田 田,龔 峻,盛 澍,唐海寧,丁 宏,劉 賓,楊祖旺,周 靜,譚厚章
(1.揚(yáng)州第二發(fā)電有限責(zé)任公司,江蘇 揚(yáng)州 225000;2.西安格瑞電力科技有限公司,西安 710049; 3.西安交通大學(xué),西安 710049)
隨著環(huán)境污染問(wèn)題的日益嚴(yán)重,國(guó)家對(duì)節(jié)能減排的要求也逐步提高。在超低排放的背景下,節(jié)約能源意味著減少排放。電廠中的重要輔助設(shè)備占據(jù)了廠用電的絕大部分,提高重要輔助設(shè)備的運(yùn)行效率,降低其能耗,對(duì)電廠運(yùn)營(yíng)的降本增效、節(jié)能減排具有十分明顯的正面作用[1-2]。
某電廠#1機(jī)組(600 MW)在額定工況下,兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)長(zhǎng)期處于低效區(qū)域運(yùn)行,其進(jìn)口導(dǎo)葉的開(kāi)度僅為30%~35%,根據(jù)一次風(fēng)機(jī)性能曲線(xiàn),一次風(fēng)機(jī)長(zhǎng)期處于低效區(qū)域運(yùn)行,反映出設(shè)備參數(shù)選擇的不夠合理,需先對(duì)一次風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行性能摸底實(shí)驗(yàn),針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)調(diào)整改造,提高一次風(fēng)系統(tǒng)的運(yùn)行效率,降低設(shè)備的能耗[3-4]。
另外,#1機(jī)組一次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子組件經(jīng)過(guò)多年運(yùn)行已逐漸老化,通過(guò)無(wú)損檢測(cè)發(fā)現(xiàn)其葉輪側(cè)板已有裂紋,因此從提高設(shè)備運(yùn)行可靠性方面來(lái)看,也需對(duì)一次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子組件換型改造。本次優(yōu)化改造項(xiàng)目針對(duì)這些問(wèn)題提出了提高風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率的措施,對(duì)國(guó)內(nèi)具有重要的參考價(jià)值。
該電廠#1機(jī)組安裝有美國(guó)B&W公司生產(chǎn)的2 000 t/h鍋爐,采用固態(tài)排渣方式,為亞臨界一次再熱自然循環(huán)汽包爐,前后墻布置旋流燃燒器,配備直吹式制粉系統(tǒng),安裝有六臺(tái)MPS-89G磨煤機(jī)。兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)(1A、1B)由美國(guó)TLT-Babcock生產(chǎn)的離心式風(fēng)機(jī),規(guī)格為:1464AZ/1355,一次風(fēng)機(jī)改造前的試驗(yàn)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 一次風(fēng)機(jī)改造前試驗(yàn)參數(shù)
經(jīng)過(guò)改造前的一次風(fēng)系統(tǒng)性能試驗(yàn)以及設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)主要發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)問(wèn)題:(1)兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率低:改造前在#1機(jī)組在額定工況下,一次風(fēng)機(jī)入口導(dǎo)葉的開(kāi)度約30%,根據(jù)一次風(fēng)機(jī)性能曲線(xiàn),反映出風(fēng)機(jī)長(zhǎng)期處于低效區(qū)域運(yùn)行,運(yùn)行效率僅為55%左右。本次提效改造的目標(biāo)是增加一次風(fēng)機(jī)入口導(dǎo)葉開(kāi)度,減少節(jié)流損失,提升風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率至70%以上,從而達(dá)到降低一次風(fēng)機(jī)電耗的目的。(2)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子組件老化較嚴(yán)重,裂紋有擴(kuò)展風(fēng)險(xiǎn),存在安全隱患。
綜合上述存在的兩個(gè)問(wèn)題,本次提效改造分別提出了以下研究思路:(1)風(fēng)機(jī)效率偏低的研究思路:造成一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率低下的主要原因是風(fēng)機(jī)選型時(shí)P-Q曲線(xiàn)與一次風(fēng)系統(tǒng)阻力特性匹配不佳造成的。無(wú)論風(fēng)機(jī)采用什么形式調(diào)節(jié)(擋板調(diào)節(jié)或變轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)),如果風(fēng)機(jī)特性與系統(tǒng)阻力特性不匹配,風(fēng)機(jī)的運(yùn)行效率都會(huì)下降。因此,要使風(fēng)機(jī)能高效安全運(yùn)行,首先要使所選風(fēng)機(jī)的運(yùn)行特性與系統(tǒng)的阻力特性相匹配;(2)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子組件老化損傷的研究思路:由于一次風(fēng)機(jī)葉輪外形特異,如對(duì)裂紋部位打磨補(bǔ)焊處理,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,補(bǔ)焊部位仍有可能開(kāi)裂,因此選擇重新設(shè)計(jì)、制造新的轉(zhuǎn)子組件,以做更換處理。
圖1 實(shí)際風(fēng)機(jī)與選型風(fēng)機(jī)阻力特性曲線(xiàn)
改造方案包括如下內(nèi)容:(1)依據(jù)上述研究思路,通過(guò)對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算和分析,結(jié)合鍋爐運(yùn)行的相關(guān)數(shù)據(jù)以及煤質(zhì)等數(shù)據(jù),得出實(shí)際風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的阻力特性曲線(xiàn),確定最經(jīng)濟(jì)合理的改造后風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)參數(shù);(2)采用專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)軟件設(shè)計(jì)與之匹配的高效的風(fēng)機(jī)葉型;(3)在試驗(yàn)室進(jìn)行仿真模擬試驗(yàn),對(duì)風(fēng)機(jī)葉型的性能進(jìn)行測(cè)試校核,最終確定風(fēng)機(jī)參數(shù)及葉型,以保證風(fēng)機(jī)在各工況點(diǎn)的效率不會(huì)太低,使之與一次風(fēng)系統(tǒng)最大程度的相匹配;(4)最后,委托國(guó)內(nèi)高水平的的風(fēng)機(jī)制造廠家加工制作,在出廠前進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn)。具體的阻力特性曲線(xiàn)、選型的葉輪流場(chǎng)分布如圖1和圖2所示。
圖2 選型后的葉輪流場(chǎng)分布
現(xiàn)場(chǎng)的改造施工工期為30天,改造方案主要是:(1)更換兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)的葉輪和集流器,改變?nèi)~片型線(xiàn),重新設(shè)計(jì)葉輪,使實(shí)際需要的風(fēng)量風(fēng)壓靠近高效區(qū);(2)保留風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、傳動(dòng)組、軸系不變;(3)保留風(fēng)機(jī)蝸殼外殼不變;(4)為了使現(xiàn)有蝸殼能與改后葉輪配合,根據(jù)葉輪情況對(duì)蝸舌進(jìn)行局部改造;(5)改變風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口(集流器)與葉輪入口(前盤(pán))的密封形式,采用端面和徑向雙密封形式。在集流器內(nèi)部加裝銅質(zhì)密封環(huán),使端面密封間隙<0.5 mm,徑向密封間隙<3 mm,進(jìn)一步減小風(fēng)機(jī)內(nèi)漏損失,提高風(fēng)機(jī)效率。具體的施工流程如圖3所示。
改造前性能試驗(yàn)用于尋找一次風(fēng)機(jī)出現(xiàn)上述問(wèn)題的原因,所需工況較少,選擇在鍋爐負(fù)荷600、480、360 MW三個(gè)工況下進(jìn)行,試驗(yàn)測(cè)定了一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行的流量、壓力、功率以及其他相關(guān)運(yùn)行參數(shù)。試驗(yàn)期間要求將機(jī)組鍋爐各項(xiàng)參數(shù)調(diào)整到正常狀態(tài),保持機(jī)組負(fù)荷和鍋爐燃燒穩(wěn)定,保持鍋爐氧量、爐膛負(fù)壓為正常穩(wěn)定狀態(tài),試驗(yàn)時(shí)期間保持鍋爐不吹灰。
圖3 施工流程圖
改造后需詳細(xì)評(píng)估一次風(fēng)機(jī)的工作性能,所需試驗(yàn)工況較多,具體包括:
(1)工況1和工況2:在機(jī)組100%BRL工況下,六臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,進(jìn)行兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn),負(fù)荷分別為600 MW和300 MW;
(2)工況3:在機(jī)組100%BRL工況下,五臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,進(jìn)行兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn),負(fù)荷為600 MW;
(3)工況4:在機(jī)組熱態(tài)條件下,進(jìn)行一次風(fēng)機(jī)1B的TB工況性能試驗(yàn),負(fù)荷為249 MW;
(4)工況5:在機(jī)組冷態(tài)條件下,進(jìn)行一次風(fēng)機(jī)1B的TB工況性能試驗(yàn)。
改造前一次風(fēng)機(jī)熱態(tài)試驗(yàn)內(nèi)容包括三個(gè)工況:600、480、360 MW,將A、B二側(cè)風(fēng)機(jī)計(jì)算結(jié)果平均得到:三種負(fù)荷下風(fēng)機(jī)全壓效率為54.80%、51.94%和45.23%。提效改造后,工況1(600 MW),6臺(tái)磨運(yùn)行時(shí),風(fēng)機(jī)的全壓效率提高了20.87%,提升十分明顯;工況2(300 MW),6臺(tái)磨運(yùn)行時(shí),風(fēng)機(jī)全壓效率提高了近19.70%,在低負(fù)荷下,其節(jié)流損失很少,效率提升同樣相當(dāng)明顯;工況3(600 MW),5臺(tái)磨運(yùn)行時(shí),兩臺(tái)風(fēng)機(jī)的全壓效率分別高達(dá)78.17%和76.90%,均能夠運(yùn)行良好;工況4和5運(yùn)行時(shí),一次風(fēng)機(jī)1B單獨(dú)運(yùn)行時(shí)其全壓效率在75%左右,這也表明風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)良好,提效改造成果顯著。
改造前兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行的電流分別為94.9A和94.1A,經(jīng)過(guò)節(jié)能提效改造后兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行的電流分別下降為77.2A和76.6A,分別下降了17.7A和17.5A,降低約19%,具有顯著的節(jié)能效果。
此外,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行后,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子未再發(fā)現(xiàn)裂紋,運(yùn)行良好。
本次#1機(jī)組兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)節(jié)能提效改造項(xiàng)目總費(fèi)用約180萬(wàn)元,改造后風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率提高約20%,根據(jù)該電廠月度技術(shù)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì),#1機(jī)組一次風(fēng)機(jī)改造前、改造后的參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表2。
表2 一次風(fēng)機(jī)改造前后的參數(shù)對(duì)比
按上表統(tǒng)計(jì),2017年8月與2018年8月#1機(jī)組的發(fā)電量基本相同,每度電按0.4元計(jì)算,同比節(jié)省費(fèi)用為=電價(jià)×電量×(2017年8月電耗-2018年8月電耗)=0.4×31400×(1.08-0.89)/100=23.86萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。同時(shí),風(fēng)機(jī)葉輪更換后消除了側(cè)板開(kāi)裂的安全隱患,設(shè)備運(yùn)行的安全性大幅提高。
(1)本次提效改造針對(duì)風(fēng)機(jī)效率低下和風(fēng)機(jī)葉輪老化問(wèn)題進(jìn)行了充分的理論論證、模型試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn),確定了對(duì)一次風(fēng)機(jī)葉輪進(jìn)行換型改造的方案。
(2)改造結(jié)果顯示:在600 MW和300 MW負(fù)荷下風(fēng)機(jī)全壓效率均得到了顯著提高,提高了約20%,其他工況下風(fēng)機(jī)也同樣處于高效運(yùn)行狀態(tài);滿(mǎn)負(fù)荷狀態(tài)下風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流較改造前降低了19%,節(jié)能效果顯著。
(3)改造后每月可直接節(jié)省電費(fèi)約23萬(wàn)元,避免由于葉輪損壞造成的設(shè)備停運(yùn)搶修,經(jīng)濟(jì)效益、安全效益顯著。