灰分煤泥從浮選尾礦中流失,也造成煤泥發(fā)熱量高,從而影響了選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。

        表1 東區(qū)中煤磁選尾礦篩分試驗

        表2 東區(qū)中煤磁尾灰分試驗

        圖1 改造前中矸煤泥水系統(tǒng)工藝流程示意

        原中矸截粗工藝中,離心液和弧形篩篩下水直接進(jìn)入尾煤濃縮機(jī),系統(tǒng)內(nèi)部沒有實現(xiàn)閉環(huán)把關(guān),造成中矸煤泥跑粗。為此,臨渙選煤廠在現(xiàn)有設(shè)備和工藝管道條件下,實施了相關(guān)改造(如圖2),實現(xiàn)弧形篩篩下水和離心機(jī)離心液返回濃縮旋流器濃縮分級,然后經(jīng)過弧形篩和離心機(jī)脫水,實現(xiàn)小系統(tǒng)閉路,再回收一部分中煤。主要做法如下:

        圖2 臨渙選煤廠改造后中矸工藝流程示意

        (1)將原463號渣漿泵由150ZJ-1-A50型(Q=272 m3/h,h=20.5 m)更換為150ZJ-I-A58型(Q=338 m3/h,h=31.5 m)。

        (2)將463號泵進(jìn)604號尾煤濃縮機(jī)管道改為進(jìn)322號濃縮旋流器。

        (3)461號出料管道獨立進(jìn)604號尾煤濃縮機(jī),確保事故應(yīng)急生產(chǎn)工藝的靈活性。

        通過優(yōu)化中矸截粗工藝,實現(xiàn)小系統(tǒng)閉路,再回收一部分中煤,降低了尾煤煤泥量及其發(fā)熱量。同時因為實現(xiàn)篩下水和離心液的閉路再回收,有效避免了604號濃縮機(jī)耙子負(fù)荷加大和濃縮機(jī)底流泵不上料等問題。在優(yōu)化粗煤泥截粗工藝后,浮選入料粒度組成明顯改善,減少了對尾煤發(fā)熱量等的影響。

        另外,選煤廠東區(qū)還從浮選入料源頭抓起,嚴(yán)格原生煤泥濃縮池入料的檢查。定期協(xié)同技檢對水力分級旋流器溢流、精煤泥弧形篩底流等進(jìn)行粒度抽查分析。針對精煤泥弧形篩篩口篩板翹起、粗粒錯配進(jìn)入篩下的現(xiàn)象,對篩縫磨大或超標(biāo)的篩板及時更換,同時要求崗位工人加強濃縮池溢流量的管理,保證在排出細(xì)泥的同時能留住細(xì)粒精煤。改造后,浮選入料粒度中大于0.3 mm顆粒含量明顯減少,尾礦煤泥發(fā)熱量大幅度下降。

        3 二次浮選工藝技術(shù)改造

        臨渙選煤廠浮選工藝為傳統(tǒng)的原生煤泥濃縮機(jī)溢流脫泥、底流大排放進(jìn)浮選機(jī)。隨著機(jī)械化采煤程度的提高,浮選入料中高灰細(xì)泥含量也在增加,小于0.045 mm粒級含量達(dá)到30%以上。生產(chǎn)過程中細(xì)泥含量相對較多的加壓過濾機(jī)濾液循環(huán)進(jìn)入浮選機(jī)分選,造成浮選精礦中高灰細(xì)泥夾帶現(xiàn)象比較明顯,浮選精煤灰分偏高,且不穩(wěn)定。在實際操作中,浮選時不敢刮料,本該回收的精煤損失在煤泥中,造成煤泥發(fā)熱量升高。

        通過對東區(qū)浮選機(jī)多次單機(jī)檢查,得出浮選機(jī)的前兩室精礦灰分不高,第一室在9.50%左右,第二室在11.15%左右;但后兩室的灰分高,第三室在13.50%左右,第四室在14.50%左右。而日常操作時,浮選機(jī)一、二、三、四室的刮料量比例一般在40%、30%、20%、10%的范圍。雖然第三、四室的刮料量相對較少,灰分波動大,但是由于夾帶的高灰細(xì)泥量多,這部分煤與第一、二室的物料直接混合,必然影響浮選精煤灰分。為此,臨渙選煤廠東區(qū)實施二次浮選改造工藝,將第三、四室浮選精煤進(jìn)浮選機(jī)再選降灰(見圖3)。通過一次浮選多回收(提量),二次浮選控制灰分(提質(zhì)),來達(dá)到最終降低煤泥發(fā)熱量、提高浮選精煤抽出率的效果。其中1號系統(tǒng)二次浮選設(shè)備為浮選柱,2號系統(tǒng)二次浮選設(shè)備為與一次浮選相同類型的488號浮選機(jī),3號系統(tǒng)二次浮選設(shè)備也為488號浮選機(jī)。

        臨渙選煤廠東區(qū)制定了浮選操作指導(dǎo)意見,提出一次浮選保回收、二次浮選保質(zhì)量的操作理念,并通過規(guī)范尾礦閘板調(diào)整,灰分異常時多途徑調(diào)整油量和油比、充氣及泡沫層,提高加壓過濾機(jī)的完好率,減小加壓過濾機(jī)對浮選的制約,在保證浮選精煤灰分的前提下加強浮選精煤回收,最大限度減少尾礦跑煤。

        圖3 臨渙選煤廠二次浮選工藝改造設(shè)備流程示意

        經(jīng)過二次浮選改造和完善,在生產(chǎn)過程中針對不同煤種、不同礦別的原煤進(jìn)行生產(chǎn)跟蹤試驗。通過大量生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析、總結(jié),實現(xiàn)了二次浮選操作模式的優(yōu)化。從表3可以看出,浮選機(jī)三、四室精礦再選在提高浮選抽出率和尾礦灰分方面有顯著效果。因為二次浮選對浮選精煤質(zhì)量增加了一道把關(guān)環(huán)節(jié),一次浮選操作時敢于多刮料,精煤在尾礦中所占比例明顯減少。

        表3 臨渙選煤廠二次浮選改造前后浮選指標(biāo)對比

        通過增加三、四室浮選精礦的二次浮選后,實際分選效果變化見表4。

        從表4看出,二次浮選改造后浮選精煤灰分降低了0.19個百分點,重介質(zhì)精煤灰分升高了0.05個百分點,重介質(zhì)中煤灰分升高了3.49個百分點,混合精煤灰分降低了0.02個百分點,浮選尾礦灰分升高了0.47個百分點,浮選抽出率升高了2.31個百分點,加壓過濾機(jī)排料板數(shù)升高了5.52板/萬t原煤。改造后的浮選工藝不僅降低了產(chǎn)品灰分,穩(wěn)定了精煤質(zhì)量,還提高了浮選抽出率和加壓板數(shù),效益可觀。

        4 實施效果及經(jīng)濟(jì)效益分析

        通過提高重介質(zhì)旋流器入料壓力、優(yōu)化中矸截粗工藝、改造浮選工藝、優(yōu)化浮選操作,最終將東區(qū)煤泥發(fā)熱量從2016—2017年平均值12.33 MJ/kg降低至2018年1—12月份的平均值10.53 MJ/kg,煤泥灰分從平均值45.0%提高至55.0%,提高精煤產(chǎn)率約0.45%,節(jié)約了不可再生煤炭資源。按照東區(qū)年入洗420萬t原煤、精煤與煤泥差價800元/t計算,年創(chuàng)效益達(dá)1 512萬元。

        表4 臨渙選煤廠二次浮選改造前后系統(tǒng)指標(biāo)數(shù)據(jù)

        5 結(jié) 論

        通過對臨渙選煤廠東區(qū)工藝系統(tǒng)的查找分析,找出了煤泥發(fā)熱量高的主要原因。通過提高重介質(zhì)旋流器入料壓力、優(yōu)化中矸截粗工藝、實施二次浮選技術(shù)改造等手段,使得浮選工藝和操作模式日趨完善;貫徹一次浮選保回收、二次浮選保質(zhì)量的操作理念,降低了尾煤泥發(fā)熱量,提高了精煤產(chǎn)率,節(jié)約了能源資源,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

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