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        高噴灌漿與振動沉模聯(lián)合防滲技術(shù)應(yīng)用

        2019-08-08 08:00:16車向群
        水利技術(shù)監(jiān)督 2019年4期
        關(guān)鍵詞:板墻壩基防滲墻

        車向群

        (遼寧省本溪市水庫移民管理局,遼寧 本溪 117100)

        混凝土防滲墻技術(shù)從20世紀(jì)50年代末期被引入我國后,在水庫大壩、防洪堤等防滲工程中發(fā)揮較好加固修復(fù)作用。但在實(shí)際工程應(yīng)用中仍存在一些問題,如:槽孔間接縫處理難度大、施工工效偏低、投資經(jīng)濟(jì)性差等問題。水利防滲工程中防滲墻施工技術(shù)方法較多,各有適應(yīng)性和缺陷,對于水庫大壩較深和較薄防滲墻施工,單一施工技術(shù)很難在防滲墻深度、厚度及地質(zhì)適應(yīng)性等方面均滿足工程需求,如:高噴灌漿技術(shù),其利用高壓射流切攪被灌土體,使?jié){液與土粒摻合凝結(jié)形成防滲體,無需采用設(shè)備進(jìn)行地基開挖,具有可灌性好、防滲質(zhì)量可控性好等優(yōu)點(diǎn),應(yīng)用效果較好。但由于高噴灌漿噴射工藝限制,其在薄防滲墻(墻體厚度小于400mm)施工中,雖然其地質(zhì)適應(yīng)性和施工深度均較優(yōu),但由于填筑量偏小,相應(yīng)施工綜合單價較高,經(jīng)濟(jì)性較差[1- 2]。而振動沉模技術(shù),在薄(超薄)防滲墻施工中,具有無接縫、施工工效高、質(zhì)量和成本控制優(yōu)等特點(diǎn)。但該技術(shù)受沉模成墻系統(tǒng)設(shè)備性能制約,其成墻深度在20m左右,厚度在8~15cm為宜,最厚不超過20cm,很難達(dá)到壩基基巖相對不透水層。對于壩高超過20m的中小型土石壩防滲工程,如果采用單一高噴灌漿,則綜合造價較高,經(jīng)濟(jì)性偏低;如果采用單一振動沉模技術(shù),則防滲墻深度很難貫穿整個壩體[3]。為了確保防滲工程具有較高技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)性,在薄(超薄)防滲墻施工時,探索聯(lián)合高噴灌漿和振動沉模兩種防滲技術(shù)施工組合防滲結(jié)構(gòu),融合兩種技術(shù)優(yōu)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ),在確保防滲效果的基礎(chǔ)上,降低投資,提高工程經(jīng)濟(jì)效益。

        1 聯(lián)合防滲施工技術(shù)

        對于薄(超薄)防滲墻施工,振動沉模雙模板交叉施工可實(shí)現(xiàn)薄(超薄)防滲墻無接縫成墻,且施工工效相對高噴灌漿要提高1倍以上,而對于超出振動沉模施工深度(20m)部分采用高噴灌漿進(jìn)行聯(lián)合防滲,其整體施工工效較單一高噴灌漿要提高50%以上。兩種施工技術(shù)相聯(lián)合,不僅可以發(fā)揮振動沉模施工工效高、高噴灌漿深度大,可深達(dá)基巖不透水層以下等優(yōu)點(diǎn),同時其綜合造價較單一高噴灌漿方案要節(jié)省30%左右,經(jīng)濟(jì)效益較高。

        1.1 振動沉模施工技術(shù)

        振動沉模施工主要利用高頻大功率偏心力振動錘,帶動矩形空腹模板,通過高頻振動產(chǎn)生垂直激振力將模板沉入到設(shè)計(jì)深度地層,形成一定深度和厚度槽體。邊振動提升邊注入砂漿,冷凝后形成單個連續(xù)完整的防滲墻體[4]??涨荒0宄似鸬借彶圩饔猛?,還具有護(hù)壁、振搗和接縫處理等功能。采用AB雙模板交叉循環(huán)漸進(jìn)施工,可一次連續(xù)注漿冷凝形成無縫連接防滲墻,其施工工藝為:A模板就位→B模板就位,A模板下沉→B模板下沉,A模板提升灌注漿液→A模板再下沉,B模板提升灌注漿液→B模板再下沉,A模板提升灌注漿液→…,通過重復(fù)A模板和B模板的下沉和灌注漿液循環(huán)輪流施工,最終形成一道豎直連續(xù)密實(shí)防滲墻,其施工工藝流程如圖1所示。

        圖1 振動沉模施工工藝流程

        1.2 高噴灌漿施工技術(shù)

        高壓噴射灌漿是水利防滲工程應(yīng)用成熟的一種施工技術(shù),通過鉆機(jī)鉆孔后將帶有噴嘴的注漿管插至設(shè)計(jì)深度地層預(yù)定位置,利用高壓設(shè)備將能量較大的水氣混合漿液以脈動狀噴射沖擊切割土體和強(qiáng)烈擾動將土體和漿液攪拌混合,按一定漿土比進(jìn)行重新排列后凝固后形成凝結(jié)體,從而達(dá)到提高大壩壩基抗?jié)B性能和承載力[5]。高噴灌漿施工工藝為:灌漿試驗(yàn)→放樣及鉆機(jī)就位→鉆孔及下注漿管→灌漿噴射→回灌封孔等[6],具體施工流程如圖2所示。

        圖2 高噴灌漿施工流程

        2 大壩加固聯(lián)合防滲施工應(yīng)用

        2.1 工程概況

        工程屬于小(Ⅰ)型已建水庫,壩址控制流域面積29.16km2,總庫容433萬m3,興利庫容360萬m3。工程于1972年開始修建,1975年竣工投運(yùn)。水庫以灌溉為主,兼顧?quán)l(xiāng)鎮(zhèn)防洪、城鎮(zhèn)供水和引水發(fā)電等功能。大壩為均質(zhì)土壩,壩基高程148.00m,壩頂高程176.50m,最大壩高28.50m,正常蓄水位172.90m,設(shè)計(jì)洪水位173.70m,校核洪水位174.35m。

        2.2 大壩病險現(xiàn)狀

        建成初次蓄水時,水庫即存在局部滲漏問題,隨降低蓄水水位至168.50m,低水位帶病運(yùn)行。雖歷經(jīng)1985年和1996年兩次培厚加固處理,但僅對嚴(yán)重病險進(jìn)行局部處理,未進(jìn)行全面安全復(fù)核和分析。2010年以后巡視人員在壩體下游壩坡中下部發(fā)現(xiàn)大面積濕坡,壩體局部存在管涌、射流等滲漏問題。2013年,水庫列入《全國重點(diǎn)小型病險水庫除險加固項(xiàng)目》,經(jīng)現(xiàn)場踏勘和鉆芯取樣試驗(yàn),大壩壩體和壩基存在嚴(yán)重滲漏,同時左岸壩肩還存在繞壩滲漏問題。壩基和壩體滲透系數(shù)為7.22×10-5~4.68×10-4cm/s,屬中等透水性。施工時壩基清理不徹底、裂隙基巖未進(jìn)行灌漿充填處理、壩肩山坡接合槽挖填深度不夠、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)低、施工質(zhì)量差等是導(dǎo)致大壩壩體和壩基滲漏的主要原因。經(jīng)安全鑒定,大壩為“三類壩”,滲漏點(diǎn)多、面廣、總滲漏量大且逐年加劇,存在嚴(yán)重安全隱患直接危及到水庫功能的正常穩(wěn)定發(fā)揮,急需進(jìn)行全面除險加固處理。

        2.3 大壩防滲加固方案

        壩基接觸帶為強(qiáng)風(fēng)化晶洞鉀長花崗巖,深3m左右,小斷層及節(jié)理裂隙發(fā)育且?guī)r體完整性較差。鑒于壩體土質(zhì)密實(shí)度不均一、填筑土滲透性差異較大、壩體滲漏和壩基(肩)繞壩滲漏等問題,大壩需要進(jìn)行整體防滲加固處理。根據(jù)大壩最大壩高僅有28.50m,防滲板墻厚度較薄僅15cm,填筑量較小等特點(diǎn)。同時,考慮到上游面采用土工膜防滲其與兩岸結(jié)合可靠性較難保證、高壓旋噴樁施工難度大,成墻造價高、劈裂灌漿對壩體結(jié)構(gòu)擾動較大等問題。結(jié)合壩址區(qū)水文地質(zhì)勘察結(jié)果,決定壩體中上部(20m)采用振動沉模板墻,厚15cm;壩基與壩肩間采用高壓噴射防滲墻,厚5~30cm;板墻與防滲墻間采用1m深高噴灌漿進(jìn)行搭接,以形成連續(xù)完整大壩垂直防滲幕墻,如圖3所示。

        圖3 振動沉模與高噴灌漿組合防滲結(jié)構(gòu)

        (1)壩基高噴防滲墻施工

        壩身157.50m以下9.5m均采用高壓旋噴灌漿,鉆孔孔距1.5m,防滲墻厚度5~30cm,嵌入基巖深度不小于3m,達(dá)基巖不透水層。高壓噴射管達(dá)到設(shè)計(jì)地層深度后,通過送空氣和水將水泥漿(漿液水灰比為1.5∶1~0.6∶1,水泥強(qiáng)度為42.5級普通硅酸鹽水泥)以高壓射流形式靜噴5min,待灌漿孔口回漿比重>1.3g/cm3后開始提升噴射管進(jìn)行旋轉(zhuǎn)噴射。旋噴轉(zhuǎn)速10r/min,提升速度控制在15cm/min左右。施工樁距控制在1.5m,雙排均布。高噴灌漿全程中,嚴(yán)格控制施工質(zhì)量,出現(xiàn)灌漿壓力突降或驟增、回漿比重低等異常情況時,應(yīng)及時停止灌漿,待查明原因后方可繼續(xù)施工[7]。

        (2)壩體振動沉模防滲板墻施工

        防滲板墻布置在壩體中上部,兩岸深入壩肩10m,深入壩體20m。采用頻率為1050次/min,激振力為230kN的高頻液壓振動錘施工。放樣測量誤差控制在2cm以內(nèi),并沿防滲板墻軸線開挖樁機(jī)導(dǎo)向槽,槽尺寸為0.4m(寬)×0.6m(深),導(dǎo)向槽中心線與防滲墻中心線偏差控制在3cm以內(nèi)。采用42.5R級普通硅酸鹽水泥,水料比控制在0.5以內(nèi),漿液密度1.9~2.0g/cm3。模板提升速度宜控制在1~2m/min,并嚴(yán)格控制模板提升速度與注漿量間的匹配性,同時嚴(yán)格控制槽板間開叉和槽板間接縫問題,確保振動沉模防滲板墻具有良好施工質(zhì)量。

        3 聯(lián)合防滲加固修復(fù)效果分析

        (1)壩基防滲加固修復(fù)效果

        大壩壩體下部及壩基采用高噴灌漿深入基巖不透水層,共計(jì)完成鉆孔512孔,鉆孔總進(jìn)尺6701m。工程竣工后,現(xiàn)場開完5處進(jìn)行觀測,高壓旋噴防滲墻成墻明顯,巖芯連續(xù)密實(shí)均勻,樁間搭接良好,泥結(jié)厚度19~28cm??孜黄?、孔深深度和嵌入基巖深度均滿足設(shè)計(jì)要求。根據(jù)高噴灌漿鉆孔布置,選擇5個鉆孔采用降水頭注水試驗(yàn)和室內(nèi)抗壓檢測,抽檢結(jié)果見表1。

        表1 高噴灌漿鉆孔抽檢結(jié)果

        抽檢結(jié)果表明,防滲墻滲透系數(shù)最大為5.7×10-7,滿足設(shè)計(jì)≤1×10-6指標(biāo)要求;芯樣抗壓強(qiáng)度在3.68MPa以上,大于設(shè)計(jì)2.5MPa指標(biāo)要求。通過高噴灌漿在大壩下部及壩基形成一道連續(xù)、完整和密實(shí)的防滲墻帷幕,阻斷了大壩壩基繞壩滲漏通道,防滲質(zhì)量好[8]。

        (2)壩體防滲加固修復(fù)效果

        大壩高噴防滲墻施工結(jié)束后即進(jìn)入振動沉模超薄防滲板墻施工,總歷時52d,總完成板墻面積3128.50m2,充分發(fā)揮了振動沉模超薄防滲板墻施工工效快、經(jīng)濟(jì)效益高等優(yōu)勢。同時,采用高壓噴射與振動沉模相結(jié)合的組合防滲結(jié)構(gòu),有效解決了大壩防滲墻與基巖的結(jié)合問題。由于振動沉模防滲板墻厚僅有15cm,根據(jù)設(shè)計(jì)要求采取探坑開挖與墻體取樣室內(nèi)檢測來共同分析振動沉模防滲板墻施工質(zhì)量。探坑開挖和墻體取樣直觀觀測,在壩體上半部形成一道連續(xù)完整的防滲板墻帷幕,周圍土體被振動擠壓范圍為模板厚度的2~3倍。防滲墻板一方面通過灌漿充填壩體中的裂隙、空洞和滲漏通道,另一方面通過擠壓周圍土體,利用土體后期回彈作用可以加強(qiáng)土與防滲板墻間的結(jié)合度。通過防滲墻體取樣7d室內(nèi)檢測,其試驗(yàn)結(jié)果見表2。

        表2 振動沉模墻體取樣室內(nèi)檢測結(jié)果

        墻體取樣試驗(yàn)表明,振動沉模防滲板墻抗壓強(qiáng)度大于4.95MPa,滲透系數(shù)小于8.1×10-7,均超過設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。防滲板墻整體連續(xù)完整且密實(shí)度高,有效阻斷了大壩上半部分壩體的滲漏通道,且振動沉模施工對周圍土體進(jìn)行壓縮,大壩滲透穩(wěn)定和變形穩(wěn)定得到有效提高。

        4 結(jié)論

        中小型水庫大壩薄(超薄)防滲墻施工中,采用高噴灌漿與振動沉模聯(lián)合形成組合防滲結(jié)構(gòu),既有效阻斷了壩基和壩體滲漏通道,同時也解決了防滲墻和基巖的結(jié)合問題。

        (1)高噴灌漿地質(zhì)適應(yīng)性,可灌性好,但綜合造價較高;振動沉模施工工效高,造價便宜,但其深度局限性較大,只能達(dá)20m,25m為極限。將高噴灌漿與振動沉模聯(lián)合,壩體中上部采用振動沉模,下部及壩基采用高噴灌漿,形成組合防滲結(jié)構(gòu),可以實(shí)現(xiàn)兩種防滲技術(shù)優(yōu)勢互補(bǔ),確保施工具有技術(shù)可實(shí)施性和經(jīng)濟(jì)優(yōu)越性。

        (2)大壩上半部20m采用振動沉模,下部及壩基9.5m采用高噴灌漿,并嵌入基巖3m以上深達(dá)不透水層。水頭注水試驗(yàn)和室內(nèi)抗壓檢測結(jié)果表明:高噴灌漿和振動沉模聯(lián)合施工形成的組合防滲結(jié)構(gòu),抗壓強(qiáng)度和滲透系數(shù)均滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求,施工質(zhì)量較好。

        (3)防滲板墻投入運(yùn)行后,大壩防滲性能得到全面提升,壩體滲漏點(diǎn)消失,壩肩繞壩滲漏量明顯降低,確保了水庫灌溉、城鎮(zhèn)供水和引水發(fā)電等功能正常穩(wěn)定發(fā)揮。

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